2012年上半年运行车间工作总结

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12012年一季度运行车间工作总结一、2012年一季度运行车间各项指标完成情况:消耗一月份二月份三月份计划实际计划实际计划实际吨钢电耗(kWh/t)46.050.9646.050.754647.9吨钢煤耗(kg/t)6.05.836.05.476.03.7吨钢水耗(m3/t)0.10.170.10.180.10.135材料费(万元)5.131.914.144.19停机工时(小时)2021.320二、在一季度中为完成公司各项指标,运行车间各专业立足于本单位的技术力量,着手开展以节能降耗、设备稳定为目标的技术改造项目,全方位开展技术革新和技术改造,现将车间一季度工作总结如下:1、东西部水暖供暖系统采用自动化控制改造:将东西部水暖供暖系统白天、夜晚以及室外温度等参数作为供暖的主要依据,利用夜间及周六日办公室无人期间对暖气温度进行自动降温、升温控制,经过3个月的使用统计,每天可节约标1.2吨准煤。2、轧机机架辊冷却风机自动起停控制改造:机架辊风机为15KW电机,为机架辊电机冷却降温,人为控制起停,风机启停控制不及时造成电能浪费。改造后只要机架辊停用5分钟以上风机自动停止运行。现交接班、换辊、待热超过5分钟风机都为停止状态,每年可节能9000kw.h每年节约电费6300元3、主电机风机自动启停控制改造:主轧机风机为155KW电机,为避免检修时值守电工不及时停主电机风机造成能源浪费,对控制系统加以改造。改造方案:利用主轧机PLC系2统编制程序,当轧机控制系统停止运行,运行方式改为内控,且主轧机温度低于40度主轧机风机自动停止运行,当主轧机温度高于50度风机自动启动运行。每年可节能3720kw.h每年节约电费2604元4、联合泵站浊环泵变频改造:浊环泵电机为135KW电机,一直以接触器控制工频运行,当检修时浊环水用量减少,浊环泵一直满负荷运转造成能源浪费,为此利用水幕系统不使用的变频器,对浊环控制进行变频改造。改造后在检修时有操作工将浊环系统压力由0.5MPa降低至0.38MPa,从而减少了检修时能源消耗。每年可节能8400kw.h每年节约电费5880元5、生产线空压风排污口安装自动排污控制阀:空压风排污口为避免天冷冰冻长期开放排气,造成空压气损失,空压机长期打压。为解决此问题,在8#操作台旁排污口安装两个电磁排污阀及程序控制器,定时排气,现在每小时排污1秒,从而大幅减少了空压气损失。6、空压站气罐两级串联减少系统排污量:空压机产压缩空气含水气,造成各压缩空气排污点排水量大,天气寒冷时造成冰堵。为解决此问题将3、4#空压机储气罐与1#空压机储气罐串联增加一个排污口,使压缩空气压力更稳定含水量大幅减少。7、生产线加装电量监测系:生产线新增加监测点32个安装电度表及互感器,修复更换电度表22块,使能源数据准确有效。8、9#操作台安装钢板打印机防撞提示铃:9#台操作工多次因操作失误在钢板打印机打印时开动辊道,造成打印机被撞,为避免此事故发生在9#台安装提示铃,当打印机工作时对操作工进行提示避免撞击的发生。这些改造项目完成后为完成公司各项指标的完成奠定了基础。三、在车间专业管理上定期组织车间联查,每次车间联查制定联查3目标,有针对性的检查,主要进行:1、生产线检修配电箱、临时线治理联查。2、全厂变压器联查。3、全厂天车设备联查。4、生产线电缆隧道、电缆沟联查。5、各操作台电气设备主令控制器联查。6、电机、极限、限位设备联查。7、安全劳、动纪律联查。对查出的问题限时整改,绝不放过一个设备隐患。四、2012年二季度工作规划。动力方面:1、为保证净环水水质,对联合泵站水处理滤芯进行更换。2、暑期将至对联合本站冷却水塔进行检修工作。3、对质检探伤台自来水改为净环水,降低水耗。4、生产线管廊管道防腐检查处理。5、锅炉本体辅助检查维护。6、部分蒸汽管线改造。7、压缩空气管线加装排污管。电气方面:1、配合变电站110kV及主电室、空压站6kV预试。2、做好汛期设备防雨防汛工作。重点电缆隧道潜水泵检修、现场设备除尘。3、锅炉房引风机变频改造。4、部分天车无功补偿节能改造。5、每月定期对生产线设备针对性的组织联查。6、为通过安全标准化检查生产线照明、天车桥灯恢复。2012年4月份运行车间工作总结一、2012年4月份运行车间各项指标完成情况:计划实际吨钢电耗(kWh/t)47.046.894吨钢煤耗(kg/t)3.22.18吨钢水耗(m3/t)0.140.096材料费(万元)4.24.13停机工时(小时)20在4月份中运行车间圆满完成承担的各项计划指标。本月停机工时为零,保证了设备稳定运行。水耗、煤耗方面较好地完成计划因取暖期已过,使用3#加热炉大部分蒸汽过剩外排,锅炉大部分时间处于压火备用状态。电耗方面因:1、单炉生产且产量较高。2、轧机、二次除鳞使用控制较好。使电耗完成了计划。二、运行车间4月份工作总结如下:9、4月6日结合长时间检修对主电室I段6KV高压柜、空压站I段6KV高压柜高压变压器预试。预试检查出下辊变压器、立辊变压器值阻偏高,主轧机下辊变经处理后正常,立辊变压器利用5月份预试吊芯检查。10、4月14日天车班巡检及时发现18#天车主卷轮毂轴孔磨损隐患,避免了因此故障引起的极限失灵冒顶事故,减少轴孔扩大造成的经济损失,并利用长时间检修对卷筒进行更换。11、1#加热炉烧煤焦油,对仪表电气设备提前做好维护准备工作,保证了煤焦油设备稳定运行。为确保蒸汽压力稳定加强锅炉房人员设备管理,并做好与调度室2#台的协调工作。12、对一、二次除鳞上下油缸的定期更换。一次除鳞主管路三通漏点补焊处理,这次考虑焊接拉筋的可能会导致焊接应力集中,没有焊接拉筋。13、4月17日管廊下净、浊环管路刷漆处理,防止管路腐蚀。14、4月20日更换1#软化水罐树脂,重装吸水器。515、空压站冷却塔风机改装塔架,更换新电机及风机。2012年5月份运行车间工作总结一、2012年5月份运行车间各项指标完成情况:37030吨钢总量计划实际节约吨钢电耗(kWh/t)1814478kWh46.049-3吨钢煤耗(kg/t)110t3.22.970.23吨钢水耗(m3/t)3586m30.120.100.02材料费(元/吨)172190.970.230.74停机工时(小时)21.51.5一、电耗超标主要原因:(1)5月21日至5月29日停产检修耗电8.016万度,影响吨钢电耗2.16kWh/t。(2)5月份1#加热炉单炉运行,1#加热炉风机使用电流约360A,3#加热炉风机使用电流约300A以下,多耗电15624kWh,影响吨钢电耗0.42kWh/t。(3)1#加热炉使用期间,锅炉房一台锅炉一直处于运行状态,多耗电15120kWh,影响吨钢电耗0.4kWh/t。(4)1#加热炉净环冷却水提升泵80A比使用3#加热炉50A多耗电30A,影响吨钢电耗0.21kWh/t。(5)1#加热炉净环冷却水供泵240A比使用3#加热炉200A多耗电40A,影响吨钢电耗0.28kWh/t。6如果不停产检修且正常使用3#加热炉烧钢,吨钢电耗45.53kWh/t,基本完成电耗指标。二、煤耗方面:5月初重油烧完后,锅炉房主要向浴池和洗衣房供气,通过与生活服务公司联系协商,确定了蒸汽夏季用气时间表,按需要调整蒸汽压力,有效地节约了水、煤用量。三、水耗方面:5月份3#加热炉处于检修状态,软化水使用量极少。进入雨季,地下水增多,净、浊环基本上不需要补水。四、本月停机工时为1.5小时,主要因为一次除鳞下除鳞液压系统节流阀故障造成停机。五、材料费方面:材料费用实际完成过低,因为本月材料未及时到位,有可能造成5月份材料费转至下月,造成6月份材料费用超标。二、运行车间5月份工作总结如下:电气方面:1、5月10日-11日顺利完成车间外审工作。2、16日检修完成十一万6KV二段高压预试。3、(4、5、6、11、12、15、16、18、21#)天车安装电容补偿装置。4、变电站110KVPT、CT加油油检查。5、前机架风机电机解体检查。6、轧机5#机架辊风口找正。动力方面:1、3#液压站冷却器改造,相比改造前不仅增加了换热面积,更加大了冷7却器进出口管径,有效的减少了回油压力。2、5月4日组织高压钳工、锅炉房人员以及管理岗位对3#炉清渣。3、10日-11日配合相关人员对水处理、高压泵站等做了外审工作。4、锅炉房蒸汽管路改造,将蒸汽管路引至联合泵站冷却塔蓄水池,蒸汽冷凝后回收大部分水。5、厂房B列空压气加装放水罐,有效减少空压气中水和油,特别为冬季防冻工作做好准备。6、月底长时间检修:更换管廊净环管DN325弯头一个,并刷防腐漆。一次除鳞主管路三通漏水,更换新三通一个。一次除鳞地脚松动,焊接钢板加固。二维冷却水DN40截门、圆盘剪处DN40截门更换。3#高压泵减速机接手磨损严重,组织更换了新接手。六月份工作安排:1、做好汛期设备防雨防汛工作。重点电缆隧道潜水泵检修、现场设备除尘。2、对生产线设备针对性的组织联查。3、加强职工技术业务培训,组织作业指导书抽查工作。4、冷却塔引风板改造。2012年6月份运行车间工作总结一、2012年6月份运行车间各项指标完成情况:43052吨钢总量计划实际节约吨钢电耗(kWh/t)210588749.548.910.598kWh吨钢煤耗(kg/t)40t2.20.931.27吨钢水耗(m3/t)4331m30.120.10.02材料费(元/吨)263010.970.610.36停机工时(小时)02021、电耗方面:本月电耗因计划电耗做出调整,基本完成电耗指标。2、煤耗方面:3#加热炉产汽量过剩,锅炉房3台锅炉处于备用状态,煤耗量很低。3、水耗方面:6月份水耗大部分为3#加热炉软化水使用。进入雨季,地下水增多,净、浊环基本上不需要补水,水耗指标也完成较好。二、运行车间6月份工作总结如下:电气方面:1、22日检修发现轧机主电机下电机南侧定、转子间隙过小,利用6月30日长时间检修对定子极靴固定螺丝进行紧固,紧固后间隙变化不大,计划利用7月份检修请北京电机厂专业工程师再进行检查处理。2、25日对商务中心中央空调控制系统进行改造,安装时钟控制系统,定时控制中央空调的起停,避免因人为因素造成电能浪费。3、13日对原料跨厂房照明控制进行改造,改造为分单路、三路两档控制,满足原料工照明的前提下起到节电的目的。4、25日2#龙门吊大车电机频敏变阻器改造,电机转子增加一台频敏变阻器,减少启动电流和机械三轴冲击,下一步准备对3#龙门吊进行改造。动力方面:91、5月底至6月初长时间检修期间,我车间在生产部和设备部的大力支持下,对浊环提升水池淤泥进行了清理,共清理淤泥185桶,约100立方米,为公司节约各项费用六万多元。2、6月中旬,配合锅检所人员对1#、2#锅炉进行验炉工作。验炉后进行打压试验,达到备用状态。3、联合泵站更衣室蒸汽管线改造,实现净、浊环泵站内的蒸汽管线和更衣室蒸汽管线分开控制,最大限度节能。4、加强了防雨、防汛工作,在厂房门口预备好了沙袋。净、浊环泵站增加了备用潜水泵,一旦水位过高可及时排水。5、6月气温升高,重点对联合泵站冷却塔风机进行了维修,确保净、浊环水温在正常范围内。七月份工作安排:5、解决主轧机下电机南侧定、转子间隙过小的问题。6、对地下油库立辊油泵进行变频改造。7、做好技能大赛前期准备工作。8、做好汛期设备防雨防汛工作。重点电缆隧道潜水泵检修、现场设备除尘。9、对生产线设备针对性的组织联查。10、做好经浊环管路检查维护工作。运行车间2012年7月2日2012年1-6月份水耗煤耗方面:月份月产量煤耗辅助煤耗完成指标系统用水锅炉用水3#加热炉总水耗完成指标年度指标4.730.1310一月552116903745.721306232280991710.166二月462005502925.584795198320388800.192三月523004602603.7352959410270960.135四月55100146262.189251062350254890.99五月385002401302.853019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