三、潍柴天然气发动机培训资料之案例分析

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潍柴天然气发动机之故障案例分析•故障诊断与排除原则:•发动机出现故障时,采用先易后难逐一排除法!•在未弄清楚问题前,不要轻易更换任何配件!•注意记录故障码!在未弄清楚问题前,不要轻易清除故障码!故障案例分析•故障分类•第一类故障:发动机无法启动•第二类故障:发动机启动困难(能起动,但较困难)•第三类故障:发动机自动熄火•第四类故障:发动机动力不足•第五类故障:发动机怠速不稳•第六类故障:发动机放炮•第七类故障:发动机气耗高•第八类故障:发动机反水•第九类故障:排气制动失效故障案例分析第一步:根据故障灯读取故障代码,确定故障点,若无法确定转下一步。第二步:检查档位是否处于空档位置、空档开关是否正常;检查副熄火开关是否正常,若还无法起动转下一步。第三步:检查整车起动线路及电瓶是否正常,若还无法起动转下一步。第四步:判断起动机工作是否正常,若还无法起动转下一步。第五步:检查点火系统是否正常,若还无法起动转下一步。第六步:检查气瓶压力是否正常,检查NGP燃气压力是否正常,并进一步检查FMV出气接口是否出气。第七步、拆开信号发生器盖,检查点火正时是否正常。第八步、测试节气门是否工作正常。第九步:检查发动机本体部分,如气门间隙等。第十步:若是主机厂内调试,考虑气瓶内的气质成分;若发动机运行时间较长,检查氧传感器接插件是否短路,空气气路是否堵塞严重,混合器小孔是否堵塞等。故障案例分析(无法启动)故障案例分析(无法启动)故障案例11、描述:一台CNG发动机不能启动,仪表盘上的气压表显示值为10bar,进一步检查加气口处操作面板上仪表气压显示为O。此时仪表盘上的指数失效,判定为可能是气瓶没气或气路阀门没有打开。打开气瓶上的手动阀,仪表上的气压表指数为10bar,发动机正常起动。2、故障分析:此时仪表盘上的指数失效,可能是气瓶没气或气路阀门没有打开。3、故障处理:打开气瓶上的手动阀,仪表上的气压表指数为10bar,发动机正常起动。•故障案例2•1、故障描述:一台CNG发动机无法起动,检查气瓶压力仪表显示气瓶压力足够,轻轻松开减压器进气口没有天然气冒出,说明高压天然气没有到达减压器。判断高压气路不通。高压气路上有一过流保护阀。过流保护阀的作用是:当天然气供气系统出现超量泄漏时,过流保护装置能够自动关断系统气源,以达到安全、保护的功能。当开气瓶阀门过急,天然气流速过快时会导致气路过流保护。更换过流保护阀后正常。•2、故障原因:过流保护阀故障•3、故障处理:更换过流保护阀。或者是拔掉过流保护阀阀芯。故障案例分析(无法启动)•故障案例3•1、故障描述:一台CNG发动机无法起动,气瓶压力正常,故障指示灯亮,软件检测NGP压力低,轻轻松开减压器出气口中,起动马达时无燃气流出,判定为减压器故障,更换减压器后正常。•2、故障分析:减压器是CNG发动机中将高压燃气变为低压燃气的关键部件。减压器工作时加热,以防止结冰。减压器上有一开关电磁阀,电磁阀受发动机线束受钥匙开关控制。电磁阀打开,高压天然气流入减压器内部,当电磁阀打不开时,将造成不过气。同时,减压器工作原理是通过弹簧控制膜片工作的,若膜片出现故障,则不能提供准确的减压压力。另外,天然气在减压过程中,需要吸收热量,须保持减压器水循环畅通。若水循环堵塞,则造成减压器结冰。故障可能原因:1、减压器电磁阀故障;2、减压器膜片故障;3、减压器水循环堵塞。•3、故障处理:更换减压器,并保持减压器水路的良好循环。故障案例分析(无法启动)•故障案例4、•1、故障描述:一台CNG发动机无法起动,诊断软件查看NGP值远低于8bar。启动马达,松动减压器出气管,有天然气流出,松开燃料计量阀出气口无天然气流出,将燃料计量阀上的低压电磁阀线束插头修复后,发动机正常起动。•2、故障分析:低压电磁阀集成在燃料计量阀上,是中压气路上的一个开关,其开关受ECU控制,线束接触不良会导致电磁阀无法打开,无无休止然气无法,需要燃料计量阀总成,临时处理办法可抽取电磁阀阀芯。2.0系统燃料计量阀采用了BOSCH喷嘴,取消了低压电磁阀.•3、故障处理:修复低压电磁阀线束插头。故障案例分析(无法启动)•故障案例5•1、故障描述:一台发动机无法起动,检查起动机、点火系统、发动机线路等正常,使用软件清洗模式测得燃料计量阀喷嘴不动作,更换后发动机正常启动。•2、原因分析:燃料计量阀喷嘴按照发动机的点火顺序接受ECU的指令交替循环以一次的频率喷射燃气,使用诊断软件清洗模式时,ECU给出一定频率的信号要求燃料计量阀动作,若不动作,说明喷嘴出现故障,若诊断软件显示NGP为0或14.7左右,可能为NGP传感器故障,此时,发动机也无法启动,需更换NGP传感器或燃料计量阀总成•3、故障处理:更换燃料计量阀。故障案例分析(无法启动)•故障案例6•1、故障描述:一台发动机无法启动,打开点火钥匙,故障灯不亮。检查发动机保险盒,发现一20A保险断,更换后保险丝后,发动机正常启动。在启动瞬间检查保险丝处是否有24V电压,若无则检查相应的继电器和保险丝。•故障分析:发动机线束有一保险盒,其中有继电器和保险片。分别控制ECU的电源输入及输出。继电器出现故障或保险片断,将会导致ECU断电,或执行器无法执行ECU的相关指令。造成发动机无法起动。另外,若整车供给发动机的24V电源信号接触不良,也会导致发动机无法起动,此时,需检查整车线路。整车电路出现故障无法提供24V电源时,ECU和电脑之间不能连接。可通过是否能够正常连接ECU或电脑来判断是否存在整车电路电源问题。•故障处理:更换发动机线束保险片。故障案例分析(无法启动)•故障案例7•1、故障描述:一台发动机无法启动,燃气供给正常,发动机线束保险片和继电器正常,24V电压正常,拆下一缸高压线,插一火花塞,使火花塞地电极接地,火花塞不点火,说明点火系统故障,进一步检查发现点火线束接地不良。•2、原因分析:1、发动机点火线束专门有一接地线,若接地不良,点火线圈不动作,导致无法点火。2、当各缸火花塞均不点火时,故障原因可能是点火模块、ECU、线束本身故障,或者是三者之间连接不良。比如插头松动等。3、检查点火线束接地线时一定要细心,如接头虽然接地良好,但有可能是接地线从中间断掉,不易查找。•3、故障处理:修复点火线束接地线,发动机正常启动。故障案例分析(无法启动)•故障案例8•1、故障描述:一台发动机无法启动,点火系统、燃气供给系统正常,打开钥匙时,电子节气门不动作,初步判断为电子节气门问题,进一步使用诊断软件中电子节气门测试模式,测试时,发现踏油门踏板时,电子节气门的命令值与反馈值不一致,说明电子节气门出现故障。•2、故障分析:电子节气门的性能好坏可以但使用软件测试模式进行判断。•3、故障处理:更换电子节气门。故障案例分析(无法启动)•故障案例9•1、描述:检查起动机运转正常;拆下火花塞,发现缸内有水,确认是发动机清洗液。启动马达把缸内水吹出,将火花塞擦干,测试火花塞打火正常。拆下FMV至混合器燃气管接头,启动马达发现喷气正常。•检查点火正时:将发动机盘车至一缸上止点,检查信号盘,发现点火提前角不对,调节点火提前角后发动机可正常启动。•2、故障分析:WP6、WP10、WP12系列气体机采用6+1齿信号盘获得点火信号源,点火提前角通过信号盘来调整。信号发生器轴转动,导致点火提前角发生变化。故障案例分析(无法启动)•调整方法如下:•2.1、盘车至一缸压缩上止点:从飞轮壳观察窗看飞轮0度刻度线OT与飞轮壳刻线对齐;进、排气门皆完全关闭(标志:与进排气门分别对应进排气摇臂的进排气门间隙均存在,用手能摇动摇臂)。•2.2、拆下信号发生器结合组上的端盖,松开10GB/T93螺母;•2.3、调整传感器齿盘上的TDC标志:信号盘上的TDC标志对准CAM传感器的中心(使齿盘上的刻线竖直);齿盘的信号齿与传感器之间的间隙为1±0.5mm•2.4、重新预拧紧10GB/T93螺母和松装端盖。•2.5起动发动机,用点火正时灯测量点火提前角,此时点火提前角度数应与软件诊断页面中的提前角度数保持一致。若不一致,则需进一步调整。故障案例分析(无法启动)•若转速传感器出现故障,发动机也无法起动,需更换转速传感器。•3、故障处理:调整点火提前角。故障案例分析(无法启动)1、齿盘的信号齿与传感器之间的间隙为1±0.5mm2、齿盘上TDC刻线与CAM传感器中心线对齐•故障案例10•1、故障描述:一台发动机无法启动,检查发现启动转速太低(最低启动转速为100r/m),检查电瓶电压,当电瓶电压低于18V时,启动瞬间电压低于8V,小于ECU工作电压,给电瓶充电后发动机正常启动。•2、故障分析:电瓶电压不足,发动机启动转速太低,导致发动机无法启动。在寒冷地区,环境温度零下20度以下时,发动机长时间停置,低温环境下机油粘度太大,起动机带动发动机转动时的阻力较大,此时,发动机的转速太低,达不到发动机点火的最小转速。易导致发动机不能起动。•3、故障原因:给电瓶充电,保证24V左右的电瓶电压。在寒冷地区,采取措施给发动机加热,同时使用低温机油。•4、故障处理:给电瓶充电。故障案例分析(无法启动)•故障案例11•1、描述:1.1主机厂内新车调试时,一台WP10LNG发动机无法启动。起动线路、起动机、电瓶正常,用起动机多次带动发动机均无法启动,因此排除起动系统故障;拆下各缸火花塞,均跳火,排除点火系统故障;拆下FMV到混合器的燃气管,启动时也喷气,NGP为8.5bar,排除气瓶和发动机燃气供给系统故障;检查信号发生器盘,在1缸压缩上止点时,TDC刻度线对正传感器中心,说明点火正时正常。最后观察LNG气瓶出液管到水浴式汽化器的不锈钢管路表面没有上霜,正常情况,在打开LNG罐出液阀门后,这段管路时上霜的。分析是LNG供气量不足,虽说稳压罐表显示压力够,可能是气体里的甲烷含量不足。重新加液后,顺利启动。•2、故障分析:主机厂为了节约燃气费,给车辆仅加30升LNG,由于LNG瓶内存储着氮气,如果氮气压力高,LNG加入量会更少,直接导致供气不足,无法启动。此类问题一般在主机厂内或更换气瓶时发生。•3、案例处理:重新加液后,顺利启动。故障案例分析(无法启动)•故障案例12•1、描述:主机厂内新车调试时,一台CNG发动机无法启动。检查空档开关、启动机、电瓶等正常;检查线束、ECU、点火模块、点火线圈、高压线、火花塞等点火控制区系统正常,检查点火正时等正常;检查气瓶压力正常,燃气供气系统正常;测试更换节气门正常;检查发动机进气管路、中冷管路、排气管路、缸压等,发动机仍然无法启动;更换气瓶中CNG,发动机顺利启动。•2、案例分析:主机厂装车前对CNG气瓶做保压试验,即往气瓶中充氮气,试验完毕之后会排空氮气。气瓶中的氮气未能排净,导致瓶中天然气纯度太低造成发动机无法启动。•3、案例处理:重新充气后,顺利启动。故障案例分析(无法启动)•故障案例13•1、描述:一台发动机无法启动,发动机燃气电控系统正常,最后检查发现发动机推杆弯曲,气门完全顶死。•2、原因分析:无气门间隙。•3、故障处理:更换发动推杆,重新调整气门间隙后,发动机正常起动。故障案例分析(无法启动)•故障案例14•1、描述:1台发动机新车调试时不能启动。检查发现诊断软件与ECU之间不能连接,火花塞不点火,检查电路线束发现ECU和ECU线束连接的其中一个插头坏掉,并且一个插针被塞实,将ECU相对应的针顶进去了。更换ECU线束,并将ECU针脚拔出来,发动机顺利启动。•2、原因分析:ECU与线束之间的连接在主机厂内装配,主机厂人员操作不当造成线束插头和ECU插针损坏。•3、更换ECU线束,修复ECU插针后正常。故障案例分析(无法启动)•故障案例14•1、描述:台发动机新车调试时不能启动。检查发现诊断软件与ECU之间不能连接1,火花塞不点火,检查电路线束发现ECU和ECU线束连接的其中一个插头坏掉,并且一个插针被塞实,将ECU相对应的针顶进去了。更换ECU线束,并将ECU针脚拔出来,发动机顺利启动。•2、原因分析:ECU与线束之间的连接在主机厂内装配,主机厂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