P180A1脏污、异物8D报告黄洋2010/6/4一、不良描述客户中兴通讯投诉:我司所送P180A1MetalDome,在客户生产线发现有异物、黑点,不良率14%责任人:张虹日期:2010/6/1二、改善小组即日成立此案例的品质改善小组,具体如下:组长:徐超(品质部主管)组员:丁进新(工程部主管)张虹(业务主管)黄洋(客诉工程师)李宁(PIE)路涛(PQE)董子乔(生产主管)责任人:徐超完成日期:2010/06/02三、临时措施1.我司在制品:在制品全部返工后再出货。责任人:董子乔/路涛完成日期:2010/06/022.我司库存:所有中兴通讯产品全部开出返工单,生产全检后再出货。责任人:黄洋/董子乔完成日期:2010/06/023.客户处:客户处1KP180A1库存退回我司返工。责任人:张虹完成日期:2010/6/02四、根本原因分析1.通过现场查看不良品都为产品接点孔内有细微毛丝、异物。经与生产主管、PE对内部排查,发现冲床送料箱、料盘、机台及贴弹片工位桌面有灰尘所至,具体见如下图片:此收料箱清洁力度不够,有灰尘在里面。料盘上有灰尘,易粘附在料带上。桌面有灰尘,料带与桌面长时间接触,灰尘易吸附在料带上。四、根本原因分析2.通过召集PE、生产对我司生产车间实际洁净度进行测量,发现我司风淋门口、传递窗口、A组看镜工位尘埃粒子超标,具体见如下图片数据:传递窗口洁净度测量值为粒径≥0.5um的粒子数:4380676;粒径≥5um的粒子数:48239。超出标准范围。四、根本原因分析责任人:李宁完成日期:2010/06/03风淋门洁净度测量值为粒径≥0.5um的粒子数:4380676;粒径≥5um的粒子数:48239,超出标准范围。四、根本原因分析3.通过以上测量数据分析出,车间洁净度超标主要区域表现在风淋门口、传递窗口、A组贴点看镜工位。以上三个区域为人员及货物进出频繁区域,由于生产管理上的不足,人员及货物进出车间没有严格按规定执行,例如:货物进出车间没有经过风淋门,传递窗口货物进出两个门都是同时打开的(规定为传递货物时必须只开一扇门),人员从车间出去时没有经过风临门等。以上因素直接导致车间洁净度超标,及影响产品组装环境,使得有灰尘落在贴点桌面上和送料箱、料盘上。从而导致客户连续投诉产品上有异物、毛丝、黑点等不良。4.由于生产及QA漏检导致不良流至客户处。责任人:董子乔、李宁完成日期:2010/06/03五、纠正措施1、生产更改对机台、送料箱、料盘、桌面清洁频率,由之前一天清洁一次,改为每2小时清洁一次,并由员工做好清洁记录。责任人:董子乔完成日期:2010/06/02五、纠正措施2.生产立即按无尘车间管理规定执行,所有进出无尘车间的人、物料都必须经过风淋后才可进入无尘车间。责任人:董子乔完成日期:2010/6/03五、纠正措施3.制订外观限度样板并放置于操作台看板上,作为生产操作员自检的依据,使生产作业员能够准确的进行判定,如下图。责任人:董子乔完成日期:2010/6/03五、纠正措施4.制订外观限度样板册并放置于QA检验台面上,让QA进行对比参照,以便提高QA判定的准确性,如下图。责任人:黄洋完成日期:2010/6/03五、纠正措施5.以中兴通讯成品检验标准为教材对所有IPQC、QA进行培训,使其明白中兴通讯产品的外观接受标准,从而能够准确判定产品外观,见附件和图片。责任人:黄洋完成日期:2010/6/04六、预防措施1、严格管控传递窗口,货物传递时必须只开一扇门,不可两扇门同时打开。责任人:董子乔、李宁完成时间:2010/06/03传递窗口门不可同时打开,每次传递货物时只可开一扇门。六、预防措施3、物料进入车间需经过风淋门后才可进入车间。责任人:董子乔、李宁完成时间:2010/06/03物料进入车间需经过风淋门。1.为验证以上结论,从2010年6月4日开始,生产严格按照无尘车间管理规定执行,并请采购立即联系供应商对无尘车间进行维护改造,在2010年6月20日左右全部完成无尘车间的维护及物料进出门的改造。七、验证责任人:李怀火/董子乔/李宁/黄洋完成日期:2010/06/04八、总结待下一批中兴产品完成后,并确认此不良已完全改善,再行总结责任人:徐超完成日期:下一批产品生产完后7日内THEENDTHANKYOU!