#2机A级检修锅炉监理工作总结粤电云浮发电厂#2机A级检修锅炉专业监理工作总结粤电云浮发电厂#2机组A级检修自2012年04月25日起,至2012年06月18日结束,共发出作业指导书36份,签证W点H点。共完成标准项目33项,特殊项目20项,175小项,18分项。现将锅炉专业监理工作作如下总结:一、主要检修设备及监理范围:本体部分:(1)完成水冷壁翻边;(2)对流过热器、省煤器及中温再热器、燃烧器改造,增加燃尽风;(3)完成锅炉“四管”防磨检查;(4)完成安全门解体检修;(5)主给水及旁路门解体检修;(6)一、二级减温水调整门、手动门解体检修;(7)炉本体各疏水门解体检修;(8)底部上水门、底部加热门解体研磨更换;(9)完成炉辅磨煤机本体及附属设备的检修;(10)粗、细粉分离器检查,并做防磨处理,防爆门更换;(11)引、送风机检修;(12)排粉机、输粉机给粉机及给煤机检修;(13)电除尘、捞渣机的检修任务;(14)完成炉烟风机技改;(15)本体、辅机特殊项目20项,均已完成。在此期间监理对标准、技改及特殊项目的检修进行了跟踪和旁站,对现场检修过程中出现的差错和质量问题进行了纠偏。二、现场检修设备工程质量执行情况:1、二次汽水压试验,中温再热器新管口共9处因焊口焊接原因泄漏;2、一次汽水压试验因水冷壁鳍片割伤造成泄漏(更换3根补焊1处);3、水冷壁磨损超标管更换45根;4、在对水冷壁进行抽查测厚中发现共有75根管磨损超标,已做更换处理,三、检修中发现的主要设备缺陷及处理情况:引风机检修中发现:A引风机前轴承(电机端)滚珠磨损,起麻点;送风机:A、B送风机推力侧、承力侧滚动轴承磨损严重;排粉机:A、B排粉机轴承油隙超标,磨煤机:A磨减速机轴承油隙超标,A磨煤机小齿轮磨损严重,A磨进口大瓦脱胎,B磨出口大瓦脱胎;捞渣机:捞渣机水封补水阀门,捞渣机两侧放灰挡板腐蚀严重;阀门:1、汽包A、B侧连排一次门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;2、汽包A、B侧连排三次门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;3、定排旁路门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;4、定排#10电动门解体后,检查发现阀芯阀座吹损严重;5、甲侧微量喷水一次门定位销断掉,无法拆卸;6、过热器二级减温右侧减温水三次门阀座底座穿孔修前已焊补;#2机A级检修锅炉监理工作总结7、A侧一级减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法研磨修复;8、过热器二级减温水B侧减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法修复;9、A侧二级减温水反冲洗门解体后发现阀座变形,阀杆弯曲无法修复;10、A侧一级减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法研磨修复;11、过热器二级减温水B侧减温水一次门解体后检查发现阀座已变形,无法修复;12、A侧二级减温水反冲洗门解体后发现阀座变形,阀杆弯曲无法修复;13、汽包A、B侧连续排污调整门,解体后检查发现阀芯、阀座密封面冲刷严重,已全部进行更换、研磨和机加工处理。四、不符合项执行情况:共发出不符合项18条,已全部完成。五、存在的问题、亮点及建议:1、中温再热器新管口因焊接质量原因,在水压试验时有9处泄漏,已全部进行返修和补焊,并对其它新焊口进行检查处理,水冷壁翻边鳍片割除时,没有做好预防措施,使部分管段割伤,造成水压试验泄漏(已做更换和补焊处理)。2、在对水冷壁进行抽查测厚中发现共有75根管磨损超标,已做更换处理。磨煤机检修,检查齿轮啮合情况,没有按照大修管理手册质量验收程序,进行下步工作,存在严重越点现象。3、A、B送风机检修现场,作业流程轴承更换,H点没有三级验收签字,进行下一步工作,存在越点现象。均已进行质量考核。建议:1、下次检修时对#2炉水冷壁管进行全面检查,对查出超标的管段进行更换;2、加强检修工和焊工的责任心教育,提高检修质量和焊接水平,以防再次发生因水冷壁鳍片割伤水压试验泄漏事件;3、对各检修单位的工作负责人进行必要的培训,熟悉作业指导书签点程序,避免再次出现越点现象。#2机组A级检修监理组锅炉专业2012年06月20日