1一、2014年油水井现状2014年3月未,乾南油田共有油水井191口。油井141口(含不上报2口、2013年新井4口),开井47口,老区开井14口、扩边区开井33口、计划关井89口。待修井5口。详细见表1、2。注水井50口(含报废井146和黑87),注水井开井18口:6口分注(其中4口为3段注水)、12口混注。老区开井7口、扩边区开井11口。方案停注32口:13口计划关井、14口计划间注、5口停注。日配注365方。详细见表3、4。二、2014年开发动态1、2014年商品量完成情况及开发指标:到3月末累计完成商品量3648吨,日平均40.5吨。老区日产商品油8.9吨,扩边区日产商品油31.6吨。到3月末商品油水平39吨。目前采出程度16.09%,累积注水398.1682万,累积亏空-56.0204万,注采比1.16,综合含水87.02%。自然递减和综合递减-15.81%。2014年开发生产数据月份13-1214-114-214-3合计项目油开井58515047水开井22211818井口液能力300305308269日井口液275280287249日井口油能力52525041日井口油42434030含水84.3383.584.587.0月核实油12121139126912403648日核实油39374540自然递减率6.63-4.98-16.61-15.812注水量13501129021035811014日注水量4364163703552、开发生产动态:统计可对比井19+39口。详细见表5、6.2013年12月,老区日产液109吨,日产油12吨。含水88.9%。扩边区日产液177吨,日产油40吨。含水77.6%。2014年3月,老区日产液122吨,日产油11吨。含水91.0%扩边区日产液166吨,日产油35吨。含水78.9%老区形势:日产液上升、日产油下降、含水上升。扩边区形势:日产液下降、日产油下降、含水稳定。总体对比2013年12月,日产液下降2吨。日产油下降6吨。3、单井动态变化及原因分析。产量上升井对比表序号井号2013.122014.3对比对应水井分析日产液日产油含水日产液日产油含水日产液日产油含水182-12-035.13.040.5%6.24.625.8%1.11.6-14.7%82-12-3注水见效286-20-35.52.357.9%5.64.028.7%0.11.7-29.2%合计10.65.311.88.61.23.3产量下降井对比表序号井号2013.122014.3对比对应水井调整方案日产液日产油含水日产液日产油含水日产液日产油含水174-16-35.42.455.2%4.70.980.2%-0.7-1.525.0%+76-16-2注水不足274-16-212.12.579.2%11.31.587.0%-0.8-17.8%3+76-16-33.41.652.6%3.31.167.1%-0.1-0.514.5%484-2-0364.81.177.6%3.90.880.6%-0.9-0.33.0%自然递减566-23.31.070.5%4.00.391.7%0.7-0.721.2%周围无注水井662-45.01.668.6%3.61.169.4%-1.4-0.5-0.8%3784-12-35.61.572.7%6.20.592.1%0.6-119.4%82-12-3波及影响886-8-32.01.334.3%1.90.574.8%-0.1-0.840.5%984-2-052.81.353.9%1.30.096.9%-1.5-1.343.0%1084-2-032.81.064.7%2.70.773.4%-0.1-0.38.7%1184-2-064.82.156.3%4.31.370.9%-0.5-0.814.6%84-2-17恢复注水1284-2-68.71.582.5%5.50.787.4%-3.2-0.84.9%合计60.718.952.79.5-8-9.54、注水效果分析统计15口注水井,其中动态稳定的有10口,动态好的有1口,动态较差的有4口,具体情况如下:动态较好:82-12-3于2013年6月9日转注,注入方式为混注,配注30。注水2个月,经过观察,周围油井出现动态变化。降低注水量为20后。除84-12-3外,动态稳定,效果较好。建议继续维持注水量在15方。动态较差:+76-16-2在2011年5月31日转注,注入方式为分注,因2013年9月发现下段44-46小层不吸水,所注水均为39、40小层。因此调整注水量为20方,现周围油井出现下降趋势,建议注水量恢复到到30。146于1995年11月4日转注,注入方式为混注。目前配注15方。现该注采井组只有2口受效井为74-8、74-4。目前两口井产液上升、含水上升。建议调整注水量由15降为10。降低注采比。84-2-16在2010年4月10日转注,注入方式为混注,目前配注15方。由于84-2-36注不进水停注,因此84-2-37、84-2-26出现产液下降、产油下降。这两口井目前由84-2-16补充地层能量。建增加注水量由15加到25。486-8-2在2007年9月26日转注,注入方式为分注,目前配注30方。注采比为3。由于该注采井组油井除84-2-05均受多口注水井影响,现84-2-05多次出现100含水,建议下调注水量到20。动态稳定:76-2在1995年11月22日转注,注入方式为混注,目前配注15方。该注采井组产液、产油、含水稳定。80-2在1995年11月28日转注,注入方式为混注,该井在2012年进行深度调剖,效果不明显,仅78-2有产油量上升。在2014年2月因周边油井停井,更改配注由30下调到15。目前动态稳定。84-6在1996年3月30日转注,注入方式为混注,目前配注20。该注采井组产液有所上升、含水上升,产油稳定,建议下调到15方。84-1在2005年7月22日转注,注入方式为混注,目前配注15。该井组产液、产油、含水稳定。84-2-14在2005年7月4日转注,注入方式为混注,目前配注15。该井组产液、产油、含水稳定。84-2-12在2005年10月28日转注,注入方式为分注,3段注水。目前配注30方。该井组产液、产油、含水稳定。84-2-5在2005年12月29日转注,注入方式为分注,目前配注15方。该注采井组除去84-2-6、84-2-26受其他注水井影响因素外,动态稳定。82-12-2在2007年5月23日转注,注入方式为分注,3段注水,目前配注30。该注采井组出去84-12-3受到82-12-3注水影响外,动态稳定。注采比为2。78-16-2在2008年8月13日转注,注入方式为混注,目前配注205方。该井组产液、产油、含水稳定。但注采比为2。144-2在2011年5月6日转注,注入方式为分注,3段注水,目前配注35。除掉84-12-3受82-12-03影响外,该井组产液、产油、含水稳定。但注采比为4。5、注水方案调整2014年方案更改序号井号注水方式配注全井配注全井调整依据备注上中下上中下39404244-4639404244-461144混200注水无效2146混1510套管腐蚀分注不合格372-2混150周边井停产476-2混1515580-2混1515684-6混201542#小层不吸水784-2-12分301051530105153段注水884-2-14分150150151539#、42#小层不吸水984-1混15151084-2-5分151501515042#小层不吸水1182-12-2分30155102010010降低注采比3段注水1286-8-2分30150152515010降低注采比3段注水1378-16-2混20151484-2-16混1525补充-37能量15144-2分35200152010010降低注采比3段注水16+76-16-2分202002525补充周边井能量1780-11-31混250周边井停产2012年10月转注1882-12-3混2015合计365275三下一步工作设想:1、减少6口井注水量146由15减到10686-8-2由30减为2582-12-2由30减到2078-16-2由20减到15144-2由35减到2084-6由20减到152、增加2口井注水量84-2-16由15增到25+76-16-2由20增到253、恢复1口井注水恢复84-2-17注水,补充84-2-6、84-2-06能量。4、停注5口井144、72-2、76-3、80-11-31、68-7注水长期不见效5、转注1口井144-3