不钻塞技术简介

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不钻塞炮眼封堵工艺技术简介东营市江润石油科技发展有限公司汇报提纲一、不钻塞炮眼封堵工艺技术原理二、堵剂介绍三、现场应用情况水泥封堵施工工序以填砂封堵上部射孔炮眼井为例:封堵工序流程如图,施工周期一般在10-15天,费用为12-14万元,其中作业劳务占了80%,封堵材料成本不高,只有1-1.5万元探砂面通井下封堵管柱油套管试压填砂打丢手封堵施工关井候凝捞丢手冲砂磨铣试压钻塞下完井管柱(共14道基本工序)封堵机理封堵层封堵层封堵层堵剂的封堵机理:主要是用悬浮液携带表面涂有树脂的颗粒小球注入油井射孔井段,悬浮液进入地层,涂树脂的颗粒小球由于直径较大不能进入地层而过滤堆积在油井与地层连通的炮眼处,高压下形成致密滤饼,在地层温度和井筒与地层之间的高压差作用下,经压实固化作用,形成耐温耐压的坚硬栓塞,从而将炮眼有效封堵。(对漏失严重井可先用廉价预堵剂对油层进行预封堵,再用炮眼封堵剂封口)。套管中的堵剂因无法将其中的液体滤失掉,形不成滤饼,不能压实固化,关井憋压候凝完成后,可用原封堵管柱冲洗井,将套管中的堵剂冲洗出来即可。封堵机理封堵机理该技术的最大优点是不需要钻塞,封堵完工后关井憋压候凝24~48小时后,用原封堵管柱将套管中的堵剂冲洗出来即可。减少了钻塞、刮管等工序,若一次封堵失败,可不动管柱,利用原封堵管柱进行二次封堵,可节省大量作业费用,特别适用于套变、缩径、井斜度大等原因无法钻塞,采用水泥封堵比较困难井的炮眼封堵。据测算,比现用水泥堵炮眼工艺每口井可降低钻塞、刮管、车辆劳务费等作业费用30%~50%,减少1/3~1/2的作业占井时间。汇报提纲一、不钻塞炮眼封堵工艺技术原理二、堵剂介绍三、现场应用情况1ND系列炮眼封堵剂介绍1、外观:灰黑色颗粒。2、成分:树脂含量40%,固化剂,无机载体等;3、密度:1.2g/ml。树脂涂层无机载体ND-1炮眼封堵剂油藏温度50∽90℃。ND-2炮眼封堵剂油藏温度90∽160℃。1ND系列炮眼封堵剂介绍2ND系列炮眼封堵剂的室内评价:三要素温度压差固结时间不溶不熔坚硬的固结体。固结体抗压强度:≥15MPa。3ND系列炮眼封堵剂的室内评价:温度、时间50℃(48h)60℃(24h)75℃(24h)90℃(24h)10天坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体30天坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体60天坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体坚硬固结体50℃60℃75℃90℃24h固结固结固结固结48h固结固结固结固结72h固结固结固结固结1、利用压力机在不同温度(50-160℃)、不同压力(1-15MPa)下进行堵剂固结实验。实验表明,温度50℃以上,压力2MPa以上堵剂均能较好的固结。2、松散状态下,75℃放置30天,堵剂不固结。3ND系列炮眼封堵剂的室内评价:压差ND系列炮眼封堵剂现场推荐最低压差5MPa平流泵压力表压力表六通阀中间容器恒温水浴六通阀实验温度60~80℃实验压力5~12MPa实验结果:未固结。岩心管4ND系列炮眼封堵剂:套管模拟实验岩心管平流泵压力表压力表六通阀中间容器恒温水浴六通阀实验温度60~80℃实验压力0.2~20MPa实验结果:1、砂子接触处固结,固结强度与压差压力有很大的关系。2、压差越大,形成的滤饼越致密,固结强度越大。3、突破压力:50MPa;4ND系列炮眼封堵剂:地层封堵模拟实验5ND系列炮眼封堵剂的配套:携带液堵剂在携带液中易混合,长时间不沉降。清水携带5ND系列炮眼封堵剂的配套:预堵剂基本配方:主剂:70~80%;悬浮剂:5~30%;悬浮增效剂:1%。悬浮剂加量(%)未加增效剂析水率(%)加增效剂析水率(%)污水配置加增效剂析水率(%)05555554461053404820492530452146.220堵剂浓度50%0不同配比析水率情况堵剂浓度30%,放置时间72小时。由上表可以看出,悬浮剂浓度20~30%,增效剂浓度1%时,可达到较好的悬浮效果,污水对悬浮效果有破坏作用,建议用清水配置预堵剂。5ND系列炮眼封堵剂的配套:预堵剂汇报提纲一、不钻塞炮眼封堵工艺技术原理二、堵剂介绍三、现场应用情况封堵管柱示意图灰面1793.551705.8m沙一34沙一51-651779.0m1704.0m1733.8m笔尖深度1680m砂面1725m该井1987.2.9投产,为简化生产管柱,封堵沙一34高含水层射孔炮眼。沙一34层实射厚度1.8m,试挤压力17MPa,停泵后迅速降为0MPa。挤入ND-1炮眼封堵剂1吨,泵压17MPa-7MPa-26MPa,关井扩散压力30min,反洗出油管内堵剂,正挤憋压20MPa,48小时后14MPa。2003.7.3,侯凝48小时后探塞面1708m,封堵成功。塞面1708m封堵管柱示意图灰面1793.551705.8m沙一34沙一64-651779.0m1704.0m1774.6m2003.7.18开井,2003.11.24作业改层。2003.11.26用水泥车验证沙一34层堵炮眼效果,正试套压12MPa,稳压10min不降,合格。1733.8m沙一51-561754.4m桥塞1765.0封堵管柱示意图桥塞1855.321717.2m沙一32沙一51-671831.6m1715.8m1777.2m球拦1680m砂面1730m该井1988.6.1投产,为简化生产管柱,封堵沙一32高含水层射孔炮眼。沙一32层实射厚度1.4m,试挤压力:排量0.3m3/min0MPa排量0.6m3/min2MPa排量0.9m3/min4MPa停泵后迅速降为0MPa。挤入ND-1炮眼封堵剂1吨,泵压0MPa-8MPa-15MPa-20MPa,关井憋压20MPa,48小时后4.5MPa。2003.7.17,侯凝48小时后探砂面1706m,下单面刮刀冲、铣至1720m,试压10MPa,10分钟不降,合格。封堵成功。压裂封隔器1670m35117井含水曲线90929496981000123456789101112月份含水(%)35117井月产油量曲线0204060801001200123456789101112月份月产油量(吨)封堵管柱示意图人工井底2227.89m1538m套漏点沙二22-322173.0m1518m2140.0m笔尖深度1490m砂面2055m该井1997.4.7投产,2003.7.3验套管在1518-1538m处套破,出砂严重,且在1545.66-1557.97m处套管缩径至Φ114mm。因套管缩径,2003.7.5决定采用触变水泥不留塞工艺堵漏。试挤,二档车压力2MPa,用水泥10吨,密度1.72-1.82g/mL,泵压20~22MPa,停泵16MPa,关井扩散压力30min,下管冲出井内水泥浆,关井侯凝48小时,试压11MPa稳不住,降至4MPa。封堵未成功。2003.7.7二次封堵,挤入ND-1炮眼封堵剂1吨,泵压11MPa-25MPa,停泵时压力20MPa,关井憋压20MPa。2003.7.9,侯凝60小时后探砂面2055m,试压10MPa,10分钟不降,合格。继续下管冲砂正常,无遇阻现象,封堵成功。

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