1外审工作总结2012年9月14日,我单位进行了本年度的测量管理体系外审工作。在上级部门的支持和帮助及全单位领导及各级人员的共同努力下,没有出现不符合项及观察项,圆满完成了本次外审工作。以下通过几点来说明在本次外审工作事项中了解的相关知识及2012年轧钢厂测量管理体系的运行情况。一、测量管理体系的基本知识1、在测量设备的计量确认和测量过程的控制中,需要依据顾客的,组织的,法律法规的测量要求确定计量要求。但在企业的工艺文件中,一些工艺参数经常表现为≥或≤某个数值,还有在中心值两边的允差不相等,对于这样标注的一些被测参数,很难用微小误差原理的方法导出计量要求中的误差或不确定度,因此我们需要借助于测量能力的概念来解决这些问题。2、所谓过程能力,是指提供稳定的、合格的产品的能力.过程能力是用过程能力指数Cp值来衡量的。测量过程本身是过程,它的产品是数据,对测量过程而言,过程能力是指提供准确数据的能力。它亦应服从过程能力的判定原则。过程能力一般用下述指标进行判断。Cp1.67特级(过高)1.33Cp1.67一级(充足)1Cp1.33二级(满足)0.67Cp1三级(不足)Cp0.67四级(严重不足)Cp叫作过程能力指数,从判定公可以看出,Cp值达到二级才能满足要求。3、体系由测量设备的确认过程、测量过程控制和必要的支持过程组成;组织应确定属于本标准所规定的测量设备和测量过程。要给出测量设备和高度控制测量过程清单;体系所覆盖的测量设备应经计量确认,测量过程应受到控制;体系应确保满足规定的计量要求;在规定体系范围和内容时应考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果;体系应按组织制定的程序更改。二、2012年轧钢厂测量管理体系的运行情况1、完成轧钢厂标准室的建立计量管理员:魏勇超检定员:魏勇超校准员:魏勇超许小花黄珅2标准室设备序号名称型号量程精度编号厂家1特稳携式校验仪JY824-H2(0-5)V(4-20)mA(50-5000)Ω0.02824B225余姚市劲仪仪表厂2智能数字压力校验仪SPMK2003D(0-25)MPa0.05S112003D157北京斯贝克科技有限责任公司3智能数字压力校验仪SPMK2003D(0-0.6)MPa0.05S112003D231北京斯贝克科技有限责任公司4智能数字压力校验仪SPMK2003D(0-1.6)MPa0.05S112003D236北京斯贝克科技有限责任公司5高压气体压力源SPMK2000E﹣95kPa-6MPa/2000E12002北京斯贝克科技有限责任公司6超高压液体压力源SPMK993(0-70)Mpa或(0-100)MPa/99312005北京斯贝克科技有限责任公司7便携式压力校检仪718300G(-83-2068)kPa0.051720032FLUKE8温湿度计WS-A3温度(-20~50)℃湿度0~100℅/120207康威仪表2、轧钢厂加热炉温度测量过程控制规范2.1、测量过程的概述通过配用热电偶的PLC,对加热炉炉内不同区域温度进行监测,从而确保对钢坯进行持续稳定的加热,并最终达到轧制钢材所需的温度。2.2、测量过程的计量要求:序号测量参数测量范围允许误差环境条件1炉尾温度(700-1300)℃±10℃常温2加热段上(950-1180)℃±10℃常温3加热段下(950-1150)℃±10℃常温4均热段上(950-1150)℃±10℃常温5均热段下(950-1150)℃±10℃常温2.3、测量过程要素:2.3.1测量设备测量设备测量范围准确度等级分辨力确认状态热电偶(0-1350)℃Ⅱ/确认有效PLC(0-1350)℃/1℃确认有效32.3.2环境条件环境条件温度湿度环境压力环境要求常温≤85%大气压2.3.3控制活动(1)采用极差控制图的方法对该测量过程进行控制。(2)在炉子工作正常、稳定情况下,用比对设备进行重复测量,采集4-10组数据,每组5个样本。超出工艺允许范围的异常数据应剔除。(3)中心线的确定极差Ri=ximax-ximin中心线CL=R上控制限UCL=2.115R下控制限LCL=0*R=0(4)测量过程控制状态的判定(a)如果点子在控制限内、中心线的上、下波动,则判定测量过程是稳定的,测量过程处于“受控状态”;(b)如果点子超出控制限,则判定测量过程是失控的,测量过程处于“失控状态”;(c)如果点子连续出现7点以上的连续上升或下降、点子在中心线一侧多次出现、点子排列出现周期性、多点出现在控制限附近,则判定过程异常,测量过程处于“极限状态”。2.3.4测量过程的监视对加热炉温度测量过程的监视间隔定为六个月。监视方法与控制方法相同。2.4、附录4加热炉炉膛温度测量过程控制/监视记录2.4.1共测量10组数据,每组5样本。名称:次数组数12345平均值极差max-min12345678910中心线(CL=)上限(UCL=2.115)下限(LCL=0*=0)监视点结论监视点结论检查热电偶的插入位置测量过程仪表计算机显示数据是否稳定补偿导线、仪表连接线数据采集是否正确有效仪表参数设定测量设备是否合格有效2.4.2画图(控制状态的判定)平均图平均图极差图结论:操作人:年月日RRR53、完成轧钢厂A、B、C测量设备的分类工作,其中A类:54块B类953块C类1808块并在ERP上更新台账4、按月完成周检计划,其中一、二、三、五、六、七、八月目标值完成100%,四月未完成其原因在强检设备校验的过程中,有一台煤气报警器因电路板烧坏,不能自检等故障,导致强检设备确认合格率降低,未能达到目标值要求;九月未完成在设备校验的过程中,有二把游标卡尺零位超限,三把游标卡尺现场丢失以及八台煤气报警器因无报警、无输出不能自检等故障,导致设备确认合格率降低,未能达到目标值要求。5、配合计控中心不定期抽检测量设备3次,共35台全部合格;6、完成轧钢厂所有电磁流量计比对工作共22台;(与超声波流量计)7、按计划完成棒材称重的校准、比对工作,每月一次,至今共6次;8、按计划完成高度测量控制过程验证工作共9次;9、按计划完成测量过程识别及计量要求导出(共识别57个测量过程,并全部验证完成)10、进行技术改造10项:(1)线材B线精轧机电机润滑站油压控制改造(2)将原来的棒材加热炉入炉辊道称手动称重系统改为自动称重系统(3)对线材A、B线精轧机组润油压控制改造完成负差控制显示改造(4)棒材负差控制显示及超差报价系统的改造(5)棒材加热炉入炉辊道称自动称重系统改造(6)线材A线精轧主电机前轴油流改造(7)线材A、B线精轧机组润油压控制改造(8)轧钢厂称重数据采集系统改造(9)轧钢保安水塔流量累计改造(10)轧钢食堂煤气流量累计改造三、外审工作总结仪表班2012年在各级领导的大力支持和大家的共同努力下,能按时、按计划完成各项目标任务。并逐步完善、规范了测量管理体系在轧钢厂的运行情况。虽然本年度外审未有不符合项和观察项,但是在我们测量体系管理中还存在很多问题,需要我们去积极弥补,不断提高业务水平,把工作做得更细致,把测量管理体系的相关规定落到实处,确保测量管理体系在轧钢厂有效运行。望测量管理体系为轧钢厂及龙钢公司带来更大的效益。