2013年35kV变电运行检修工作总结检修部分

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资源描述

1附件:××(县区)公司2013年35kV变电运行、检修工作总结模板一、设备概况及总体情况遂昌县现在共有35kV变电所(公用变)12座,主变20台,主变总容量146.25MVA,35kV出线32条,10kV出线71条,变电所在10kV部分装设无功补偿装置,产用并联电容器补偿方式。在12座变电所里,装设的无功补偿装置容量共有23.7MVar。经过最近几年对变电所的改造,除35kV垵口变,其余变电所都形成了在35kV部分的双电源供电。在变电所主变上,还有部分变电所不符合“N-1”原则,对供电可靠性有较大威胁,将在接下来几年集中改造。35kV变电设备现状(公用变)序号变电所名称主变容量(MVA)35kV进出线供电区域投运年份1云峰变6.3+82回云峰镇2000年2金岸变2×104回妙高镇2004年3妙高变6.3+106回妙高镇、三仁乡2000年4源口变8+84回妙高镇2004年5新路湾变6.32回新路湾镇2006年6北界变6.32回北界镇、应村乡2004年7垵口变10+51回垵口乡1999年8大柘变6.33回大柘镇2001年9湖山变4+3.152回湖山乡1986年10王村口变8+82回王村口镇、龙洋乡2009年211黄沙腰变10+6.32回黄沙腰镇、西畈乡、柘岱口乡1998年12金竹变6.32回金竹镇2009年13总容量146.2532回注:投运年份只的是变电站最初建设时间,现在大部分变电站都已经经过改造。经过几年时间的改造,现在35kV公用变基本满足社会输变电要求。存在的问题主要有:部分变电站在供电电源和主变运行方式上不满足“N-1”的要求,对供电可靠性有一定影响;随着社会用电量的不断提升,特别是主城区和中性镇用电量的集中和提升,35kV变电站在供电量和供电损耗的方面越来越无法满足需求,大有被110kV变电站代替的趋势。35kV变电设备运行情况电压等级年限比例(按容量)35kV0-10年50.15%11-20年36.17%20年以上13.68%12座35kV公用变的形式,为半户外式和户外式两种,其中35kV垵口变和35kV黄沙腰变为户外形式,其余为半户外形式,最新建设的源口变、王村口变和金竹变产用典型设计形式,在空间节省、设备维护及建设经济性上优势明显。12座公用变的35kV断路器在户内产用真空断路器,在户外产用SF6断路器,10kV断路器全部产用真空断路器。在继电保护方面,以南瑞微机保护为主的保护装置保证了设备在第一时间对故障做出处理,在2013年,对35kV黄沙腰变和35kV金竹变进行了停电检修,通过对12座变电所的状态检修,变检中心保证了2013年变电设备的安全和稳定运行。3二、2013年变电设备重大缺陷及异常分析(具体事故、缺陷和异常)2013年变电设备共发现缺陷00项,其中重大缺陷00项,主要集中在0000方面。其中发现1处10kV真空断路器跳闸时间过长引起的保护扩大范围跳闸重大缺陷,叙述如下:1、情况介绍2013年9月11日,35kV黄沙腰变柘岱口111线发生暂时性相间故障,保护I段出口动作,II段出口动作,柘岱口111断路器三相跳闸后重合成功,同时#1主变低压后备保护动作出口跳#1主变低压侧断路器。35kV黄沙腰变一次主接线图如下:42、问题分析查看保护装置的故障波形(波形文件在相关附件)。柘岱口111线路保护装置录波如下图所示:5#1主变低压后备保护录波如下图所示:由故障录波可以看出动作过程:整定时间动作时间返回时间柘岱口111启动元件14:41:05:669667过流I段0s14:41:05:71966714:41:06:129667过流II段0.3s14:41:05:96966714:41:06:349667#1主变跳出口30.6s14:41:06:52700014:41:06:627000保护动作分析:查看波形,过流I段、过流II段都达到保护整定值,保护动作正确。#1主变后备电流保护达到保护整定值,保护动作正确。在时间上,柘岱口111线路保护装置过流I段保护动作时间为0.05S,过流II段保护动作时间0.3S,保护动作正确。#1主变后备过流保护,通过波形查看启动时间:柘岱口111线路启动时间为14:41:05:669667,#1主变启动时间为:14:41:05:922000,约比线路保护慢0.252S,参考保护装置的对时系统,由于没有采取现场的GPS等对时,而用了监控自动化系统对时,加大了时钟的误差,误差达到0.2~0.3S是可能发生的。故我们在分析过程中把#1主变保护装置的时钟调快0.252S。此时,#1主变跳闸出口3时间为(06.527000-05.669667-0.252)=0.605333S,动作正确。6开关动作分析:查看柘岱口111断路器,从HWJ置0(时间:14:41:05:731333)到TWJ值0(时间:14:41:06:749667),既断路器的固有分闸时间长达1S,查看波形,我们也发现断路器从分闸到息弧时间长约0.7S,在0.7S的断路器开断时间,使得柘岱口111线保护装置启动过流II段,#1主变保护装置启动后备过流。总结上述分析,故障总体动作过程为:柘岱口111线路发生AC相间暂时性短路故障(发生故障的原因可能为雷击,或其他),柘岱口111线路保护过流I段保护动作,柘岱口111短路器开始跳闸,跳闸时间延续0.7秒,在此期间,柘岱口111保护过流II段动作,#1主变低压后备过流动作,使得#1主变低压断路器被扩大范围跳闸。3、结论及建议1.所有保护装置动作正确,保护装置无故障。2.柘岱口111断路器跳闸时间过长。3.断路器固有跳闸时间及息弧时间是断路器最重要的特性,其时间过长是断路器严重影响断路器的使用安全。断路器跳闸时间在对断路器操作机构进行调整后恢复正常。4.这是一起典型的10kV真空断路器故障案例,应当在类似10kV真空断路器长时间使拥有引起注意。为了保证变电设备的安全稳定,我们运行检修人员在今后应当不放过任何设备的异常状态,即使对设备的隐患进行消除,详尽的分析设备当前的运行环境和可能产生的后果。三、存在的重大设备隐患及对策无四、2013年运行、检修专业主要完成的工作1、2013年全年运行检修工作票操作票执行情况:变检中心检修班共执行第一种工作票53张、第二种工作票100张,事故抢修单14张,操作票945张,操作步数4458步,两票合格率100%。两票合格率与去年同期相比持平。对三级电站的维护、检修、运行工作使得三级电站在2013年能平稳的运行发电。72、通过2013年科技项目“变电所智能辅助监控平台深化研究与应用”对在变电站加装智能监测与辅助控制系统。科技项目的实施,改变了原有变电所辅助设备控制分散、独立、就地控制的缺点,建立集中控制、远程控制、操作简单、清晰直观的综合统一平台,提升了变电设备运行的稳定性和可靠性。3、通过对35kV黄沙腰变和35kV金竹变的停电检修工作,对在状态检修监测发现的问题进行处理。4、在金竹变、源口变、王村口变的35kV配电柜加装除湿装置,消除了原来35kV配电柜因为柜内潮湿产生的放电现象。五、存在的主要问题及对策六、2014年工作打算1、加强运行和检修的融合,在工作方式上,增加运行人员对状态检修部分数据的收集工作,继续推进状态检修工作的开展。2、在检修试验工作中突出重点,在以带电监测为主的基础上,深入开展红外测温、在线局部放电、在线监测等项目,加强变电设备基础运行数据的收集和分析,做到防患于未然。3、转变和改善原有工作模式中的不当,在运行、检修工作中加强工作方式方法的标准化,通过对检修设备、试验设备等设备的统一管理,对人员技术技能8的标准化培训,基础资料的统一管理,工作流程的统一模式管理,提升检修质量,提高检修效率。七、对市公司建议及需要市公司协调支持的工作

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