三期低NOx燃烧器改造【培训资料】讲课人:目录•NOx生成机理•M-PM燃烧技术•M-PM燃烧调整NOx生成机理•燃烧过程中NOx的生成机理•NOx生成的三种主要方式:•热力NOx,它是助燃空气中的N2在高温下氧化而生成的氮氧化物。•燃料NOx,系指燃料中的有机氮化合物在燃烧过程中氧化生成的氮氧化物•快速NOx,指碳化氢系燃料在燃烧时分解所产生的中间产物和N2反应生成的氮氧化物•上述三种氮氧化物的组成随燃料含氮量不同而有差别。对于燃煤,通常燃料•NOx占70%-85%,热力NOx占15%-25%,其余为少量的快速NOx热力型NOx•高温下空气中的N2氧化的产物,其主要反应如下O+N2→NO+NN+O2→NO+ON+OH→NO+H•以上反应的活化能很大,且生成速度与燃烧温度的关系密切•当燃烧温度低于1500℃时,热力NOx生成量极少•控制热力NOx的关键在于降低燃烧温度水平,避免局部高温,同时降低氧气浓度快速型NOx•碳氢化合物燃烧过程中分解的CH,CH2和C2等基团破坏了空气中的N2分子键,并经反应生成HCN,NH和N等原子基团,它们再与O,OH等基团反应生成NO•快速NOx只有在富燃的情况下,即碳氢化合物较多,氧浓度相对较低时才发生燃料型NOx•影响因素多,反应复杂,因而至今对其反应机理的认识还不够完善•有文献认为,从燃料N向NO的转换是由两个互相竞争的过程所决定的。这两个过程是:由燃料N在高温下分解生成含有N原子的中间生成物I(主要是N、CN、HCN、和NHi等化合物),然后I和含有氧原子的反应物R(如O、OH、O2等)反应生成NO,或者和NO反应而使之还原为N2,即I+R→NO+…燃料N→I+NO→N2+…•另一种理论认为燃料N高温分解主要生成HCN,HCN氧化后生成NO,同时NO又被HCN还原生成N2,即O2→NO→N2+…•燃料-N→HCN→NO→N2煤粉燃烧生成NOx—机理复杂•既存在挥发分的单相燃烧,又有焦碳的多相燃烧,因而这时的燃料NOx应包括挥发分中的N生成的NO和残留在焦碳中的N生成的NO这两个部分•挥发分中的氮化合物主要有HCN和NH3,两者的比例不仅取决于煤的挥发分,而且与N和碳氢化合物的结合状态等化学性质有关•在典型的煤粉燃烧条件下,挥发分NOx约占燃料NOx的60-80%•相比挥发分NOx,焦碳NOx的生成机理更为复杂。焦碳NOx的生成速率与焦碳中的N含量、氧浓度和温度、煤颗粒孔隙结构及颗粒反应表面积等因素有关。同时,焦碳表面和CO等还原性气体对已生成的NO会产生还原分解作用,使燃料NOx减少M-PM燃烧技术简介背景•M-PM(Multiple-Pollution-Minimum)含义为“多相污染物最小”。•2012年哈尔滨锅炉厂有限责任公司(以下简称哈锅)与三菱重工签定技术转让协议,成功引进了由三菱重工开发、并已在实际电厂中采用的最先进的M-PM燃烧器技术,从而哈锅能向中国国内广大客户提供这一新技术及服务。•新型M-PM燃烧器是在普通型低NOx燃烧器(PM、A-PM)的基础上开发、验证的,于2008年研发,自2012年下半年至2013年年初开始在实际机组中采用并进行了燃烧性能试验。现阶段国内投运MPM的电厂包括三河、嘉华、玉环、金陵、岳阳等。•新型M-PM燃烧器是在普通型低NOx燃烧器(PM、A-PM)的基础上开发、验证的。PM燃烧器-垂直浓淡PM燃烧器-垂直浓淡哈锅直流燃烧器-水平浓淡M-PM燃烧技术的组成•单只M-PM燃烧器——降低初始阶段NOx生成•炉内A-MACT(Advanced-Mitsubishi-Advanced-CombustionTechnology)系统,即炉内还原燃烧系统——分层燃烧单只燃烧器特性A-MACT炉内还原系统M-PM燃烧调整改造设计煤种调整期间的煤种要求•岳阳#6机组MPM改造工程的燃烧煤种为70%烟煤+30%贫煤。•锅炉性能验收试验使用的煤种应符合设计煤种,其工业分析的允许变化范围为:•干燥无灰基挥发份△=±5%(绝对值)•收到基全水分△=±4%(绝对值)•收到基灰份△=+5%;-10%(绝对值)•收到基低位发热量△=±10%(相对值)•试验煤质在此范围内变化不对试验结果进行额外煤质修正。•同样,在调试期间,煤质的变化范围要满足上述要求。实际煤种对比从7月12日用煤来看,较为接近设计煤种,基本满足调整要求,调整期间可以采用此类煤种。实际的硫分较设计偏高,近似高硫煤。燃烧调整的组成。冷态调整试验。目的:•通过冷态磨煤机风量标定,一次风速调平、二次风风门挡板特性和空气动力场试验等,了解燃烧器出口的气流形态和锅炉动力场气流分布形态,观察气流是否直接冲刷炉墙,判断气流形成切圆直径的大小、形状及位置是否合适,为锅炉热态运行提供参考。包括:•燃烧器挡板灵活性和燃烧器摆角灵活性的检查(确保调整手段可用);•一次风流量测量装置标定试验和一次风速调平试验(确保各喷口流速均匀);•二次风门挡板特性试验和SOFA风门挡板特性试验(提供挡板特性曲线,服务于正式燃烧调整);•空气动力场火花示踪试验(确保炉内流场均匀)。热态调整试验。目的:•MPM燃烧改造后,为了进一步挖掘潜力,节能降耗,提高机组运行经济性,需要对改造后机组进行燃烧优化调整试验。•通过锅炉燃烧优化调整试验,使锅炉燃烧情况得到改善,提供最佳运行方式。•并提供不同负荷下的二次风挡板开度和风箱差压曲线,以便电厂能够自动化运行。包括:•准备性试验及正式燃烧调整试验。准备性调整试验。正式燃烧调整试验。现阶段工况。#6炉7月15日500MW工况及17日320~350MW工况,有以下特点:•低负荷下SCR入口NOx含量A侧约300mg/Nm3,B侧约270mg/Nm3,平均285mg/Nm3。•高负荷下SCR入口NOx含量A侧约230mg/Nm3,B侧约240mg/Nm3,平均235mg/Nm3。•低负荷下风箱差压维持在0.37~0.46kPa,SOFA风各角风箱压力不均(MPM二次风喷嘴设计通风阻力为1.47kPa)。•低负荷下周界风开度为60~70%,AUX风开度为50%,OFA风开度为70%,SOFA风开度为20~27%(初期供氧偏大,后期供氧偏小,OFA开度偏大)。•DCS上无CO测点,无法检测CO含量(建议增加测点,确定化学未燃尽程度)。调整思路。•关小周界风60~70%→20~40%•提高风箱差压0.4kPa→0.6~0.7kPa→1~1.5kPa•关小OFA风70%→40%→15~20%•开大SOFA风20~27%→40%→60%及以上•变化燃烧器摆角50%→58~75%(-5~-15°)•变化SOFA摆角50%→33~25%(+10~+15°)•降低一次风率•确定最佳煤粉细度推荐的基本工况。谢谢!