钢结构事故案例分析(一)

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第3章钢结构工程事故•首先欣赏上海世博会建筑,体味钢结构的精彩•上海世博会日本馆效果图•上海世博会新加坡馆效果图•上海世博会法国馆效果图•海世博会主要建筑欣赏-世博演艺中心•上海世博会中国航空馆外观效果图•上海世博会石油馆效果图2•万科企业馆效果图3钢结构事故案例分析3.1第一类----屋盖结构质量事故1、特点:1)承重构件有薄壁细长杆件组成2)荷载的计算和计算简图和实际值较接近3)制造安装和使用中出现的各种缺陷,使钢结构屋盖成为钢构件中破坏最严重的构件之一。4)设计多采用标准图集,设计者往往忽略结构本身计算(图集中也有不合理之处)•例题3-1:四楼接层钢屋架倒塌•概况:90年2月16日下午,305人正开会,42死179人受伤,经济损失430多万。南北宽14.4米,东西21.6米,砖墙承重,梭型屋架,预制空心屋面板卷材防水。该厂基建处设计(丙级资质)如下图•概况:•原因分析:•1.屋盖由二毡三油变为三毡四油,荷载增加0.66KN,超出27.8%,未对压杆进行稳定验算。事故后验算有1.67的安全储备。•2.实际施工时没完全按照标准程序施工,有的层重,有的轻,最终荷载4.64N/mm2,设计值3.03N/mm2,所以竣工荷载是造成事故的主要原因•3.焊接质量差:如下•1)焊接质量不合乎规范—按照《钢结构工程施工和验收规范》三级焊缝检查,不合格率如下,第一榀29.2%,第二榀31.1%,第三榀45.2%,第四榀30.1%,第五榀39.6%,起到稳定关键作用的矩形箍筋不合格率50%左右,焊缝脱开20处。总之5榀屋架榀榀不合格,32个矩形箍筋,个个有问题。•2)矩形箍筋脱焊导致腹杆加速失稳。以第三榀屋架为例,北段矩形箍筋有32个焊点,8个开焊,使腹杆失去中间支撑点,稳定计算理论上长度系数从0.5增大到1,承载力降低为原来的1/4.•4.屋架腹杆设计是直的折线,实际上弯成弧线,降低稳定性。•5.施工管理混乱:隐蔽记录失真。屋面完成两榀后要求进行一次现场荷载试验,没有试验却记录按图纸施工。等等•事故过程探讨:屋架没有在雪荷载和活荷载最大的时候,而是在低得多的荷载下破坏,焊接低劣,长期应力波动的结果。•例题3-2:厂房用途改变引起倒塌•84年,某水泥厂破碎机房,后来兼作仓库。屋面全部倒塌。80%的柱子受到不同程度的破坏,以至于停产15天。该轻钢厂房13m*6m,宽12m,如下图,屋架下弦用直径32mm的圆钢拉钩,然后点焊。•原因分析:•1.事发当天气温-4°,无风,连续6个小时下中雪。改变用途后,荷载超出应力值的28.5%,积灰荷载没有校核。•2.屋架是瞬变体系,稳定性差。•3.下弦弯钩要求焊死,有一处漏焊了,由此处发展破坏。•4.应该定期清理积灰,却没人打扫。•例题3-3:23榀大跨屋架倒塌•概况:河北省的某厂铸造车间,长83m,分三期建成。一期83年10月完工,共15间开间3.3.钢筋混凝土吊车梁,三铰拱轻钢屋架,屋面是轻钢檩条,铺木望板、挂水泥瓦。屋架下弦标高10.5m。砖墙承重。二期工程由原来四间向东接8个开间,开间尺寸4m,屋架下弦标高8.25m其余同一期工程。1984年7月开始在室内增建两排钢筋混凝土柱子,横向柱距16.5m,纵向柱距与厂房开间相同,柱顶是现浇钢筋混凝土吊车梁,设3t和5t吊车各一台。1986年1月投入使用。•该工程没有正式设计单位,未考虑抗震设计,由农村非正式施工单位施工。•1987年11月27日下午2:10,厂房工人正在浇筑铁水,突然屋架上弦支撑的圆钢掉下来,接着发现屋架下弦严重下垂,到2:52,屋顶开始掉灰,紧接着屋架全部塌落,顶部部分墙体倒塌。撤离及时,只有三人轻伤。造成严重的经济损失。•原因分析:•1).屋架选型不当:本车间20米跨度,吊车震动荷载,三铰拱刚度差,不能用。•2).截面高度与跨度比0.5/10.8=21.6远远大于1/15的规定。•3).上下弦强度均不足,差的最多的只有一半左右。•4).不应砖柱承重:屋架10.5m,当时有明确规定,9m以上不得采用砖柱,此建筑应用钢筋混凝土柱。•5).位于7度地震区,没有做抗震设计。•例题3-4:前苏联契列伯维茨冶金冷轧车间屋架失稳破坏•1962年7月13日,屋盖安装,跨度30米,铺1.5m*6m的混凝土屋面板,设有12m的垂直天窗。铺设顺序如下图。•原因分析:屋面板安装顺序不合理—先安装屋面板,焊接好之后再安装天窗的屋面板。•例题3-4:某县医院会议室钢屋盖倒塌•会议室54.8m,柱距3.43m,进深7.32m。砖墙承重,轻钢屋架,铺苇箔2层,秸秆,炉灰渣,黄土最后铺水泥瓦。1982年12月15日盖完,未验收就用。当天下午18人开会,8死10伤。•原因分析:AB杆件长细比195[150],强度也严重不足。

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