中国石油化工股份有限公司洛阳分公司热电站热电QC小组热电站是洛阳石化的重要动力供应单位,是洛阳石化的供能大户,不仅能为化纤至炼油装置提供合格的电力,而且还为化纤装置提供10.3MPa、4.02MPa、1.27MPa三种规格的蒸汽。每年供电达四亿度以上。但同时热电站也是洛阳石化的耗能大户,新鲜水耗量达1100t/h,占分公司新鲜水总耗量的40%~50%,费用约占热电站生产原材料费用的8%。其中循环水耗量为534t/h,占热电站新鲜水量的50%。为了挖潜增效,热电站把如何减少循环水量做为节能增效的一个主要的增长点。洛阳石化QC成果发布热电QC小组成立于2003年2月,本课题注册号DZ2003-3。小组为攻关型QC小组。小组共有4名成员,已全部通过全面质量统考及质量管理培训。序号姓名性别职务职称文化程度年龄组内分工1男副主任工程师本科39组长2男技术员工程师本科34发表人3女装置工程师工程师本科36组员4男值长助工本科36组员QC小组成员情况洛阳石化QC成果发布一、概况1、小组概况:洛阳石化QC成果发布2.循环水系统简介:热电站循环水系统为热电站汽机、锅炉等装置提供冷却用水,设计供水能力15830吨/小时.循环水冷却采用的是自然通风冷却塔循环水系统,循环水在循环水泵的作用下,经凝汽器吸热后,被送至冷却塔与由下而上流动的空气进行热量交换,使循环水得到冷却。循环水采用自然PH运行方式,为保证凝汽器等设备在运行中不产生结垢现象,循环水的PH值要控制在7.8~8.4范围之内。循环水补水加药线工水回业水DC洛阳石化QC成果发布3.循环水浓缩倍率循环水钾离子浓度新鲜水钾离子浓度循环水浓缩倍率(N)=循环水补水量=蒸发、风吹损失排污量+排污量=蒸发、风吹损失循环水浓缩倍率(N)-1提高循环水浓缩倍率减少循环水排污量减少循环水补水量降低循环水运行成本洛阳石化QC成果发布二、选题理由节水要求系统新鲜水消耗量很大,新鲜水管网供水紧张分公司方针分公司方针目标:循环水浓缩倍率3.0以上将现有循环水浓缩倍率由2.0提高到3.0成本要求循环水年运行成本高达890万元•循环水系统设计供水能力15830吨/小时,蒸发、风吹损失273吨/小时,设计浓缩倍率2.0,采用自然PH处理方案。额定工况时每小时需补入新鲜水约540吨,对新鲜水管网的供水压力很大。相应地水处理药剂用量也较大,同时每小时排污量高达270吨,系统年运行成本高达890万元。循环水系统新鲜水补水540吨/小时排污270吨/小时洛阳石化QC成果发布三、现状调查与分析需加入缓蚀阻垢剂142吨/年蒸发风吹损失273吨/小时•根据以上分析,如果能够提高循环水浓缩倍率,将可以显著降低新鲜水及水处理药剂用量,降低系统运行成本。根据热电站循环水系统的现状及分公司对电站方针目标考核值的要求,我们热电QC小组确立活动目标为:洛阳石化QC成果发布四、确定目标值洛阳石化QC成果发布活动目标论证分析分析一:领导十分重视,并且分公司要求循环水浓缩倍率要达到3.0以上。分析二:分析三:小组技术力量雄厚,具有多年的运行生产经验和较高的技术水平。同类型电厂和分公司排水车间有相关类似的控制调整经验和技术。洛阳石化QC成果发布五、原因分析:针对热电站循环水浓缩倍率低的问题,经过深入的调查分析,我们小组从人、机、料、法、环等方面入手,从工艺、设备、管理等角度进行分析。循环水浓缩倍率低系统不合理排放系统泄漏气温波动大补水调节不及时系统自然PH运行方式新鲜水压力波动洛阳石化QC成果发布六、要因确认根据因果图分析出的各项原因,我们小组组织进行讨论,从热电站实际生产运行和设备运行进行要因论证:序号原因原因分析要因论证是否要因1循环水系统的自然PH运行方式造成循环水的PH不能调节造成新鲜水量和排污量增大是2系统存在泄漏泄漏造成排水量增大泄漏时间短,泄漏量小否3补水量调节不及时造成循环水大量溢流溢流时间长,溢流量大是4新鲜水压力波动新鲜水量变化变化量不大否5系统的不合理排放造成排污量增大排水量时间长排水量大是6外界气温波动大蒸发、风吹损失大不易人为控制否序号要因现状措施目标负责人完成日期1系统的自然PH运行方式循环水没有采用加酸运行方式增上加酸系统,改用新型水处理药剂改为加酸运行罗晓郭冠卿2003年6月2系统不合理排放系统不能实现低排放进行设备改造,回收可回收排放水降低排放量,满足高浓缩倍率运行要求郭冠卿2003年6月洛阳石化QC成果发布七、制定对策根据分析出的要因,我们小组制定出相应的对策,安排负责人,逐一实施。3补水量调节不及时补水量调节不及时,有溢流现象加强补水量调节管理及班组考核实现零溢流宗运亮2003年5月•对策实施一:增上循环水加酸系统,改变循环水自然PH运行方式,也就是改变了通过大量新鲜水和循环水的置换调节循环水PH值的调节方法,从而减少了大量新鲜水补水和循环水排水。洛阳石化QC成果发布八、对策实施冷水PH3热水PH1热水PH2DAC7000加酸控制器PH值监测水箱计量泵93%硫酸罐硫酸槽车防护池集水坑吸水井循环水泵1#机循环回水2#机循环回水循环水母管改变水处理药剂配方,采用北京化工研究院新大禹精细化学品公司研制的ZH442HS加酸调PH处理药剂。洛阳石化QC成果发布对策实施二:对冷却水系统的回水系统进行改造,将热电站锅炉、汽机装置的机泵冷却水由原来的地沟排放改为循环回收方式,回收了大量的冷却水。洛阳石化QC成果发布中国石油化工股份有限公司洛阳分公司热电站年月日绘图比例校核审计设计图号甲排粉机稀油站冷油器减速箱磨煤机新鲜水减速箱乙排粉机磨煤机捞渣机水封用水冲灰水泵渣井冷却水送风机引风机渣井冷却水送风机引风机集控室空调减速箱甲排粉机稀油站冷油器磨煤机新鲜水减速箱渣井冷却水汽水取样装置捞渣机水封用水送风机渣井冷却水送风机引风机引风机磨煤机乙排粉机至灰渣泵房轴封泵溢流至渣沟轴封泵水箱循环水补水渣浆泵轴封水渣浆泵反冲洗洛阳石化QC成果发布•对汽轮机射水系统进行改造,将原来的工业水补水排水冷却方式,改变为循环水供水和循环水回水冷却方式,回收了大量的循环水。凝汽器循环水回水循环水供水M循环水回水凝汽器循环水供水M改造前改造后洛阳石化QC成果发布•对策实施三:加强管理,控制溢流现象,将补水量纳入到班组经济考核中。实现运行生产的零溢流。洛阳石化QC成果发布九、效果检查经过2003年7月至2004年3月的运行,热电站循环水浓缩倍率已提高至3.5左右的水平,装置内系统运行情况良好。经济效益检查对比表序号项目年运行费用实施前实施后1新鲜水费用(万元)4322882水处理药剂费用(万元)184.667.23排污费(万元)21.87.34硫酸费用(万元)0125其他费用(万元)2522526合计(万元)890.4692洛阳石化QC成果发布经济效益由于循环水浓缩倍率的提高,热电站新鲜水用量可降低180吨/小时,水处理药剂用量也相应大幅度降低,排污量也相应降低180吨/小时,按照装置每年运行11个月、新鲜水价格1元/吨计算,仅新鲜水的年成本就可降低:180×1×24×333=144万元,节约药剂费用约14.5万元。循环水年运行成本共降低198.44万元。仅三个多月就收回设备投资60万元。432288218.472.814248050100150200250300350400450新鲜水(万吨/年)排污量(万吨/年)药剂用量(吨/年)加酸前加酸后加酸前后消耗对比洛阳石化QC成果发布43228821.847.28184.667.2252252890.446920100200300400500600700800900新鲜水排污费药剂其他费用总费用加酸前加酸后加酸前后运行成本对比(万元/年)洛阳石化QC成果发布社会效益•热电站循环水浓缩倍率提高后,不仅使热电站循环水年运行成本降低了198.44万元,而且有效缓解了洛阳石化新鲜水管网夏季供水紧张局面,每年可以减少了143.5万吨的污水排放,大大减轻了排水车间净化污水量。洛阳石化QC成果发布•制定了新的循环水操作规程。洛阳石化QC成果发布十、巩固措施•对职工进行了技术和安全知识的培训。洛阳石化QC成果发布•由于部分循环水阻垢剂等原因,目前热电站循环水浓缩倍率只能控制在2.0~4.0范围内运行,无法进一步提高。•我们将继续和有关单位协作,寻找新型药剂,开展技术攻关活动。洛阳石化QC成果发布十一、遗留问题及下一步打算将热电站循环水浓缩倍率提高至4.0以上。谢谢各位评委和领导!