哈尔滨石化“1.14”火灾事故报告

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哈尔滨石化“1.14”火灾事故报告2012年1月14日,哈尔滨石化二催化装置发生一起火灾事故,事故未导致人员伤亡、未造成环境污染。一、事故经过2012年1月14日13时46分,哈尔滨石化二催化车间操作员通过监控发现分馏塔顶部循环回流泵P-204/B轴承箱处有打火花现象,马上派外操王某去泵房现场检查,王某到现场后发现P-204/B着火,立即报火警,并采用泵房消防蒸汽及灭火器抑制火势,13时55分由供电车间切断P-204/B电源,14时10分由消防队将火扑灭。二、事故原因(一)直接原因P-204/B轴承密封失效,物料泄漏,泄漏物料(顶循汽油组份)进入轴承箱,遇到磨红的轴承,发生火灾。(二)间接原因1.机修车间检维修质量控制和检维修规程执行不到位。机修车间在机泵检维修中,安装轴承箱侧盖的紧固螺栓紧固不到位,导致轴承箱侧盖连接螺栓在设备运行中脱落。按JB/GQ0126-80标准及检维修操作规程的要求,螺栓的旋入深度应不小于8~10扣。而此次维修中使用的4条螺栓中有两条螺栓旋入深度不足3扣,另两条螺栓旋入深度不足6扣,由于不能达到设计的预紧力,在运行机泵的振动下螺栓逐渐松脱,导致轴承箱侧盖在机泵运行中脱落。2.机修车间在维修机泵中没有对新更换的零配件进行质量检查确认。更换的轴承箱为铸铁部件,内部的轴承定位台阶从结构上来看,存在强度不足以及铸造缺陷的可能,机修车间对此认识不足,没有进行检查确认。在机泵运行中,轴承箱轴承定位台阶受轴向力作用发生脱落,转子在轴向力作用下向非驱动端移动,造成叶轮前盖板与泵壳摩擦,导致机泵振动加大将轴承箱侧盖紧固螺栓震松脱落。3.机修车间巡检不到位。机泵房是机修车间巡检的重点,每天均有维修员工去现场巡视,但P-204/B维修后投用至事发前共4天时间,未有员工发现轴承备帽压盖不紧这一事故隐患。4.二催化巡检及视频监控系统管理不到位。经查,1月14日13时41分,二催化车间一名操作员到P-204/B所在泵房进行巡检,但未能及时发现P-204/B存在的隐患;从事故监控视频时间看,从机泵振动剧烈摩擦产生火花,到二催化车间操作员通过视频监控发现泵房着火,经过七分钟的时间,错过最佳火灾扑救时间。5.事故应急预案不完善。事故发生后,工艺、设备等专业响应均较慢,未及时采取停泵、关闭泵前后切断阀等有效应急措施,致使此次事故进一步扩大。6.员工安全意识及技能培训存在缺陷。事故处理过程中,二催化车间员工没穿防烫服,也没佩戴正压呼吸器,不利于火场抢险,也存在发生次生事故的可能。7.电机过流保护设置不合理。P-204/B电机选择过大,过流值应以泵轴功率为基准定。三、纠防措施1.加强设备配件质量验收。新采购的设备零配件,要对照零配件设计图纸,对零配件的几何尺寸、形位公差进行检查,必要时进行着色等理化检验,确保零配件达到设计精度要求。2.加强车间检维修质量过程控制管理。按照检维修作业规程的规定,使用定力矩扳手、各种量具和仪器等合适的工具维修机泵。车间要加强对班组检维修质量的考核。对于重复维修的机泵,由于检维修质量原因造成重复维修的,必须按照检维修质量管理制度严肃考核。3.进一步修订、完善检维修操作卡。机修车间必须严格按照维修标准,进一步修订、完善设备维修作业规程,实行一机一卡制度,每项作业都必须有相应的作业卡指导维修作业。作业卡必须具有可操作性,能够体现整个维修的质量控制措施,落实“操作与作业要受控”的指导思想,步步有确认。4.完善设备运行状态监测管理。对设备运行状态加强状态监测,利用轴承检测仪、测温仪定期对机泵的运行状态进行监测。要求设备使用和维护单位每半小时巡检一次,且在不同的时间点,每次巡检必须对机泵与电机的轴承温度测温,对机泵和电机的轴承表面测振,检查机泵冷却水、润滑、密封运行状况。重要机泵没有备用泵、维修后的机泵和工况不好的机泵必须加大巡检的频次,保证机泵运行状态受控。5.加强巡检及视频监控管理。各单位要制、修订巡检及视频监控管理制度,强化巡检质量、加强巡检到位率考核。四、事故损失此事故造成机泵密封泄漏失效,轴承失效,轴弯曲,轴承箱破碎,总计损失共17360元。五、事故处理依据《中国石油天然气集团公司管理人员违纪违规行为处分规定》(中油监〔2010〕593号)、哈尔滨石化公司《事故管理程序》(QG/SYHLCX56-2010(E/0))、《2010年全员绩效考核管理办法》(石油哈石化〔2010〕21号)有关规定,鉴于此事故的严重性,决定加重处罚,对相关责任人处理如下:1.机修车间主任齐某,负责车间全面工作,机泵维修管理不到位,对此次事故负主要领导责任,给予免去机修车间主任的处分。2.机修车间副主任刘某,负责机修车间维修管理,机泵维修管理不到位,对事故发生负直接领导责任,扣发奖金2000元。3.机修车间技术员马某某,机泵维修管理不到位,对此次事故负技术管理责任,扣发奖金2000元。4.机修车间维修三班,检维修质量控制不到位,扣发1个月奖金。5.二催化车间操作员刘某某巡检不到位,扣发奖金1000元。6.二催化车间生产三班班长付某某,班组日常管理不到位,未及时通过视频监控系统,发现P-204/B着火,扣发奖金1000元。7.二催化车间主任李某,作为车间安全管理工作第一责任人,对此事故负属地管理责任,扣发奖金1000元。8.机动设备处处长陈某某,负责机动处设备主要领导,检维修管理不到位,对此事故负相关管理责任,扣罚奖金5000元。9.副总经理王某某,负责公司设备及检维修管理工作,对此事故负领导责任,扣发奖金5000元。事故现场照片:

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