总调直调厂站运行培训继保专业详解

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总调直调厂站运行培训-继保专业继保处章激扬2010年3月主要内容二继电保护通道标识及规范三典型案例四直调厂站评价一继电保护运行规定继电保护运行规定第一部分1、基本规定2、保护运行规定1、基本规定1.1任何带电的设备,不允许处于无保护状态下运行。1.2一次设备停电后不允许在继电保护装置及二次回路上自行工作,如有需要,必须请示调度批准。1.3设备运行维护单位必须及时编制、修编继电保护现场运行规程,现场值班人员必须严格按现场运行规程进行具体操作。1、基本规定1.4定值管理。(流程图)•调度许可:定值调整必须征得相应调度机构的当值调度员许可。未经当值调度员许可,任何人不得擅自更改继电保护定值。•签字确认:继电保护定值执行完毕后,各运行维护单位认可有定值核对资格的继电保护人员,负责与继电保护装置打印定值进行校对。•存档:各运行维护单位应建立定值管理制度,厂站运行值班室应保存一份正式的继电保护装置定值单。1、基本规定1.5缺陷处理•运行巡视:各运行维护单位应在日常巡视中加强监视,发现保护装置和二次回路的缺陷后,应及时进行处理并详细记录,经审核后按规定上报。•及时消缺:各类缺陷,必须在规定时间内消缺完毕。1、基本规定1.5缺陷处理一类缺陷:系指继电保护装置及其二次回路存在的缺陷已经导致保护的不正确动作。二类缺陷:系指保护装置发生异常状态,可能导致不正确动作,严重威胁电网安全运行,必须立即着手处理的缺陷。三类缺陷:系指保护装置处于异常运行状态,对安全运行有一定的威胁,但尚能坚持运行一段时间的缺陷。1、基本规定1.6异常及事故处理(报表格式)•快速反应:运行中保护装置的异常、告警或跳闸,厂站运行值班员、保护人员应做到快速反应、快速处理。•及时汇报:立即将相关保护动作信号及有关情况向相应调度机构的当值调度员汇报,同时通知本单位继电保护人员处理。•资料收集:保护装置动作报文、故障录波文件应在动作后的2小时内,传真至相应调度机构的继电保护部门;保护跳闸报表于48小时内上报。2、保护运行规定2.1线路保护•线路纵联保护两侧装置必须同时投入或退出。•线路纵联保护一侧异常,应将该线两侧纵联保护退出,后备保护应尽量正常投入。•纵联保护某一通道及相关设备故障或有检修工作时,应退出该纵联保护通道。•500kV线路纵联保护全部退出运行,线路应停运。2、保护运行规定2.1线路保护•线路纵联保护在投运状态下,除检测通道外,禁止在线路纵联保护运行通道上或保护回路上进行任何工作。•正常运行时,严禁做远跳试验。2、保护运行规定2.2断路器保护•正常运行,应退出充电保护。•3/2接线的线路重合闸,正常情况下边断路器先合,中断路器后合。边断路器停运时,属并列双回线路或同一电压等级环网线路的中断路器可以不改为先合;属同一电压等级单回联络线的中断路器应改为先合。通常不需要进行重合闸的切换,但特殊情况下仍然要进行切换。由于接线特殊,为防止后加速保护误动,部分厂站采用边开关与中开关同时重合的方式,须注意。2、保护运行规定2.2断路器保护•断路器检修时,应断开此元件对应的失灵保护启动出口回路。•断路器保护因更改定值退出运行,超过1小时以上时该断路器应停运。2、保护运行规定2.3辅助保护•过电压及远跳保护单通道故障,应通过切换把手退出故障通道。2、保护运行规定2.4母线保护•3/2接线的母线,当母线上的母差保护全停时,该母线必须停运。•220kV双母线接线方式,母差保护全部退出时,不允许对该母线进行倒闸操作;经方式计算母差停运对系统稳定没有影响的,6小时以内可不改对侧后备保护定值。2、保护运行规定2.5主变保护•变压器本体的重瓦斯保护和差动保护不允许同时停用。•变压器单套保护动作跳闸时,现场应按有关规程规定进行检查,判明为非变压器内部故障、保护误动时,该误动保护退出后,允许试送一次。2、保护运行规定2.6高抗保护•当高抗本体因故需进行检查处理而停运时,应将高抗本体保护跳本侧及起动远跳压板退出。•高抗保护动作跳闸时,在未查明原因并消除故障以前,不允许强送电。•500kV线路保护与高抗保护同时动作跳闸时,应按高抗事故进行处理。•高抗、变压器本体的重瓦斯保护和差动保护不允许同时停用。继电保护通道标识及规范第二部分1、通道命名有关各单位职责2、线路保护命名原则3、线路保护通道命名原则4、通道投退方法5、通道命名重要性1、通道命名有关单位职责单位及职责分工•设计单位:线路保护及其通道初步命名。•运维及施工单位:线路保护及其通道命名、连接关系校对、通道调试、通道标识。•继保处:启动保护配置图及通道联系图流程,确认保护及通道命名。•通信处:组织通道开通。2、线路保护命名原则•主保护:利用通道构成全线速动的保护。•后备保护:不上通道的保护。如距离、零序保护2、线路保护命名原则•主保护命名原则:同一站内,根据所使用CT涵盖的保护范围大小依次编号。•过压及远跳保护:根据与主保护的关系而定。辅A、辅B。•后备保护:随主保护屏位而定。3、线路保护通道命名原则•保护通道命名原则:线路名称+保护名称+通道名称。•双通道保护:通道一、通道二。•单通道保护:通道。3、线路保护通道命名原则•双通道命名原则双载波:载波频率低的为通道一。光纤+载波:光纤为通道一。双光纤:本线及相邻线,本线为通道一。专用纤芯及2M通道,专用纤芯为通道一直达及迂回通道,直达为通道一。迂回通道,短路径为通道一。4通道投退方法主二辅B保护屏RCS-931DMMRCS-925A主一辅A保护屏RCS-902DRCS-925A主二保护辅B保护主一保护辅A保护通信机房保护小室赵曼勇久玉线线路保护命名及通道联系图图名2007.06.05批准中中中中中中中中中中中中中中审核章激扬舒双焰图号2007-019绘制日期烽火SDHMUX-2MC久玉线主一通道一久玉线主一通道二MUX-2MCMUX-2MCFOX-41A4321FOX-41A4321PLC4321FOX-41A4321久玉线保护通信接口柜NECSDH久玉线主二、辅A、辅B通道一PLC4321烽火SDHNOKIASDH500kVOPGW220kVOPGW久隆~冲口~北海电厂~博白~玉林久隆~防城港~邕州~南宁~玉林MUX-2MC久玉线主一通道一久玉线主一通道二MUX-2MCMUX-2MC久玉线保护通信接口柜久玉线主二、辅A、辅B通道一RCS-931DMMRCS-925A主一保护辅A保护RCS-902DRCS-925A主二保护辅B保护FOX-41A4321500kV线路通信机房久隆变玉林变主一辅A保护屏保护小室主二辅B保护屏一、保护配置1中中中中中中中中中中中中中RCS-931DMM中中中中中中中中中中中中中A中中RCS-925A中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中FOX-41A中2中中中中中中中中中中中中中RCS-902D中中中中中中中中中B中中RCS-925A中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中FOX-41A中二、通道配置1中中中中中RCS-931DMM中中中中中中500kVOPGW中中中中中2M中中中中中中中中中中中中中220kVOPGW中中中中中2M中中中中中中中2中中中中中RCS-902D中中A中中RCS-925A中中B中中RCS-925A中中中中中中中500kVOPGW中中中中中2M中中中中中中中中中中中RCS-902D中中A中中RCS-925A中中B中中RCS-925A中中中中中中中中中中中3中500kVOPGW中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中中(中中中中中中中中中中)中中中220kVOPGW中中中中中中500kVOPGW中中中中中中中中中中RCS-902D中中A中中RCS-925A中中B中中RCS-925A中中中中中中中220kVOPGW中中中中中中中中中中图例5、通道命名重要性•梳理保护装置整个通道的连接情况,掌握所有的环节。•提高通道投退的准确性。保护装置通道的投退方式及压板名称不规范,全部以通道一、通道二命名,便于运行操作。•明确保护与通信专业管理界面。典型案例第三部分1、运行概况2005年-2009年南方电网220kV以上系统运行值班人员不正确动作原因分析责任分类2005年2006年2007年2008年2009年不正确动作次数不正确动作次数不正确动作次数不正确动作次数不正确动作次数分类百分数%误操作20232100.0误碰000000.0其他000000.0总计20232100.02、事故案例2007年7月11日17时46分,直调500kV天换线发生A相瞬时性接地故障,线路跳闸,重合成功。同时500kV滇罗II线、滇罗I线先后跳闸,造成滇东电厂500kV设备失压,甩负荷1150MW。事故原因:滇东电厂继保人员在未经调度许可的情况下自行将滇罗双回线REL561光纤差动保护定值中的CT变比调整系数由0.6改为1.0,造成线路两侧差动保护存在不平衡电流。在500kV天换线发生A瞬故障时,滇罗II线A相差流增大满足动作条件误动作。随后,线路负荷电流发生转移,造成滇罗I回差动保护动作三跳,滇东电厂500kV系统设备失压。2.1定值错误2、事故案例2009年4月23日10时28分,贵州电网220kV江盘线发生A相永久性接地故障,线路保护动作跳闸。同时220kV江阳I回跳闸。事故原因:220kV江阳I回主一纵联保护通道采用“允许式”命令方式,乌江电厂侧保护人员在进行主一保护定值更改时,误将保护通道运行方式控制字输入为“闭锁式”,造成线路区外故障时向开阳侧误发命令,导致开阳侧保护误动。2.1定值错误2、事故案例2008年5月26日20时11分,500kV纳高线(纳雍二厂至高坡换流站)发生A相接地故障,线路两侧主一保护正确动作切除故障,重合闸动作重合成功;线路主二保护拒动。事故原因:5月15日18:16纳雍电厂根据调度指令退出500KV纳高线主二保护的高频纵联距离保护压板,配合线路光纤通道告警检查处理工作,当日22:30工作结束后,电厂根据调度指令投入500KV纳高线主二保护的高频纵联距离保护压板时,误将一块备用压板投入,而漏投了主二保护的高频纵联距离保护压板。2008年5月18日,纳雍电厂根据贵州中调的要求进行了迎峰度夏保护专项检查,但是并未发现主二保护的高频纵联距离保护压板漏投。随后,在5月26日500kV纳高线故障时,线路主二保护拒动。。2.2压板投退错误2、事故案例2008年7月12日5时06分,广西电网220kV南龙线发生C瞬故障,龙湾侧线路保护三跳不重合。事故原因:龙湾侧线路保护由于现场运行人员误将CSL101D保护屏重合闸切换把手设置为“停用”位置,造成线路单瞬故障时,龙湾侧保护动作后直接三跳不重合。2.2压板投退错误2、事故案例2008年9月22日12时52分,云南电网220kV唐红I回红河电厂#251开关无故障跳闸。事故原因:由于现场运行值班人员在#1机组并网运行时误将开关充电保护投入运行,造成在220kV墨土线发生接地故障时251开关充电保护过流II段满足动作条件出口跳闸。2.2压板投退错误2、事故案例2009年4月19日22时45分,直调电网500kV砚崇甲线砚山站操作复电过程中,5753开关合环后无故障跳开。事故原因:由于砚山变线路保护用CVT二次空开在线路复电前漏投入,在保护装置无任何电压采样情况下,砚山站两套线路保护装置的手合后加速保护误动。2.3PT空开漏投2、事故案例2009年4月30日2时26分,广东电网220kV螺清线螺阳电厂操作复电过程中,2290开关合环后无故障跳开。事故原因:由于电厂侧线路保护用CVT二次空开在线路复电前漏投入,在保护装置无任何电压采样情况下,两套线路保护装置的手合后加速保护误动。2.3PT空开漏投2、事故案例2008年5月9日4:47,广西电网220kV沙古线(古顶电厂至沙塘变)A相故障,沙塘变侧线路保护正确动作跳开A相,重合闸启动重合成功。古顶电厂侧因重合闸闭锁,两套线路保护直接三跳,造成电厂侧线路三相跳闸,因当时电厂仅通过220kV沙古线与系统连接,造成电厂#1-#4机组与系统解列,甩负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