烧结矿中有害元素对高炉的危害和抑制

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1烧结矿中有害元素对高炉的危害和抑制黄克存、班友合、孟德礼(国丰钢铁有限公司技术部)摘要随着我公司的高炉逐步进入炉役后期,延长高炉寿命不仅可以直接减少昂贵的大中修费用,还可以避免由于停产造成的经济损失。造成高炉损坏的原因和机理错综复杂,但烧结矿带入的碱金属和锌的破坏作用应引起我们的高度重视。关键词高炉碱负荷锌负荷危害为适应当前严峻的钢铁形势,进一步降低铁水成本,各钢铁企业都采用低价的外矿粉进行烧结,并充分利用烧结、炼铁、炼钢工序所产生的各种除尘灰,利用其低价和含有大量的C、Fe、CaO、MgO等有利成分的优势,来降低烧结料消耗,从而达到降低成本的目的。但由于各种外矿粉及除尘灰都含一定量的K、Na、Zn等有害元素,大量配加会造成高炉碱负荷、锌负荷超标,高炉炉墙结厚结瘤,加剧炉缸侵蚀,影响炉况稳定顺行。1.烧结矿中有害元素的来源烧结所有外矿粉有害元素含量如下表所示:表1烧结外矿粉有害元素含量(%)试样名称ZnNaNa2OKK2O信昂澳粉0.0150.0470.0640.0220.027雄鹰澳粉0.0250.1190.140.0760.0922巴姆澳粉0.00550.1560.210.0350.042繁荣巴粗0.00910.0310.0420.2160.26博斯巴粗0.140.0130.0180.070.085在高炉生产中,钾、钠、锌存在两个循环,第一个循环是高炉内部的小循环,第二个循环是烧结—高炉的大循环。通过上表可看出,原料中的钾、钠、锌的量是相对稳定但不可控,要控制其富集减少对高炉的危害就是要打破第二个循环,减少高炉布袋灰、烧结机头灰等高碱、高锌灰的循环使用。以下是我公司布袋灰、烧结机头灰的有害元素成分分析:表2北区试样灰中有害元素含量(%)试样名称ZnNaNa2OKK2O红泥除尘灰0.2900.08160.1100.17430.21036m2机头灰2.0005.13426.92048.791558.80036m2机尾灰0.1200.09650.1300.29870.360北区450m2高炉重力灰1.1200.18550.2500.21570.260北区450m2高炉布袋灰0.2400.37100.5001.20321.4503表3南区450m3高炉系统试样灰中有害元素含量(%)试样名称ZnNaNa2OKK2O南区450m3布袋除尘灰5.0000.48230.6501.37741.660南区三号450m3重力灰0.3000.08900.1200.14940.180南区三号450m3布袋灰3.6200.29680.4000.87131.0501#72m2机头灰0.0560.31900.4302.04132.4602#72m2机头灰0.0570.34130.4602.09112.52072m2机尾灰0.0240.06830.0920.23230.2802#132m2机头灰0.1701.06841.4407.46819.000132m2机尾灰0.3400.04600.0620.14940.180表4南区1780m3高炉系统试样灰中有害元素含量(%)试样名称ZnNaNa2OKK2O230m2烧结机尾灰0.0840.06830.0920.29870.360120t转炉除尘灰0.0900.20770.2800.96261.1601780m3高炉重力灰0.5600.13350.1800.57260.6901780m3高炉布袋灰3.6200.22260.3001.12851.36042.高炉所用原燃料中有害元素含量及负荷计算1780m3高炉入炉原燃料有害元素含量及负荷计算如下表所示:表51780m3高炉碱负荷及锌负荷计算表名称消耗量(kg/t铁)K2O(%)K2O(kg)Na2O(%)Na2O(kg)K2O+Na2O(kg)Zn(%)Zn(kg)烧结矿1386.40.385.2680.131.8027.0710.070.970球团矿34.660.160.0550.160.0550.1110.0290.010块矿311.940.250.7800.040.1250.9050.00040.001焦炭3600.1150.4140.06350.22860.64260.02470.089煤粉1600.10.160.0850.13600.29600.160.256总计6.6772.34669.02361.326表6其它高炉碱负荷及锌负荷计算结果K2O+Na2O(kg)Zn(kg)北区4#450m3高炉4.0781.648南区4#450m3高炉7.3590.898南区5#450m3高炉5.7302.7322从以上计算的结果看,3月份高炉碱负荷最高达到9.0公斤/吨,5锌负荷达到2.73公斤/吨,都处于严重超标状态,直接影响到高炉的顺行和长寿,进而影响公司的经济效益。以1780m3高炉为例,入炉原燃料带入的碱金属及锌含量分别占碱负荷、锌负荷的比例如下图所示:图表1入炉原燃料带入的碱金属及锌含量分别占碱负荷、锌负荷的比例(%)78.473.221.626.80102030405060708090K2O+Na2OZn烧结矿其它从炉料结构看,78.4%的碱金属来自烧结矿,来自其它的仅占21.6%,73.2%的锌来自于烧结矿,其它占26.8%。从上图表可以看出,烧结矿是碱金属和锌的主要来源。根据我公司物料状况,结合两个铁厂意见,拟定了碱负荷及锌负荷标准:高炉碱负荷≤5㎏/t,锌负荷≤1㎏/t。3.有害元素对高炉的危害3.1危害1)钾、钠等碱金属能降低矿石的软化温度,引起球团矿异常膨胀而严重粉化,使烧结矿的还原粉化加剧。2)钾、钠等碱金属是焦炭溶损反应的催化剂,增加焦炭的反应6性。3)钾、钠等碱金属会造成炉缸堆积,高炉结瘤,透气性恶化,炉墙损坏及炉况失常。4)锌常以闪锌矿的形式存在,在炉内,先转化为氧化物,然后在1000℃的高温区被CO还原为气态锌,沉积在炉墙上,形成炉瘤,使透气性变坏和炉墙结厚,高炉难行、悬料次数急剧增加。3.2K、Na的富集规律K、Na主要是以硅酸盐(K2SiO3、Na2SiO3)的形态存在于炉料中,当炉料下到高温区或炉缸时,硅酸钾将进行以下反应:2K2SiO3+2C=4K+2SiO2+2CO(1)2K↑+2(SiO2)+2(FeO)=2(K2SiO3)+2Fe(2)由式(1)可知,产生的K蒸汽随煤气上升,到中温区,与渣中FeO和SiO2反应又生成K2SiO3,反应式(2)的产物是K2SiO3和铁(Fe)被下降的炉料所吸收,因而使下降炉料中K2O含量增高,并且又随同炉料下降到高温区,钾含量高的炉料中的K2SiO3,下到高温区后,又被还原成钾蒸气,又再次随煤气流上升到中温区,又与下降过程含有大量FeO与SiO2的炉料相遇,钾蒸气与SiO2将生成更多的硅酸钾的硅酸钾又再次随炉料下降到高温区,这样不断下降上升与气化吸收,不断循环之后,炉料中K2O含量在炉内不断增加,这就是所谓的碱金属“循环富集”过程,最终导致炉料与煤气中K2O含量增加,恶化料柱透气性,容易导致高炉崩塌料,或悬料,严重时导致高炉结厚和结瘤,对炉况产生严重影响。73.3Zn的循环富集规律Zn常以闪锌矿(Zns)的形式存在,高炉冶炼时,先转化为氧化物,在高于1000℃高温区被还原为气态锌,大量锌蒸汽随着煤气上升到温度较低的块状带时冷凝,然后再被CO2氧化为ZnO。这些ZnO仅少量随着炉尘逸出炉外,大量积存在块状带,块状带的高锌炉料在下降过程中,部分ZnO被氧化还原部分进入软熔带。软熔带内ZnO绝大部分气化随煤气上升,从而造成锌在1200℃以下区域内的循环,因锌不被渣铁吸收,锌蒸汽在炉内循环,沉积在炉墙上,可与炉衬和炉料反应,形成低熔点化合物粘附在炉墙上,形成炉瘤,阻塞煤气通道,影响高炉顺行。4.降低碱负荷、锌负荷的措施4.1降低碱负荷的措施1)对所使用的外粉进行批量检测,合理配加,以控制烧结矿碱金属含量。2)对焦炭和煤粉灰分中的钾、钠含量,分品种每旬进行检验分析。3)对烧结自循环的机头灰,因钾、钠含量极高,建议送综合料场处理后使用或停用。4)在保证生铁含硫不出格的原则下,适当降低炉渣碱度。自由碱度±0.1%,影响渣中碱金属氧化物0.3%。5)炉渣碱度不变,生铁含硅±0.1%,影响渣中碱金属氧化物0.045%。86)烧结机头电厂除尘灰由吸排车吸走外销,减轻碱金属循环富集,可使烧结矿碱金属含量降低20%。4.2排碱制度1)大高炉每月排碱一次,炉渣二元碱度控制在1.0~1.05,炉温控制0.5~0.6,时间3~4个班。2)提高炉渣中的MgO含量,提高炉渣的流动性。我厂在日常冶炼时,高炉炉渣二元碱度控制在1.1~1.16,MgO:450m3高炉11~12,1780m3高炉10~11。3)减少入炉粉末,每周做3次筛分检测,5mm不大于3%。同时控制顶温到140℃以上,增加一部分炉尘的吹出。5.措施的实施为检验降低碱、锌负荷措施的效果,11月份对一铁1780m3高炉碱负荷、锌负荷又进行了计算,结果如下表所示:表711月份碱负荷及锌负荷计算表名称消耗量(kg/t铁)K2O%K2O(kg)Na2O%Na2O(kg)K2O+Na2O(kg)Zn%Zn(kg)烧结矿1263.60.0861.090.101.262.350.141.77球团64.80.090.00.130.080.150.010.019矿464南非块矿291.60.100.290.0580.170.460.00280.01焦炭3600.0650.230.1670.600.840.2410.87煤粉1400.420.590.460.641.230.0120.02合计2.262.765.022.67与3月份数据比较:表811月份与3月份的碱负荷及锌负荷对比名称K2O(kg)Na2O(kg)K2O+Na2O(kg)Zn(kg)11月份合计2.262.765.022.673月份合计6.682.359.021.33合计比较-4.42+0.42-4.00+1.34通过上表可看出,230烧结通过停用布袋灰,减少了其在烧结、高炉间的循环,11月份高炉碱负荷为5.02kg/t,比3月份的9.02kg/t降低了4kg/t,基本达到制定的5kg/t标准。11月份锌负荷为2.67kg/t,比3月份的1.33kg/t上升了1.34kg/t,较1kg/t的标准超1.67kg/t。从炉料结构分析,11月份1780m3高炉入炉原燃料带入的碱金属及锌含量分别占碱负荷、锌负荷的比例如下图所示:10图表2入炉原燃料带入的碱金属含量占碱负荷的比例46.782.899.1716.6324.5205101520253035404550烧结矿球团矿南非矿焦炭煤粉图表3入炉原燃料带入的锌含量占锌负荷的比例66.210.340.3132.510.63010203040506070烧结矿球团矿南非矿焦炭煤粉从上述图表看,46.78%的碱金属来自烧结矿,24.52%来自煤粉,16.63%来自焦炭,12.06%来自球团和块矿。66.21%的锌是来自烧结矿,32.51%来自焦炭,而其它仅占1.28%。烧结矿仍然是碱金属和锌的主要来源。6.结论11自碱金属控制措施和排碱制度实施以来,碱负荷有了大幅下降,而11月份锌负荷较3月份高1.34kg/t,除焦炭锌含量升高外,烧结矿带入的锌含量亦高出0.8kg/t,其主要原因是11月份烧结配加了锌含量较高的转炉除尘灰和重力灰。

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