常减压蒸馏装置长周期运行总结1、装置简介大庆石化公司炼油厂原第三套常减压车间(后更名为常减压二车间,以下简称二套)始建于89年,91年7月投产,设计年开工8000小时,加工大庆原油350万吨。装置设有电脱盐系统、预分馏及常压系统、脱硫醇系统、减压分馏系统、蒸汽发生系统、加热炉烟气余热回收系统等共六部分组成,其特点是:装置采用DCS控制系统,提高系统控制精度,改善工艺管理;脱硫醇系统能生产符合国家质量标准的3#喷气燃料;减压分馏系统能生产高质量润滑油基础油料;加热炉烟气余热回收系统设有双向翅片式预热器,将空气预热到230℃;蒸汽发生系统能发生0.3Mpa和1.0Mpa蒸汽供装置自用。经过多年的生产实践经验总结,从工艺控制,产品质量,节能降耗,生产环境等方面,均得到了不同程度的改善和提高,吸纳先进技术,解决生产的瓶颈问题,创造了连续、安全、高效运行1165天,实现三年一大修的新水平。2、采用RMPCT控制技术该RMPCT控制系统在常压炉支路平衡、初馏塔底液位、常压塔加减压炉支路平衡、初馏与常压部分、减压部分、减压塔底液位共6个RMPCT控制器。98年10月通过中国石油化工集团公司专家组的鉴定。投用RMPCT控制系统后产生如下效果:2.1加热炉分支偏差由原2.43℃变为0.45℃,改善产品分布,轻油收率提高了0.416个百分点,润滑油基础油质量指标方差减少一半以上,取得了显著的经济效益。2.2产品质量控制稳定,标准偏差波动很小,实现卡边操作。2.3各工艺计算值与实际化验分析值偏差较小,说明各工艺计算点计算较准确,同时也为装置管理人员和操作人员提供了日常运行情况的参考。装置柴油及组份油收率20.3020.4220.2419.6620.8821.2620.7220.7021.1821.2621.9418.5019.0019.5020.0020.5021.0021.5022.0022.5019911992199319941995199619971998199920002001时间(年)收率%2.4提高了装置工艺指标控制平稳率,为装置的长周期运行在工艺控制上起主导作用。在RMPCT控制的基础上又对目标产品进行了优化,针对目前柴油市场供需关系,多生产柴油及其组分油是提高企业经济效益的有效手段,为此采取了限制操作变量,提下线,压上线等有效手段,多出中间馏分,增产柴油及组分油收率。(见下图-1)从图-1上可以看出,采用限制操作变量后,目标产品收率提高了0.68个百分点。3、采用变频调速技术由于装置年均加工负荷率只有85%左右,各机泵在不同程度上存在大马拉小车现象,装置电耗及系统压力均较高,设备泄漏点多、故障率增加,为了解决上述问题,装置采用了变频技术。3.1低压变频技术98年装置在常压各侧线、中断回流、顶回流、塔顶产品,减压各侧线、中断回流、顶回流等工艺流程无分支控制较简单的侧线上,采用了17台低压变频器,在控制方面与DSC系统对接,完成系统控制。3.2高压变频技术2000年装置对630KW原料泵上采用变频器进行了技术论证,由于原料泵所配备的电机为6000V高压(炼油厂首次使用高压变频器),而且是为装置提供原料的设备,换热网络分支多,所以从设备的选型、电器安装、工艺控制三个方面进行充分论证,以确保装置安全,平稳生产。3.2.1设备的选型为满足生产需要及便于今后系统维护和运行安全,选定技术已经成熟的高——高方式,取消升压变压器(升压变压器系频带要求宽的特种变压器,损耗大,效率低,是在高——高变频技术不成熟时的替代手段)。3.2.2电器安装利用在线运行的高压电机和高压开关柜并在其间加一台高压变频器,即可完成系统控制,这种方案可节省一台高压开关柜。3.2.3工艺控制由于装置工艺流程换热网络分支多,流量平衡难度大,对取消控制阀后易产生偏流、取热不均、调节分支流量不便等诸多不利因素,所以方案保留控制阀、开度在85%~90%起到微调平衡流量作用,同时考虑到泵的工、变频互备用及变频器的闭环控制,在DCS控制流程上编制一个逻辑开关,同时增加两个手操控制器,保证系统控制的灵活性。(见下图3)图示:开关位于“1”表示塔底液位与原油四路串级控制;开关位于“2”表示塔底液位直接受变频器控制3.3变频器投用后效果如下:3.3.1降低了换热系统压力,设备泄漏点、故障率明显下降。3.3.2噪声降低,改善生产环境。3.3.3节电,截止目前装置总装机容量1637KW,年节电效益200余万元。3.3.3为装置长周期运行夯实基础。4、减压系统改造4.1减压抽真空系统改造针对减压真空泵效率低耗汽量大问题。对减压抽真空系统进行了改造。把两级四台真空泵更换为新型高效喷射式真空泵,为了保证抽真空效果和降低噪音,将原抽空系统的管线进行改造,此对策实施后,真空泵1.0MPA蒸汽用量由原来的7.8吨/时降到目前4.5吨/时,减压塔顶真空度由94KPA上升到95.5KPA。同时减压区域噪音下降10分贝,由于蒸汽量减少,减顶冷凝器面积相对增加,操作弹性增大,减顶抽真空系统对外界操作条件变化适应能力增强,提高了装置的操作平稳率。4.2减压渣油抽出线的改造几年来生产中频繁出现减压渣油泵抽空问题,对操作影响非常大,经核算将减压塔抽出线由DN300mm改为DN450mm;管内渣油流速由来0.906m/s降到0.403m/s,同时对减压渣油泵进行改造,在入口加上诱导轮,有效地减缓流速和机泵气蚀问题,从而解决了渣油泵抽空问题。5、注剂5.1破乳剂与脱盐剂二套设有一级电脱盐系统,而原油中的金属类碳酸盐、环烷酸盐形成的难容物影响换热效率,传统的破乳、洗涤脱除的只是部分钠盐而其它盐类难以除去,脱后含盐平均3mg/l。系统中注入破乳剂、脱盐剂、洗涤水,在电场的作用下产生了如下效果5.1.1脱除Na、Ca、Mg、Fe、金属离子,平均脱除率50.31%。5.1.2脱后含盐平均1.8mg/l,为下游装置提供优质原料。5.1.3保证原油换热系统高效运行。5.2防垢剂由于装置采用33台螺纹管换热器,其中90%在高温渣油系统中运行,装置连续运行两年,换后温度由开工初期305℃下降到283℃,98年5月装置检修时发现换热器结垢、结焦相当严重,为了缓解结垢问题,在减压渣油系统采用了防垢剂。投用后效果显著,装置连续运行1165天,换后温度286℃,为装置长周期运行创造了有利条件。6、改善生产、生活环境6.1解决减顶瓦斯问题装置自原始开工以来,减顶瓦斯均未得到很好的回收利用,即浪费了能源又造成了环境污染,2000年初经与设计单位合作,设计出WYQ-D100型无压液体气体节能环保燃烧器,将减顶瓦斯引入加热炉,投用后效果很好,百分之百回收减顶瓦斯,达到了三顶瓦斯全部回收利用,即改善了生产、生活环境又回收了能源,降低加工损失。6.2装置消防蒸汽系统改进由于地理条件的因素,装置冬季生产防冻凝是关键,为确保装置安全、稳定、长周期运行,消防蒸汽系统必须保证畅通。原来的多点排汽造成浪费,而且生产环境受影响,98年对装置的消防蒸汽排放点改造进行集中管理,排出的1.0Mpa蒸汽进入装置0.3Mpa蒸汽网,回收用于常、减压塔汽提蒸汽。6.3提高污水外排合格率由于污水隔油井原设计存在一定问题,造成污水在隔油池内停留时间短,污水含油高,合格率90%低,且员工污油回收劳动强度大。98年根据此种情况装置工程技术人员重新设计污水隔油井,其特点是污水在隔油池内停留时间长,污水溢流堰高度具有可调性。投入后,使污水含油由原来平均150mg/l降到40mg/l以下,合格率由90%提高到97.89%。同时减轻了员工的劳动强度,提高工作效率。7、加工消耗每项技术的应用,都是以提高装置安全、高效运行为切入点进行的,而装置的综合能耗体现了装置运行水平的关键性指标。提高能量转换环节的利用率是装置节能降耗有效手段之一,变频调速技术的应用,提高了电能转换为机械能的利用率,标定结果显示装置装机容量1637KW,节电867.62KW。利用耐火纤维炉衬喷涂工艺,两炉炉衬采用高铝纤维和黏合剂对炉衬进行处理,使两炉壁温降到50℃以下,减少散热损失。同时采用节能型加热炉火咀,并对加热炉的“三门一板”优化调控,使装置加热炉热效率保持在90%以上,提高了热能利用率。(见下图-4)装置加热炉热效率86.5689.6390.3290.0090.5590.8090.3890.8091.0790.8990.8284.0085.0086.0087.0088.0089.0090.0091.0092.0019911992199319941995199619971998199920002001时间(年)效率%根据东北地区生产的特点,进入冬季生产后,装置的部分低温热源得以充分利用,在为居民提供采暖的同时,可使部分冷却器停用。同时员工根据气温变化及时调整冷却器循环水量,既保证油品出厂的冷却温度,又节约了循环水400多吨/时,充分利用低温热,提高了能量回收。常减压二车间综合能耗12.3211.9810.7811.6210.2610.1710.089.9610.0310.139.940.002.004.006.008.0010.0012.0014.0019911992199319941995199619971998199920002001时间(年)能耗kg-oil/t具有关部门统计的资料显示,1995至2001年间,装置综合能耗在国内同类装置中处于较好水平。下图-5为装置历年能耗情况图-5充分体现了装置采用先进技术措施进行节能降耗后得到的结果8.科学管理在科学管理方面,车间建立完善了生产操作控制程序,规范了日常生产过程,实行了岗位人员—车间技术员—车间领导三级闭环岗位检查机制,使影响装置安全,稳定运行的问题在日常工作中得到解决。由于装置现代化程度较高,连续性极强,设备管理的好坏直接影响装置的长周期生产,为此,我们注重在设备的“选好、用好、管好、修好”四个环节上探索新办法,确保设备安全运行。“选好设备”,就是从设备的选型设计阶段提前入手,前期介入,遵循技术上先进,经济上合理,生产上可行的原则,综合考虑设备的可靠性,节能性、维修性等因素,做好设备的调研。立项、设计选型、设计制造、购置验收、安装调试等工作,力求以有限的资金获得最佳的经济效益。如我们高压电机的变频技术,由于从调研立项、设计选型、验收调试等环节均做了大量细致的工作,保证了6000V、630KW的大电机变频器投用一次成功,运行中,没有出现任何故障,并年创造效益近80万元“用好设备”,就是强调以人为本,增强设备使用和管理人员的责任,科学、合理操作设备。为此,我们实行了设备使用承包责任制。即每个班组均由两名车间管理人员承包,一方面负责指导和检查班组合理使用设备,另一方面协助班组处理设备难题,整改设备低标准,保证设备科学使用。同时根据厂里“用修双向考核”制度,既要对维修单位的工作质量进行考核,也要接受维修单位对使用者使用维护情况的考核。如果设备出现故障,使用和维修双方共同鉴定故障原因,区分责任。对于因使用不当、造成设备故障的直接责任人,我们对其实行严格的经济考核,避免了使用者“拼”设备的现象“管好设备”,就是建立纵横交错的“三检”特护体系,使设备始终处于受控状态。操作运行人员按岗定时“巡检”,机械电气仪表维护人员定时定位“点检”,生产及维护车间的专业技术人员定时“专检”。通过实践证明,这一体系的运行,保证了设备全天始终处于良好的受控状态,有效地降低了设备的故障率,提高了设备运行的可靠度。“修好设备”,就是做到事前预测,准确维修。我们改变以时间为基础的设备维修制度,建立以状态监测为基础的维修制度,及时准确找出发生故障的原因;同时严格执行质量验收制度,为长周期生产奠定牢固的物质基础。在装置生产方案频繁调整,设备逐年老化的不利条件下,抓好设备“选、用、管、修”四环节,实施科学管理,提高装置运行水平,为装置长周期生产提供了保障。9.结束语采用先进技术,装置各项控制指标均达到了国内同类装置较高水平。进行科学管理,确