锅炉热效率试验报告1生物发电机组锅炉热效率试验报告电力研究院锅炉热效率试验报告2注意事项1.本报告只对本次试验工况负责;2.报告如有以下现象均视为无效:无试验单位盖章;无试验、报告编写、审核、批准人签章;报告涂改等;3.对报告结果有异议者,请于收到报告之日起十五日内向本试验单位提出;4.未经本试验单位许可,不得复印本报告的部分内容。锅炉热效率试验报告3委托单位:XXX生物发电有限公司工作地点:XXX生物发电有限公司项目负责人:工作依据:GB10184-88《电站锅炉性能试验规程》试验结果:2008年5月21~23日对#1机组锅炉热效率进行了测试,在六个工况下测得的锅炉热效率如下表所示。项目单位工况1工况2工况3工况4工况5工况6最大出力90%额定80%额定平行工况平行工况全切高加实际电负荷MW29.9027.6924.4928.4228.0527.56各项热损失排烟热损失%8.528.5410.288.288.577.83化学未完全燃烧热损失%1.270.520.281.580.880.11机械未完全燃烧热损失%0.440.450.460.510.540.45散热损失%0.910.981.050.930.940.96灰渣物理热损失%0.200.200.190.290.440.65热损失总和%11.3410.6812.2611.5911.3810.00实测锅炉效率%88.6689.3287.7488.4188.6290.00修正后的锅炉效率%87.9688.6487.1187.7287.9889.33以下空白试验人员:报告编写:审核:批准:锅炉热效率试验报告4XXX生物发电有限公司#1机组锅炉热效率试验报告1、设备概况本锅炉采用丹麦BWE公司先进的生物燃料燃烧技术的130t/h振动式炉排高温高压蒸汽锅炉。锅炉为高温、高压参数自然循环炉,单汽包、单炉膛、平衡通风、室内布置、固态排渣、全钢构架、底部支撑结构型锅炉。本锅炉设计燃料为棉花秸杆,可掺烧碎木片、树枝等。在高温受热面的管系采用特殊的材料与结构,以及有效的除灰措施,防止腐蚀和大量渣层产生。本锅炉采用振动炉排的燃烧方式。该锅炉采用“M”型布置,炉膛和过热器通道采用全封闭的膜式壁结构,很好的保证了锅炉的严密性能。过热蒸汽采用四级加热,三级喷水减温方式。尾部竖井布置两级省煤器,一级高压烟气冷却器和两级低压烟气冷却器。空气预热器布置在烟道以外,采用水冷加热的方式。经过烟气冷却器的烟气和飞灰,由吸风机将烟气吸入旋风除尘器再进入布袋除尘器净化,最后经120m的烟囱排入大气。1.1锅炉主要设计数据锅炉型号:YG130/9.2-T型单汽包自然循环锅炉制造厂家:济南锅炉厂锅炉额定蒸发量:130吨/时饱和蒸汽压力:10.7MPa过热蒸汽压力:9.2MPa过热蒸汽温度:540℃给水温度:210℃冷空气温度:35℃空气予热器出口风温:190℃排烟温度:124℃(燃用棉花秸秆和树枝)锅炉设计效率:92%锅炉计算燃料量:22.266吨/时(燃用棉屑)燃料粒度要求:100mm100%50mm90%5mm50%3mm≤5%允许负荷调节范围:40%—100%灰与渣的比率:8:2NOx排放量:450mg/Nm3CO排放量:650mg/Nm3锅炉热效率试验报告5噪声水平:85dBA1.2满负荷热力计算汇总表表1锅炉满负荷热力计算汇总表名称烟气温度℃介质温度℃进口出口进口出口炉膛967三级过热器967876362516四级过热器876688486540过热器2-2688611437495过热器2-1688563337.5405过热器1-2611454331.4383过热器1-1A563387315.8322过热器1-1B563387315.8334省煤器387244210268高压烟气冷却器244201145211低压烟气冷却器201124901571.3锅炉燃料特性表2锅炉燃料特性项目单位设计燃料最差棉屑设计棉屑设计木屑收到基碳Car%46.1130.342.68收到基氢Har%5.93.485.46收到基氧Oar%35.125.7432.4收到基氮Nar%0.321.00.29收到基硫Sar%0.180.030.17收到基水分War%9.924015收到基灰分Aar%2.570.554.0低位发热量Qnet.arkJ/kg164601031914214干燥无灰基挥发分Vdaf%71.1灰的变形温度DT℃1050灰的软化温度ST℃1050灰的熔融温度FT℃﹥15001.4高压空气预热器和烟气冷却器设计数据给水设计流量:8.5kg/s给水设计温度:210℃最低的给水温度:158℃锅炉热效率试验报告6高压空气预热器入口的设计给水压力:113.2bar高压空气预热器入口的设计空气温度:136℃高压空气预热器的设计空气流量:45.3kg/s高压烟气冷却器入口设计烟气温度:250℃高压烟气冷却器的设计烟气流量:55kg/s1.5低压空气予热器和低压烟气冷却器设计数据:给水设计流量:20kg/s给水设计温度:158℃低压空气预热器入口的设计给水压力:bar低压空气预热器入口的设计空气温度:35℃低压空气预热器的设计空气流量:45.3kg/s低压烟气冷却器入口设计烟气温度:207℃低压烟气冷却器设计烟气流量:55kg/s低压空气预热器后给水温度设定值:90℃锅炉启动时低压空预器后给水温度设定值:110℃锅炉启动时最大烟气温度:130℃最小烟气温度报警值:110℃2、试验标准GB10184—1988《电站锅炉性能试验规程》。3、试验项目3.1测试机组电负荷为28.5MW、27MW、24MW时的锅炉效率,其中28.5MW进行两个平行工况。3.2测试机组最大出力时的锅炉效率。3.3测试高加全切时的锅炉效率。4、试验测量内容和方法4.1排烟温度测量排烟温度采用等截面网格法,在低压烟气冷却器出口截面上布置校验合格的工业一级K型铠装热电偶测量,信号接入IMP分散式数据采集系统,间隔1min采集一次。4.2排烟烟气成份测量排烟烟气成份在低压烟气冷却器出口烟道上采用等截面网格法测量。烟气由取样管引至预处理装置进行清洁、除湿、冷却后接入kM9106烟气分析仪,测量排烟中的CO2,O2,CO浓度,间隔5分钟测量记录一次。4.3燃料取样锅炉热效率试验报告7试验开始后在燃料输送皮带上取燃料样,每20分钟取样一次,每次不少于2公斤。取得的样品混合均匀并缩分后,由电厂进行燃料的全水分、工业分析、元素分析和发热量分析。4.4灰渣取样飞灰在布袋除尘器处取样,炉底灰在1号捞渣机出口取样,沉降灰在1号捞渣机出口取样。试验结束后,样品应混合均匀并缩分,由电厂进行灰渣含碳量的化验。4.5灰渣比例测量试验开始前清空所有灰渣,试验结束时分别测量试验期间得到的飞灰、沉降灰和炉底灰的总量,并化验炉渣的全水分,获得灰渣比例。4.6环境条件测量在送风机入口附近,用膜盒式大气压力计测量大气压力。用温湿度计测量干球温度和相对湿度。每15分钟测量一次。4.7运行参数记录主要运行参数采用DCS数据,每5min记录一次。其它运行参数30min记录一次。5、试验前应具备的条件5.1机组主辅设备运行正常,并满足试验要求:(1)锅炉机组各主辅机能连续稳定运行,能适应正常负荷变化的要求。(2)蒸汽温度、压力均能满足设计的技术规范。(3)过热器减温水系统投运正常。(4)送风机、引风机调节门,炉底风、二次风调节挡板操作灵活、指示正确。(5)正式试验前,经有关各方认可,机组运行状态已达到满意状态。5.2消除烟、风系统不应有的泄漏;消除汽水系统不应有的泄漏,整个机组严密性检查合格。5.3锅炉蒸汽温度、给水、风量调节等自动控制系统投入运行且运行可靠。5.4锅炉吹灰器投运正常,所有受热面能保持正常运行的清洁度。试验前进行吹灰,试验期间不吹灰。5.5所有参与试验的仪表仪器检定合格,主要运行表计经过校验,投运正常,指示正确。运行参数记录采集系统投入正常运行。5.6确定已具有足够的、符合试验规定的试验燃料。试验期间锅炉燃料应尽量接近设计值并稳定。5.7试验前进行系统隔离,暖风器停用。5.8试验前机组连续正常运行3天以上,正式试验前的12h中,前9h机组运行负荷不低于试验负荷的75%,后3h应维持在试验负荷。锅炉热效率试验报告86、试验期间要求6.1做好系统的隔离,保持机组的单元制运行,试验前1小时完成锅炉吹灰,关闭定排、连排。6.2试验期间不进行风压、风量的调整,不吹灰、不打焦、不排污、不进行燃料供给系统的切换。过热蒸汽流量、压力、温度,再热蒸汽压力、温度,给水流量、压力、温度,汽包水位,燃料量,表盘氧量,配风方式等应尽可能保持一致和稳定。不进行影响锅炉稳定运行的操作。6.3试验期间,试验工况如发生大的波动,如炉膛压力、汽温或给水温度的突变、炉侧设备突然停运等情况,运行人员应及时通知试验负责人,以便做出相应调整,或决定本次试验的有效性。6.4试验期间锅炉过热器及其它受热面壁温均在设计范围之内。6.5试验期间汽、水品质合格。6.6试验持续时间4h。6.7试验期间,主要运行参数应稳定在允许的波动范围内:锅炉蒸发量±3%过热蒸汽压力±2%过热蒸汽温度510℃7、数据处理7.1锅炉效率(1)锅炉效率计算采用中华人民共和国国家标准《电站锅炉性能试验规程》GB10184—1988中所述热损失法。热损失包括排烟热损失、燃料中水分带走的热损失、化学未完全燃烧热损失、未燃碳分引起的热损失、散热损失、灰渣显热损失。(2)试验基准温度为送风机入口风温,设计基准温度为35℃。(3)锅炉效率计算的修正方法,按中华人民共和国国家标准《电站锅炉性能试验规程》GB10184—1988所载公式进行。7.2试验原始记录的处理试验原始记录经可靠性检查后,计算算术平均值。8、试验结果锅炉热效率试验计算结果见表3。燃料分析结果见附表1;燃料全水、灰渣含碳量和灰渣比例结果见附表2;试验测量数据见附表3;锅炉热效率试验报告9运行参数见附表4;锅炉效率计算书见附表5。表3锅炉热效率试验结果项目单位工况1工况2工况3工况4工况5工况6最大出力90%额定80%额定平行工况平行工况全切高加电负荷MW29.9027.6924.4928.4228.0527.56各项热损失排烟热损失%8.528.5410.288.288.577.83化学未完全燃烧热损失%1.270.520.281.580.880.11机械未完全燃烧热损失%0.440.450.460.510.540.45散热损失%0.910.981.050.930.940.96灰渣物理热损失%0.200.200.190.290.440.65热损失总和%11.3410.6812.2611.5911.3810.00实测锅炉效率%88.6689.3287.7488.4188.6290.00修正后的锅炉效率%87.9688.6487.1187.7287.9889.339、结论与评价(1)不同工况下测得的锅炉热效率均低于设计值92%。(2)锅炉效率偏低的主要原因是排烟温度过高造成的排烟热损失偏大。(3)高加全切工况下实测锅炉效率达到90.0%,高于高加投运时的锅炉效率。这是由于锅炉给水温度降低使排烟温度降低,排烟热损失减少造成的。锅炉热效率试验报告1010、附录附表1锅炉热效率试验燃料工业分析、元素分析和发热量化验结果名称单位空干基干燥基干燥无灰基内水%1.44灰份%7.888.00挥发份%71.4272.4678.76固定碳%19.2619.5421.24全硫%0.150.150.17碳%46.2246.9050.97氢%5.385.465.93氮%0.880.890.97氧%38.0538.6141.96高位发热量MJ/kg18.3118.5820.19低位发热量MJ/kg17.17附表2燃料全水、灰渣含碳量和灰渣比例结果项目单位工况1工况2工况3工况4工况5工况6全水分%35.1018.1715.4830.1220.5920.59飞灰含碳量%3.583.764.073.824.013.78