第1页共20页****供电公司一季度线损分析报告一、基本情况国网****供电公司始建于1970年4月,营业区总面积5341平方公里。公司内设立14个供电营业所,主要担负着14个乡镇、13万用电客户的供电任务。供电营业区域内共有局属产权66千伏输电线路21条,338.95千米;66千伏变电站19座,主变33台,总容量277.7兆伏安;10千伏配电线路66条,3305.10千米;配电变压器5804台,总容量469.518兆伏安,低压线路2135公里。2014年售电量3.9亿千瓦时。二、线损情况2012-2015年线损情况2015年一季度,公司10千伏有损综合线损率完成11.51%。公用台区损失率完成5.69%。一季度,****公司线损率排名在蒙东公司靠后。三、配网状况单位2012年2013年2014年2015年一季度10千伏有损综合线损率低压线损率10千伏有损综合线损率低压线损率10千伏有损综合线损率低压线损率10千伏有损综合线损率低压线损率****公司12.556.4611.666.1511.585.911.515.69第2页共20页1、10KV配网(1)****公司供电区域内无城镇用电户,且客户分散。其他旗县供电公司城镇供电户数占总户数的50%左右。因城镇线路供电半径、供电电压质量、台区更新、集中抄表等相关影响线损因素均远远好于农村,故我公司线损率相对较高。比其他相近规模的旗县公司10千伏有损综合损失率高出2个百分点左右。(2)****公司10KV线路长度为3305.10千米,较同等规模县公司(指地域面积相近,购售电量相近)线路长约1000千米。多增加线路损失55.77万千瓦时,导致10千伏有损综合线损率高出旗县公司约1.15个百分点。(3)用户布点分散造成10KV线路较长,超供电半径的线路有21条,负荷高峰期线路末端电压降较低,导致10千伏线路损失升高。(4)10kV配电电容补偿容量不足,导致线路损失增加。随机补偿装置安装比例不高,占有率仅为47.2%;综合变台随器补偿安装966组,占综合配电变压器的51.8%。负荷高峰时无功缺额36.7兆乏,缺额较大。(5)公司共有居民用电客户11.7万户,而低保五保用户就高达2.19万户,占比为18.71%(其他公司平均居民用电客户为13.57万户,平均低保五保户为1.42万户)一季度共计退补电量54.61万千瓦时,共计影响10KV有损综合线第3页共20页损率升高1.13个百分点。其他公司低保五保户影响升高0.81个百分点。2、配电变压器2015年配电变压器情况单位:台单位配电变压器总数其中:高耗能变压器数量S7JBSJ1****公司5804569370228(1)****公司共有配电变压器5804台,(其中S7型号专用变压器510台,公变59台。JB型号专用变压器350台,公变20台,SJ1型号专用变压器216台,公变12台。高耗能变压器共有1167台,占变压器总数的20.1%),变压器数量较同等规模旗县公司多1800台左右,高耗能变压器多800台左右,导致我公司变损率一季度达4.09%,较同等规模公司升高1.34个百分点左右。(2)配电变压器容载比高。有816台公用台区带有机电井,变压器总容量为71200千伏安,共计带有1348台机电井,容量为23632KW,占变压器容量比为33.19%。在机电井不运行时处于轻载状态,变损增加,一季度估算约多损失电量22.91万千瓦时,影响10KV有损综合损失率0.47个百分点。3、0.4KV配网第4页共20页(1)****公司没有城网负荷,同等规模其他旗县公司低压城网电量约占其全部低压电量的50%左右,导致我公司0.4KV线损率较其他有城网的供电公司高出约0.87个百分点左右。(2)我公司低压台区改造面积为96.2%,未改造台区70个,配电变压器70台/3070千伏安,0.4千伏配电线路长度为54.8千米。未改造台区1-3月份总供电量132.68万千瓦时、损失电量14.2万千瓦时、平均损失率10.7%,如按照网改后8%的损失率计算,将减少损失电量3.58万千瓦时,全公司低压损失率将降低0.12个百分点。(3)****公司共有816台公用变压器带有机电井,机电井容量为23632千伏安,以每台机电井用LGJ-35钢芯铝绞线,自变压器向外延伸100m,低压线路估算损失电量145.9万千瓦时,影响公司低压线损率升高0.65个百分点。(4)公司共有居民用电客户11.7万户,而低保五保用户就高达2.19万户,占比为18.71%.一季度共计退补电量54.61万千瓦时,影响低压线损率升高0.11个百分点。4、无损线路情况2015年一季度****公司无损专线共有18条,无损电量为1396.67万千瓦时,占全部供电量的21.5%。其他公司无损电量平均占比为35.98%,导致我公司全网损失偏高。5、自用电情况2015年一季度****公司累计自用电14.77万千瓦时(站第5页共20页用变7.88万千瓦时,供电所6.89万千瓦时),占售电量的0.23%,影响10kV有损综合线损率升高0.2个百分点。四、管理分析1、线损综合波动率较大。一季度公司线损综合波动率为117.41%。线损波动率偏高主要是2月份我公司抄表期间正值春节,为了保证正常的电费收缴我公司调整了正常的抄表例日,导致2月份综合线损偏高3月份偏低,直接影响了线损波动率。2、部分高损台区迟迟未进行改造。主要是与****交叉供电的10个高损台区,属地在翁旗,供电在****,损失长期偏高。3、大量公用变台带有机电井,没有针对此情况及时进行机电井剥离或变压器容量调节,影响变损、低压线损升高。4、部分高损10KV线路未能及时列入网改及技改计划,导致线路长期高损运行。5、由于资金投入不足,配变台区改造与高耗能配变改造不及时,导致高损设备长期运行。6、基层人员对公用变压器三相负荷不平衡不重视,监测不到位,对不平衡的公用台区没有及时进行调整,影响线损升高。7、线路走廊线下树较多,线路线下树处理不及时,导致刮风天树线相连,电量损失增多。第6页共20页8、部分超校验周期的计量表计没有及时进行校验,影响线损数据存在偏差。9、一段时间内线损指标完成偏高,没有及时对高损线路、台区进行彻底分析,也没有及时制定详实可行的整改措施,导致线损偏高。10、个别供电所没有及时发起暂停恢复工单,造成当月电量在没能及时发行,影响线损波动。五、高损线条及高损台区表1.1季度高损10KV线路情况统计表(单位:万千瓦时%公里)线路名称1季度供电量10千伏有损综合线损率线路长度线径所带变压器个数所带变压器容量46.5221.3657.370/35111753443.2418.6156.850/3572406536.5316.854.65120/7073509520.5516.3856.312071494526.0315.9179.1120/35823800166.8115.8752.1120/351139170(一)10KV高损线路分析:1、***726线此线路自66千伏河南营变电所出线,一季度10KV有损综合线损率完成21.36%。线路全长57.3千米,主干线路LGJ-70导线3.38千米,LGJ-50导线9.23千米,其它线路全部为LGJ-35导线,长度为44.69千米,供电半径27.51千米,导线线径细、供电半径长,影响线损偏高。该线路共计带有111台变压器(高耗能41台),容量7534千伏安,第7页共20页一季度供电量为46.52万千瓦时,变损电量2.54万千瓦时,占全部损失电量的25.51%,变损率为5.45%。高耗能变压器多是该线路变损高的主要原因,另在末端带有用电负荷较大的与****交叉供电的10个高损台区,这10个台区多损失电量1.89万千瓦时(按网改后8%的线损率计算),影响10KV有损综合线损率上升4.07个百分点;同时该线路共计有11台公用变压器带有机电井11眼,机电井容量321.5千瓦。在机电井不运行时处于轻载运行,变损增加,一季度估算约多损失电量3088千瓦时,影响10KV有损综合损失率上升0.67个百分点。一季度该线路共计退补低保五保电量4751千瓦时,影响10KV有损综合损失率上升1.02个百分点,扣除以上因素一季度10KV有损综合损失率应完成15.6%。整改措施:10个与****交叉供电的台区划归****供电公司进行网改(包括综合变台高耗能变压器10台),已列入****供电公司2010年结余资金计划,计划在年底完成改造任务。改造专用变台高耗能配电变压器5台,剥离综合台区机电井11眼,计划年底完成。2016年完成10千伏两间房线50千米的线路改造任务。2、**高峰955线此线路自66千伏岗子变电所出线,一季度10KV有损综合线损率完成15.91%;主干线路全长19.68千米、其中LGJ-120导线0.556千米、LGJ-70导线10.925千米、第8页共20页LGJ-35导线8.2千米。分支线路LGJ-70导线8.55千米,LGJ-35导线59.13千米,负荷过小、供电面积过大,影响线损偏高。该线路共计带有82台变压器(高耗能16台),容量3800千伏安,变损电量为1.63万千瓦时,占全部损失电量的39.41%。一季度供电量仅为26.03万千瓦时,变损率达到6.27%,高能耗变压器多、用电负荷小是该线路变损高的主要原因;另此线路用户多为山区居民用户,低保五保户占比较高,一季度该线路共计退补低保五保电量11258千瓦时,影响10KV有损综合损失率上升4.32个百分点。扣除以上因素一季度10KV有损综合损失率应完成11.59%。整改措施:改造综合台区高耗能配电变压器2台,改造专用变台高耗能配电变压器2台,剩余专用台区高能配电变压器更新计划在2017年前全部完成。3、**128线此线路自66千伏**变电所出线,一季度10KV有损综合线损率完成18.61%;主干线路全长8.44千米、LGJ-50导线,LGJ-35导线47.42千米。供电半径24.1千米,负荷小、供电半径大,影响线损偏高。共计带有72台变压器总容量4065千伏安(其中高耗能17台,容量750千伏安),变损电量为2.85万千瓦时,占全部损失电量的35.45%。一季度供电量仅为43.24万千瓦时,变损率达到6.6%。高能耗配变占比大和变压器多用电负荷小是该线路变损高的主第9页共20页要原因,另一季度该线路共计退补低保五保电量11548千瓦时,影响10KV有损综合损失率上升2.67个百分点,扣除以上因素一季度10KV有损综合损失率完成15.94%。整改措施:改造综合台区高耗能配电变压器4台,改造专用变台高耗能配电变压器3台,剩余专用台区高能配电变压器更新计划在2017年前全部完成。4、***957线此线路为66千伏***变电所出线,该线路一季度10KV有损综合线损率完成16.38%;10KV主干线路全长21.9千米、其中LGJ-120导线12.5千米、LGJ-70导线9.4千米。供电半径29.06千米,负荷小、供电半径过大,影响线损偏高。共计带有71台变压器总容量4945千伏安(其中高耗能6台,容量350千伏安),变损电量为1.46万千瓦时,占全部损失电量的43.33%。一季度供电量仅为20.55万千瓦时,变损率达到7.1%。与上述碾坊线对比,变压器数量与容量基本相差不大,但由于用电量相差一倍多,造成变损高出边防线0.5个百分点。变压器多用电负荷小是该线路变损高的主要原因;一季度该线路共计退补低保五保电量4648千瓦时,影响10KV有损综合损失率上升2.26个百分点,扣除以上因素一季度10KV有损综合损失率完成14.12%。整改措施:改造专用变台高耗能配电变压器2台。剩余专用台区高能配电变压器计划在2017年前全部完成更换。第10页共20页5、***2231线此线路为66千伏大庙变电所出线,该线路一季度10KV有损综合线损率完成16.8%;10KV线路主干全长11.34千米,1号至92号杆线路是大庙供电所管辖范围(6.38千米),92号杆之后为***供电所管辖范围(