安全阀热态整定方案

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资源描述

锅炉安全阀热态排放试验方案编制:尹彦国尚庆峰批准:刘向东一、说明安全阀是防止锅炉超压,保证锅炉安全运行的重要保护装置;根据《锅炉监察规程》的要求:锅炉启动之前,必须对安全阀进行热状态下的调整校验,以保障锅炉的安全运行。动力站每台锅炉装有5台安全阀,其中汽包上装有两台安全阀,集汽联箱上装有一台安全阀,水热媒空气换热器装有一台安全阀,吹灰管线装有一台安全阀。本次点炉将对集汽联箱上的安全阀进行热态整定。二、人员准备:总指挥:刘向东热态整定现场负责人:尚庆峰(具体负责整定过程中锅炉压力控制、应急指挥等)动力站操作室:内操一人,由当班班长指定集汽集箱平台:维修保运部两人,动力部2人,段永朋、当班班长或外操,由段永朋现场协调零米过热器疏水阀门处一人:由当班班长指定三、工器具及劳保用品准备:对讲机:人手一部,F扳手,活扳手、耳塞或耳罩5副、防烫手套5副等四、汇报工作:安全阀热态整定前需要提前一天汇报王若晓主任,在调度会上汇报;安全阀热态整定前需要提前一天联系维修保运部(具体由杨中国负责)热态整定前汇报调度(具体由当班班长负责)、安全处(具体由王俊全负责)、机动处(具体由杨中国负责)五、安全要求:调试操作人员应戴好防护用具,并由熟练人员进行调整操作,无关人员不得进入现场;在开始校验前必须仔细检查安全门有无泄漏;当开始校验时人员必须与安全门保持安全距离;校验时不得任意敲打安全门;在试跳安全门时,若安全门至整定值时还未起跳,允许超压0.1MPa,否则须降压至3.0MPa以下才能进行调整工作,然后再行升压校验,若调整三次试跳不成功,则重新进行冷态校验;调试时运行人员应精心操作,尽力保持锅炉工况稳定,按要求及时调整汽压和水位,严禁缺水、满水;调试时各分工人员应坚守岗位,加强联系,由尚庆峰统一协调各岗位人员。六、整定前工艺准备1、工艺状态说明:关键阀门状态:锅炉01门关闭,幷汽门关闭,幷汽门旁路一次门开启,幷汽门旁路二次门关闭,幷汽门旁路有压疏水门开启,向空排汽一次阀开启,事故放水一次阀开启,二次阀门在远传位置,锅炉其他阀门状态与例行点炉时相同;锅炉联锁状态:锅炉水位联锁、蒸汽压力联锁退出,集箱排空联锁退出;锅炉其他联锁正常投入2、安全阀整定参数说明:整定压力:3.98MPa,优秀范围:3.94~4.01MPa;允许范围:3.9~4.06MPa;回座压力:优秀范围:3.7~3.82MPa;合格范围:3.58~3.82MPa;注:以上所有压力值以就地压力表为准,且就地压力表应选用精度等级为0.5的压力表。七、整定步骤1、锅炉点火升压至3.0MPa后对锅炉各受热面进行全面检查;2、在3.0MPa下进行安全阀手动排放试验;3、在3.0MPa下对照就地压力表与DCS压力表数值;4、受热面检查及手动排放试验合格后继续升压,并控制升压速度每分钟不大于0.1MPa;5、锅炉压力升至3.82MPa后再次对各受热面进行全面检查;6、检查合格后方可继续升压并控制升压速度每分钟不大于0.1MPa;通过控制燃烧及向空排汽电动阀开度控制升压速度排空阀门前一人通过手动控制向空排汽电动阀控制升压速度;为保证能准确判断安全阀门起跳时间,压力达到3.5MPa时建议全关排气阀排气电动阀全关后,0米层过热器疏水阀门全开7、现场人员记录安全阀起跳值及回座值;8、安全阀调整后,加铅封,将安全阀整定试验结果记录在有关的记录薄内,并由动力部及维修保运部人员签字确认。八、事故预案1、达到动作压力安全阀不起跳。当就地压力表压力达到4.06MPa安全阀仍不起跳时应该立即行动:现场人员手动开启向空排汽电动阀;控制室操作人员减弱燃烧。将锅炉压力降低至3.0MPa时,安全阀调试人员现场手动排放安全阀一次,若手动排放正常,则现场调整调整安全阀定压值后继续升压试验,若手动排放不正常则停炉重新对安全阀进行冷态校正。2、安全阀动作后不回座。当就地压力表压力达到3.58MPa安全阀不回座时视为安全阀回座压力不合格,应该立即行动如下:现场人员手动开启向空排气电动阀;控制室操作人员减弱燃烧持续降低锅炉压力,若安全阀最终回座,则记录安全阀回座压力,并将锅炉压力降至3.0MPa以下,由安全阀调试人员现场调整安全阀回座压力后继续升压试验,若不能自动回座且安全阀调试人员现场处理无效则停炉处理。3、锅炉受热面爆破立即紧急停炉开启向空排汽阀降压

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