SIX SIGMA专案改善案例(DOC 121页)

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资源描述

提升成检良率项目报告目录1.提升成检良率项目小组简介---------------------------------------------------------XX2.界定阶段项目背景-------------------------------------------------------------------------------XX目标设定-------------------------------------------------------------------------------XX项目组组织架构----------------------------------------------------------------------XX计划表----------------------------------------------------------------------------------XX项目组会议记录----------------------------------------------------------------------XX3.量测阶段现状分析-------------------------------------------------------------------------------XX4.分析阶段漏印及脏点不良要因分析----------------------------------------------------------XX锡面不平及孔小孔塞要因分析----------------------------------------------------XX锡面沾白漆要因分析----------------------------------------------------------------XX刮伤露铜要因分析-------------------------------------------------------------------XXFMEA----------------------------------------------------------------------------------XX项目组会议记录----------------------------------------------------------------------XX相关数据收集-------------------------------------------------------------------------XX5.改善阶段D.O.E-----------------------------------------------------------------------------------XX其它试验报告-------------------------------------------------------------------------XX防焊稽核报告-------------------------------------------------------------------------XX喷锡培训教材-------------------------------------------------------------------------XX项目组会议记录----------------------------------------------------------------------XX相关数据收集-------------------------------------------------------------------------XX6.控制阶段标准化----------------------------------------------------------------------------------XX相关窗体-------------------------------------------------------------------------------XX相关数据收集-------------------------------------------------------------------------XX成检良率改善小组简介公司名称﹕(深圳)XXX有限公司组名﹕成检良率改善小组主题﹕提升成检良率主导部门﹕Sixsigma项目推行组活动时间﹕10/14-12/31组长﹕方XX副组长许XX组员﹕何XX﹑钟XX﹑刘XX﹑魏XX﹑马XX、杨XX、钟XX﹑赵XX-2-界定阶段Define项目背景目标设定项目小组组织架构项目活动计划表本阶段相关会议记录-3-(界定DEFINE)项目背景一直以来XXX公司的成检良率比较低﹐根据目前的统计﹐成检良率在75﹪左右﹐严重影响公司的直通率﹐延误交期﹐同时造成大量的重工成本﹐其中尤为防焊﹑喷锡制程对成检良率影响最大﹐分别达到了11﹪﹑8.0﹪。本次项目将采用田口﹑DOE等方法﹐对制程进行一定的改善﹐将成检良率提升到85﹪。根据业界资料(XX教授提供)成检良率每提升1﹪相当为公司节约人民币100,000元。即本期项目如能如期达成﹐将为公司节约人民币1,000,000元-4-目标设定成检良率低造成的影响﹕1.直接影响出货交期而损害公司信誉﹔2.重工造成大量人力物力的浪费﹔目标设定﹕在2007年12月底将成检良率由现状的75.12﹪提升到85﹪以上85﹪75.12﹪-5-专案小组组织架构组长﹕方XX6σ黑带小组钟XX何XX副组长﹕许XX马XX赵XX魏XX钟XX杨XX刘XX-6-专案活动计划表日期項目目標設定何XX團隊組成何XX計划表占XX量測MEASURE現狀分析占XX要因分析專案小組FMEA許XX改進IMPROVEDOE專案小組效果確認占XX控制計划界定專案小組標准化專案小組會議安排▲▲▲▲▲▲審核﹕許XX階段W42W43W44W52W45W46W47W48控制CONTROL備注﹕計划線實施線會議安排▲制表人﹕占XXW53負責人界定DEFINE分析ANALYZEW49W50W51量测阶段Measure现状分析-8-分析阶段Analyze本阶段内的相关会议记录要因分析FMEA相关数据-9-料機人●操作不熟練﹐新進員工拿板刮傷油墨太干●挂板刮傷漏印綱板脫水膠太舊刮刀壓不下﹐造成漏印自主檢驗不徹底﹐探針刮傷●綱板未洗干淨﹐有臟點搬板時﹐衣服刮傷板子前站板子有燒焦﹐鍍銅過厚造成調機未調好﹐線路漏印印刷漏印●印刷較薄的板子﹐插鐵架刮傷漏印印刷區太窄﹐印刷好的板子被人員走動刮傷●表要因法測環要因分析圖2007/10/24FMEA防焊序号过程功能要求潜在失效模式潜在失效后果严重度S级别潜在失效原因机理频度O现行过程控制预防现行过程控制探测探测度DRPN建议措施责任及目标完成日期措施结果采取的措施SODRPN1.改善阶段ImproveD.O.E试验报告其它实验报告稽核报告会议记录相关数据控制阶段Control标准化效益评估相关数据项目遗留事项附件标准化通过开展此次项目﹐成检良率从75.12﹪已提升至84.26﹪﹐为巩固此次项目的成效﹐特对在项目中确认有效的措施进行标准化﹕1.根据改善后之有效对策及DOE的试验结果修订压合制程SOP﹑SIP﹑SPEC﹔2.修订压合制程生产控制计划﹔3.培训相关人员明确并执行新的SOP、SIP、SPEC之要求﹔4.将整个项目成效之标准化与生产责任主管做移交即后续之生产标准化维持控制由生产责任主担挡.-14-效益评估通过开展此次项目﹐成检良率从75.12﹪已提升至84.26﹪﹐其中﹕(1)防焊的不良率已由项目初期的11.36﹪降至6.93﹪﹔(2)喷锡的不良率已由项目初期的8.37﹪降至6.15﹪﹔(3)成测的不良率已由项目初期的1.71﹪降至1.51﹪﹔(4)其它站的不良率已由项目初期的3.0﹪降至1.16﹪﹔据业界资料(XX教授提供)成检良率每提升1﹪相当为公司节约人民币100﹐000元。即此次项目为公司节约人民币﹕(84.26﹪-75.12﹪)*100﹐000元=914﹐000专案遗留事项1.本期项目在计划时间内未能达到预定之目标﹐在后面的时间内项目组仍将跟踪一段时间以确认现改善之处并同时相应采取一些措施继续改进﹔2.文字不清﹔大铜面文字经后功序磨擦后仍有文字脱落现象﹔3.员工品质观念仍需进一步提高﹔在喷锡后的检验员对非本站的不良未能及时挡下﹔4.在喷锡后检验中对一些前站的不良确认为需报废不良时﹐仍未能采取有效措施阻止其流入下站﹔

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