浅谈燃煤220MW机组降低NOx排放燃烧技术电力工业燃煤机组现状我国的电力工业在建国以来飞速发展。我国未来很长一段时间内仍将以燃煤发电厂为主。我国是以煤炭为主要一次能源的国家,煤电在发电中的主导地位在短期内难以改变,煤炭的直接燃烧造成的环境污染问题日益突出。按照目前的排放控制水平,预计到2020年我国氮氧化物的排放量将达到2363~2914万吨,超过美国成为第一大氮氧化物的排放国。对氮氧化物的认识及其危害形成酸雨的原因之一;参与光化学烟雾的形成;与二氧化碳一样,引起温室效应;破坏臭氧层。结合我厂情况降低NOx排放途径:主要通过锅炉低NOx燃烧系统改造和干法净化技术(燃煤锅炉排烟中氮氧化物净化控制技术分为湿法和干法两种技术)来降低NOx排放目的:保证锅炉不发生高温腐蚀,保证较高的锅炉效率情况下,降低NOx的排放。一、燃烧系统改造1)改造采用低NOx一次风煤粉燃烧器,采用的水平浓淡煤粉燃烧技术,经分流隔板后分别形成两股浓、淡煤粉气流。浓煤粉布置炉内烟气温度高的向火侧,浓煤粉具有着火温度低、火焰温度高的特点,保证了煤粉火焰的良好稳定性。淡煤粉气流在水冷壁附近形成了比普通燃烧器强的多得氧化性气氛。共5层20只一次风煤粉燃烧器,喷口周围保留适当大小的周界风风量,燃烧器采用四角大风箱结构设计。2)燃尽风系统将燃烧所需的空气量分成两级送入炉膛,燃料先在富燃料条件下的主燃烧区域燃烧,氧气和N反应速度有所减低,在还原性气氛中大量含氮基团与NO反应,提高了NO向N2的转化率,降低了NO在这一区域的生成量(停留时间一般控制在0.6~1s以上)。燃尽风由四角下行垂直大风道引出。两层共8只摆动式燃尽风喷口,相隔约2000mm,最下层一次风距最上层一次风距离约3000mm。燃尽风量占总空气量约为25%,各层燃尽风喷口均为摆动式二次风喷口,可同时水平和垂直摆动,垂直摆动角度为+15°、-15°;水平摆动角度为+10°、-10°。3)4号炉燃尽风风道设计方案采用了哈尔滨工业大学研制的水平浓淡风煤粉燃烧器,改造后低负荷稳燃负荷达到了额定负荷的40%,由原来的130MW降至90MW,达到了国内一流的标准,在运行中节约了大量的助燃油,锅炉效率得到了很大的提高,水冷壁及过热器结焦得到了明显的缓解;同时减少了NOx的排放,显著降低了对大气的污染。虽然经过改造后NOx排放量有所降低,但离环保要求仍有一定的差距。因此希望通过组织合理的燃烧,和加装尾部烟道脱硝设备来进一步减少NOx的排放。二、加装尾部烟道脱硝设备:干法净化技术⑴选择性催化还原法(SCR法)原理:使用适当的催化剂,在一定的温度下,以氨作为催化反应的还原剂,使氮氧化物转化成无害的氮气和水蒸汽。4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O8NH3+6NO2→7N2+2H2O催化剂不同,反应所需温度也不一样。以二氧化钛为载体的钯、铂催化剂,所需的反应温度为300~400℃,而以焦炭为催化剂,反应温度为100~150℃。目前,日本93%的氮氧化物净化设施是采用SCR法,运行着的装置超过300套。此法具有净化率高(可达85%以上),工艺设备紧凑,运行可靠性高,氮气放空,无二次污染等等特点,但此法存在投资与运行费用较高、消耗氨液、氮氧化物不能回收等不足之处。(京能采用此方法)日常调整对降低NOX的影响一、燃烧调整对NOx排放影响1、配风方式对NOx排放影响1)在保证炉膛出口氧量为3.4左右时,通过调整各层二次风风量分配,考察了二次风分配方式为均等、倒塔、束腰、正塔配风方式下的NOx排放及锅炉效率。在采用倒塔配风方式情况下NOx排放浓度最高,正塔配风方式次之。⑵均等配风方式NOx排放浓度最低,为286.84mg/m3,修正后的锅炉热效率为92.24%。由于燃料燃烧区域分散,氧气供入适中,NOx排放浓度较低,结果最为合理。而采用倒塔配风方式并不是最理想的降低NOx排放浓度配风方式。保证炉膛出口氧量为3.4%时,配风方式对NOx及锅炉热效率影响如图4.1所示。图4.1配风方式对NOx及锅炉热效率的影响2、氧量对NOx排放及锅炉热效率的影响⑴在采取均等配风条件下,调整炉膛出口氧量分别为3.95%、3.35%、2.38%和2.2%,观察其对NOx排放浓度及锅炉效率的影响。⑵当炉膛出口氧量为2.38%时NOx排放浓度最低,为287.73mg/m3,此时效率为92.34%。当氧量较低时,整个炉膛燃烧区域内空气化学当量比降低,有效抑制了NOx的生成,同时由于燃尽风布置方式较为合理,对锅炉效率影响不大。炉膛出口氧量对NOx及锅炉热效率影响,3、磨煤机组合方式对NOx排放及锅炉热效率的影响⑴由于锅炉机组3台磨即可带满负荷,2台磨备用,煤质较差时投运4台磨煤机。因此运行时,磨煤机组合方式较多,当磨煤机组合方式分别为ABC、BCD、ABCD、ABCE、ABD和ABE时,考察了其对NOx排放及锅炉效率的影响。⑵当磨煤机投运方式为ABC时,NOx排放浓度最低,为295.98mg/m3,此时煤粉燃烧区域与燃尽风投入区域距离较远,充分发挥了燃尽风的空气分级作用,使煤粉在还原性气氛下可保持较长的燃烧时间,有效抑制了NOx的生成。磨煤机组合方式对NOx及锅炉热效率的影响结论⒈在各配风方式情况下,均等配风方式效果最好,NOx排放浓度可稳定在287mg/m3,锅炉热效率不受影响。2、在不同磨煤机组合方式下,ABC组合较为理想,NOx排放浓度为296mg/m3,ABD次之;BCD组合NOx排放浓度最高。3、试验期间,所有工况都可保证在380mg/m3以下,较改前的688mg/m3降低幅度为45%~60%之间。4、锅炉热效率较改前平均提高1%,很好地达到了低NOx燃烧系统改造的预期目标。运行方式的几点建议尽量采用均等配风方式,二次风风门开度控制在30%~50%,在投运一次风上下的二次风喷口可开度较大,但一般不超过50%开度。燃尽风下层喷口开度应保证在80%~100%左右,保证充分供风燃尽,上层喷口开度可控制在50%以上。一次风流量应控制在合理的范围,在满足制粉出力的条件下,不宜过高,入磨一次风风量控制在75~80t/h为宜。应尽量保持机组在低氧运行方式下运行,炉膛出口氧量(低温再热器前)维持在2.4~3.0%以下,NOx排放浓度能保证在300mg/m3左右。虽然通过调整燃烧方式能够降低NOx的排放量,但是离环保要求还有很大差距,要想大幅度的降低NOx排放量,必须进行较大的改进,例如在烟道尾部加装烟气脱销装置等等。而且《排污费征收使用管理条例》的实施也会大大促进企业对设备进行改造。谢谢!