200万吨加氢裂化装置开工总结

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独山子石化200万吨/年加氢裂化装置开工总结花小兵独山子石化一、概述独山子石化200万吨/年加氢裂化装置采用UOP公司工艺包、由洛阳工程公司设计、中国石油第一化工建设公司承建,是中国石油独山子石化1000万吨/年炼油及120万吨/年乙烯技术改造工程(炼油部分)新区炼油加氢联合装置的一部分,该装置与新建300万吨/年直馏柴油加氢精制装置、80万吨/年催焦化柴油加氢精制装置、8万标方/时制氢装置组成加氢联合装置,共用部分公用工程设施。该装置2006年3月开始建设,2009年4月25日装置中交。2009年9月13日一次开工正常。独山子石化装置以减压蜡油(70%)、焦化蜡油(30%)为原料,采用单器单段一次通过流程,选用UOP公司的UF210STARS、DHC32LT催化剂组合,最大限度生产BMCI10的尾油(作乙烯原料)和硫含量50ppm,十六烷值>55的优质柴油,反应转化率可以在63%-70%之间进行调整。装置由反应部分(包括新氢压缩机、循环氢压缩机)、分馏部分(汽提塔+主分馏塔+脱丁烷塔流程)、气体脱硫(液化气、干气、低分气)组成。独山子石化1、装置主要设计特点1.1反应部分采用一次通过流程,一台反应器,热壁结构,设五个床层。精制催化剂选用UF210STARS,裂化剂选用含少量分子筛的无定形硅铝复合型DHC-32LT催化剂,无后精制催化剂;开工催化剂采用湿法硫化。1.2采用热高分工艺,提高反应流出物的热能利用率,避免稠环芳烃在冷却器中沉积和堵塞。一台原料泵设置热高分液力透平驱动,降低能耗,节省操作费用。1.3采用炉后混油流程,加热炉只加热循环氢,避免反应油气两相炉内分配不均匀和原料油结焦,还可以降低系统压力降。1.4原料油采用美国RP自动反冲洗过滤器,滤去25um的固体杂质。独山子石化1.5催化剂采用密相装填、内构件采用UOP公司专利技术,有利于减小反应器的径向温差,消除局部过热现象,提高催化剂的利用率。1.6每个裂化床层底部均设置22支多点热电偶,外表面反应器设置器壁监控热电偶80支,这些热电偶均一选一参与装置2.1MPa/min紧急泄压联锁。1.7循环氢加热炉支路流量控制采用了经典的支路平衡控制;加热炉出口温度控制采用交叉限幅控制,反应压力采用三返一、高选控制。1.8采用汽提塔工艺,保证塔底物流不含硫化氢,避免后续设备的腐蚀;产品分馏塔设侧线柴油汽提塔,设置重柴、轻柴两个循环回流回收热量。独山子石化序号设备名称基本参数/型号数量生产厂家1反应器¢4000×37340(T.L);21/4Cr-1Mo-1/4V+堆焊TP309L+TP3471中国第一重型机械(集团)有限责任公司2高压换热器螺纹锁紧环结构7兰州石化机械厂3循环机BCL406+NG25/20,JohnGrane干气密封系统1沈阳鼓风机厂杭州汽轮机股份有限公司4新氢机3SVL500,对称平衡型往复式压缩机,无刷励磁同步电动机驱动2德国NEA公司南阳防爆集团有限公司5高压原料泵8WCC15-10stg,液力透平4WCC12-10stg电机驱动1德国FLOWSERVE公司8WCC15-10stg,电机驱动1德国FLOWSERVE公司佳木斯电机6高压注水泵TD120,注塞泵2加拿大DavidBrown泵业7原料过滤器自动反冲洗过滤器,过滤精度25μm1美国Ronningen-PetterFilters8高压空冷GP10.5×3-8-150-16S-23.4/DR-IV管程,换热管1.25Cr-0.5Mo,入口衬管316L8哈尔滨空调股份有限公司装置主要设备情况独山子石化二、开工过程简介独山子石化序号试车主要工作起始时间完成时间耗时,天备注1低压管线吹扫、试压2009.4.262009.5.29332分馏系统水联运2009.6.22009.6.2018水联运后,问题整改3分馏系统冷油运2009.7.262009.8.7124分馏系统热油运2009.8.82009.8.28205脱硫系统水联运2009.7.182009.7.2810解决供应贫胺液压力高的问题6脱硫系统引胺液循环2009.7.292009.8.13147反应系统N2气密2009.6.22009.6.108热态考核、6.0MPaN2气密8催化剂装填2009.6.152009.7.5209反应系统H2高压气密2009.7.82009.8.2648设备问题,影响试车10紧急泄压试验2009.8.172009.8.226试验两次,孔板修正11催化剂予硫化2009.8.282009.9.1012予硫化分两次完成12切换VGO2009.9.102009.9.13313掺炼CGO2009.9.272009.9.292掺炼比13%主要试车节点独山子石化2.1催化剂装填2008年10月,装置完成工程试压,使用空气,循环机未开机完成了反应系统热态考核;2009年6月,配合循环机单机试机、新氢机单机试运和催化剂催化剂装填前的准备工作,完成了反应系统6.0MPaN2的气密工作,消除了一些反应系统大漏点。自2009年6月15日-7月5日用时20天完成催化剂装填。除保护剂TK-10、834HC、TK-711、HC-DM采用稀相装填外,精制催化剂UF-210STARS、裂化DHC-32LT催化剂均为密相装填。装填设备采用UOP专用密相装填器,由UOP现场服务技术人员负责操作密相装填器,催化剂装剂公司和车间配合,整个装填过程在UOP现场服务技术人员的全程参与下完成。独山子石化反应器直径为4000mm,对装填工作要求较高,采取固定料斗内催化剂量、固定料斗后进行标高测量、人工下反应器检查、随时计算装填密度等方法,严格规范装填作业;由于密相装填器的不稳定性和异常故障,影响了催化剂的装填速度,但经过20天的工作,顺利完成催化剂装填工作。从实际装填数据分析,各类催化剂的装填量、装填密度与理论值相比误差均在0.8%以内,很好地完成了催化剂装填工作。独山子石化催化剂装填情况序号催化剂名称型号/mm装填量/t理论密度/kg.m-3实际密度/kg.m-31TK-1016mm1.658011010.12834HC8mm7.2894971.13TK-7115mm3.45457457.14HC-DM3mm3.96510534.15UF-210STARS1.3mm131.8410401048.96DHC-32LT3mm217.22922.7925.1独山子石化2.2催化剂干燥由于UF-210STARS催化剂的金属表面活性组分的特殊性,UOP现场技术服务人员要求催化干燥反应器入口温度≯110℃。最终催化剂干燥的条件为:循环介质:N2反应系统压力:4.0MPa(冷高分顶压力)反应器入口温度:≯110℃在所有反应器床层达到110℃条件时,冷高分没有脱出明水。独山子石化2.3高压气密装置高压气密时间较长,达到48天。8.0MPa后,每一压力等级都进行了动压降测试,在操作压力14.48MPa下,反应系统动压降为0.014MPa/h。影响气密工作的主要问题是新氢机存在故障,不断停机处理,反应系统只能间断升压气密。气密过程大的问题是:0.7MPa/min在紧急泄压试压完后,出现关不严,拆除处理;循环机本体在14.48MPa压力下,本体出现漏点,不得不停机消漏等问题。独山子石化2.4紧急泄压试验2009年8月17日中午进行紧急泄压试验,沿途高压泄放线、高压火炬罐正常,经UOP现场服务技术人员核算,0.7MPa/min第一分钟泄压速度为0.374MPa,2.1MPa/min第一分钟泄压速度为1.122MPa,不能满足泄压要求。0.7MPa/min、2.1MPa/min泄压孔板内径分别进行了扩孔,扩孔率27%;22日进行第二次测试,经UOP现场服务技术人员核算,0.7MPa/min第一分钟泄压速度为0.677MPa,2.1MPa/min第一分钟泄压速度为1.985MPa,误差在5%以内,满足要求。独山子石化2.5催化剂予硫化本装置设计为液相硫化,选用二甲基二硫(DMDS)为硫化剂,按UOP工艺包要求,考虑UF-210STARS催化剂的特殊性,在催化剂未完全润湿前,催化剂床层任意点温度≯140℃,由于UOP要求初始反应进料不得低于设计进料的50%,一旦进料后将产生吸附热,则可能造成催化剂温度超过140℃;同时,进料量大,将造成反应系统降压过大,存在反应系统超压的危险。按照UOP开工手册要求,确定硫化条件、硫化油性质。独山子石化序号操作参数单位数值1进料润湿工况下反应器入口温度℃1052进料量t/h≮1253进料润湿工况下反应压力MPa12.04硫化阶段工况下压力MPa14.485循环机转数rpm95006硫化期间循环氢纯度%≮857精制剂硫化终温℃3158裂化剂硫化终温℃2909汽提塔底温度℃≮175硫化主要操作条件独山子石化硫化油性质序号项目单位设计实际1初馏点℃≮230235.52终馏点℃≮330≯3703653总氮ppm≯10091.74总硫%(v/v)≯20.155溴价g/100g<500.85选用常二线油,各项指标都比较好。独山子石化8月28日晚20:30分启动高压原料泵,反应进料125t/h,床层吸附热较大,一、二精制床层温度均在120℃以下,随着温度叠加,裂化床层温升普遍较高,尤其是三床层最高达到156℃;22:00点高分开始向低分减油,分馏接受低氮油,随即改外甩,冲洗催化剂床层。8月29日凌晨3:30分C202底取样,经UOP现场服务技术人员目测后改长循环,建立反应分馏系统循环,反应按≯17℃升温,准备注入DMDS。8月29日凌晨5:45分,新氢机A/B均出现二级差压高高联锁,停机消缺60h.9月2日凌晨1:45分,反应器入口195℃,反应开始注硫予硫化。独山子石化9月3日下午15:00分,硫化氢穿透反应器,维持系统H2S≮3000ppm,反应器入口提至230℃,恒温硫化,按照UOP要求,在此低温硫化阶段,需完成注入理论注硫量的75%,且至少维持12h;至4日凌晨4:00点230℃第一阶段低温硫化结束。第二阶段为高温硫化阶段,反应以≯17℃/h升温、系统中H2S≮10000ppm;自4日凌晨4:00点开始升温,至21:00点反应器入口温度296℃,裂化床层入口达到290℃,此时,循环氢加热炉炉膛温度已达800℃,换热流程调整到位,已没有手段继续升温,无法满足精制催化剂315℃的硫化要求。21:02分,循环机干气密封低压端漏气压力突然增大,机组联锁停机,高温予硫化阶段终止;装置泄压至0.7MPa,引中压氮气置换、降温,组织更换干气密封。用时72h。独山子石化7日19:00点循环机开机运行将反应床层温度全部降至200℃以下;19:30分开新氢机反应系统升压,至8日上午10点,反应系统升压至12.0MPa,,反应器入口温度≤170℃,10:45分启动高压泵,引入低氮油,14:00注入DMDS,再次予硫化开工;由于受到循环氢加热炉的限制,经与UOP商量,决定精制、裂化均以290℃为高温硫化的最高温度,以床层无温升、冷高分界面不再上升为予硫化结束条件,至10日凌晨6:00点,催化剂予硫化结束。本次催化剂予硫化,受到装置设备故障的影响,造成低温、高温两个硫化阶段分开进行,用时12天,DMDS使用90t,为理论使用量的2倍;由于UOP设计注硫采用计量泵标定后按泵量计量,实际计量泵行程随着泵的运行出现松动,计量不准。综上,造成催化剂上硫率未能计算,对予硫化的效果未能评价。独山子石化2.6切换VGO予硫化在290℃阶段,裂化床层开始出现反应,反应分馏循环的低氮油逐步减少,重新外引部分低氮油,控制精制段入口温度290℃,裂化段入口280℃,且裂化各床层入口呈3℃递减控制。按照UOP要求,切换VGO需在4h完成,按10t/次、每次间隔20min的速度逐步完成VGO与低氮油的切换,在切换过程维持精制、裂化温度稳定。10日凌晨6:45分开始切换VGO,至10:45分完毕,反应进料120t/h,在此进料条件下,全面调整操作,至11日晚23:30分,轻石、重石、轻柴、重柴、尾油等产

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