提高机组真空降低煤耗发布人:李延虎天能电厂发电部QC小组新疆天业天能热电厂现有2台亚临界供热机组年发电年量达42.7亿KWh,需消耗原煤223.2万吨,燃煤成本已占发电成本的70%.我厂机组投运以来真空逐渐下降,与其它相比真空偏低,机组热耗增加,效率下降,造成供电电厂煤耗升高。我们小组针对机组真空低,认真查找分析原因,对症下药,采取各种措施提高机组真空,节约了原煤,降低了生产成本,为企业创造了更多的效益。节能效益成果高效节能效益成果高效目标数据统计业务员大专女25杜静技术分析组员大专男28苏峰活动策划专工大科男28李延虎方案策划副主任本科男30任君组成职务职称文化程度性别年龄姓名王耀明32男大专安全员安全管理陈国龙28男大专组员具体实施达红平32男本科组员具体实施俞荣29女大专发布员课题发布小组成员概况企业方针深挖潜力增效益节约能耗降成本目前我厂为88KPa机组真空低1、机组热耗增加,效率降低。2、燃料消耗增大。设计值,真空91.65KPa选题理由火力发电厂汽水流程图主汽阀调节汽阀主蒸汽凝结泵冷再热蒸汽锅炉再热调节汽阀再热主汽阀低压调门高压除氧器供热除盐水热再热蒸汽高压加热器低压加热器低压缸冷凝器给水泵中压缸高压缸连通管循环水现状调查245.68271.62282.34252.39250.6412号机组286.54297.57259.711号机组月份机号284247.372345平均16281.45293.05265.95277.6125.822.521.318.619.512号机组22232011号机组月份机号26.7192345平均16272622.422.8表二2013年1--6月冷却水温度平均值单位℃83.3812号机组89.179.7582.9680.1584.8086.3587.0486.6211号机组月份机号83.092345平均1684.6985.8983.385.6表一2013年1--6月机组负荷平均值单位MW表三2013年1--6月机组真空平均值单位KPa可行性分析1、领导重视多次与QC小组成员一起研究机组真空低,汽耗率大的问题。2、从现状调查表:1-3月机组真空最高到过91.73Kpa。3、设备上:均配有微机监控系统,随时显示运行参数。4、技术上:小组成员均具有较强的运用QC方法的能力及丰富的现场工作经验和扎实的理论基础。??原因分析环境环境温度升高冷却效果下降考核管理制度不严机组真空低料冷却水量偏低凝汽器管道结垢循环水水质控制不严格法运行调节不当加减负荷时未及时调整轴封系统未及时调整设备真空系统泄露真空系统阀门及盘根漏空气人调整不及时技术水平低超负荷运行责任心不强针对性培训少责任心不强轴封间隙偏大抽真空设备效率低凝汽器水侧脏堵要因确认否培训部及汽机班组,每周、季、年都定有培训计划,每月必考一次,每周不定期考问,同时班组内设有培训员,强化培训,厂工程师集中授课.调查分析21结论确认情况验证方法因素序号考核管理制度不严针对性培训少现场调查超负荷运行调查分析按照《天业热电产业考核细则管理规定》有专人每天抽查,对违规者者进行处罚.真空系统泄露4现场查看否否否杂物脏堵,冷却水量偏低通过增加循环泵运行台数增加冷却水量。利用停机对凝汽器水侧进行检查杂物较多76现场查看凝汽器管道结垢现场查看8凝汽器端差较大,利用停机对凝汽器管道进行检查,发现有约0.5mm的水垢轴封间隙偏大现场测量利用停机检修时间对轴封间隙进行检查,测量间隙在技术标准范围否9运行调整不当现场调查10环境温度升高调查分析按照《天业热电产业运行规程》规定执行有专人每天抽查,对违规者者进行处罚.环境温度升高导致循环冷却水温度升高,凝汽器换热效率下降,机组真空降低,但运行不可控否否加强运行管理3抽真空设备效率低当工作液体温度升高后,抽真空效率明显下降5现场测量对真空系统进行泄露排查,无泄漏点,严密性试验合格制定对策通过要因论证,我们可以确认造成机组真空低的主要原因:1、抽真空设备效率下降2、杂物脏堵,造成冷却水量降低3、凝汽器钢管结垢2013.6泵房零米1、清楚杂物来源2、加装滤网拦截杂物保证冷却面积再设计范围清除杂物杂物脏堵冷却水量降低任君2013.6汽机零米张文君对冷却水系统进行改造达到工作设计温度降低工作液体温度抽真空设备效率低检查人完成时间地点责任人措施目标对策要因凝汽器钢管结垢对结垢进行清除保持管道清洁2013.61加强调整2化学加药处理3投入胶球装置张文君张文君泵房零米任君任君针对问题:抽真空设备效率低。采取行动:1、对真空泵换热器进行清洗,提高了换热效率。2、增加真空泵换热片,增加换热面积,提高换热效率。3、将开式泵出口接一路冷却水至换热器进口,提高冷水流量,增加换热效率。效果检查:通过清洗,和管道改造、冷却水路改造,降低了工作液体温度,达到了设计要求,达到了铭牌出力。检查人:李延虎执行人:检修人员针对问题:杂物脏堵,冷却水量减少。采取行动:1、清除凝汽器水室杂物。2、对杂物来源进行处理。冷却塔进水间滤网定期清洗。3、在凝汽器进水管加装二次滤网。效果检查:3月凝汽器端差平均值单位:(℃)6.256.26.46.16.312号机组4.44.24.84.54.211号机组平均26—3021—2516—2010—15日端差检查人:李延虎执行人:汽机班长效果检查:3月凝汽器端差值单位:(℃)5.975.96.15.86.112号机组4.14.24.04.14.011号机组平均26—3021—2516—2010—15日端差检查人:李延虎执行人:汽机班长针对问题:凝汽器管道结垢,调整胶球收球网。采取行动:1、对凝汽器进行酸洗除垢。2、投入胶球清洗装置提高收球率。3、严格控制循环水水质。项目机组1月2月3月平均#11机负荷MW280.1281.8282.2281循环水温度℃171820.518.5真空KPa91.392.191.591.65#12机负荷MW283.9285.3286.4285循环水温度℃1818.62018.86真空kpa91.791.991.691.7活动前目标活动后88.3Kpa91.65Kpa91.7Kpa11号机组凝汽器真空88.5Kpa91.65Kpa91.73Kpa12号机组凝汽器真空活动前目标活动后效果11号机组提高凝汽器真空经济分析12号机组提高凝汽器真空经济分析项月份活动前发电标煤耗机组负荷凝汽器真空循环水温度活动后发电煤耗活动前凝汽器端差活动后凝汽器端差活动后凝汽器真空发电煤耗下降1月320.7327088.917313.258.044.891.37.482月321.98278.888.618315.678.074.292.16.313月321.42282.287.520.5314.348.694.591.57.08平均321.6927788.318.5314.468.274.591.656.96项月份活动前发电标煤耗机组负荷凝汽器真空循环水温度活动后发电煤耗活动前凝汽器端差活动后凝汽器端差活动后凝汽器真空发电煤耗下降1月325.53269.98918316.368.516.591.79.172月324.96285.388.318.6315.848.326.991.99.123月323.67286.488.320314.948.866.291.68.73平均324.1528188.518.86315.658.566.591.79.01间接经济效益:减少灰渣约6659.3吨直接经济效益:活动期两台机组共节约标煤36986.1吨。社会效益:减少二氧化硫排放约21.94吨巩固措施机组停运处理对冷却塔填料进行修补暂行规定定期工作对二次滤网定期进行清污暂行规定定期工作冷却塔滤网定期清理暂行规定每个夜班投运胶球装置编号名称内容胶球操作规程暂行规定43分析问题能力442解决问题能力354团队精神543个人能力243QC知识1自我评价活动前活动后项目序号QC知识个人能力解决问题能力团队精神分析问题能力活动前活动后谢谢指导!我们的下一个课题“降低补水率”