1汽水品质劣化处理1疏水水质劣化处理疏水箱硬度不合格原因:①化水除盐水硬度不合格;②疏水彭脏器疏水不合格;③低位水箱水位不合格;④其他排放水源的水不合格。处理:①化学补给水不合格,化水应加强水质监控;②疏水彭脏器疏水不合格,放掉;③低位水箱水位不合格,放掉;④配合锅炉找出其他水源污染的原因,并消除。2给水水质劣化处理2.1除氧器硬度超标原因:①化学补充除盐水硬度高;②疏水箱水硬度高;凝结水硬度高处理:①降低除盐水硬度;②疏水硬度高,放掉并找出原因采取措施;③凝结水硬度高,放掉并找出原因采取措施;④在不影响供水的情况下,排放一部分脱氧器不合格水。2.2除氧器溶解氧不合格原因:①除氧器温度与压力不相适应或者未达到沸腾点;②排气门未开或开度不够;③除氧器水位过高或补水量过大,除氧器分配不均,负荷不稳定;④内部装置有缺陷;⑤取样管内有空气或取样管漏;⑥除氧塔内压力超标,水封冲破。处理:①调整温度与压力并达到沸腾点;②调整除氧器排气门的开度在适当位置;③降低水位,不超出压力运行,并调整补水量,均匀补水;④消除内部缺陷⑤冲洗调整取样管赶走空气消除泄露⑥调整压力在规定范围。2.3给水硬度、钠不合格原因:①凝结器泄露,凝结水不合格;②低加疏水泵渗入生水凝结水,钠不合格;③连排扩容器液位太高或蒸汽大量带水;④给水取样冷却器漏;⑤疏水不合格;⑥除盐水不合格。处理:①凝结器查漏、堵漏,提高凝结水水质;②检查低加疏水器及除氧器入口水;③检查连排扩容器液位,并联系调整。④冷却器漏,消除泄露;⑤化验疏水,切除不合格水源,排放不合格水;⑥化验除盐水水质,查明不合格原因。22.4给水PH值不合格原因:①凝结器泄露;②化学除盐水不合格;③氨处理不正常。处理:①进行凝结器查漏、堵漏;②检查除盐水水质,将不合格除盐水放掉重制③调整加药量。2.5给水铁、铜含量高原因:①组成给水的凝结水、除盐水、疏水等含铁量以及含铜量不合格;②凝结水、给水系统腐蚀。处理:①查明铁、铜含量不合格水源将其排除系统或减少其用量;②降低溶解氧含量,做好给水氨处理及防腐工作。3凝结水质劣化处理3.1凝结水硬度超过标准原因:①凝结器铜管破裂或腐蚀泄漏;②有铜离子干扰;③抽汽器水返回凝结器;④凝结器铜管胀口松弛。处理:①将不合格的凝结水放掉,并联系汽机进行查漏、堵漏②化验时加掩蔽剂;③加强对给水系统及炉水水质的控制;④查找松弛点,给以消除。3.2凝结水溶解氧不合格原因:①凝结水泵水封不严,备用出口盘根不严;②抽气器故障;③汽机真空部分不严密;④过冷却度大。处理:①通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;②通知汽机值班人员联系检修消除缺陷;③通知汽机员保持真空;④通知汽机员及时调整循环水温度。4炉水实质劣化处理4.1炉水Na/PO4不合格原因:①Na3PO4与Na2HPO4配比不合格;②系统进入酸性物质;③系统进入碱性物质。处理:①调整配比;②查明原因,并加NaOH;③查明原因,并加Na2HPO4。4.2炉水PH值不合格原因:①给水PH值不合格;②磷酸盐加入量不足或过量;③Na3PO4与Na2HPO4配比不合格;④排污量大。处理:①查明原因,调整给水PH值;②调整磷酸盐加入量;③调整好药3品配比及加药量;④调整排污量。4.3炉水电导率超标原因:①凝结器泄露造成炉水导电率高;②锅炉排污量不足;③连排系统不畅通。处理:①查明给水导电率大的水源并将其排除;②增大锅炉排污量;③联系锅炉疏通排污系统。4.4炉水碱度、硅酸根超过标准原因:①给水碱度硅酸根高;②锅炉连续排污故障或连续排污门开得过小;③锅炉负荷急剧变化;④锅炉燃烧变动造成两侧炉水浓度不均;⑤Na3PO4加入量过多;⑥化学补充水不合格。处理:①提高给水质量;②开大连续排污门。仍不能维持标准时,报告锅炉班长,联系检修,连续排污,在连续排污未修好之前增加定期排污次数;③报告班长,班长要求稳定负荷,④通知锅炉班长,注意燃烧均匀;⑤减少加药量或停止加药;⑥检查补充水不合格原因,及时消除。4.5炉水浊度大,有大量沉淀物原因:①给水浊度大,硬度大,含盐量超标;②锅炉运行时,排污系统故障;③新投入锅炉或大修后刚投入锅炉,内部腐蚀物多;④锅炉长时间未排污或排物量不足。处理:①降低给水硬度,增大排物量;②排污系统故障,通知锅炉检修;③开大连续排污,增加定排,直至炉水澄清;④严格执行排污制度。4.6炉水PO4低于标准原因:①加药泵故障停运或柱塞形成太小;②锅炉负荷增加或连排量大;③给水硬度高;④磷酸三钠浓度低;⑤磷酸三钠质量差;⑥加药泵管道堵塞,不上药。处理:①查明故障原因,及时恢复运行;若故障时联系检修或调节柱塞行程,加大上药量;②关小连排门开度,调整排污流量;③查明给水硬度超标的原因及时调整三钠加药量,维持PO4不低于正常标准;④增大三钠溶液箱内三钠浓度;⑤重新更换高质量的磷酸三钠;⑥查明原因,及时消除。4.7炉水PO4超过标准原因:①负荷降低,排污量小;②磷酸三钠浓度太大;③加药泵柱塞行程4太大;④化验方法不当或化验不准确;⑤锅炉刚启动,炉水浑浊。处理:①停运加药泵,调整排屋梁;②冲洗药液浓度;③调小行程;④调整化验方法。5蒸汽品质劣化处理5.1饱和蒸汽品质不良原因:①炉水有大量沉淀物;②炉水含盐量超标;③炉负荷急剧变化,水位过高;④给水含盐量超标;⑤汽水共沸;⑥汽水分离装置故障。处理:①加强定排;②开大连排;③稳定负荷,炉水水位保持正常;④查找给水含盐量高的原因并消除;⑤加强给水,炉水蒸气品质控制;⑥停炉检查,检修汽水分离装置。5.2过热蒸汽品质劣化原因:①减温水水质不良;②取样冷却器漏生水;③取样管长时间不冲洗或冲洗不彻底或分析误差;④饱和蒸汽品质不良影响处理:①提高减温水质量或停止减温器运行或检查给水水质;②重新取样化验,冲洗取样管,保证化验准确;③检修;④饱和蒸汽品质不良找出原因并消除。5.3蒸汽含钠量超标原因:①炉水含盐量高;②汽水分离装置和洗汽装置存在缺陷;③运行工况急剧变化;④洗汽水及减温水水质不良;⑤锅炉加药量太大;⑥机组启动初期。处理:①加强锅炉排污;②停炉检修;③改善运行工况;④检查并改善稀奇,减温水质;⑤加强排物,严格控制加药量;⑥加强锅炉排物及蒸汽品质监督。5.4蒸汽SiO2不合格原因:①炉水SiO2超标;②汽水分离装置有缺陷;③锅炉运行工况急剧变化,洗汽水或减温水水质不良;④炉水pH值低;⑤新机组启动初期,系统中有硅酸盐杂质。处理:①加强排污;②严重失申请停炉检修;③改善运行工况,检查改善洗汽,减温水质量;④适当调整炉水pH值碱度;⑤加强监督,研究对策,加以消除。