轮南57井试油井喷失控着火事故试油队违章带压拆卸井口,导致井喷;在已发生井喷的情况下开井循环诱喷,井喷后由于防喷器闸板直径与管柱直径不匹配,井口失控,造成着火。•井深5440m;•试油作业;•1992年3月24日重新上试;•没有施工设计,未进行井下情况和技术交底,只有一份《LN57井修井工序安排》;•开工前,采油树上无压力表。在安装时,由于试油钻机钻台底座高度、宽度不够,拆掉了采油树油管四通和套管四通两边外侧的闸门;一、基本情况•井下管柱为27/8″油管,下带Φ73mm插管,坐于7″采油树封隔器内准备生产三叠系二油组第二层,完井时油压33.2MPa、套压16.5MPa。•4月6日,井上负责人根据《LN57井生产运行》下达作业指令开始施工,3012钻井队首先接好四通左侧套管放喷管线,配好90m3密度1.20g/cm3的泥浆。一、基本情况•对环空压力进行了检查,在打开左右两侧闸阀(实际上未打开)后,井上负责人误认为环空无压力。•于是接好正压井管线,用水泥车试压34MPa合格。•然后开始对油管内进行挤压井作业,但对油套环空未进行任何作业。•此后,拆井口采油树、装上封井器。(有人提出防喷器芯子与油管不配套,需更换,但未被采纳)一、基本情况•4月8日,开始卸油管挂顶丝,在卸第五个顶丝到最后一扣时,一股强大的气流将油管挂和管柱顶起,气流冲出钻台面以上十余米,并致人受伤。•井喷15分钟后油管挂和管柱又自动坐到油管头内,气流减弱。•在这种情况下,仍未引起有关负责人的注意,并提出油管挂,开泵正循环泥浆。一、基本情况•在循环过程中发生井涌,在准备实施坐油管挂回位时,于6:51时发生井喷。•6:55井喷着火,后井架烧倒,火焰高25-35米左右,直径20米左右。一、基本情况•井喷着火后,指挥部立即成立抢险领导小组,下设技术方案组、现场施工指挥组、后勤保障组。•首先,进行清场和清障工作。二、处理过程•由于火场面积达2000m2左右,井口周围100米范围内强烈的高温和火烤使抢险作业人员难以靠近抢险工作面,清障工作十分困难。二、处理过程•采取先清外、后清内的清场办法,对井口附近的设备、井架和井架底座,采用“带火切割”进行分割,然后用推土机拖出;•经过5天的艰苦奋战(4月8日-4月12日),成功地完成了清障工作。二、处理过程•拆除被烈火烧毁的旧井口装置。•4月14日5:30分地下喷出盐水使油气井大火自动熄灭。•经检查,采油树四通两翼的平板阀能关闭,拆除采油树四通以上的防喷器。•在井口严重刺漏的情况下,卸掉旧井口。二、处理过程•由于采油树四通上端面和内表面被高压喷砂严重刺坏,高压喷砂刺断的油管挂和配合接头。•下步决定拆掉采油树四通,安装新的井口装置关井,然后进行压井。二、处理过程•由于拆除的采油树四通下法兰低于地面,原方井太小,不便拆卸和安装螺栓,人员安全也难以保障,因此需要扩大方井。•首先要打通至井口的通道,因井口附近浇铸了70CM多厚的混凝土,开凿工作十分困难。•于4月15日完成了扩大方井这一工作。二、处理过程•拆除采油树四通、安装新井口。•在地面组装好135/8″双闸板防喷器及钻井四通、变压法兰。•将防喷器组坐在套管头上。•接节流、压井管汇、两条5″放喷管线和一条压井管线,防喷器控制系统。二、处理过程•所有安装就绪后,打开放喷管线,关防喷器一次成功,用压裂车挤压井泥浆,井口压力为零,换装采油树。至此,事故解除。二、处理过程•井喷的直接原因:•带压拆卸井口导致井喷,在已经发生井喷的情况下,仍然开井循环诱喷。•井喷失控的直接原因:•防喷器闸板尺寸与管柱尺寸不匹配,在井喷时无法关闭防喷器。三、事故原因•井喷事故的间接原因:•施工无设计。•施工前未测压。在未找到任何原井资料和未装套压表的情况下,误认为环空无压力(实际压力16.5MPa)。三、事故原因•井控意识不强。在卸油管头顶丝气流伤人后,仍未引起重视,继续开井循环,导致井喷。•工作马虎,不认真。在开四通闸阀观察套压时,两边闸阀都未打开就认为环空无压力。•试油监督,井控意识差、井控知识水平极低。三、事故原因•施工必须有设计,没有设计不能施工。•施工前应测井口油套压。•深井或气井应使用液压防喷器。•对安全风险比较大的井都指派主要技术人员到井指挥。•加强对值班干部以及监督人员的的井控知识培训。四、事故教训