超级13Gr油管内壁缺欠原因及对性能影响

整理文档很辛苦,赏杯茶钱您下走!

免费阅读已结束,点击下载阅读编辑剩下 ...

阅读已结束,您可以下载文档离线阅读编辑

资源描述

2015年第44卷第8期第48页石油矿场机械犗犐犔 犉犐犈犔犇 犈犙犝犐犘犕犈犖犜 2015,44(8):4852文章编号:10013482(2015)08004805超级13犌狉油管内壁缺欠原因及对性能影响杨向同1,吕拴录1,2,彭建新1,王 鹏3,刘文红3,高文祥1,杨双宝1,耿海龙1,李金凤3,朱丽娟3(1.塔里木油田,新疆库尔勒841000;2.中国石油大学材料科学与工程系,北京102249;3.中国石油集团石油管工程技术研究院,西安710077)摘要:采用管道内窥镜对超级13Cr油管内壁进行了宏观检查,对发现的疑似缺欠用超声波进行复检,对含有缺欠的油管取样进行理化试验。分析结果后认为油管内壁缺欠对其抗内压强度没有影响,但缺欠部位会首先发生腐蚀,可能诱发应力腐蚀开裂和腐蚀疲劳裂纹。油管内壁缺欠的产生原因与轧管工艺不当有关。目前,油管生产厂采用的打磨方法无法从根本上消除油管内壁的缺欠。关键词:油管;内壁;缺欠;腐蚀中图分类号:TE931.207   文献标识码:A   犱狅犻:10.3969/j.issn.10013842.2015.08.011犆犪狌狊犲犃狀犪犾狔狊犻狊狅狀犐犿狆犲狉犳犲犮狋犻狅狀狅狀犐狀狀犲狉犛狌狉犳犪犮犲犪狀犱犐狋狊犈犳犳犲犮狋狅狀犘犲狉犳狅狉犿犪狀犮犲狅犳犛狌狆犲狉13犆狉犜狌犫犻狀犵YANGXiangtong1,LYUShuanlu1,2,PENGJianxin1,WANGPeng3,LIUWenhong3,GAOWenxiang1,YANGShuangbao1,GENHailong1,LIJinfeng3,ZHULijuan檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪檪33 结论1) 通过理论与试验方法研究了膨胀管胀后与套管之间的悬挂力。研究结果表明,随着过盈量的增加,悬挂力的增幅与膨胀力的增幅并非正相关;在安全作业范围内膨胀力与悬挂力之间存在相对最优阀值,该阀值由密封件材料特性决定;以金属铜为密封件,当过盈量为1.4mm时单位膨胀力获得最大悬挂力。2) 在厚壁圆筒理论基础上推导的膨胀管悬挂力计算结果以及ABAQUS模拟研究与试验结论有较高的一致性,研究结果可作为膨胀管现场施工的参考依据。3) 膨胀管材料特性与密封件结构存在巨大的改进空间,是今后的研究方向。参考文献:[1] 沙庆云,任毅.石油专用管材生产技术的现状及进展[J].鞍钢技术,2000(6):1315.[2] 李作会.膨胀管关键技术研究及首次应用[J].石油钻采工艺,2004,26(3):1719.[3] 关大新,杨文晨.特殊抠油井管的发展[J].天津冶金,2001(增刊):2023.[4] 高连新,史交齐.油套管特殊螺纹接头连接技术的研究现状及展望[J].石油矿场机械,2008,37(2):1519.[5] StewartRBShell.Expandabletubularspromisetocutcostswhileincreasingstepoutandwelldepths[G].DRILINGCONTRACTOR,November/December1998:3739.[6] 杨明.可膨胀管明显提高钻井效率[J].世界石油工业,2000:7(3):3537.[7] 王俊芳,曹鸿斌,孙朝林,等.国外套管钻井技术综述[J].断块油气田.2001,8(6):6768.[8] 徐宜山.胀管技术简介[J].科学与财富,2010(6):2223.[9] 张建兵,施太和,练章华.钻井实体膨胀管技术[J].石油机械,2003,31(增刊):128131.[10] 韩伟业,裴晓含,李益良,等.膨胀管抗外挤强度试验研究[J].石油矿场机械,2014,43(5):5659. 收稿日期:20150230 作者简介:杨相同(1972),男,甘肃武山人,1996年毕业于中国石油大学(华东),高级工程师,从事测井和试油技术研究和管理工作。(1.犜犪狉犻犿犗犻犾犉犻犲犾犱,犓狅狉犾犪841000,犆犺犻狀犪;2.犕犪狋犲狉犻犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犈狀犵犻狀犲犲狉犻狀犵犇犲狆犪狉狋犿犲狀狋,犆犺犻狀犪犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔狅犳犘犲狋狉狅犾犲狌犿,犅犲犻犼犻狀犵102249,犆犺犻狀犪;3.犜狌犫狌犾犪狉犌狅狅犱狊犚犲狊犲犪狉犮犺犐狀狊狋犻狋狌狋犲,犆犺犻狀犪犖犪狋犻狅狀犪犾犘犲狋狉狅犾犲狌犿犆狅狉狆狅狉犪狋犻狅狀,犡犻’犪狀710077,犆犺犻狀犪)犃犫狊狋狉犪犮狋:Thispapergivesmacrographinspectionforinnersurfaceofsuper13Crtubingwithpipelineendoscope,andtheimperfectionfoundperendoscopearereinspectedwithUT,andsometubingcontainingimperfectionweresampledforphysicsandchemistrytest.Itwasconsideredfromtestresultthattheimperfectiononinnersurfaceoftubingisnotaffectedtoitsperformance,butitwillcausecorrosionfirstthatmayinduceSCCandcorrosionfatiguecrack.Theimperfectiononinnersurfaceoftubingisnotonlyrelatedtounreasonablerollingtechnology,butalsorelatedtotubeblank.Theimperfectiononinnersurfaceoftubingcouldnotberemovedpertheburnishingmethodpresent.犓犲狔狑狅狉犱狊:tubing;innersurface;imperfection;corrosion  超级13Cr马氏体不锈钢油管对表面缺欠特别敏感,满足ISO13680标准规定的N5刻槽探伤要求的超级13Cr油管在高温高压井使用也会发生失效事故。某高温高压井超级13Cr油管接箍发生断裂事故,失效分析认为断口起源于没有超过N5刻槽的原始裂纹[1]。对某高温高压井油管起出检查,油管内壁存在氧化皮的部位首先发生腐蚀[2]。对某高温高压井油管应力腐蚀开裂事故分析结果,裂纹起源于外壁腐蚀坑[3]。201403发现部分超级13Cr油管内壁存在不同程度的划痕缺欠,划痕有明显手感,目测呈凹陷型,大多数划痕长度0.3~6.0m,部分油管几乎全长存在划痕。部分油管内壁存在不同程度打磨痕迹,打磨部位均在管端附近,打磨部分均匀光滑,用手触摸无棱角。为了搞清油管内壁质量状况,本文对油管内表面质量进行了检测。1 油管内壁质量检查1.1 油管内表面打磨形貌油管内表面划痕及打磨形貌如图1。从图1可知,该批油管在出厂之前由于内壁存在质量问题进行了打磨处理。图1 油管内壁划痕和打磨痕迹1.2 油管内窥镜检查及打磨位置测量采用管道内窥镜对111根88.9mm×6.45mm超级13Cr油管内壁进行了检查,并对打磨位置和油管长度进行了测量,发现12根油管内壁有疑似缺欠(如图2)。图2 油管内壁缺欠检查结果及打磨位置1.3 超声波复检及解剖检查结果采用HS600型数字式超声波探伤仪对所有内窥镜检查发现疑似缺欠的12根油管复检,2根油管存在没有超标的缺欠波形。其中6226号油管内窥镜检查发现在距外螺纹接头端部0.99~1.99m的内壁存在线性缺欠,采用超声波对该处复检,示波屏显示的波形高度为N5刻槽报警值的62.5%。对该油管内壁缺欠部位纵向解剖后缺欠形貌如图3~4。·94· 第44卷 第8期      杨向同,等:超级13Gr油管内壁缺欠原因及对性能影响图3 6226号油管在距外螺纹接头端0.95~1.99m处解剖后内壁线性缺欠形貌图4 6226号油管在距外螺纹接头端0.95~1.99m处解剖后内壁线划痕形貌2 理化检验2.1 化学成分分析采用直读光谱仪对该油管试样材料进行化学成分分析,符合ISO13679标准要求(如表1)。2.2 力学性能检测沿油管管体纵向取宽度为25.4mm的板状拉伸试样、7.5mm×10mm×55mm和5mm×10mm×55mm的夏比V型缺口冲击试样和硬度块试样。力学性能试验结果如表2~3。材料拉伸、冲击和硬度试验结果表明,油管试样材料拉伸强度、屈服强度、伸长率、夏比V型缺口试样冲击功和硬度符合ISO13680和塔里木油田技术条件规定。2.3 金相分析取样进行金相分析,结果如表4和图5,组织均为回火马氏体,金相组织和晶粒度正常。表1 化学成分狑B%化学成分CSiMnPSCrMoNiVCuAlTi实测结果0.0230.190.170.0110.001212.062.015.700.0200.0720.027ISO13680规定0.030.50.5≤0.02≤0.00511.513.51.53.04.56.50.50.010.5表2 拉伸试验和硬度试验结果试样抗拉强度/MPa屈服强度/MPa断后伸长率/%硬度/HRC超级13Cr油管管体88785624.026.2~26.5ISO13680≥793758~965≥12.5≤32表3 冲击试验结果试样-10℃纵向吸收能量(已经换算为10mm×10mm试样)/J超级13Cr油管管体178~182ISO13680规定≥40表4 金相分析结果试样非金属夹杂物ABCD薄厚薄厚薄厚薄厚组织晶粒度级别超级13Cr油管管体0.501.50000.50M回7.5图5 油管管体组织  在油管试样线性缺欠处取样,某些缺欠位置金属流线断开(如图6)缺欠最大深度0.17mm,为管图6 2号88.9mm×7.34mm油管缺欠位置金属流线断开·05·           石油矿场机械                2015年8月 体名义壁厚的2.6%。油管缺欠与管体内表面基本垂直,靠近内表面较宽,靠近尾端处较细窄,内有灰色物质(如图7)。图7 油管内壁线性缺欠及附近金相组织2.4 能谱分析对油管试样线性缺欠位置进行电子显微镜能谱分析。缺欠内灰色填充物富含氧元素,判断其主要为金属氧化物(如图8和表5)。图8 线性缺欠剖面能谱分析位置表5 能谱分析结果狑B%光谱COCrFeNiMoTotal光谱1033.819.6653.740.961.83100.00光谱21.8031.738.7554.771.381.57100.00光谱32.16013.0277.775.361.69100.002.5 气密封及水压爆破试验2.5.1 气密封及水压爆破试验方案1) 在气密封试验中,试压介质为氮气,气体内压至95%VME,保压15min,以最大排量卸载;再次重复施加气体内压至95%VME,保压15min,以最大排量卸载。记录压力随时间变化曲线。2) 若无泄漏,进行水压爆破试验。2.5.2 气密封及水压爆破试验结果油管试样在气密封试验过程内压达到96MPa(按照实测壁厚计算,应力达到95%VME)未发生泄漏。随后进行水压爆破试验,爆破压力值超过管体内屈服压力值(96MPa),试样爆破位置均在油管管体(如表6)。表6 内压试验结果油管试样名称气压试验水压爆破试验试压次数95%VME/MPa稳压时间/min压力/MPa失效位置88.9mm×6.45mm13Cr油管第1次9615第2次96151493 结果分析3.1 内窥镜检查效果及精度管道内窥镜可观察油管内壁各

1 / 5
下载文档,编辑使用

©2015-2020 m.777doc.com 三七文档.

备案号:鲁ICP备2024069028号-1 客服联系 QQ:2149211541

×
保存成功