铁路信号故障案例分析与处理铁路信号故障案例分析与处理xiugai

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铁路信号故障案例分析与处理工电段2012.11目录一、ZD6转辙机故障案例故障案例1:启动电路故障(室外)故障案例2:表示电路故障(室外)故障案例3:启动电路故障(室内)故障举例4:表示电路故障(室内)故障举例5:1DQJ不励磁故障举例6:摩擦联接器不良故障案例7:减速器不良故障举例8:密贴力过大故障举例9:电机线圈短路故障案例10:碳刷虚接故障案例11:整流二极管断线故障案例12:整流二极管短路故障案例13:道钉跳起故障案例14:道岔X2、X4电缆混线故障案例15:转辙机配线破皮故障案例16:道岔第二连接杆卡阻故障案例17:道岔表示电容短路故障案例18:FBJ线圈断线故障案例19:电容故障故障案例20:自动开闭器接点虚接故障案例21:缺口变化故障案例22:移位接触器接触不良故障案例23:基本轨肥边故障案例24:挤切销非正常折断故障案例25:开闭器速动爪滑轮坏故障案例26:表示调整杆松动故障案例27:道岔被挤故障案例28:尖轨根部螺栓过紧故障案例29:暴雨造成无表示二、25HZ轨道电路故障案例故障举例1:连接线虚接故障举例2:道口短路故障举例3:二元二位继电器故障故障举例4:限流电阻器故障故障举例5:断轨故障故障举例6:电源缺相故障案例7:减速顶控制线短路故障案例8:岔芯连接线连接不良故障案例9:送端引接线断线故障案例10:轨距杆与铁丝短路故障案例11:交分道岔第二连接杆短路故障案例12:道口区段轨道接续线断故障案例13:绝缘内部破损故障案例14:轨道箱被压坏故障案例15:送电端断路器故障故障案例16:连接线被埋锈断故障案例17:扼流变压器中心板故障案例18:JRJC11-12接触不良故障案例19:分隔绝缘顶死故障案例20:防护盒内部断线故障案例21:受电端钢丝绳被铁丝封连三、信号机故障案例信号案例1:信号点灯变压器故障故障案例2:灯座插片接触不良故障案例:3:簧片与灯泡接触不良故障案例4:方向盒至信号机电缆混线故障案例5:出站红灯电缆断故障案例6:回线电缆混线故障案例7:灯泡断丝故障案例8:驼峰主体信号机黄灯灯丝断丝故障案例9:调车白灯变压器损坏故障案例10:进站绿灯电缆断线四、TYJL-TR9故障案例故障案例1:直流适配器损坏故障案例2:分屏器故障故障案例3:电源二路供电空气开关配线松动故障案例4:防雷柜输入端断路器不良故障案例5:UPS电源线接头松动故障案例6:信号Ⅱ路电源故障故障案例7:净化稳压屏故障案例8:UPS电源内部损坏故障案例9:集线器网口接触不良故障案例10:UPS过于灵敏故障案例11:维修机电源故障故障案例12:UPS电池报警五、微机监测故障案例故障案例1:微机监测传感器损坏故障案例2:微机监测CAN卡故障故障案例3:微机监测键盘被误锁故障案例4:微机监测CPU散热片尘土过多故障案例5:微机监测主机电源模块坏故障处理6:CPU板损坏故障案例7:电源模块的断路器跳闸故障案例8:采集机工作220V电源断路器跳闸故障案例9:传感器故障六、驼峰场故障案例故障案例1:减速顶短路故障案例2:驼峰测长误差大故障案例3:停车器监控机无显示故障举例:4:摘勾屏黑屏、花屏和显示不变化故障案例5:驼峰微机监测故障案例6:停车器油管漏油故障案例7:停车器油封坏故障案例8:测长机柜F板故障故障案例9:停车器防雷元件损坏七、道口故障案例故障案例1:道口报警器故障故障案例2:大港路报警器一、ZD6转辙机故障案例(以道岔定位,第一、三排接点闭合为例)故障案例1:启动电路故障(室外)故障现象:操纵道岔时,启动外线上能测到220V电压,但室外电机不转。故障分析:从现象推理出,可能的故障点有:(1)启动接点接触不好;(2)电机定子线圈断线;(3)电机转子线圈断线;(4)安全接点接触不好;(5)室外启动电路中连线断线;当室内操纵道岔1DQJ吸起,2DQJ转极后,由室内向室外送出直流电源。当操纵道岔由定位向反位时,由X2、X4线送出直流220V电源;当操纵道岔由反位向定位时,有X1、X4线送出直流220V电源。启动直流电压送出后,室外电机应转动,若不转动说明室外启动电路中发生断线故障。故障处理:(1)电压法利用表示电路的交流电压来导通启动电路,万用表置交流250V档,将万用表一表笔接在X3(电缆盒3端子),另一表笔有X2(电缆盒2端子)→自动开闭器11→自动开闭器12→电机端子2→电机端子3→电机端子4→安全接点05-06→电缆盒端子5逐点测试。在上述测量过程中,万用表110V电压,从有到无点即为断线点。(2)电阻法在断开电源的情况下,也可以采用欧姆表法查找断路点。断开X3线电缆(断开表示电源以防烧表)。万用表置×1Ω档,并校对表笔,然后一表笔接电缆盒2端不动,另一表笔由自动开闭器11→自动开闭器12→电机端子2→电机端子3→电机端子4→安全接点05-06→电缆盒端子5逐点测试。在上述测量中,量到电机端子3时,应得到近3Ω的电阻,量到4时,应有近8Ω的电阻,当量到电阻为∞时,则前一点到该点即为故障点。电路故障处理后,要恢复X3线到电缆盒的接线。故障案例2:表示电路故障(室外)故障现象:道岔无表示,表示外线上交流电压为110V。故障分析:从故障现象推理出,可能的故障点有:(1)整流二极管断路;(2)自动开闭器接点接触不好;(3)移位接触器接点断开或接触不好;(4)室外表示电路中连线断线。当室外表示回路断线时,表示回路中无电流,所以此时表示外线上的交流电压为110V.故障处理:(以定位无表示为例)(1)万用表置交流250V档,一表笔接到X3线(电缆盒3端子)不动,另一表笔有X1线(电缆盒1端子)→自动开闭器41→自动开闭器31→自动开闭器32→电缆盒7端子(二极管负极)逐点测试。(2)一表笔接X1线不动,另一表笔由X3线(电缆盒3端子)→移位接触器04→移位接触器03→自动开闭器14→自动开闭器13→自动开闭器34→自动开闭器33→电缆盒6端子(二极管正级)逐点测试。以上测量中应一直有110V交流电压,无电压点即为断路点。故障案例3:启动电路故障(室内)故障现象:室外电机向两个方向都不能转,操纵道岔时,在启动外线上量不到直流电压。故障分析:由故障现象推理出,故障点可能是:(1)RD3空开断;(2)1DQJ1-2线圈断线;(3)1DQJ第一、第二组接点接触不好;(4)2DQJ第一、第二组接点接触不好;(5)室内启动电路中连线断线。由于室内的直流220V电源送不出去,所以室外电机不转,也量不到直流电压。故障处理:(1)用万用表直流250V档测量1DQJ12接点和1DQJ22接点。若万用表指示出220V直流电压,说明1DQJ接点以前的电路没有故障,可由第(5)步向下查找。否则按以下步骤查找。(2)测量侧面端子的DZ220、DF220直流电压。(3)万用表负表笔接DF220电源端子不动,正表笔由DZ220端子→RD3的1端→RD3的2端→1DQJ1-2线圈→1DQJ12接点逐点测试。(4)万用表正表笔接DZ220电源端子不动,负表笔由DF220端子→RD2的2端→RD2的1端→2DQJ123→2DQJ121→1DQJ22逐点测试。若以上测量时,万用表均指示直流220V电压,还需按以下步骤查找。(5)万用表一表笔接DF220端子不动,另一表笔在向反位操纵道岔时测量1DQJ11→2DQJ111→2DQJ113→侧面端子05-12,向定位操纵时测量2DQJ112→侧面端子05-11.(6)万用表一表笔接DZ22端子不动,另一表笔在道岔操纵时测量1DQJ21→侧面端子05-14.(5)(6)两项均是在操纵时测量的,万用表应指示出直流220V电压,电压指示为零点即为故障点。故障举例4:表示电路故障(室内)故障现象:定位或反位无表示,在表示外线上测得150V左右的交流电压和145V左右的直流电压。故障原因:(1)DBJ或FBJ线圈断线;(2)2DQJ第三组接点接触不好;(3)与电容器并联的支路内连线断线。故障分析:以上故障使得电容器直接串联在表示回路中,半波整流使得电容上充到电源电压的最大值,即110*1.414=154V。故障处理:由上述现象就可判定与电容并联的继电器支路发生断线。下面以定位无表示为例说明处理方法。万用表置250V档,一表笔接在表示变压器二次的3端或电阻的1端不动,另一表笔接DBJ4→DBJ1→2DQJ132→2DQJ131→电容的2端。当测量时发现电压由110V升到150V左右时,即为断线故障点。故障举例5:1DQJ不励磁故障现象:4/6#道岔反位向定位扳不动故障分析:单操道岔由反位向定位,观察表示灯灭不灭,电流表有无电流。如果道岔表示灯不灭说明道岔不启动,1DQJ不吸,故障在1DQJ励磁电路。如道岔表示灯灭灯又亮,说明1DQJ吸起又落下,2DQJ不转极,故障在2DQJ转极电路。如道岔表示灯灭灯后不再亮,说明2DQJ转极,看控制台电流表指针可判断有无电流。判断处理:控制台单独操纵道岔,道岔反位表示灯不灭,检查1DQJ不动作,故障在1DQJ励磁电路。更换继电器后,故障消除。故障举例6:摩擦联接器不良故障现象:305#道岔调整摩擦电流时,紧固调整弹簧螺栓,但摩擦电流无变化故障分析:减速器、摩擦联结器、摩擦带与内齿轮伸出端摩擦面有油,使得摩擦带失效,造成摩擦力下降。判断处理:拆下摩擦联结器左右夹板,彻底消除油垢,摩擦带表面也不能有油,以免降低摩擦力。防范措施:由于雨季转辙机进水、油污。对处于三分区,尤其是益海公司地段的转辙机,每月进行摩擦电流调整测试。摩擦带失效,及时更换。故障案例7:减速器不良故障现象:106/108#道岔定位无表示,由反位向定位扳动,动作电流1.1A,摩擦电流2.9A,挤岔报警。故障分析:从动作电路可知启动电路正常。但是扳动道岔时出现摩擦电流,说明室外机械故障。判断处理:由反位向定位扳动道岔,发现道岔定位不密贴,在四开状态。基本轨与尖轨无卡阻,电机空转,用手锤敲打尖轨未恢复,敲打锁闭齿轮,电机转至定位,故障恢复。经现场分析,怀疑转辙机的减速器内部有问题,更换减速器后,故障消除。该减速器返修配工区分解发现,该减速器输出轴二级齿轮轴承骨架坏,造成单向卡阻,使道岔向定位无法正常转换。故障举例8:密贴力过大故障现象:道岔反位不能解锁故障分析:先到控制台观察启动电流。再判断是电路故障还是机械故障。判断处理:扳动道岔试验,电流表在道岔启动时一直指示摩擦电流为2.9A,应为机械故障。到现场发现尖轨弓腰反弹,道岔密贴力大造成道岔不能解锁。调整道岔密贴力,故障恢复。防范措施:调整道岔后,应做好2mm、4mm试验。故障举例9:电机线圈短路故障现象:102/104#道岔不能定位,空开跳闸。故障分析:跳启动3A空开,应该先检查电路有无混线,电机有无短路,再检查机械故障。故障处理:向定位扳动道岔时发现电流瞬时值很高,室内3A空开跳闸,在分线盘甩开室外电缆后扳动,3A空开不跳,可判定为室外短路故障。室外在电缆盒甩开电缆扳动,电压正常;甩开电机扳动,电压正常。判断故障点在电机处。更换电机,故障消除。经过测试,发现电机线圈短路。故障案例10:碳刷虚接故障现象:40/42B#道岔不能从反位扳动到定位,挤岔报警。无动作电流。故障分析:挤岔报警,说明2DQJ已经转极,无动作电流应该为电路故障。判断处理:在分线盘处,甩开室外电缆扳动测量,电压正常,可判断为室外故障;在插接件处,扳动测量1,4端子,电压正常,基本可判断为机内开路故障;固定表笔在插接件4号端子处,另一表笔分别测量41、42、电机1、3、4,发现3、4间为断开。进一步查找发现碳刷接触不良,更换碳刷,故障消除。防范措施:巡检时应注意碳刷状况,碳刷在刷握盒内上下部卡阻,弹簧压力适当,工作时无异声、无过大火花,刷握盒盖帽不松动;碳刷长度不小于碳刷全长的3/5(新碳刷全长为17mm左右)。故障案例11:整流二极管断线故障现象:25#道岔定反位无表示,挤岔报警。故障分析:定反位无表示,应是机械卡阻缺口或表示电路故障(一般应在表示电路公共部分),先检查有无卡阻缺口,再检查表示电路。判断处理:1.扳动道岔,定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