邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践

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邯钢炼铁降低铁前焦粉比生产实践李志明(河钢集团邯钢公司,河北邯郸056015)摘要:本文对邯钢炼铁降低铁前焦粉比进行了系统总结。在科学论证的基础上,通过优化供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛分、加强制度量化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从71.7kg/t降低到40.1kg/t,焦粉率从15.66%降低到8.74%,显著降低了焦炭消耗,创造了明显的经济效益。关键词:高炉;铁前焦粉比;焦粉率;供焦流程1前言在钢铁联合企业中,铁水成本占到钢材总成本的约80%,因此铁前降本增效是钢铁联合企业的重中之重,而炼铁厂作为铁前整个生产系统的中心环节,则以降低铁水成本为根本目标。从铁水成本的构成来看,主要包括原料成本和工序成本两部分,而在工序成本中燃料成本比重最大,难度也最大,因此炼铁厂把降焦增煤、降低燃料比、改善高炉指标作为降低铁水成本的一项重要措施,而往往忽略了降低焦粉比这一环节。由于焦炭和焦粉存在近一半的价格差,因此降低焦粉比,控制焦粉率、提高焦炭利用率,也是降低高炉燃料消耗的重要途径。邯钢炼铁部转变原燃料的精料理念,在科学论证的基础上,通过优化自产焦供焦流程、改造高炉槽下焦筛筛孔、加强制度量化管理等一系列措施,在保证入炉焦炭粒度合格的前提下,铁前焦粉比从2011年71.7kg/t降低到2016年40.1kg/t,累计降低25.5kg/t,降低铁水成本3.96元/吨,平均每年降低2620多万元。表1邯钢炼铁部历年铁前总焦粉比变化年份全焦比kg/t焦粉比kg/t焦粉率%备注2011年386.371.715.66高炉最初的铁前总焦粉比2012年406.652.811.49优化自产焦供流程后的铁前总焦粉比2013年408.347.510.42改造高炉槽下焦炭筛分系统2014年391.047.710.87日常维护高炉槽下焦炭筛分2015年393.740.79.37取消辅助料场焦炭筛分系统2016年418.540.18.74日常维护高炉槽下焦炭筛分注:全焦比包括焦比和焦丁比。2邯钢高炉装备和焦炭来源情况邯钢炼铁部现有4座高炉,其中3200m3高炉一座(8#高炉)、2000m3高炉两座(5#、7#高炉)、1000m3高炉一座(4#高炉),总炉容8200m3,具备年产铁水750万吨的能力。高炉每天消耗焦炭约9500吨左右,其中自产焦炭约5000t,外购焦炭约4500t(其中包括石矿捣固焦约1500吨),高炉焦炭结构中自产焦产能不足,47%左右的缺口依靠外进焦。焦化厂有四座4.3m焦炉和2座6m焦炉,焦炭产能5000t/d,其中1、2#焦炉和5、6#焦炉采用干熄焦工艺。3优化高炉供焦流程,降低焦粉比3.1优化自产焦供焦流程,减少皮带中转环节(1)自产1、2#干焦流程的优化改造前,从1、2#焦炉生产出来的干熄焦,先是经过1号筛焦楼转到2号筛焦楼,其间途经4条皮带,按照每条皮带落差3米计算,4条皮带机落差为12米,加上筛焦楼落差10米,干熄焦未出焦化厂,总落差就达22米。自产1、2#干焦到达炼铁部辅助料场后,还需经焦1至焦5、2Z—1、2Z—2、4Z—1、4Z—6、1转1等共计10条皮带,其间落差又增加30米。自产焦经过多次中转、摔打,焦块容易破碎,焦炭中粉子含量增大。2012年4月开始,炼铁部主动与公司相关部室及焦化厂沟通协商,制定优化供焦流程的改造方案:在焦化厂I102皮带机头增设一个三通漏斗和一台C4皮带机,使之与炼铁部辅助料场1转1、1转2皮带机直接沟通供焦,此举极大缩短了上料流程。供8#高炉干熄焦的流程由14条皮带减为3条,焦炭只需“三步走”就能入炉,转运摔打次数明显降低。(2)自产5、6#湿焦流程的优化(2016年7月5、6#焦炉改为干熄焦工艺)将焦1皮带向北延伸10米,向南延伸30米,使之与改造后的P3皮带相连。将新焦5皮带向东延伸30米,向西延伸,使之与7Z-1皮带相连,再经7Z-4、1转1,进入高炉料仓。改造后,供湿焦流程由原来的9条皮带减为5条。经过上述供焦流程改造后,炼铁部铁前总焦粉比从最初71.7kg/t降到52.8kg/t,降低18.9kg/t,焦粉率从15.66%降到11.49%,降低4.17%,2012全年可增效8004多万元。3.2改造高炉槽下焦炭筛分,减少槽下焦粉比炼铁部转变原燃料精料的理念,针对以往高炉槽下焦筛存在的筛网间距偏大,返焦量过大的情况,制定了《高炉筛分控制标准》,逐步对各高炉振筛筛网按标准进行置换,既保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标、造成资源浪费,对两者的关系做好平衡。2013年二季度开始,逐步将全厂的焦炭动态筛分控制标准制定为25mm分级。根据分级标准,将3200m3高炉焦炭筛孔从25mm分期分批的调整到23mm,然后又进一步缩减到21mm;3200m3高炉的焦丁分级筛孔径从15mm缩减到12mm;2000m3高炉的焦丁分级筛孔径从12mm缩减到10mm;1000m3高炉的焦丁筛孔径保持10mm。通过筛孔的调整以及槽下筛分管理工作的加强,高炉槽下焦粉量进一步降低。2013年全厂高炉槽下焦粉比由年初37kg/t降低到24kg/t,降低13kg/t。图1炼铁部高炉槽下焦粉比变化2013年铁前系统总焦粉比47.5kg,较优化自产焦供焦流程后总焦粉比52.8kg/t降低5.3kg/t;焦粉率10.42%,较优化自产焦供焦流程后焦粉率11.49%降低1.07%,2013年全年可增效3560多万元。3.3优化外购焦炭供焦流程,取消辅助料场焦炭筛分改造前,辅助料场的外进焦炭通过P4、P5、5Z-9三条皮带的筛分装置分别进行过筛(筛孔间距12mm),筛下的焦粉通过返焦二皮带集中收集,筛后的焦炭输送到高炉料仓,再经过高炉槽下筛分装置入炉。2014年12月,在保证5#、7#高炉入炉焦炭粒度合格的基础上,炼铁部取消了辅助料场焦炭的筛分装置,外进焦炭实现全部毛焦直供高炉,高炉槽下焦炭平均粒度大于47mm,仍然不低于取消前的粒度。通过此项改造,2015年铁前系统总焦粉比达到40.7kg/t,比2014年焦粉比47.7kg/t下降7kg/t;焦粉率9.37%,比2014年10.87%下降1.5%,2015年全年创效1584多万元。图2辅助料场外购焦炭筛分流程示意图3.4量化制度管理,减少焦炭人为损耗(1)加强高炉槽下焦粉粒度抽查,减少不合格焦粉外排为了加强高炉对焦炭振筛的管理,减少焦炭振筛破损造成的焦粉粒度超标,制定了高炉槽下外排焦粉粒度标准,规定大于16毫米的焦块小于5%。如果粒度超标,及时查找问题进行处理,技术检测部门定期抽查高炉槽下返焦粒度。表2高炉槽下大于16mm的焦块百分数时间4#高炉,%5#高炉,%7#高炉,%8#高炉,%2016年1月3.642.832.743.502016年2月3.273.193.525.662016年3月3.612.963.544.532016年4月—3.003.273.622016年5月—4.803.935.642016年6月—5.503.463.122016年7月—4.403.423.57平均3.513.813.414.23(2)加强辅助料场卸车管理,减少焦炭碾压损耗由于辅助料场场地狭小,每天承担4000多吨以上的外进焦吞吐量,既有火车进料,又有汽车进料,极容易造成焦炭碾压。汽车卸车受焦炭品种及场地面积制约,造成卸车杂乱无章,工程机械随意碾压,致使焦粉率居高不下。在公司的支持下,炼铁部实施《料场焦炭汽车卸车管理办法》,规定供焦单位必须24小时现场派专人调度,运焦车辆依次分品种进场,如有少量焦炭外淤必须用铲车推入料仓方可进车,保证没有落地焦炭,使汽车卸焦由无序变有序,有效遏制了焦炭碾轧现象。(3)加强焦炭仓位管理,减少焦炭落差为了减少因焦炭低料位造成的焦炭摔打对焦炭的破损,加强高炉供焦流程中焦炭的料仓位管理,制定了《高炉用料仓位管理制度》,对高炉槽下料仓和中心仓焦炭料位进行了详细规定,将焦炭料位分为满仓料位、报警料位和下限料位,并对不同料位下生产组织和高炉操作进行了规定,稳定高炉原燃料供应流程。4效果通过以上一系列的供焦流程改造和制度的量化管理,原来在铁前系统的焦化厂、辅助料场和高炉槽下三处产生的焦粉,最终变化为只在高炉槽下一处进行筛分,整个铁前系统的焦粉比从2011年71.7kg/t,降到2016年40.1t/kg,累计降低焦粉比25.5kg/t;焦粉率从2011年15.66%下降到2016年8.74%,累计降低5.3%。焦粉率的下降代表着焦炭使用效率提高,原来很多被筛除的小焦粒直接入炉冶炼,这部分小焦粒发挥了冶金焦的作用,如果高炉不加以消化只能当做焦粉外排。按照每年焦炭和焦粉实际价格,可降低铁水成本3.96元/吨,2012-2016年连续五年平均每年降低2620多万元。同时,随着焦粉率降低,外购焦炭消耗总量也减少,每年可以降低9万多吨焦炭,基于邯钢自产焦炭不足需要大量采购外进焦炭的状况,可以有效缓解采购资金压力和物流压力,利于生产组织。另外,通过优化炼铁供焦流程,一方面可节省电费和备件成本,另一方面扬尘点相对减少,减轻了环保除尘的压力。5结语和注意事项(1)优化高炉供焦流程,减少焦炭中转倒运环节,可以有效降低焦炭损耗,降低焦粉比,提高焦炭的使用效率,从而降低焦炭消耗。(2)高炉供焦流程优化的前提是保证入炉焦炭粒度合格,否则将造成高炉炉况不顺,适得其反。(3)高炉槽下筛分系统要精细化管理,既要保证入炉原料粒度合格,又要杜绝返焦超标,造成资源浪费,对两者的关系做好平衡。

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