国产引进型600MW汽轮机单顺序阀运行逻辑修改方案

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国产引进型600MW汽轮机单顺序阀运行逻辑修改方案乔桂增刘晓慧(山东中华发电有限公司聊城发电厂山东聊城252033)摘要:针对聊城发电厂2×600MW机组单顺阀切换中存在的问题进行分析,提出逻辑修改方案,优化了阀门开启顺序及重叠度,并进行试验。解决了原设计阀序运行中存在的问题,试验的结果在同类型机组中具有较高的推广应用价值,对该类型机组制造设计有指导意义。关键词:阀门管理;单阀;顺序阀;试验1前言山东中华发电有限公司聊城发电厂是国家“九五”重点建设项目,是山东电网西部重要的电源支撑点、华北电网与山东电网联网的重要联结枢纽。电厂按4×60万千瓦机组规划,分两期建设。一期工程建设2×60万千瓦燃煤机组,项目法人为山东中华发电有限公司,工程于1998年批复初步设计,1998年12月26日开工建设,两台机组相继于2002年9月28和2003年8月18日投入试生产,汽轮机由上海汽轮机有限公司(STC)采用美国西屋公司技术生产的600MW汽轮机组,为亚临界参数、单轴四缸四排汽、具有一次中间再热的凝汽式机组。本机组整个通流部分共58级叶片,其中高压缸1+11级,中压缸2×9级,低压缸4×7级;调节级叶片为三联体叶片,低压缸末二级动叶片为调频叶片,其余叶片均为不调频叶片;调节级喷嘴及动叶采用最新的2193E、2175型线,并在喷嘴外壁采用子午面型线通道;高、中压缸及低压前四级叶片全部采用根据可控涡原理设计的新叶型;中压缸及低压前四级动叶片为自带围带结构,并采用高强度的“P”型叶根;低压次末级静动叶为最新设计,末级动叶采用新设计的905mm叶片,整个轴系共配置11只径向轴承。DEH系统是采用上海新华控制工程有限公司(GE)生产的DEH-ⅢA。该系统除具有BTC(汽轮机基本控制)和ATC(汽轮机自启动控制)功能外,还具有监视和保护功能。它可以完成实时数据采集、过程控制、高级控制、报警检测、监视、操作,可以对数据进行记录、统计、显示、打印等处理,并提供组态和调试工具。从DEH-ⅢA的总体结构及应用业绩上看,它已在600MW以下容量机组成熟应用,并得到积极推广,逐步替代了进口同类系统产品。在聊城发电厂DEH系统上的应用,是其在国内600MW类型机组上的首次尝试。2单顺序阀切换的目的单、顺序阀切换目的是为了提高机组的经济性和稳定性,其实质是实现节流调节与喷嘴调节的无扰切换,解决变负荷过程中的均热要求与部分负荷经济性的矛盾。单阀方式下,调节级全周进汽,对调节级叶片应力控制有益,这样可以以较快的速度变负荷,但另一方面,由于存在节流损失,在经济上不利,所以单阀方式下较适宜于负荷变动工况。顺序阀方式对应于调节级部分进汽,由于减少了节流损失而提高了经济性,但同时叶片存在冲击会产生部分应力,因而对负荷变化有一定的限制,机组在该方式运行下,适应于高负荷时的稳定运行工况,此时大部分阀门处于全开状态,只有部分阀没有开足,所以减少了节流损失。DEH负荷控制原理:DEH控制系统根据机组负荷要求,计算出与当时主汽参数相对应的流量值,经过高低负荷限制,输出到阀门管理程序,通过阀门管理程序换算成与之对应的阀门开度。单阀运行时,汽轮机总的流量信号平均加到各个高压调节门上;顺序阀控制时,流入汽轮机的蒸汽流量是各阀门流量的总和,它将按顺序依次加到GV1-GV4上,各阀门按顺序启闭,相邻的两个阀门在开启时有一定的重叠度(前一阀门尚未完全开启,下一阀便提前打开,这提前开启的量,即为阀门的重叠度)。通常认为当阀门前后的压力比P2/P1=0.95-0.98时,阀门就算全开。重叠度的选取要经过方案比较,一般以前一阀门开至阀门前、后的压力比P2/P1=0.85-0.90时,后一阀就开始开启为合适,而阀门流量特性曲线就是流量向阀门开度转换的函数,如果流量曲线与实际有误差,则在阀门切换过程中负荷变化就较大。3存在问题两台机组自投产以来,均存在单阀切顺序阀后#1、2瓦温高振动大问题,50%负荷时最高瓦温曾达到97℃,且随着负荷的降低呈升高趋势。04年8月10日#2机大修后性能试验时,当顺序阀运行负荷由600MW缓调至540MW时#2轴振由76um突增至180um,且上下起浮较大,#1、2瓦温也分别由71℃、75℃突升至85℃、88℃,趋势图如图1所示。图1#2机组单顺序阀切换时轴振、瓦温波动情况因此,两台机只能在单阀方式下运行。根据上海汽轮机厂的计算,影响机组效率非常显著,见表1。表1机组效率对比表负荷360MW420MW影响值(热耗)142.1kJ/kW.h137.41kJ/kW.h经多方咨询,已投产的西屋进口及国产化600MW机组较多存在此问题,各单位都在摸索试验阶段,见表2。表2机组进汽方式调查表电厂名称投运情况吴泾2台上2阀开55%,下阀1.8%、7%(西屋公司原始方案)定洲2台对角开过,STC未认可聊城2台上二阀开,振动大、瓦温高、拟改对角开台山5台对角开,STC未认可,嘉兴2台上二阀开,试验中瓦温高8~17℃,切换前557MW,后588MW4逻辑修改方案4.1原高压调节汽门开启顺序:上部两阀(3、4)同时开启,随着负荷的升高再分别顺序开启1阀、2阀。在68%流量(#3、4阀全开工况,负荷约431MW)以下#3、4开启;68-90%流量(负荷约431-570MW)#1调阀开;90-100%流量(负荷约570-634MW)#2调阀开。该类型机组是西屋公司在60HZ基础上模化而成50HZ的,对此它在美国本地并无任何运行经验可言。其汽轮机设计成可使用喷嘴调节(部分进汽)运行,这一调节方式具有最有效的热力性能,从而在整个负荷变动范围内达到最低的热耗值。开启顺序如图2所示。图2修改逻辑前高调门开启顺序(从调速器端向发电机方向看)修改逻辑后,顺序阀运行顺序如下:#1、4高调门同时开启,至约350MW负荷时再开#2高调门,近600MW时开#3高调门,同时根据切顺序阀运行后的实际工况对各高调门的重叠度进行优化。开启顺序如图3所示。图3修改逻辑后高调门开启顺序(从调速器端向发电机方向看)由于改变了汽轮机阀门进汽顺序,这就需要进行阀门特性试验,通过试验得出正确的阀门流量特性曲线。4.2阀门流量特性试验4.2.1试验目的4.2.1.1测取单阀方式下,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。4.2.1.2测取顺序阀方式下,阀门重叠度为零时,高压调门行程h和流量(调节级压力)特性。GV3-3GV1-1GV4-1GV2-24321喷嘴组TV2TV14.2.1.3根据以上测取的阀门行程流量特性,优化阀门管理,提高经济效益。4.2.2试验条件4.2.2.1机组负荷能在额定参数阀门全开时的负荷到45%左右的负荷范围之间变化。4.2.2.2主要测点变送器/测量通道校验合格,包括:阀门指令(REFDMD)、流量指令(FDEM)、阀位开度(GV1-GV4SP0)、调节级压力(IMP)、主汽压力(TP)、实际负荷(MW)。4.2.2.3DEH-VCC卡静态联调合格。4.2.2.4试验程序、调试安装符合试验要求(能去除阀门重叠度)。4.2.2.5历史数据站工作正常,完成对主汽压力、调节级压力、给定值、流量指令、阀位指令、功率等参数的采集。4.2.3试验步骤:4.2.3.1试验过程中撤除AGC、CCS遥控方式。4.2.3.2组态修改:在单阀工况,修改DEH组态;关闭组态中P52页B25模块,并强置输出为T,原阀门流量特性曲线自动变为无重叠度曲线。(阀门的开启顺序变为#3、4/1/2,阀门重叠度为零,注意阀启停过程中振动、瓦温)。4.2.3.3DEH在阀位控制方式下(MW、IMP回路切除),由操作员改变阀位指令目标值达到各试验工况的变化。4.2.3.4锅炉在整个试验过程中须维持一个恒定的主蒸汽压力,这个压力就是试验开始时阀门全开且负荷不超发的主汽压力。4.2.3.5DEH逐点给定阀位,炉控调整汽压稳定后,DEH采集数据。4.2.3.6试验顺序:阀门全开单阀降程试验(阀门全开后)阀切换顺序阀降程试验阀门全开DEH恢复。从阀门全开工况开始到最低点,而后全开后阀切换,由全开工况再到最低点,再次全开后切回单阀。4.2.3.7恢复试验前DEH组态。4.2.3.8全部试验数据发回新华公司,由新华公司根据试验数据计算出阀门的实际流量特性曲线参数。4.2.3.9根据新华公司反馈的参数修改DEH组态:修改前,将DEH切到硬手操状态,对DEH进行在线修改,同时做好系统备份;修改完毕后,恢复DEH自动状态,再进行单顺序阀切换试验。4.3热工逻辑修改:根据新华公司计算出阀门的实际流量特性曲线参数,在2006年4月25日-5月15日#2机组C级检修期间,对相关逻辑参数修改如下4.3.1修改单阀函数DEH控制系统#11DPU组态中page53的F(x)模块39、40、41、42,同时page53的F(x)模块82、83、84、85,取如下函数X0.0002.91154.74171.05077.06583.66189.27992.57996.092100.00Y0.0004.87123.21628.69431.10034.19239.69147.59555.155100.00DEH控制系统#11DPU组态中page45的F(x)跟踪模块9、10、11、12,取上述函数的反函数如下:X0.0004.87123.21628.69431.10034.19239.69147.59555.155100.00Y0.0002.91154.74171.05077.06583.66189.27992.57996.092100.004.3.2修改修正函数DEH控制系统#11DPU组态中page27的F(x)模块83,取如下函数:X0.00079.71381.96784.22186.47588.72990.98493.23895.49297.746100.000Y0.00079.71383.24787.60092.64198.240104.283111.218119.167127.961137.426DEH控制系统#11DPU组态中page45的F(x)模块28,取如下函数:X0.00079.71383.24787.60092.64198.240104.283111.218119.167127.961137.426Y0.00079.71381.96784.22186.47588.72990.98493.23895.49297.746100.0004.3.3修改DEH控制系统#11DPU组态中常数page4的VLVPT1=0.7276644.3.4修改DEH控制系统#11DPU组态中常数page52的阀组特性page52的MUL模块2:K1=1.455329,C1=0.0page52的MUL模块3:K1=2.910657,C1=200.0page52的MUL模块4:K1=2.910657,C1=300.0page52的MUL模块5:K1=1.455329,C1=0.04.3.5修改page52的重叠度函数page52的F(x)模块19:0,0;96.092,96.092;125.0,100;page52的F(x)模块20:-200.0,0;-7.817,0;50.00,50.00;96.092,96.092;125.0,100;page52的F(x)模块21:-200.0,0;-7.817,0;50.00,50.00;96.092,96.092;125.0,100;page52的F(x)模块22:0,0;96.092,96.092;125.0,100;修正后的阀门特性曲线见图四。图4修正后的阀门特性曲线5单顺序阀切换试验2006年5月25日,聊城发电厂、山东电力研究院、上海汽轮机有限公司、GE新华控制公司等相关单位技术人员通力合作,对#2机组进行单顺序阀切换试验。#2机组机组负荷576MW时,开始做#2机组由单阀切至顺序阀试验,主蒸汽压力14.4MPa,GV1、GV2、GV3、GV4全开。10:38,机组单阀正常切换至多阀控制,全面检查各参数,GV3开度57.9%。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