宝钢股份热轧厂-降低1880平整板形返修率(QC成果)

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

宝钢股份热轧厂三热轧分厂平整乙班JK小组2012-06降低1880平整板形返修率小组名称热轧厂三热轧分厂平整乙班JK小组课题类型现场型课题名称降低1880平整板形返修率课题编号RZ111701231活动日期2011.02.23~2011.08.31辅导员王勇姓名成员岗位组内分工郑伟东组长管理作业长课题总结、目标制定章毅组员精整操作制表、对外协调赵青组员精整操作数据收集、措施实施庞兆平组员精整操作数据收集、论证叶定海组员精整操作要因论证、效果检验王勇组员技术协理管理支持、流程指导小组介绍1880平整机组工艺介绍开卷机平整机防皱辊分切剪卷取机出口压辊入口压辊夹送辊深弯辊五辊矫直机张力辊组EPC名词解释平整后带钢板形返修率指机组生产的平整计划的带钢板形未达到质检判定要求,需要进行内部返修卷数与机组生产卷数的比值。一、选题理由分厂要求分厂的重点工作安排,要求平整作业区板形返修率的控制水平≤3.5%现场问题点2010年8月-2011年1月,板形返修率的平均值为5.59%,明显高于作业区要求。课题选定降低1880平整板形返修率二、设定目标板形返修率5.59%板形返修率3.5%三、目标可行性分析2010年8月-2011年1月各月分品种钢统计图单位:卷月份平整卷数高强钢集板合同卷酸洗板益昌卷其他小计2010.0814346176412812010.09168169109341962010.1012075875210732010.1110914165313592010.129863634351522011.011011445211053合计7410309383116137414数据来源:1、1880平整生产实绩2、1880平整钢卷异常返修联络表数据收集:叶定海制表人:章毅分析三、目标可行性分析成品带钢分品种统计表序号项目频数(卷)累计频数(卷)累计百分比(%)1高强钢30930974.6%2集板3834783.8%3合同卷3137891.3%4酸洗板1639495.2%5益昌卷1340798.3%6其他7414100%统计、制表人:章毅根据2010年8月-2011年1月数据利用分析统计工具进行分析,得到如下图所示的Pareto图。分析返修量309383116137百分比74.69.27.53.93.11.7累积%74.683.891.395.298.3100.0品种其他益昌卷酸洗板合同卷集板高强钢4003002001000100806040200返修量百分比品种的Pareto图若100%解决,板形返修率可以下降到:5.59%*(1-74.6%)=1.42%;通过进一步分析,高强钢的生产方式与集板相似,而目前集板生产稳定受控,如果高强钢的控制水平达到集板的水平,则板形的返修率可以达到:5.59%*(1-74.6%+9.2%)=1.93%;即使高强钢的板形问题只解决50%,则板形返修率可以下降到:5.59%*(1-74.6%*50%)=3.5%;从图中可以看出,高强钢板形问题是导致返修率高的主要源头,占整个返修率的74.6%。三、目标可行性分析三、目标可行性分析通过目标可行性分析,小组成员坚信通过成员的共同努力,小组设定的目标一定能够实现。也即:分析结果1880平整带钢板形返修率由当前的5.59%下降到3.5%。四、原因分析高强钢板形返修率高高强钢浪形大设备能力不足弯辊不满足实际生产要求带钢强度大,变形困难初始辊形单一各项工艺参数不匹配带钢头尾浪形大来料带钢板形不良参数调整不及时运行不稳定带钢全长板形不均匀平整轧辊问题轧制力设定不合理张力设定不合理热凸度大上料温度高四、原因分析1末端因素汇总弯辊不满足实际生产要求234上料温度高参数调整不及时轧制力设定不合理56初始辊形单一张力设定不合理轧制力设定不合理验证标准:质检技术规程YADF00510281验证方法:平整带钢实际生产数据查看五、要因确认——精整卷浪形缺陷检验标准,浪形10mm分析确认:目前系统工艺参数模型比较简单:模型的键值主要包括强度、厚度、延伸率。系统当时的考虑是根据带钢的屈服强度进行计算,但是实际带钢的强度往往比设定的强度大,故而导致工艺参数计算不准确,引起带钢的板形比较难于控制。1计算机自动下发参数五、要因确认钢卷1170875201生产工艺轧制力实际数据(从右至左)确认人:章毅、赵青确认时间:2011.03.08确认结果:要因手动调整之后数据调整设定值后板形模型自动设定数据使用设定值板形序号生产日期钢卷号浪高带钢尾部mm中部mm带钢头部mm12011.03.12116487350022~2616~2042~4622011.03.12116487470021~2318~1933~3732011.03.12116487530030~3522~2538~4442011.03.12116487600018~2212~1525~2852011.03.12116487430019~2213~1630~36五、要因确认参数调整不及时验证方法:现场测试验证标准:质检技术规程YADF00510281——精整卷浪形缺陷检验标准,浪形10mm分析确认:任意取5卷对来料钢卷全长进行浪形测量。钢卷原始板形测量数据2浪的部位精整头部mm精整中部mm精整尾部mm116487350013~155~8双边浪:24~30116487470011~148~11单边浪:18~21116487530015~1810~14单边浪:16~291164876000134~8双边浪:13~1611648743008~104~8双边浪:19~22五、要因确认钢卷平整后板形测量数据确认结果:要因由于平整生产基本以恒轧制力模式进行生产,结合以上数据分析,钢卷在头,中,尾的浪高差异比较大,但生产中采用的是同一套参数(包括:轧制力、弯辊力、倾斜、张力)轧制,平整后头、尾浪形改善不佳,平整后浪高超标,而且机组生产运行中相当不稳定。确认人:章毅、赵青确认时间:2011.03.12尾部浪形尤其大五、要因确认初始辊型单一验证标准:平整机组技术规程YADX01013010分析确认:验证方法:L2轧辊数据查看目前,现场使用的轧辊均为平辊,没有使用其他类型的轧辊。下表是我们抽样调查的辊型配对情况:编号配对号类型位置凸度(mm)上线时间上线辊径(mm)LH009W006工作辊上02010/8/289:38465.83LH010W006工作辊下02010/8/289:38467.09LH011W008工作辊上02010/9/717:59468.16LH012W008工作辊下02010/9/717:59468.77LH007W007工作辊上02010/10/58:18465.74LH008W007工作辊下02010/10/58:18466.79LH009W006工作辊上02010/10/2512:19464.86LH010W006工作辊下02010/10/2512:19466.44LH001W001工作辊上02010/11/2215:07459.8LH002W001工作辊下02010/11/2215:07462.25LH009W006工作辊上02010/12/108:42464.54LH010W006工作辊下02010/12/108:42466.213轧辊辊缝值边部位置为H1,中间位置为H0,对于平辊来讲,H0与H1相等。故而,对于存在边浪的钢卷,为了控制带钢的板形,仅使用弯辊系统补偿,效果将非常不理想的。此时对于平辊参与板形控制显得能力非常不足。确认人:章毅、赵青确认时间:2011.03.04确认结果:要因五、要因确认H0H1五、要因确认弯辊不满足实际生产要求验证标准:平整机组技术规程YADX01000050——弯辊力设计标准,弯辊系统为正负弯辊,弯辊力单侧为75吨分析确认:A.1880平整机组的定位是高强钢生产机组,故而机组在设计过程中已经考虑了高强钢情况下机组弯辊力的要求。从产线的设计能力分析也说明了机组的弯辊考虑了高强钢的因素。项目1880平整2050平整弯辊力/吨7550工作辊辊径/mm475~425470~520验证方法:理论分析4确认人:赵青确认时间:2011.03.03如果对于边浪比较大的钢卷,也即带钢两边厚度比中间薄,需要使用正弯进行控制,但是过大的浪形,已经超过了机组的弯辊的极限,故而对于边浪的改善能力不明显;但是系统设计已经决定了弯辊力的大小,不能进行改变。综上所述,对于浪形比较大的情况,机组的弯辊是不能满足实际生产的需要。确认结果:非要因五、要因确认弯辊力作用在工作辊轴承座上五、要因确认张力设定不合理验证方法:平整带钢实际生产数据查看验证标准:质检技术规程YADF00510281——精整卷浪形缺陷检验标准,浪形10mm分析确认:从理论上讲,平整机组入口张力的目的是为了保证带钢运行平稳,减少带钢跑偏废钢的几率,同时入口张力的大小对于软钢产品的表面质量存在一定的影响,如来料钢卷内圈松,入口张力设定过大,则会在带钢表面产生挫伤缺陷;对于卷取张力来讲,张力的大小是为了保证成品钢卷的卷形。由于张力的作用,有时会掩盖带钢的板形问题,但相对于高强钢而言,由于其强度高,张力对于带钢板形的影响比较小。5序号生产日期钢卷号张力设定1/吨张力设定1情况下板形/mm张力设定2/吨张力设定2情况下的板形/mm12011.03.101161377900658622011.03.101161377800557632011.03.10116137800051181242011.03.10116137850041581652011.03.101161378900610101562011.03.101161378600512712五、要因确认确认人:章毅、叶定海确认时间:2011.03.10确认结果:非要因五、要因确认上料温度高验证方法:现场测试验证标准:平整技术规程YADX01000030——机组钢卷上料温度60℃分析确认:从理论上讲,上料温度的高低对于设备的影响比较大,同时对于软规格带钢,如酸洗板,上料温度高易产生腰折缺陷,不会对带钢的板形造成影响;同时机组的生产模式为平整和分卷模式交替生产,对于轧辊辊温的影响几乎可以忽略不计。从机组的生产数据来看,认为对于在库时间大于48小时的,可以认为钢卷的温度能够满足上料温度要求。下表是机组2010年2月份生产的部分带钢冷却时间情况,从生产的数据来看,投料生产的钢卷均符合上料温度标准。6五、要因确认2011年2月1日~10日带钢冷却时间统计日期投料量/吨投料卷数/卷不满足上料标准的卷数2月1日822.355002月2日1078.355602月3日950.336002月4日212.781402月5日1009.334102月6日1041.954702月7日905.574102月8日330.421502月9日400.931802月10日997.82450确认人:章毅、赵青确认时间:2011.03.04确认结果:非要因初始辊型单一参数调整不及时五、要因确认轧制力设定不合理六、制定对策序号主要原因对策目标措施地点负责人完成日期1初始辊型单一改变轧辊的初始辊型平整后带钢浪形头尾≤14mm,中部≤10mm1.理论分析初步确定辊型;2.制定实验方案,确定最佳辊型;3.制定轧辊使用规范机组现场郑伟东、王勇2011.3.172轧制力设定不合理完善生产工艺参数单卷人工干预次数≤1机组工艺参数调整机组现场章毅、王勇2011.4.23参数调整不及时带钢全长分段参数控制头尾与中部浪形差值≤10mm分段调整作业线速度、倾斜、轧制力、弯辊力机组现场章毅、郑伟东2011.4.4七、对策实施对策实施一:改变轧辊的初始辊型目标:确保平整后头尾20m内浪形小于14mm,中部浪形小于10mmA.辊型改变经过前期的分析,对于边浪比较大的钢卷,已经超出了弯辊系统的能力,此时如果要获得更大的弯辊力,只能通过辊辊型的改变来实现。H1H0凸辊:H0﹥H1凸度确定:由于没有参考值借鉴,所以以现场实际使用效果来确定凸度值。带钢号最大浪高最大浪高部位是否

1 / 43
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功