1_炉12月15日停炉方案

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第1页共5页1#高炉12月15日停炉方案因受限电影响,1#高炉定于2013年12月15日22:00点停炉,时间6天左右,1#炉计划利用这次难得的停炉机会,对高炉炉身上部南侧局部耐材脱落部位,进行局部喷补造衬,为保证停炉及复产顺利,特制定如下具体停炉方案和措施:—、成立停炉大修领导小组:组长:韩迅锋副组长:高敬生任现生郝照鹏组员:各车间及科室正职二、停炉要求和停炉方法:㈠停炉要求:1、避免一切人身和设备事故,确保安全顺利停炉。2、停炉前,看水工必须仔细检查冷却设备,尤其是中小套情况,消除漏水隐患,杜绝向炉内漏水。(任树军负责)3、出净渣铁,保持炉况顺行,避免崩、悬料及炉前事故。(三班工长负责)4、休风前清理高炉各层平台杂物,为施工创造条件。(赵海平负责)5、降料面开始减风时水工要视风压情况控制好各漏水冷却壁进水,避免向炉内大量漏水。(任树军负责)6、各岗位严格按技术操作规程进行有关操作,杜绝发生事故。㈡停炉方法:采用炉顶打水控料线停炉方法。三、预休风前的准备工作:1、降料面前组织一次预休风,14日中班配锰矿3%,改减煤负荷3.5。(当班内工长负责)2、15日上午9:00改全焦冶炼,参考负荷2.5t/t,并下调碱度第2页共5页2%。并将[Si]提至0.40~0.60%,炉渣(R2)控制在1.00~1.10倍之间,以[S]在0.020~0.040%范围为标准(当班内工长负责)。3、15日白班接班后,调整两出铁场开眼机角度到14°。(张计斌负责)。4、15日12:00开始加净焦260吨(58车)。计划降料线8米,下焦时料车打水适当控料线,视顶温下料(任常现负责)。5、预休风时间定于15:30—17:30,休风2个小时,安装炉顶打水管。6、降料面时风压选取在90kpa-110kpa。最后一炉铁在南炉台出铁。7、维护好铁口,保持铁口深度1.8m;停炉前两个班保证足够罐容,出净渣铁,降料面期间炉前适当降低炮泥强度,保证开铁口顺利,高炉备足炮泥,耐火砖、河沙、黄油等物料和卸直管工具。(吕海良负责)。8、准备炉顶打水装置:○1准备炉顶打水管4根,直径40mm,长3500mm,前端封死,距炉墙800mm开孔,每支打水管钻孔三排,每排钻孔50个,孔径Φ3mm,孔间距40mm,打水管后端焊上法兰,做好标记,提前试好,保证降料面过程打水充分雾化。在预休风时,安装在原炉顶打水管靠近煤气上升管的位置上,喷水孔朝上并加固密封,打水管材质选取无缝钢管,确保强度,预休风前完成。(任树军负责)○2从二层平台高压水分水器上引出输水管,并加装控制节门(带开度),分出4个水头,引至炉顶打水平台,在炉顶平台再分出4支事故打水管,并接上控制阀门,预休风前完成。(任树军负责)○3停炉降料面期间严格保证打水泵组正常工作,保证降料面打水降顶温需要(王先军负责)。○4四支打水管、控制阀门与炉顶四点温度对应做好标记,以备控制某个方向的顶温(王新军任树军负责)。9、要求停炉前两天电修车间确保风温、风压、风量、顶温、顶第3页共5页压等仪表准确。停炉预休风时再次校对确认,保证停炉过程的仪表正常运行(王新军负责)。10、预休风前高炉看水工全面检查冷却设备,发现漏水及时处理并做好专项记录。(看水工负责)四、预休风工作安排:1、休风后按规程进行炉顶点火(赵海平负责)。2、安装炉顶打水管:将四根打水管与炉台输水总管分水器相连(连接前试水合格),并确认好打水管插入炉内位置,固定焊好,四根事故打水管及控制阀门安装好。(王巨斌任树军负责)3、四根事故打水管接好打水胶管,保证炉顶平台各部位都能打到水。(任树军负责)。4、炉顶上升管4个人孔盖从根部拉掉,安装弯头,并加防护板,保护炉顶设备。(王巨斌负责)5、更换已坏或怀疑坏的风口小套,对冷却系统做全面检查,发现漏水要彻底断水停用(任树军负责)。6、对炉前所有设备进行检查、检修,确保停炉过程中正常的出渣出铁(吕海良负责)。7、水冲渣设备进行检查、检修,保证水压、水量及正常运行(王先军负责)。8、检查炉壳,有开裂的部位要补焊,确保预休风复风后降料面过程的安全。(王巨斌负责)9、炉顶清理干净、无油污,防止停炉过程中炉顶着火。(赵海平负责)10、切煤气操作保证布袋与高炉系统切断、与总管网煤气系统切断,内部各放散全开。(庞平中负责)五、降料面操作:1、降料面时间定为4小时左右。2、开始送风,风压选定≯120kpa。3、复风后如风压偏高,风量达不到规定值时,应按难行处理,第4页共5页主动减压适应压量关系,待压量关系转过来后再回风到规定值,保证料面自由下降。4、随料面降低,料柱阻力减小,风量自动增加,操作中应严格控制风量,按计划主动减小风压、风量。5、顶温控制标准:300~400℃。6、当炉顶打水管全开,顶温仍超控制上限时,应进一步减小风量,但顶温不得低于300-400℃。7、随着料面逐步降低,可能因炉墙粘结物脱落而引起爆震。风压、顶压出现尖峰,此时应进一步减小风量,适当减水,控制顶温,保证安全,避免炉体开裂。8、降料面期间遇特殊情况(如发生较大设备故障或安全问题),不能进一步控料线时,工长应立即请示大修领导小组领导同意后,停止炉顶打水。按紧急休风程序执行。六、降料面操作要求:1、降料面期间,值班室每半小时做一次记录。全面记录风压、风量、顶压、风温、四点顶温等参数。(当班工长负责)2、当炉顶发生较大爆震时,要及时排风,值班工长记录好发生爆震时的炉内各参数变化,(技术科负责)。3、要加强风口巡检,若有坏风口立即控水并加外冷水,尽量不休风。风口平台准备好4根事故水管。(任树军负责)4、观察雷达探尺,确定料面已降至8米时。工长组织休风同时停止炉顶打水,实现安全停炉。七、安全规定1.停炉前对参加停炉操作有关人员进行安全培训教育,做到安全交底、工作交清接明,要求分工明确,责任到人,人人掌握操作要领、安全防范措施,严格执行各项规定。2.降料面期间,炉顶、炉身严禁上人,炉台上无关人员禁止通行,要挂牌明示并做好警戒。在炉台操作及巡回检查人员要随时观察周围环境变化,风口前不能长时间停留。第5页共5页3.炉顶、炉身发生故障需处理时,必须请示停炉领导小组,在争取减风或休风等措施确认安全的前提下,再去处理。4.降料面期间,炉顶要控制好打水量,开水或增加打水量时动作要缓慢,严禁突然增加水量,以防产生爆炸。5.当出现煤气爆炸或炉顶打水全开也控制不住顶温时,要果断采取减风、休风等措施,以确保安全。6.炉顶必须清理干净、无油污,防止停炉过程中炉顶着火。同时炉顶平台接好四根事故水管。7.为扑灭可能的火灾,在预降料面前二辆公司消防车在1#高炉区域就位,水头提前布在炉顶平台。八、人员安排:1.休风后安排炉前尽快风口堵泥,然后分组拆掉送风直管弯头。2.直管弯头拆掉后看水工及时用黄油封堵1#-16#风口中小套之间缝隙。3.卸下来的直管弯头,看水工负责编号,然后放置安全位置妥善保管。4.停炉后每班安排6名人员值班负责设备看管及打扫卫生,并配合维电修工作。1#高炉车间2013年12月15日

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