12004年1#高炉年修开炉炉缸冻结原因分析及处理炼铁一车间蒋裕一.2004年年修前的炉况概述。2004年12月1日至14日炉况较顺。平均风量BV:4412m3/min,平均富氧O2:8278m3/h,平均风温BT:1168C,平均风压BP:384kpa,煤气利用率:51.79%,平均产量:6296.43t/d;累计一级品率:94.3%其中:12.2:30个风口全开送风,12.10开始锰矿洗炉;12.11退负荷0.15并加萤石洗炉;12.12适当松边,料制11档减一环。12.2:12#小套漏;12.3:7(38#)漏;12.4:16#小套漏;12.9:19#中套漏,6(20#)漏;12.12:6(21#)漏,7(5#)漏;12.14:5-15#漏。二.年修降料面操作。1.降料面前的准备:1)停炉料:12月14日1:00开始上停炉料,负荷O/C:2.80(含锰矿),[si]:0.6%,[mn]:0.8%,R2:1.10,(CaF2):3.0%,盖面焦:16.23t/ch*6ch=97.38t。2)年修小修:12:51~17:13休风小修。主要工作是:更换12#、16#破损小套,插盲板盲死12块A类破损冷却壁,拆除十字测温杆并按装炉顶打水枪,接通煤气取样管等等。2.降料面停风操作:17.13复风开始降料面操作,18:05风量加至BV4100m3/min并维持2h,20:00左右打水量用至上限,0:04分6#~10#风口有生降,2:13风口全黑,2:15减风至BV2500m3/h并改常压,2:27切煤气,5:32休风,共出5炉铁。22.12003~2004年降料面风量和打水量的对比2003~2004年降料线对比序号降料线时间(h)瞬时风量对比(m3/min)累计风量对比(m3)打水量对比(t/h)备注2003年2004年2003年2004年2003年2004年00.000000010.5255419584.91.810.310.321.03763389316.110.439.919.531.54032413328.222.6114.090.042.04036413640.435.0109.488.952.53837414151.947.497.1106.963.03529414262.459.9103.9130.573.53114380171.871.4107.3146.384.03103382281.182.8100.5152.194.53109382390.494.384.5154.5105.033823499100.6105.382.6156.9115.533903482110.7115.894.5154.6126.033943467120.9126.2113.0156.1136.533963232131.1136.0122.2155.6147.029643216140.0145.7126.7156.4157.529713198148.9155.3134.8156.1168.018672872154.5164.6145.3157.8178.523342851161.5173.1126.9154.8189.017552844166.8181.696.9157.82:13风口黑,累计风量184.55m3199.517791956172.1187.585.4154.82010.017641955177.4193.485.4156.32110.517621903182.7199.198.4135.72211.017741933188.0204.9111.7137.62311.517901966193.4210.8107.8139.32412.017741988198.7216.7115.5139.72512.517711998204.0121.92613.01766209.3122.92713.51761214.6123.82814.01746219.9124.82914.52025225.9125.8累计(平均)26293048225.9216.7104.6132.0注:2003年打水控制温度350℃,2004年打水控制温度400℃。32.2图表分析图一2003~2004年降料线风量对比100015002000250030003500400045000.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.0降料线时间,h风量,m3/min2003年2004年风口黑图二2003~2004年降料线累计风量量对比0501001502002500.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.0降料线时间,h累计风量,104m32003年2004年风口黑风口黑4图三2003~2004年降料线打水量对比0204060801001201401601800.01.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.0降料线时间,h打水量,t/h2003年2004年风口黑3.炉墙环状粘结物的计算1)环状粘结物从风口带一直延伸至炉身下部1m处(总高6.1m),在炉身截面其目测尺寸平均约占径向的1/2(相当于中心尚存约Φ6.5m通道),粘结物体积近似为:V=炉腹体积+炉腰体积+炉身1.0m的体积-中心通道体积=356.4+192.3+3.14×62×1+3.14×3.252×6.1=459.4(m3)2)取焦碳堆比重0.53t/m3,矿石堆比重1.85t/m3,O/C=2.8因粘结物为渣铁和炉料混合物,取25%矿石已还原为渣铁,根据经验取堆比重3.0t/m3。则平均堆比重计算如下:渣铁:25%×2.8/3.0=0.233m3/t焦矿料:75%×2.8/1.85=1.135m3/t焦焦碳:1/0.53=1.887m3/t焦平均堆比重=3.8/(0.233+1.135+1.887)=1.167(t/m3)所以环状粘结物重量为:M=459.4×1.167=536.1(t)3)环状粘结中焦碳重量的计算其中焦碳所占体积比例=1.887/(0.233+1.135+1.887)=58%故焦碳重量=459.4×58%×0.53=141(t)4)面风量差的计算,取平均压缩率21%小休时料线4m的炉容=221.87(m3)风口以上炉料体积=2129.35-221.87=1907.48(m3)其中100t盖面焦体积=100/0.53×(1-0.21)=149.1(m3)O/C2.8负荷料体积=1907.48-149.1=1758.8(m3)O/C2.8负荷料单位体积=(2.8/1.85+1/0.53)×(1-0.21)=2.686(m3/t焦)炉料中总焦碳量=100+1758.8/2.686=754(t)5理论耗风量=754×2950=222.43(104m3)按风口变黑时实际总耗风量计算=184.55(104m3)降料面风量差=222.43-184.55=37.9(104m3)5)风量差计算少烧焦碳量=37.9×104/2950=128(t)6)该数据与3中所算留在粘结物中焦碳量(未考虑还原渣铁所耗焦碳)差13t,基本吻合4。降料面过程的几点思考1)通过与2003年降料面的比较可知:2004年降料面中后期风量使用过大,致使顶温过高,从而打水量过大,这是造成环箍粘结物的主要原因;另一方面,风量使用过大造成下料过快,虽然缩短了降料面的时间,但不易使熔融物及液态渣铁顺利下落到炉缸,从而粘结到墙上。0:04风口开始有生降。2)降料面过程中漏水冷却壁该如何控制?5~7层共有20多块是破损的,只盲死12块,仍有10多块未盲死,如何保证炉墙不粘结又确保冷却壁不进一步烧损。3)至2:15改常压,高压操作时间过程,不安全且不利于顺利降料面。4)至2:27切煤气,煤气中最高的H2:13.2%,O2:3.8%,不安全。5)最后一炉铁如何安排?2:13风口已全变黑,而2:18开1#、3#TH出铁。三开炉、炉缸冻结的形成1.开炉前的现状1)未扒炉;因降料面不成功,从风口至炉身下面粘结物约600吨环箍,人员无法进入炉内(不安全)从26#风口处放一炮未果,粘结物无法扒下,炉缸死焦堆也因此未扒出,炉缸无法清出环沟,2)停炉后因为火焰大,凉炉过程中打水量大,至12月16日7:00左右火焰才灭。(即休风约26小时后)3)反弹料无法清出,喷涂时把环箍也喷涂了,并有大量的反弹料落入约0。5米左右宽的环箍裂缝中,而落入炉缸料面上的反弹料也只扒出风口前端的一小部分,其余大部分无法扒出,考虑炉墙现状,按反弹10%计算,约有162*10%=16.2吨反弹料在炉内。4)未烘炉,致使渗入炉墙炉料缝隙中的水分无法排出,也使喷涂料等物质的结晶水无法析出,导致铁口开炉后大量的淌水,中套也淌水。2.开炉工艺的参数的确定原则2.1开炉料结构1)正常料矿批40t/ch,负荷2.4(含锰矿),料制C3338762)全炉焦比3.592。其中正常料比720Kg/t,渣比450Kg/t.3)空焦R2:0.8.(MgO):16%,(Al2O3):22%;正常料[Si]:2.0%[Mn]0.8%.(CaF2):4%,(MgO)08.4%,R2:1.0,R3:1.234)具体装料结构第一段:净焦400吨。第二段:空焦23ch第三段:负荷O/C:2.4正常料。5)说明:基于开炉炉内现状很恶劣,开炉料原则在原方案的基础上做了调整:a:正常料负荷由2.6减至2.4:全炉焦比3.0t/t左右增至3.59t/t左右。b:考虑到粘结物体积较大,实际装焦位置(净焦,空焦)比原先计划要高。C:增加了云石和萤石的用量:负荷料(CaF2)3.0%增至4.0%;空焦中云石量由1.89t/ch增至3.97t/ch.D渣碱度:空焦渣碱度由R2:1.0降至0.8。6正常料碱度由R2:1.03降至1.0。2.2开炉开风口的选择开炉前开2#3#铁口上方的8个风口,即14~21#风口,其它风口堵严。3.开炉,炉缸冻结形成2004年12月18日12:20分开始装料,18:03开始复风,21:50:口埋氧枪,22:30铁埋氧枪,初期风压70~100Kp,风量约800m3/min。送风14小时后,各风口陆续有大块滑落,期间探尺呈台阶状下降,风量一度加至1000m3/min.风压150kp,但随着风口下落物增加,风口逐渐变暗,19日14:30,17#小套漏水,15:07炉内小塌料后,部分风口灌渣,17:20,16#中套漏水,随后风口状况恶化,风量逐步萎缩,至20日10:10风口全部灌死,风量为零,至此炉缸冻结形成,高炉被迫休风。四炉缸冻结的处理过程1.风口出铁准备过程休风后决定拆除18#中小套,砌砖作为临时铁口,先将19#与18#风口烧通,作为唯一送风的风口,相应位置作为临时沟,同时更换漏水的16#中套和17#小套,其它风口将小套内渣铁清理干净后全部堵泥,3个铁口全部用氧气向上斜5度烧进3.5m后重埋氧枪,在具体操作过程中遇到了极大的困难,进程相当缓慢,到22日小夜班以上工作才完成。准备工作结束。2.临时铁口出铁过程4月22日20:42复风,复风初期风压40Kp风量约50~80m3/min,上部加空焦,原则上采取连续出铁的方式,以尽快排放凉的渣铁,初期间隔20分钟,出铁时间20~40分钟,渣铁量约3~8吨,以渣为主,流动性极差(完全靠人力引流)。送风20小时以后,渣铁流动性明显好转,铁量增加,24小时后,风量逐步自动增至100m3/min。24日5:253#铁口自破来铁,出渣铁量约60吨,风口出现明显好转。一方面立即组织人力清理3#铁口。另一方面,开临时铁口2次,但均空喷无渣铁,遂决定开3#铁口,至此,可以确定风口与铁口之间已经贯通,于是放弃临时铁口(暂时封死),正式转3#铁口出铁。期间18#风口出铁共30炉,排放渣铁约145吨。3.炉缸冻结的恢复过程转铁口出铁后,渣铁全部进入干渣坑,前期渣铁量较少,流动性较差,24日白班开17#,20#风口后,风