模具设计案例分析-纯干货

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资源描述

模具案例•注塑缺陷•手柄合缝------------------1-3•风叶困气------------------10-12•附件箱困气-----------------13-15•下盖冷料斑-----------------28-30•打草头困气-----------------31-33•机壳缩印------------------43-45•底座变形------------------46-48•底座冲偏------------------49-52•后盖粘模------------------56-58注塑缺陷零件代号VK01SR.10.05VK01SR.10.04零件名称上手柄下手柄产品尺寸200*50*61188*49*57出数1*21*2注塑机150T150T产品介绍:上下手柄采用止口配合,材料为PP。问题点:上下手柄采用止口配合,而产品材料为PP,纵向筋板的支撑无法控制产品的变形,使得上下手柄配合间隙较大。改善前由于产品外观要求的局限性,产品结构无法改变。变形不可避免。改善后在产品内部增加横向筋板并增加空心柱与下盖过盈配合。注塑缺陷分析:上下手柄由于外观设计的限制,上下手柄横向与纵向比例相差较大,两边有较大弧度,筋板的支撑无法控制产品的变形。上手柄没有横向筋板,产品不可避免地会向中间收缩。而下手柄有足够的横向筋支撑,模向的变形相对较小,所以上下手柄合起来时会产生合缝。改进措施:经分析,产品横向变形可由加筋板解决,而纵向方向的变形是无法解决的。所以采用增加空心螺柱,让上下手柄过盈配合来样正变形。结果:问题解决。注塑缺陷零件代号GB01BX.20.43零件名称风叶产品尺寸Φ82X33出数1*1注塑机150T产品介绍:电机风扇材料为PA+GF30%,材料流动性较差。风扇各扇叶较深,且有较高的动平衡要求。问题点:由于PA+GF30%流动性较差,且扇叶较深,在成型时需要较高的注射压力才能将其注满,但扇叶的最末端会出现困气现象,中间装电机轴的位置在模具上强度如果不够也会产生变形,导致无法满足同心度要求。注塑缺陷改善前1,简化三板模,细水口。2,产品筋板较多,需要较大注塑压力,模具中间的镶针在高压的状态下容易变形。3,筋板较细,容易困气。改善后1,将模具结构更改为正常三板模,做三点进胶,使其进胶平衡。2,用高硬度的材料做镶针,并在镶针底部加工冷却水,避免因注塑时间过长,镶件变红退火。3,在每个扇叶的根部加排气镶针,解决排气不良问题。注塑缺陷分析:1,由于风叶产品结构的特殊性,风叶筋板较多,且筋板都较深。2,由于产品本身强度的要求,必须使用PA+GF30%,而这种材料流动性较差。改进措施:在筋板根部加排气镶针,解决困气问题。采用三点平衡进胶,可以分散压力的集中,并让进胶速度较快,中间镶针受力相对较平衡。并且将镶硬度调整到HRC52以上,加冷却水,保证中心孔的同心度。结果:问题解决。注塑缺陷零件代号FV8201.04.01零件名称附件箱产品尺寸154*358*80出数1*1注塑机268T产品介绍:吸尘器附件箱、下盖等产品,因设计需求,大部分需要有插附件位置,但由于成型时,柱子顶部是塑料最终熔结的地方,所以烧焦、困气问题一直采用前模镶件或镶针的方法解决。问题点:由于上模镶件做排气用,零件外观面会产生一条拼合线,如注塑压力稍大还会产生飞边,从而影响产品外观。注塑缺陷改善前1,在柱子顶部会出现困气,无法通过工艺调试解决。2,在成型时,塑料总时最后在柱子顶端会合,空气集中在柱子中间,无法排掉改善后1,在困气位置,加孔排气。2,加孔后,塑料还是在中间熔结,但可以通过做排气镶针的方法,将气排掉。注塑缺陷分析:吸尘器附件箱,插附件位置在注塑成型时塑料总是最后注满,塑料流动的速度很快,并从四面包过来,空气无法极时排掉,因此会产生烧料、困气、熔接痕等现象。改进措施:将产品中间设计成碰穿孔,相当于产品其它位置的自然边,这样就可以在中间加排气槽,让空气从排气槽排出。结果:问题解决。注塑缺陷零件代号VA01PW.10.12零件名称下盖产品尺寸333*339*307出数1*1注塑机300T产品介绍:下盖产品为防止产品变形,有许多小的支撑筋,而且产品较高。问题点:一体下盖产品高度较高,模具采用大水口直接进胶,但进胶位置与下面大部分胶位是靠几根大的筋板连接,注塑时保压时间长,流动速度快,周圈的支撑筋板连接外观面,注塑时容易产生冷料斑。注塑缺陷改善前1,二板模,大水口直接进胶。2,产品材料为PP,大部分胶位靠,几桶筋板补充,注塑时,流速较快,容易形成冷料痕。3,此面会出现冷料斑。改善后1,因产品结构的原因,冷料痕无法避免。更改产品,将其筋板隔断。2,将此筋板隔断,注塑时,让外观面先充满,让冷却的料补充在筋板上。注塑缺陷分析:1,一体下盖,筋板直接连接到外观面,注塑时,有一部分料通过筋板直接到流到外观部位,但由于筋板较薄,一接触到外观面,流速降低并冷却,因此在外观面上留下冷料的痕迹。2,就原产品结构来看,周圈筋板起加强作用,无法去除。但如果将其隔断,让外观面先注满,冷料在筋板内也可解决此问题。改进措施:经分析和强度测试,隔断筋板仍然能满足强度要求。在模具加镶件隔断筋板与外观面的联系。结果:问题解决。注塑缺陷零件代号GT01FM.30.01零件名称打草头产品尺寸Φ81*43出数1*2注塑机128T产品介绍:本产品为风叶,筋板多,而且薄.问题点:注塑过程中筋板打不饱。注塑缺陷改善前1,改善前,试模后观察产品哪些筋板注塑过程中出现不饱的,在其位置加排气镶针.改善后1,改善后,模具前模用两块板锁在一起,两块板的分型处在R角处.上面板用慢丝割出,后面R板,用火花加工.注塑缺陷分析:改善前,筋板较多,而且筋板的厚度太薄.模具加工火花直接将前模加工出来,火花工作量大,而且电机容易变形.注塑过程中气体无法排出,故经常出现不饱模。改进措施:筋板采用慢丝和火花机加工,火花加工量减少,加工周期缩短,模具采用镶的结构,气体较易排出.结果:问题解决。注塑缺陷零件代号GT35FM.00.02零件名称右机壳产品尺寸171*141*61出数1+1注塑机200T产品介绍:本产品为打草机的右机壳。问题点:螺钉柱紧贴机壳内壁,在外表面容易产生缩印。注塑缺陷改善前1,改善前,由于螺钉柱直接连在壁上,胶位较厚.只能在注塑过程中提高保压,缩小缩印。改善后1,改善后,在模具如红色部分镶一只圆针。注塑缺陷分析:1,改善前,柱子连在壁上面,胶位很厚,缩印无法消除.2,改善后,通过中间加一支圆针,掏空肉厚部分,同时筋板和壁厚断开了。改进措施:镶针减胶防缩水。结果:问题解决。注塑缺陷零件代号GD31BX.00.03零件名称底座产品尺寸430*630*227出数1*1注塑机1000T产品介绍:割草机机壳,PP材料,筋板多且深。问题点:插杆位尺寸难控制,根部易拉白。注塑缺陷改善前1,靠均布6根筋配合杆子。2,每根筋为0.2度。3,配合受注塑条件影响。4,拉力过大,根部边沿发白。改善后1,以根部向上35mm为直身,紧配,35mm,以上为单边0.15度延伸到端部。注塑缺陷分析:1,产品整体体积比较大,插杆位相对缩水会小。2,在注塑过程中受机台,材料,注塑工艺的影响大。3,完全靠整体的筋板配合大小端尺寸相差过大。改进措施:1,配合筋分段,下段无拔模紧配,上段调整间隙。2,紧配部分适当增加预压量。结果:此结构设计对后续成型难度大,需设计替代结构。注塑缺陷零件代号EA25HA2005零件名称后盖产品尺寸200*178*93出数1*1注塑机300T产品介绍:本产品为汽油机后盖。问题点:产品的筋板较多,筋板前面有R角,筋板必须出在前模,但出在前模又容易粘模.注塑缺陷改善前1,改善前,筋板前面有R角,筋板出在模具前模,生产中产品很容易粘在前模,生产带来很大困难。改善后1,改善后,筋板前模出到R角的根部,其他出在后模.注塑缺陷分析:1,改善前,容易粘前模.2,改善后,不粘前模,不影响外观。改进措施:筋板的分型面在筋板前面R角根部。结果:问题解决。注塑缺陷模具案例•进胶选择•卷线器座进胶----------------25-27•托盘进胶------------------34-36•电机罩进胶-----------------53-55进胶选择零件代号TVDXJX.01.01零件名称卷线器座产品尺寸146*143*23出数1*1注塑机168T产品介绍:吸尘器卷线器座,需控制变形,直接大水口进胶。问题点:进胶在中间位置无法修平。改善前1,大水口在红色面进胶,修剪水口时会留下一段,无法剪.2,凸出部分会影响产品结构.改善后1,红色面长高与筋齐,反面偷胶.2,水口剪可以采用一段平刃口在根部修平。进胶选择分析:在设计时考虑到的不仅是产品的结构功能,还需考虑注塑工艺,后处理,运输过程,装配。在不影响产品结构的前提下尽可能满足模具加工和注塑工艺.改进措施:将进胶面加高便与修剪水口。结果:问题解决。进胶选择零件代号VJ01PF.10.11零件名称托盘产品尺寸236*206*81.5出数1*1注塑机150T产品介绍:VJ/VL/VH托盘与下盖、滤撑栏配合,装配强度要求较高。问题点:托盘与滤撑栏装配的三个开口处容易产生熔接痕,尤其在冬天,产品比较脆,容易开裂。进胶选择改善前由于产品对真圆度有要求,所以采用3点进胶方式,但未考虑到与滤撑栏配合处的熔接线。改善后为保证真圆度,仍然采用3点进胶,将进胶角度调整到与滤撑栏相配的三个缺口的相切处,注塑时熔接痕会偏离最弱处。进胶选择分析:1,二板模,3点平行进胶。2,产品材料为PP,与之配合的件有下盖、滤撑栏,配合部位受力较大,且容易产生熔胶痕。3,因产品需保证相对较高的真圆度,所以采用3点进胶方式,但3点进胶的方式必定会产生熔接痕。当吸尘器在温度较低的情况下工作时,容易断裂。4,通过流动分析发现进胶口位置刚好处在3个配合缺口的中间,注塑时两边塑料刚好在口部最弱处会合,熔接痕由此产生。改进措施:调整胶口到与配合口部相切处。结果:问题解决。进胶选择零件代号GD01BX.00.01零件名称电机罩产品尺寸213*130*137出数1*1注塑机380T产品介绍:割草机罩在电机上端,挡草,挡水。问题点:进胶点在正中最高点,同时此斜度过大,进胶点不能自然成型.进胶选择改善前1,进胶点在斜面,进胶点接触面比较大,在热流道正常注塑时会有溶胶流出。2,成型后取出产品时会产生拉丝。3,修剪会发白。改善后1,模具上已无改善.2,进胶点修剪后热风枪吹平去应力。进胶选择分析:1,进胶点在斜面时,接触面超过正常,拉丝,溶胶流出。2,产品上发白有应力,注塑中会有溶痕。改进措施:增加后处理。结果:进胶点不能设计在斜面。进胶选择模具案例•模具强度•前风管变形-----------------4-6•底座深杆位破裂---------------7-9•接长杆变形-----------------16-18•料箱偏芯------------------19-21•弯管接头出模----------------22-24模具强度零件代号GD21BX.00.08零件名称底座产品尺寸559*340*213出数1*1注塑机650T产品介绍:1.三点热流道,尾部需出行位中抽行位。2.深筋深柱位偏多。问题点:司筒针偏位,造成根部破孔。改善前司筒针冷却不均,司筒针固定部分过长,注塑偏一边,成品柱位根部破开,司筒顶出柱位变形,飞边过多,司筒针易断。改善后整体镶件改成铍铜,两柱位间连接筋板降30mm,增加镶件强度。模具强度分析:1,司筒针凸出部分过高140MM,侧面进胶时冲偏司筒针。2,此处空间小,镶件过多,筋板过深,镶件强度不够,散热慢。3,司筒针中做水路更是水流过小,冷却不均。改进措施:1,不影响两侧强度的前提下减少司筒针凸出部分,改成如图段差式。2,细小部分改成铍铜做。结果:1,此处产品结构需重新设计。模具强度零件代号GF21BL.00.02零件名称前出风管产品尺寸79*48*262出数1*2注塑机400T产品介绍:前出风管为扁状长管子。问题点:产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