灯泡贯流式机组定转子扫膛预警

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灯泡贯流式机组定转子扫膛预警北京万瑞达监控技术有限公司二OO七年三月地址:北京市朝阳区北苑路172号17#-2103室邮编:100101Tel:010-8485204684851148Fax:010-84852047@bjwrd.com1、贯流式机组的扫膛实例实例一青海某水电厂,单机容量40MW,装机4台。2005年发现发电机转子支臂产生裂纹,特别是在机组运行中磁轭与转子中心体连接松动、脱落,造成定转子扫膛的重大事故(如图1、2所示),不得不停机大修,造成巨大经济损失。图1转子磨擦后状态图2定子磨擦后状态实例二四川某水电厂,单机容量34MW,装机4台。2005年5月16日发现1号机组出现定子铁心下陷以及转子松动现象,造成机组定转子扫膛(如图3、4),导致机组不得不停机返厂维修。这是在全厂四台机组全部投运后才发现的,检查其它机组,均存在同样问题,所以不得不依次将四台机组全部返厂维修,定转子结构重新设计、制造,至今仍未维修完毕,给业主带来了极大的发电损失。图3定子下陷图4定子磨擦痕迹实例三福建某电厂,单机容量12.5MW,装机4台。1997年,1号机冒烟发生扫膛,检查发现定位筋松动,齿压板强度不够所致。1999年,3号机冒烟发生扫膛,检查发现定子变成喇叭口状,上游侧内径大,下游侧内径小,鸽尾筋固定螺栓断裂。实例四湖南某水电厂,单机容量30MW,装机9台。是我国投产较早的大型贯流式机组,发生了转子支臂断裂事故,且9台机组均有发生,一些部件只有拉回日立公司才能返修,造成巨大发电损失。实例五巴西某水电厂,单机容量42MW,装机5台。在1999年7月27日,首台投运机组运行了仅五个月的2号机组,转子和定子发生摩擦,造成机组停机,花了很长时间返修,浪费了大量资金。这之后业主紧急召集设计和制造单位,重新修改未安装机组的设计,避免了事故扩大。实例六东欧一台27MW的贯流式机组交运后短短两年,定子严重变形成椭圆状(右图)。图5贯流式发电机极视图显示定子顶部下塌2、贯流式机组的扫膛原因机组结构特殊(卧式),以及设计、制造和安装存在的不完善。定子顶部下陷磁轭松动转子支架开裂等问题没有设置监测系统运行人员不能预知机组运行状态,直到机组定转子发生扫膛才能发现,但为时已晚。3、设置事故预警的必要性和预警方法预警必要性任何事故都会有一个发生、发展的过程,都会通过某些特征表现出来。上述列举的几起扫膛事故,都必然要经过空气间隙的逐渐减小,最终发生定转子摩擦。如果机组安装了相应的在线监测设备,就可以及时发现问题,当空气间隙减小到一定值时,便发出报警,提醒运行人员及时停机检查和维修,把事故消灭在萌芽状态,最大程度的降低事故损失。对一个新建电站来说,如果在第一台机组投运后就及时发现问题,业主便可以对后续机组进行修改,避免同样的问题在所有机组上发生。预警方法为了达到预警之目的,可以采用安装发电机定转子空气间隙监测系统(简称AGMS)的方法来实现。这一测量手段是最直接监测发电机定转子结构变化的技术,它是在定子铁芯内壁上粘贴传感器(图6)直接面对磁极检测。该技术已在国内外几百台机组上安装应用,上述实例中也有三个电站在发生事故后安装了这样的系统。它能够在线监测每一个磁极的空气间隙值,记录机组在各暂态工况(开机、停机、甩负荷、过速)下,空气间隙的变化过程,从而全面了解发电机定转子结构变化,预警机组避免扫膛事故,监测保护机组安全运行。图6传感器安装4、灯泡贯流式机组概述优点过流量大、效率高、投资省、工期短谢谢大家!

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