电气培训教案T3行李系统电气维修张海军2010年05月01日第一部分:案例简介2008年6月18日07时54分,首都机场T3航站楼行李输送系统T3E西侧隧道口主环线一高速分流输送机报W12Y100(即电磁阀)故障,设备号为:CTB01.HLB002-HD212,08时35分恢复。影响部分国际出发行李的正常登机。第二部分:本案例适用情况本案例适用于:1、高速分流输送机电磁阀不动作2、高速分流输送机电磁阀损坏时物流无该型号库存3、高速分流输送机电磁阀动作缓慢,无法正常工作4、传感器受损位移5、接近开关调整6、地址报错7、AS-I信号不稳定第三部分:故障现象描述2008年6月18日07时54分,中控室报:主环线CTB01.HLB002-HD212高速分流输送机W12Y100(即电磁阀)故障,电气维修人员火速赶到现场,输送机后聚集了大量等候直行和分道的行李,本着行李第一的原则,在中控室的调度下,维修人员协同运行人员手动将聚集的行李放行,同时,中控室重新指定行李的路线,以免耽误正常航班。得到中控室的同意后,维修人员复位观察设备的动作情况,电磁阀确无动作,经检查发现,控制电磁阀的扩展模块CTB01.HLB002-HD212-A110上的输出信号(OUT2)指示灯亮,但因电磁阀无动作数秒后熄灭,随即系统报电磁阀故障致使输送机不能工作。之后,更换电磁阀,系统恢复正常。第四部分:故障分析1、故障部位在系统子系统中的位置功能及作用T3行李输送系统运用了德国西门子公司的世界领先技术,庞大的行李系统集聚了行李传输、分拣、安检、装载、卸载、进出港以及空托盘返回等功能的全部自动化,通过PLC程序集中控制。所以,安装在现场的任何一个硬件设备都极其重要,因为任何一个点的不正常都将影响到整个PLC系统控制。电磁阀位于PLC控制的最基层,是一个执行输送机拨叉直行与分流的设备元件。其电气连接是有两组电缆线与扩展模块连接,每一组由3根0.34平方毫米的【黑(+24V)、蓝(0V)、棕(备用)如图1】电缆组成,一端接在电磁阀的接线端子上(如图1),另一端则为自制电缆连接头插在扩展模块上。(如图2)图1图22、故障部位在系统子系统中的逻辑关系(电气连接、电气控制)该电磁阀在系统中的电气连接自上而下是:1)动力能源供电380V,50HZ站点:1BP09-1PDP-T-3A2)PTB03.PDPBOA-PP001+PP01柜断路器型号:3WL1112-3CB34-1AA2额定电压:1000V频率:50/60HZ额定电流:1250AMadeinGermany3)CTB01.HLB002.PC001+PC01隔离开关型号:3KA5830-1AE01额定电压:400V频率:50/60HZ额定电流:630AMadeinGermany4)CTB01.HLB002.PC001+PC01柜到CTB01.HLA002-PCM007柜的空气开关Q7型号:VL160额定电压:400V频率:50/60HZ额定电流:80AMadeinGermany5)CTB01.HLA002-PCM007柜隔离开关型号:VL160额定电压:400V频率:50/60HZ额定电流:125AMadeinGermany6)CTB01.HLA002-PCM007柜内Q9空气开关型号:3RV1021-1DA15额定电压:400V频率:50/60HZ额定电流:3AMadeinGermany7)CTB01.HLA002-PCM007柜内将380V变DC24V的电源模块G09型号:6EP1-436-3BA00输入电压:3AC400V-500V频率:50/60HZ输出电压:DC24V/20AMadeinAustria8)CTB01.HLA002-PCM007柜内空气开关F22型号:5SY41MCBB6额定电压:230/400V频率:50/60HZ额定电流:6AMadeinGermany9)CTB01.HLA002-PCM007柜内K54为急停控制线圈的常开触点控制,起到紧急状态下断开系统24V的作用。10)CTB01.HLA002-PCM007柜内接线端子排X22为插入式端子排11)CTB01.HLB002-HD212-A110小T头(AS-Isplitter)型号:E7037212)扩展模块型号:3RK1400-1CR00-0AA3端口:4I/4OMadeinGermany13)电磁阀型号:4121406K00规格:24VDC100%ED0.70AF=20NS=15MMIP40经检查核对电气图纸,以上电气元件规格型号,与设计值一致。3、查看现场情况分析可能原因在手动放送行李的同时,电气维修人员根据经验和现场初步了解的情况分析,电磁阀损坏的可能性最大。所以,即刻派人去物流领取电磁阀。不料,物流所备的电磁阀均与现场所需的元件有差异【附图3为现场原装连接头、图4为备件连接头】。备件的型号:4121406K00规格:24VDC100%ED0.70AF=20NS=15MMIP54图3图4我与西门子工程师查阅了电磁阀的设计图,分析技术数据得出备件型号的电磁阀可以替换现场损坏的元件。虽然,只是结构上的细小差异,要实现现场更换安装,却还得更改电磁阀的接线盒与连接头。做好了更换前的准备工作,在手动行李全部通过之后,得到中控室的同意,电气维修人员迅速更换了电磁阀,系统也恢复了正常。保障主环线正常工作的同时,安排了一位电气维修人员实时观察电磁阀的工作状态。当然,更换了电磁阀系统恢复正常,并不能说明就是电磁阀的问题。或许,是其他某个元件的不稳定引起的,保证系统正常运行是首要任务,况且是主环线。所以,在接下的工作中,分析原因才是重点:1)急停按钮被按下,切断了24V电源2)PCM柜内温度过高3)PCM柜内输出24V电源不稳定4)输入信号不稳定5)输出信号不稳定6)扩展模块与底座接触不良7)电磁阀接线有虚点8)电磁阀与拨叉连接点螺栓过紧9)电磁阀弹簧脱落或过紧10)接近开关(B121、B122)受损或位置不准确11)传感器(B117、B118)受损或位置不准确12)传感器(B111、B114)受损或位置不准确13)CTB01.HLB002-HD212的MCU或扩展模块地址不准确14)连接电缆自制接头虚接、松动15)拨叉过紧16)S99损坏或调节不当针对可能引起电磁阀发生故障的原因,当日电气维修人员进行了仔细的排查。首先检查了控制该故障电磁阀所在区域CTB01.HLB002-HD212段的急停按钮EBG01.EB101-S107、EBG01.EB101-S109,状态正常,指示灯正常,急停总柜在近48小时内没有该区域的故障报告信息。同时,在急停按钮控制的同一区域输送机CTB01.HLB002-HS210、CTB01.HLB002-HS214、CTB02.HLB001-HD208,在近48小时工作状态正常,没有出现急停故障,故此,排除第1)点急停引起电磁阀故障。在拆除坏件更换新件的时候,检查到电磁阀的接线正确,没有虚接点,均是按照规范接线。电磁阀的连接头与拨叉连接的螺栓没有紧固,只是带上几扣,防止自锁螺母脱落。(此螺栓的安装方式符合技术设计要求,如果螺栓紧固,会导致拨叉没有运动角度,电磁阀无法带动拨叉动作,损坏电磁阀。)电磁阀的弹簧安装位置准确,没有脱落,双螺母的固定方式避免了因弹力的作用而改变弹簧的活动范围,保证了弹簧的正常工作。由此排除第7)、8)、9)点电磁阀故障的原因。在更换了新备件之后,发现电磁阀所带的拨叉依然紧固,电磁阀的连接头与拨叉连接螺栓安装正常,弹簧安装正常,电磁阀接线正确。经过几次手动拨叉观察,发现拨叉的机械位置前移,使得拨叉活动时摩擦挡板,让电磁阀动作时长期处于过载状态,缩短了电磁阀的寿命。观察还发现,拨叉后端有被撞击的划痕。托盘在正常运行时不会撞击到拨叉,只有在托盘轮损坏的情况下,托盘才可能撞击拨叉,甚至冲出导轨。还有一种可能性就是轨道上掉空框或行李,在托盘的推动下,撞击拨叉,使得拨叉移位。在机械同事的调整处理后,新更换的电磁阀工作正常。因此,第15)点的拨叉过紧是此次电磁阀损坏不动作的真正原因。前后设备和信号输入点也是引起故障的主要原因之一,为此,在更换电磁阀的同时,电气维修人员也对分道输入信号的传感器(B117)、直行输入信号的传感器(B118)、直行启动下一段输送机的传感器(B111)、分流启动下一段输送机的传感器(B114)、直行拨叉正常输入信号接近开关(B121)、分流拨叉正常输入信号接近开关(B122)的安装位置和尺寸进行了测量。作为主环线上速度为2.5/s的高速分流输送机,B117传感器的中心距离CTB01.HLB002-HD212机尾600mm,安装在CTB01.HLB002-HS210输送机上。B118传感器的中心距离CTB01.HLB002-HD212机尾300mm,安装在CTB01.HLB002-HD212输送机上。B111传感器的中心距离CTB01.HLB002-HD212机头800mm,安装在CTB01.HLB002-HD212输送机直行段上。B114传感器的中心距离CTB01.HLB002-HD212机头800mm,安装在CTB01.HLB002-HD212输送机分支上,B117、B111、B114传感器的中心距离轨道中心的距离为250±5mm。B117高度为传感器表面高出皮带表面10mm,B111、B114高度为传感器表面高出托轮最高点10mm。而B118的西侧边缘距离输送机边缘60mm,高度为传感器表面高出托轮最高点10mm。接近开关B121、B122的安装位置为机械固定支架,左右的可调节位置为:拨叉直行时,感应面与B121的距离为5mm,拨叉分道时,感应面与B122的距离为5mm。经过仔细测量,安装位置及尺寸均符合要求且信号反馈指示灯正常,传感器元件工作正常。进而,维修人员又对CTB01.HLB002-HD212的扩展模块和插线接头进行检查,扩展模块与底座的固定螺栓牢固,所有自制插线接头接线正确、紧固,没有虚接和松动。因此,第6)、10)、11)、12)、14)点易造成电磁阀故障的因素被排除。由于白天要保障设备的正常运行,电气柜以及电气连接不能断开,当晚的夜班同事在夜里2点半停航之后,得到中控室的同意后,对电气柜的相关元件进行了测量和检查。考虑到可能是因为PCM柜内温度过高,导致信号传输设备误动作,首先,对S99温度控制开关进行了检查,温度调节在20°,符合要求的30°以内。PCM柜门上的散热风扇工作正常。运用温度检测仪测得的柜内温度为25.3°,此温度在电柜内电气元件的正常工作温度之内。进而检测了PCM柜内的电源模块G09,输出24V直流电正常,工作指示灯正常,无线头虚接、发热等异常现象。而且,该电源模块下所带的元件近百个,若是电源模块输出的24V不稳定,会直接影响所有下线所带的元件。而此案例未出现这种情况。同时,也说明G09的上线元件工作正常,电气维修人员对G09以上直至PTB03.PDPBOA-PP001+PP01柜断路器的所有电气连接相关元件检查、测量,得到的数据和结果均满足设计的正常值,证实了G09上线元件的正常工作。地址的不准确或不稳定,也可能出现电磁阀不动作,为此,夜班同事运用AS-I地址设置表检查了CTB01.HLB002-HD212扩展模块和MCU的地址。扩展模块设计值为:AS-ILINK2下的12,MCU设计值为:AS-ILINK2下的11。实际检测值为扩展模块:AS-ILINK2下的12,MCU:AS-ILINK2下的11。按照西门子的设计要求,AS-I总线长度在现场超过150m就会出现信号衰减情况,直接会导致150m以外的设备信号不稳定。解决方法就是在AS-I总线的终端加终端电阻,以此加强信号的传输。CTB01.HLB002-HD212的AS-I总线长度不超过100m,理论上不会出现信号衰减情况,经维修人员检查,此总线也加有终端电阻,确保了传输信号的正常。夜班电气维修人员的全面检查,也排除了可能造成电磁阀故障的第2)、3)、4)、5)、13)、16)点。第五部分: