1号机降负荷时主汽压力与主汽温度异常分析1.事件经过:2016年5月24日二值前夜班,1号机组负荷660MW,主汽压力22.23Mpa,主汽温569℃,再热压力3.97Mpa,再热温度569℃,燃料量294t/h,给水量1955t/h。A、B、C、D、E、F磨煤机运行,一次风压9.2Mpa(一次风机电流同比大10A),磨煤机电流均为36A(煤质变化较大,煤量在280t/h至300t/h之间来回波动)。过程:21:301号机组AGC指令由660MW开始降负荷;21:38AGC指令降至532MW,降负荷过程中主汽压力持续上涨,且涨速较快,此时煤量220t/h,给水量1672t/h,主汽压力24.2Mpa仍在上涨,一次风压由9.2Kpa降至8.2Kpa,此时机组协调因压力偏差解列,立即投入功率回路,快速调整负荷,主汽压力逐渐平稳。操作过程中机侧主汽压力最高25.27Mpa,炉侧25.82Mpa。主蒸汽温变化21:3621:3821:4321:4521:49567℃570℃548℃555℃541℃21:50机组参数稳定,投入机组协调与AGC2.原因分析:1、由于A、B、C、D、E、F磨煤机运行期间,磨煤机磨碗与一次风差压偏大,判断各磨煤机内部存煤较多,且磨煤机电流偏大(在相同煤质与煤量比较),在快速降负荷时,燃料量突减,而修正一次风压不及时,造成磨煤机内部原有存煤大量进入炉膛,是造成主汽压力上涨的原因之一;2、在满负荷时降负荷,由于主汽压力升高,给水量的减少,导致中间点温度短暂上升,监盘人员对参数把控不准,预见性不高,致使给水量修正不足,没有将煤水比作为调整的核心,致使主汽温下降至540℃。3、满负荷时,过热度保持的偏高,致使人员在修正给水时有所顾忌。4、在CCBF协调方式下,快速降负荷时汽轮机调门阀位下关明显,导致主汽压力快速升高。此次降负荷前,主汽压力与滑压曲线偏小1.6Mpa,若主汽压力给定在额定压力降负荷,主汽压力会较难控制。3.采取措施:1、满负荷降负荷时,提前手动干预,首先降低一次风压,适当关小热风门,迅速减少进入炉膛煤粉量,这比减煤要快一些;2、给水量的修正尽量少干预,根据煤量的减少量,使煤水比尽量保持在降负荷前。不因过热度高而手动增加给水造成压力居高不下。3、此次1号机组协调优化时,对调门重叠度进一步优化。4、在CCBF协调方式下,升降负荷时,通过磨煤机运行方式上进行调整;提早减小下层磨出力,早点停A磨。5、盘面人员针对满负荷时快速降负荷的操作,尽快摸索、发现不足、总结经验。