小组名称:新区配电QC小组单位:XX供电公司供电部一、小组概况小组情况小组名称配电班QC小组课题名称提高X北线供电可靠率小组类型现场型组长1成立日期2009.1注册时间2010.1活动时间2011.3-2011.10注册编号09300小组成员姓名性别年龄文化程度职务组内分工1男48大本班长全面负责2男50大专配电主办顾问3男32大专配电主办图表绘制4男38高中配电技工现场查勘5男27大专配电主办现场调查6男27大专配电主办对策实施近期完成课题降低台区线损率小组荣誉XX供电公司QC成果三等奖理由一、供电可靠率:指某条10KV线路一个月或一年内的实际运行时间,与该月或一年总时间的比值,它的值越高,则该条线路的供电可靠率越高,为生产提供重要保证。理由二、10kVX北线为23个村5009户居民和54个厂矿企业供电,该条线路的可靠性直接关系到老百姓的稳定用电。理由三、10kVX北线在4-10月供电可靠率平均为98.96%,远远低于本局99.84%要求。理由四:在2010年城网大修计划已下达,该条线路可根据计划进行相应的改造,有望将线路全面改造,将可靠性提升到99.84%。为此我们配电班QC小组选定了活动课题:提高10kVX北线供电可靠性。二、选题理由三、4-10月可靠性示意图本局要求供电可靠率≥99.84%我班结症我们的课题提高X北线供电可靠率97.50%98.00%98.50%99.00%99.50%100.00%4月5月6月7月8月9月10月X北线4-10月供电可靠率分析表结论:X北线4-10月供电可靠率远远低于本局要求我班供电可靠率中心要求平均障碍率四、现状调查故障跳闸原因饼分图雷击跳闸43%树障短路跳闸14%外力破坏跳闸14%设备老化29%跳闸现状2010年引起跳闸次数所占故障跳闸百分比4月5月6月7月8月9月10月雷击瓷瓶破裂0001000343%避雷器击穿0000200树障树枝多造成短路跳闸0100000114%外力破坏施工车挂断线路0010000114%设备老化线路弓子线断裂1000000229%变压器烧坏0000010跳闸次数合计11113107100%雷击和设备老化是X北线供电可靠率低的主要症结之一(二)、跳闸故障的处理时间处理雷击跳闸故障时间长是X北线供电可靠率低的主要症结之二跳闸原因跳闸时间恢复送电时间处理故障时间(停电时间)线路在该段时间所带负荷损失的售电量雷击瓷瓶破裂7月23日07:3007月23日12:305小时3000KVA5000Kwh避雷器击穿8月07日17:5008月07日23:306.8小时2000KVA3000Kwh避雷器击穿8月08日09:0008月08日13:004小时4000KVA5000Kwh树障树枝多造成短路跳闸5月25日10:2005月25日12:001.6小时2000KVA3500Kwh外力破坏施工车挂断线路6月27日08:1006月27日10:102小时3500KVA4000Kwh设备老化线路弓子线断裂4月30日22:1104月30日00:101.9小时800KVA900Kwh变压器烧坏9月11日09:3009月11日13:304小时3000KVA5500Kwh平均处理时间(小时)1.62设备老化雷击1051树障外力破坏2.85.2(三)线路设备分布表10kVX北线配电设备统计表序号变电站名称电压等级所属线路名称支线令克分界开关备注线路令克数量型号数量1XX变电站10kVX北线工人新村支线102XX变电站10kVX北线西XX支线103XX变电站10kVX北线二武林分支线104XX变电站10kVX北线中庵分支线105XX变电站10kVX北线西武林分支线106XX变电站10kVX北线么山支线107XX变电站10kVX北线西道头分支线108XX变电站10kVX北线台道头支线109XX变电站10kVX北线道北店支线1010XX变电站10kVX北线东杨格支线1011XX变电站10kVX北线水库支线1012XX变电站10kVX北线小黄支线1013XX变电站10kVX北线自来水支线1014XX变电站10kVX北线北刘章支线1015XX变电站10kVX北线东武林支线1016XX变电站10kVX北线卧龙支线1017XX变电站10kVX北线48杆1老化失灵缺少干线分界开关是X北线供电可靠率低的主要症结之三结论造成X北线供电可靠率低的症结一、雷击跳闸和设备老化跳闸次数多。二、雷击处理时间长。三、没有分界开关,造成干线停电时间长。五、目标确定(一)、针对雷击和设备老化跳闸次数多确定目标:在2011年的故障跳闸高发期,即4-10月,将跳闸次数控制在2次以内目标5次我们的目标:通过努力,力争实现跳闸将至为2次。2次目标可行性分析一、其它线路在故障跳闸高发期,雷击跳闸有低于1次的记录(如:铜材线)。二、只需将雷击和设备老化跳闸故障的原因解决50%,即可达到目标,而做到这一点是不难的。目标可行(二)、针对雷击故障耗费时间长确定目标:目标将处理雷击故障的平均时间控制在2小时以内5.2小时10864202小时目标可行性分析一、将处理雷击故障的平均时间控制在2小时以内是上级针对我班的实际情况而制定的标准、是有科学根据的,必须达到。二、其它供电区处理雷击故障的平均时间有低于2小时的记录。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。目标可行(三)、针对干线缺少分界开关确定目标:(三)、针对干线缺少分界开关确定目标:目标X北线干线增加3个分界开关3个0目标可行性分析一、2011年城网改造计划已下达,各项材料即将到位。二、小组对X北线负荷及线路已经进行全面规划和设计。三、小组成员质量改进意识强,对实现目标有很大信心。目标可行(四)、总目标:针对X北线供电可靠率低确定目标:目标将X北线供电可靠率提高到99.84%目标99.84现状98.96目标可行性分性:一、将供电可靠率提高到99.84%是上级要求,一定要达到。二、只要实现了前面三个小目标,可使X北线供电可靠率达到99.00%以上。而通过论证,前面三个目标是能实现的。通过努力能实现目标年雷雨天数约20天,属多雷区瓷瓶破裂严重绝缘程度低、村变压器,令克淘汰、导线为裸铝线防雷设施存在缺陷管理体制不健全巡视不到位六、原因分析(一)、雷击和设备老化跳闸多的原因分析:人接地线连接夹板锈蚀严重接地线埋深不够机避雷器未起到防雷作用避雷器老化物法巡线手段落后,对线路规划不全环7否由经验丰富的老职工担任巡线任务,巡线巡线现场验证4序号末端因素验证方法验证结果是否要因1现场验证否避雷器老化未试验,容易使设备遭受雷击。是自然因素,只要做好防雷设施,所占比例不大。调查分析地处多雷区否手段不是主要原因调查分析手段落后6是设备老化现场验证经验证,接地线埋深均达0.8米,符合技术要求。现场验证接地线埋深不够3序号末端因素验证方法验证结果是否要因管理体制不健全调查分析责任层层落实,定点到人,领导与职工人人签定目标责任书,体制比较健全否2接地电阻连接夹板锈蚀严重现场验证经现场验证,接地线及夹板已涂防锈漆,有轻微锈蚀现象。否5避雷器老化、未试验试验,运行中的避雷器大多已老化或击穿,不但起不到防雷作用,反而增加了设备被雷击的机率是雷击跳闸次数多的要因确认:瓷瓶破裂严重绝缘程度低、村变压器,令克淘汰、导线为裸铝线(二)、处理雷击耗费时间长的原因分析:处理雷击耗费时间长人难以发现故障点职工判断故障的经验不足对缩短停电时间的重要性认识不够机查找故障的设备欠缺物线路太长、支路太多太复杂常用备品备件准备不充分法处理故障流程不科学环山路崎岖、交通不便处理雷击故障耗费时间长的要因确认:否常用备品备件准备不充分5序号末端因素验证方法验证结果是否要因1职工判断故障的经验不足现场调查由经验丰富的老职工担任巡线任务,有充足的经验否3查找故障的设备欠缺调查分析跳闸后的故障查找全凭职工的肉眼和经验,但大部分故障(如:瓷瓶破裂)不登上杆塔是很难发现的,这样既耗费了时间,又浪费了人力是处理故障流程不科学否道路崎岖,交通不便2对缩短停电时间的重要性认识不够调查分析部分职工意识淡薄,对缩短停电时间重要性认识不够,但比例不大否否常用了备品备件,如登高工具、保险工具等,班里比较齐全现场调查4序号末端因素验证方法验证结果是否要因1职工判断故障的经验不足现场调查3调查分析是6调查分析班里老职工处理故障流程比较老套,但时间并不慢,时间主要耗费在查找故障上调查分析虽是农村,但基本上实现了村村通公路,耗费时间所占比例不大2对缩短停电时间的重要性认识不够调查分析七、要因确认(一)、雷击和设备老化跳闸次数多的要因确认:(二)、处理雷击故障时间长的要因确认:(三)、缺少分界开关的要因确认:要因确认一:1、避雷器老化、未试验2、设备淘汰,未更换。是要因确认二:缺少故障查找工具。跳闸后的故障查找全凭职工的肉眼和经验,但大部分故障(如:瓷瓶破裂)不登上杆塔是很难发现的,这样既耗费了时间,又浪费了人力。是要因确认三:计划没有下达,线路规划不健全。是八、制定对策序号要因对策目标措施地点完成时间负责人1避雷器老化未试验即时检查更换避雷器使避雷器真正起到防雷作用,符合上级要求。测量所有避雷器,对不符合要求的,全部更换所有避雷器的杆塔和台架变2011.3.16刘桂强2设备老化更换淘汰设备线路和设备全部绝缘化1、将干线及支线工作线全部更换为绝缘导线。2、将变压器更换315kVA节能型。3、更换台区令克。4、更换支线令克。10kVX北线2011.3-2011-7王学政3查找设备欠缺配备故障查找设备使查找故障点的时间缩短20%。1、新购3支夜视望远镜和3支高清望远镜。2、申请海王夜视灯20支。配电班2011.8张晓峰4缺少分界开关增加分界开关降低事故时间合理规划线路,加装3台分界开关。10kVX北线2011.8高荣波九、对策实施实施一、解决避雷器老化、未试验问题要因:避雷器老化、未试验。对策:即时检查、更换避雷器实施:2011年3月16日,制定出具体检修方案,报供电部审批同意后,于3月18日组织配电班进行测量更换工作,通过7个工作日,到3月27日,共测量、更换不合格避雷器35只。实施后:经区领导检查,审核,达到上级要求。实施二、设备老化问题要因:设备老化对策:更换淘汰设备实施:2011年3月28日,班长拟定好检修计划,做好一切准备工作,于4月4日-7月20日,组织全班更换X北线干线及支线工作线绝缘导线0.8KM、更换25个村台区315kVA节能型变压器、更换16组支线令克、更换不合格瓷瓶25片、更换34组台区令克。实施后:绝缘程度高,彻底解决设备老化造成跳闸。实施三、解决巡线设备欠缺问题要因:1、巡线设备欠缺对策:配备的巡线设备。实施:1、2011年3月20日,购进3只夜视望远镜及3只高清晰望远镜。2、申请海王夜视灯20支。3月24日到位。实施后:5月25日19时25分,发生了一次X北线跳闸事故,经用夜视望远镜很清晰地发现X北线16#杆A相瓷瓶有裂纹,立即进行了更换工作。,20时55分试送电成功。停电时间为1小时30分(1.2小时),较以前缩短3/4。实施四、解决分界开关欠缺问题要因:1、分界开关欠缺对策:增加分界开关。实施:1、合理规划线路,加装3台分界开关。在线路中间处#61杆、分支线较多的#81杆、用电村较多的#112杆处。实施后:彻底解决因小故障,导致全线停电,影响送电时间的情况。十、效果检查(一)、实施前后对比及目标值检查60%3瓷瓶破裂雷击跳闸次数合计其它外力破坏树竹跳闸现状(2004年)杨浩枝被人搭在A、B两相之间造成短路树竹多造成短路跳闸变压器被雷击烧坏高压跌落保险瓷棒破裂10112引起跳闸次数100%10%10%20%所占故障跳闸百分比100%40110101跳闸次数合计000000000外力破坏25%10010000树竹多造成短路跳闸50%20100100巡视无异常25%10000001雷击使变压器烧坏跳闸现状2005年6月7月8月引起跳闸次数10月所占故障跳闸百分比5月4月9月43.%瓷瓶破裂雷击跳闸次数合计设备老化外力破坏树障跳闸现状(201