大连交通大学研究生中期考核废乳化液治理工艺过程研究指导教师:许芝费庆志汇报人:李福忠中期报告内容一、课题介绍二、课题研究进展三、下一步计划一、课题介绍废乳化液治理工艺过程研究。共凝聚气浮→悬浮碳生化→生物接触氧化↓沉淀过滤吸附该工艺虽不是目前废乳化液前沿科技,但是由于技术并不过于复杂,组合搭配合理,将大大提高对废乳化液的处理效果。实验目标使出水标准达到《辽宁省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)要求:COD〈50mg/L、BOD5〈10mg/L、总氮〈15mg/L、SS〈20mg/L。在实验室用小型设备模拟处理废液,通过实验为实际废乳化液处理工艺提供数据放大参考。共凝聚气浮目前工业废乳化液COD含量非常高,往往到达50000~10000mg/L。而本实验要通过第一步处理使COD去除率在85%左右,油处理95%。出水COD在10000~2000mg/L。在此处理过程中,主要通过实验测出混凝剂和助凝剂的选择,以及加入的量。悬浮碳生化此过程中,使COD去除率在70~80%,出水COD含量达到3000~500mg/L。此过程实验要得出活性炭粉末、活性污泥加入量以及停留时间等参数。对活性污泥的特性做好观察研究。生物接触氧化在此过程中争取COD去除率达到90%,处理后COD含量〈300mg/L。争取直接达到〈50mg/L水平,减少一步处理工艺,节省投资和运行成本。此过程要选定填料的选择,测定生物膜的特性和停留时间。沉淀过滤吸附经过最后一步处理使COD含量〈50mg/L.达到辽宁省直接出水标准。通过实验确定沉淀时间、过滤滤料大小。吸附碳选择,停留时间。二、课题进展1、继续阅读相关文献,为实验提供充足的帮助和参考。2、进入四个处理过程的第一个过程参数测定工作。3、走入工程现场充分参与实践,增强动手能力,提高宏观认识。实验使用原水为机械加工废乳化液,pH值为9,CODcr为61000mg/L。在实验室测定第一步共凝聚气浮处理过程中PH值选择,混凝剂和助凝剂的选择,以及加入的量。确定试验PH值取5个烧杯,分别加入200ml废水,将PH值调到5.0、6.0、7.0、8.0、9.0。同样加入2mlPAC。搅拌5分钟,静置15分钟。实验表明PAC处理PH值选择在8.0左右破乳效果好,矾花大,分层较快。确定PAC和PAM添加顺序调整pH值至8左右,采用PAC和PAM为混凝剂和助凝剂,首先确定试剂投加顺序的影响,分为先加PAM后加PAC和先加PAC后加PAM两组(加药间隔2分钟),确定第二组为理想投加方式。确定PAC和PAM的最佳投加量。1、取5组烧杯各加50ml水样,调整PH值至8.0,分别投加5ml、10ml、15ml、20ml、25mlPAC(10g/L),加2mgPAM,测得CODcr值(1.23×104mg/L、1.06×104mg/L、0.94×104mg/L、0.93×104mg/L、0.92×104mg/L)PAC投加量与COD去除率的关系在15ml标准后变化不明显。所以选择PAC投加量为3g/L。76777879808182838485510152025COD去除率2、取5组烧杯各加50ml水样,调整PH值为8.0,分别加入1mg、1.5mg、2mg、2.5mg、3mgPAM,加入15mlPAC,测得CODcr值(1.11×104mg/L、0.93×104mg/L、0.945×104mg/L、0.95×104mg/L、0.95×104mg/L)PAM投加量与COD去除率的关系从去除率中可以看出PAM30mg/L为最佳投加量。8080.58181.58282.58383.58484.58511.522.53COD去除率不同混凝剂处理废乳化液结果三、下一步计划2009.5-2009.12对剩下的悬浮碳生化、生物接触氧化、沉淀吸附过滤过程参数继续进行测定,不断调整处理工艺,使出水达到要求,为实际废乳化液处理工艺提供数据放大参考。2010.1论文整理及答辩谢谢大家望各位老师同学多多批评指正01020304050607080901000.511.522.53COD去除率