各位领导、专家大家好!油井找堵水配套工艺完善与应用前言一、油井找堵水工艺存在的问题二、找堵水工艺完善与提高三、现场应用情况及效果评价四、经济效益评价五、结论与认识汇报的主要内容2020/5/214前言采油三厂综合含水大于80%的油井有375口,占开井数的57%。因此,在高含水开发阶段通过对出水层段和套漏位置的识别,采取针对性措施,对层间、层内水淹、水窜层进行封堵,改善吸水和产液剖面,挖掘油井层间潜力,是提高采收率的重要手段。80%,283,43%95,85,13%80-90%,146,22%90-95%,144,22%采油三厂油井含水分布图ZYYT一、油井找堵水工艺存在的问题1、特殊井找水符合率低,影响堵水有效率影响找水资料准确性井温找水井筒干扰因素多中子寿命受矿化度影响碳氧比受孔隙度影响Y221封找漏对井况要求高套变井、多漏点井、窜槽井、补贴管和4寸套井缺乏有效的找漏手段。导致找水准确率为75.4%,堵水有效率为79.5%。一、油井找堵水存在的问题2、堵水后生产层能量不足,影响堵水效果出水层也是主力层封堵水淹层效果不理想低含水层没有能量补充降液降油一、油井找堵水存在的问题3、常规卡封管柱不能满足生产需要Y221封隔器下放管柱座封,造成管杆偏磨加剧。无法加药、测液面、洗井。封隔器不能验证密封性,找漏资料准确率低。液压找堵水一体化工艺资料准确率低。一、油井找堵水存在的问题导致开关器动作影响资料准确性通过液压控制开关器动作层间差异、反洗井低渗油层堵水使用的无机颗粒化学堵剂施工压力高,堵水半径小,有效期短;套变井、补贴管、4寸套井挤堵后钻塞,作业时间长和施工风险大。4、化学堵水工艺有待完善一、油井找堵水存在的问题找水工艺油井找水水井找水测井温找水封隔器找漏含水上升快含水缓慢上升C/0找水中子寿命测剩余油文明寨和卫城浅层油藏卫城和马寨深层油藏三参数五参数吸水剖面测试氧活化、验封与动态不符合测产液剖面氧活化特殊井找漏、验窜自验封找漏项目思路项目思路堵水工艺油井堵水水井堵水出水层位不明确液压调层调剖打塞化堵卡封出水层位明确分注挤堵改善层间矛盾补充地层能量Y221卡封Y241丢手Y221卡封填砂Y441丢手Y341丢手Y221自验封补贴段卡封机械调层管柱不留塞挤堵ZYYT二、找堵水工艺的完善与提高(一)找水工艺完善与提高1、氧活化工艺与卡顶封管柱配合提高资料准确率二、找堵水工艺的完善与提高氧活化找漏通过测取流速和方向判断吸水部位当地层负压、套漏部位压力高不吸水,影响测试结果因此配合卡顶封或填砂实施氧活化找漏、找窜窜槽低压层确保漏失部位吸水提高氧活化资料准确率二、找堵水工艺的完善与提高WC229-2井2007年4月含水由93.6%上升至99.6%,液面由1128m上升至井口。氧活化找漏时分析该漏失层能量较高,应用卡顶封管柱配合氧活化找漏。漏失段1128.69-1204.6m和1666.37-1672.37m,并用Y221管柱对漏失段顶界以上进行验套,资料符合。根据找漏资料进行了化堵施工,取得较好效果。窜槽、漏失低压层051015202530356-16-86-156-226-297-67-137-207-278-38-108-178-248-319-79-149-219-2810-510-1310-2010-2711-311-1011-1711-2412-16065707580859095100日产液量日产油量含水(一)找水工艺完善与提高1、氧活化与Y221卡顶封配合提高资料准确率(一)找水工艺完善与提高二、找堵水工艺的完善与提高氧活化找漏后根据漏失位置,再次有针对性地用Y221找漏管柱进行验证,保证资料准确性。窜槽、漏失低压层2、与Y221找漏管柱资料相互验证,提高资料准确性二、找堵水工艺的完善与提高WMN126井2007年3月22日含水由85.5%上升至100%,液面由1504m上升至井口,分析套漏。因该井在1658m-1680m有补贴管,漏失层压力较高,而生产层压力低。填砂、氧活化找漏后,再次下入Y221找漏管柱对补贴管以上进行验套,确保化堵的成功实施。2、与Y221找漏验套管柱资料相互验证,提高资料准确性0510152025303540453-13-113-213-314-104-204-305-105-205-306-96-196-297-97-197-298-88-188-289-79-179-2710-710-1710-2711-611-1611-267580859095100105日产液量日产油量含水漏失低压层(一)找水工艺完善与提高创新内容:实现找漏管柱封隔器自验封功能,提高找漏资料准确性。2007年现场试验4井次,其中验套3井次,卡封堵水1井次,工艺成功率75%、资料准确率100%。二、找堵水工艺的完善与提高3、提高油井找漏资料准确性(一)找水工艺完善与提高完善内容:针对性选井:用于浅层油藏,以利于地面对开关的控制,提高工艺成功率。在杆式泵座两端接4根3寸油管,便于杆式泵座卡到位。提拉杆下带加重杆,便于控制器复位。完善施工设计,防止校深仪器误开开关。先下泵后座封,防止杆式泵不到位。二、找堵水工艺的完善与提高4、提高大层间差异井找水资料准确性油层2油层4油层3油层1开关杆式泵控制器提拉杆Y221封隔器Y111封隔器通过机械方式调层,避免层间差异导致开关动作、提高资料准确性。(一)找水工艺完善与提高二、找堵水工艺的完善与提高2007年5月在WM404井试验,采用两级两段分层开采。措施前日产液36.5m3,日产油0t,含水100%。6月10日调层后,日产液2.5m3,日产油1.2t,含水52%。4、提高大层间差异井找水资料准确性(一)找水工艺完善与提高二、找堵水工艺的完善与提高5、监测资料与动态结合,提高堵水有效率日产液量0102030日产油量02468含水050100堵漏卫18-C20井构造井位图及措施前后生产曲线卫18-侧20井动态分析层间窜,通过氧活化找窜验证后实施挤堵重炮。2007年动态分析找水17口井,15井次实施堵水措施13口井见到增油效果,有效率86.7%,其中卡堵水10口井,化堵3口,年累增油1018t,累降水2735m3。(一)找水工艺完善与提高创新完善内容:在封堵层段较薄的井,通过两级Y341封隔器胶筒悬挂卡封管柱。配套应用不投球液压丢手和过流凡尔,实现卡封丢手和下泵一趟管柱完成。二、找堵水工艺的完善与提高Y341无锚定丢手管柱(二)、堵水工艺完善与提高1、提高卡封工艺对井况适应性完善与应用二、找堵水工艺的完善与提高WC142井4月份含水由81.6%上升到94.8%;测剩余油后卡封生产。由于卡封层段厚度仅有19m,因此采用Y341无锚定卡封丢手管柱。同时应用不投球液压丢手和过流凡尔实现卡封丢手和下泵一趟管柱完成。措施后较堵水前下降5.3个百分点,累计增油568t。10月4日检杆后生产正常。(二)、堵水工艺完善与提高1、提高卡封工艺对井况适应性完善与应用WCY1-2井氧活化找漏确定补贴管顶部漏失二、找堵水工艺的完善与提高球座支撑卡瓦Y341封-98(反向)44mm泵校深短节地层补贴管顶部漏失针对补贴管内卡封无配套工具情况进行的创新:水力卡瓦和Y341-98水井封隔器实施油井卡封。对工具进行改造,反向下井,适应油井特点。采用过流凡尔,卡封生产一趟管柱完成。针对上下套管内径不同,采用Y441配合丢手。(二)、堵水工艺完善与提高2、特殊井况条件下机械堵水工艺研究与应用日产液量0102030日产油量0510152025含水0204060801002-243-73-183-294-94-205-15-125-236-36-146-257-67-177-288-88-198-309-109-2110-210-1310-2411-411-1511-2612-7卡封丢手洗井9月因结蜡无法洗井,换封,下入Y441防顶丢手管柱,并于10月15日正常洗井,目前日产液13.4m3,日产油9.4t,含水30%,累计增油1926.8吨。WCY1-2井措施前后生产曲线二、找堵水工艺的完善与提高应用超细无机颗粒堵剂,提高低渗层封堵效果。堵剂初凝后进行钻冲,平均单井节约钻冲时间17小时。对套变井、4寸套和套管补贴井,应用不留塞挤堵工艺。2007年应用不留塞挤堵技术7口,工艺成功6口,工艺成功率85.7%,封堵合格率100%,累计减少钻塞时间570小时以上。(二)、堵水工艺完善与提高3、特殊井况条件化学堵水工艺研究与应用二、找堵水工艺的完善与提高WMC1902007年5月含水突然上升至97.8%,井温资料显示补贴管上部有3处异常。采用不留塞填砂挤堵,施工中正挤密度为1.5g/cm3的TT-DJ堵剂15m3,正挤清水5m3,最高泵压24Mpa,关井反应15min,下管钻冲后,关井候凝,试压合格。措施后含水下降4.7个百分点。051015202530354045504-225-15-105-195-286-66-156-247-37-127-217-308-88-178-269-49-139-2210-110-1010-1910-2811-611-15t0102030405060708090100%日产液量日产油量含水图20WMC190不留塞堵水措施前后生产曲线二、找堵水工艺的完善与提高2006年堵水低无效井,15%是由于封堵一类层后,因差层能量不足,导致措施后供液不足。2007年通过转注、补孔等水井措施,实行先期注水、提高油藏压力,然后对油井进行堵水。通过有针对性地对17个井组实施油水井找堵水措施,有15个井组效果明显,见效率88.2%,累计增油2783.5t,降水7469.7m3。(三)油井堵水与水井的井组间协调,充分启动目的层二、找堵水工艺的完善与提高二、找堵水工艺的完善与提高(三)油井堵水与水井的井组间协调充分启动目的层其次以井组为单元,实施单井堵水与井组整体效果相结合,通过挤堵强吸水层限制一线井的低效循环,补充二线井的能量,保证井组的稳升率。2007年实施12个井组,其中产量上升8个井组,稳定3个井组,下降1井组,日减液174.3m3,日增油12.7t,累积增油1439.1t,取得较好的措施效果。二、找堵水工艺的完善与提高(三)油井堵水与水井的井组间协调充分启动目的层日产液量25303540455055606570日产油量123456含水89909192939495969798液面770970117013701-11-81-151-221-292-52-122-192-263-53-123-193-264-24-94-164-234-305-75-145-215-286-46-116-186-257-27-97-16图22卫95-183井组生产状况日产液日产油含水动液面三下5三下4卫95-183细分二线卫95-113见效打塞三下5三下5三下4一线卫95-64受低渗油藏层储层物性影响,油层易受到伤害,在不采取措施情况下很难见效;针对因地层污染造成产能低的情况,利用重炮和酸化等措施恢复产能。2007年实施堵水和解堵等9井次,见效8井次,有效率88.9%,累计增油2115.2t,降水4137.2m3。二、找堵水工艺的完善与提高(四)挤堵和解堵相结合,提高措施效果卫11-37井生产沙三下4-5,与新卫11-15井注采反应明显,呈高含水生产状况,综合含水达97.4%,通过层间剩余油分布再认识,认为沙三下7-8层系具有挖潜潜力,实施挤堵卡封酸化,动用沙三下7-8。措施后,日产液30.8t,日产油6.3t,日增油5.5t,含水下降5.6个百分点,取得了较好的措施效果。二、找堵水工艺的完善与提高(四)挤堵和解堵相结合,提高措施效果05101520253035404-94-164-234-305-75-145-215-286-46-116-186-257-27-97-167-237-308-68-138-208-279-39-109-179-2410-110-810-1510-2210-29