1机整组启动方案

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

丰华生物质热电有限责任公司#1发电机大修电气整套启动试验方案批准:审核:初审:编写:二○一零年十月二十七日目录1.试验目的2.组织措施3.发电机整套启动前必须具备的条件4.发电机整套启动前的安全措施5.转子交流阻抗试验6.励磁系统试验7.7.假同期并列试验8.错误!未找到引用源。9.错误!未找到引用源。10.9.发电机带负荷试验-1--1-丰华生物质热电#1发电机组是6MW被压机组,其保护配置为“南自”生产的RCS-985型发变组保护装置,其励磁系统采用东方电机控制设备有限公司的GES-3320型励磁调节器。为了保证#1机组大修电气整套启动试验的顺利进行,根据国家电力部门最新颁发的有关规程编写了本次启动试验方案。本次试验预计需要6小时间。1.试验目的1.1.检查#1发电机转子在不同转速下的绝缘情况(交流阻抗);1.2.试验、检查#1发电机空载升压、降压特性曲线;1.3.检查#1发电机1TV、2TV、3TV(电压互感器)电压二次回路的电压平衡度、极性与相序相位;1.4.检查#1机在励磁调节器在空载及负载的情况下的特性;1.5.检查#1发--变组保护及相关自动装置的运行情况;1.6.检查9001开关同期合闸回路是否正常;1.7.检查#1发变组有关CT的二次回路的接线是否正确、;1.8.检查#1发变组仪表、电能、远动设备运行情况;1.9.检查#1机厂用电源与备用电源切换情况。2.组织措施2.1.本次试验为#1发电机大修后的电气整组启动试验,由生产厂长或总工程师担任试验总指挥,由电气检修专业、电气运行专业、汽机运行专业、当值值长共同协调组织完成。2.2.本次试验现场指挥由当值值长担任,试验负责人由电气检修专业主管担任,电气系统操作由当值电气运行人员进行操作,试验项目由电气检修专业(保护专业、高压专业、仪表专业)负责完成。2.3.本次试验措施经生技部、运行部、安监部审核,并经总工及生产厂长批准后方可执行。2.4.试验项目及步骤应严格按批准后的试验措施执行。2.5.运行人员负责操作、监控;电气检修人员负责试验、监护、测量、记录。2.6.试验中所有参加试验人员必须严格遵守试验现场的工作纪律,统一指挥。3.发电机整套启动前必须具备的条件3.1发电机—变压器组有关的一、二次设备大修工作全部结束,并经检验合格。-2--2-主要项目如下:3.1.1发电机定子冷却水水质合格3.1.2#1发电机定子交、直流耐压试验良好;3.1.3#1主变、厂变、、励磁变封闭母线各项试验良好;3.1.4#1发电机氢冷却系统检漏系统正常;3.1.5#1发电机局部放电装置运行正常;3.1.6封闭母线微正压系统正常;3.1.7发电机、主变压器、高压厂用变压器测温装置指示正常;3.1.8主变压器、高压厂用变压器冷却通风系统,应保证处于良好状态;3.1.9交、直流润滑油泵、交、直流密封油泵、顶轴油泵、冷却水泵、盘车装置等应保证在各种状态下正确可靠的起停;3.1.10低压备用电源、不停电电源、保安电源、柴油发电机的自动投入装置经试验应处于完好状态;3.1.11#1发电机保护、自动装置传动工作结束,具备运行条件;3.1.12#1发电机保护、热工保护传动试验良好;3.1.13#1发电机保护、自动装置定值正确,与定值通知单一致;3.1.14在汽机冲车前,继电保护专业与热工专业配合传动发电机保护出口关主汽门回路,确保能够可靠关闭。3.2准备好以下仪表及工具:双通道示波器、双钳相位表、数字万用表、波形记录仪、对讲机和随身携带的工具。3.3配合发电机空载试验,临时修改#1机保护装置过电压保护定值为105V,并将该保护投跳闸状态;配合电科院在灭磁小间接入波形记录仪。4.发电机整套启动前的安全措施4.1各投入运行设备场地清洁、道路畅通、瓷瓶清扫、电缆沟盖板盖好、孔洞堵死、通讯及消防设施完善、齐备。4.2照明完好、工作照明与事故照明切换良好。4.3所有电气设备的名称、编号、标志牌应清晰准确。室内外高压设备的门窗、栅栏等均应关闭好,并应挂上相应的警告标示牌且加锁。4.4发电机附近的消防水系统及其它消防器材应严格检查。-3--3-4.5发电机整套启动试验前仔细检查一次系统绝缘。4.6发电机整套启动试验前检查9001开关、及9001-7、9001-8/9001-9刀闸在断位,检查励磁回路各自动空气开关及刀闸在断位:起励接触器KM、磁场断路器QF在跳后位置。4.7在1#发电机本体、1#主变本体、10KV配电室、发变组保护屏、励磁间派专人看守。4.8退1#发电机保护跳10KV母联开关912的出口压板、失灵启动压板。4.9在#1机操作台前及#1机励磁小间试验区域设围栏,与试验无关的人员严禁入内。4.10在试验过程中,出现异常情况应立即停止试验,待查明原因后在进行该项试验。5.转子交流阻抗试验及发电机空载试验通知汽机、电气运行人员做试验所需配合工作。励磁试验由内蒙古电科院系统所人员完成,我方人员配合。5.1机组升速过程中的电气试验:机组升速过程中,测量发电机转子绕组交流阻抗及绝缘电阻,升速过程中转速每增加500转/分(500转/分、1000转/分、1500转/分、2000转/分、2500转/分、3000转/分)测各一次,判断发电机转子绕组在升速过程中有无不稳定匝间短路现象。5.2机组定速后(3000转/分)的电气试验5.2.1投入发电机出口三组PT(1YH-3YH)及中性点PT,投入发电机、主变、高厂变全部保护(至机炉联锁压板不投);5.2.2#1励磁调节器控制方式为手动(A通道);5.2.3合励磁控制柜交流、直流侧刀闸,磁场断路器QF,合起励接触器KM,逐步增大励磁电流,升发电机定子电压至20%Un,检查发电机及其出口PT带电情况有无异常。5.2.4继续升发电机定子电压至50%Un,检查发电机及其出口PT带电情况有无异常。5.2.6继续升电压至100%Un,检查三组PT二次电压、相序及主变无载调压分接头正确性。5.2.7电压至100%Un时,测量PT开口三角电压3UO、发电机中性点电压(包括基波、三次谐波)。5.2.8测量及观察#1发电机保护屏、电度表屏、变送器屏、励磁屏、录波器屏、操作员站等处的电压、励磁电流幅值、相位和相序。5.2.9检查励磁变的交流采样和差电流、两侧差动保护用CT的极性是否正确(大修中更换低压侧CT一组)。5.2.10检查#1发电机转子对地绝缘电阻。-4--4-5.2.11过电压、过激磁保护投信号,升定子电压至1.05Un,测量PT开口三角电压3UO、发电机中性点电压。5.3同时录取发电机(10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%、105%)额定电压下的空载特性上升曲线,并与出厂数据比较。5.4减少发电机励磁电流,录取发电机(100%、90%、80%、70%、60%、50%、40%、30%、20%、10%)额定电压下的空载特性下降曲线,并与出厂数据比较。5.5发电机电压降至零。注意:最高电压加到1.05Un。6.励磁系统试验(开环试验)励磁试验由内蒙古电科院系统所人员完成,我方人员配合。6.1.励磁调节器试验前的操作:合调节柜QF1、QF2、QF3、QF4、刀闸;合功率整流柜交流、直流侧刀闸QK1和QK2、冷却风机电源QF5、QF6;检查各柜直流24V电源正常;检查灭磁和保护柜灭磁开关合闸动力电源及起励电源正常。6.2通道切换试验6.2.1手动方式切换试验调节器通道选择通道B运行,调节器调节模式选择恒励磁电流方式(手动方式);投灭磁开关QF,投入励磁,用DCS励磁调节器增/减磁开关手动升压至额定电压,正常后,将发电机电压由额定降至零。再次升压至额定后,调节器切换至A通道运行,观察磁场电流和机端电压应无明显波动。6.2.2恒电压和恒电流方式(手自动)切换试验:将调节器由恒励磁电流方式切恒电压调节方式,并记录切换过程中磁场电流和机端电压的变化曲线和数据试验曲线应无明显波动。6.2.3主从机切换试验:6.2.3.1发电机在空载额定工况下,调节器在通道A恒电压调节方式(自动)下运行,用动态试验菜单中的主从机切换功能切换至B通道,记录切换过程中磁场电流和机端电压的变化曲线和数据,试验曲线应无明显波动。6.2.3.2按上述方法进行通道B至通道A的切换试验。6.310%阶跃试验发电机在空载额定工况下运行,使用调节器的“10%阶跃试验”菜单进行试验,并录-5--5-取电压波形,试验结果符合规程要求。6.4发电机空载灭磁试验:发电机在空载额定工况下运行,按正常停机程序逆变灭磁,录取灭磁过程的磁场电压、磁场电流和机端电压曲线,录取磁场电流和机端电压的变化曲线,计算灭磁时间常数。7.假同期并列试验7.1同期检查及假同期并列试验7.1.1检查10KVⅡ段母线三相电压指示正常,检查发电机出口开关手车在试验位置。7.1.2合上发电机灭磁开关,将发电机电压升至10KV,7.1.3测量发电机电压及相序,并分别与10KVⅡ段母线的高压侧、PT二次侧进行定相试验。确认发电机出口母线与10KVⅡ段母线为同相位。7.1.3通过自动准同期装置调频、调压试验,确定装置调频、调压脉冲正确可靠。7.1.4通知热控专业做好与假并列相关的工作。7.1.5将发电机出口断路器的同期开关(TK)置同期位置。7.1.7无压选择开关在有压(0)位置,7.1.8在同期屏上投入2#发电机同期压板。7.1.9将同期方式选择开关(DTK)置于手动同期位置。7.1.10检查同期屏上系统侧与待并侧的电压、频率,7.1.11将手动同期开关(1STK)转至粗调位置,调整调速(1TYK)、调压(1TSK)开关使其待并侧与系统侧的电压、频率相同。7.1.12将手动同期开关(1STK)转至细调位置,调整观察同步表指针缓慢旋转,当其指针与同期点相差较小角度时,按动同期合闸按钮合上主开关断路器。7.1.13退出同期开关(TK)、手动同期开关(1STK)、同期方式选择开关(DTK);7.1.14在控制屏上跳开发电机出口主开关,将同期方式选择开关(DTK)置自动同期位置,用NDTG300自动同期装置进行自动同期假并列试验。7.1.15试验过程中记录并调整自动同期装置的合闸导前时间。7.1.16试验结束降低并断开励磁。8.发电机同期并网8.1由值长向上级调度部门汇报:并网前电气试验结束,机组已具备并网条件。8.2将发电机出口开关置于工作位置,投入所有保护系统。8.3发电机组零起升压至额定。8.4听后调度命令并网。8.5并网后马上接带少量无功及有功负荷,并调节无功保持迟相(COSΦ=0.8)运行,检查所有表计指示情况,检查整套系统的运行情况;并记录所有测量、信号的详细资料。9.发电机带负荷试验9.#1发电机带负荷后,检查#1发—变组差动保护、发电机差动保护、变压器差动保护、高厂变差动保护的交流采样和差电流及各组二次电流、二次电压显示是否正常。-6--6-9.2检查#1发电机负序电流、正序电流。9.3检查#1发电机定子零序电压、中性点零序电压(包括基波、三次谐波)。9.4良好后,10KV系统恢复标准方式。试验结束。

1 / 8
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功