降低凝结水泵电机耗电率汽机运行QC小组包头第三热电厂QC活动成果一、小组简介小组名称汽机运行QC小组成立时间2011年2月课题名称降低凝结水泵电机耗电率课题类型现场型组长高健活动日期2011.1~2011.12课题注册2011.1.15小组成员7人注册编号2011QC-000活动频次1~2次/月QC活动时间20课时小组基本情况制表人:高健时间:2011年2月21日一、小组简介小组成员简介序号姓名性别年龄文化程度职务小组分工1高健男30本科汽机专工组长2赵家雨男31本科汽机主控组员3刘志伟男31本科汽机主控组员4许峰男28本科汽机主控组员5李全明男28本科汽机主控组员6王科男31大专汽机主控组员7高慧男37大专汽机主控组员制表人:高健时间:2011年2月21日二、设备系统简介凝结水泵双机各配备3台50%容量的凝结水泵,凝结水泵流量436T/H,扬程285m。配套电机配套电机电压等级为6KV,功率500KW运行方式单机凝结水泵正常运行时为变频控制,负荷高于220MW,启动备用凝结水泵设备简介二、设备系统简介凝结水系统简介MMM2009年#1机组A/B凝结水泵,#2机组A/C凝结水泵改为一拖二的变频控制方式。可以通过凝结水泵变频器或除氧器上水调门来调整除氧器上水流量,控制凝汽器、除氧器水位。2009年#1机组A/B凝结水泵,#2机组A/C凝结水泵改为一拖二的变频控制方式。可以通过凝结水泵变频器或除氧器上水调门来调整除氧器上水流量,控制凝汽器、除氧器水位。三、选题理由创优标准华能集团优秀环保型机组要求凝结泵电机耗电率不高于0.18%实际状况目前我厂凝结水泵电机耗电率维持在0.31%—0.32%目前我厂凝结水泵耗电率与华能集团优秀环保型机组凝结水泵电机耗电率指标存在很大差距四、现状调查调查一:2007年至2010年凝结水泵电机平均耗电率(%)凝结水泵电机耗电00.050.10.150.20.250.30.350.40.452007年2008年2009年2010年#1机组#2机组全厂制表人:刘志伟时间:2011年2月18日四、现状调查调查二:2010年年10月至2011年3月凝结泵耗电率(%)00.050.10.150.20.250.30.351011121232010年10月至2011年3月凝结水泵耗电率数据统计#1机组#2机组制表人:刘志伟时间:2011年2月18日五、目标设定0.320.2200.050.10.150.20.250.30.35现状目标凝泵耗电率凝泵耗电率制表人:高健时间:2011年2月18日将凝结水泵电机年平均耗电率降低至0.22%。六、原因分析原因分析图1料泵压头高技术水平有待提高运行压力高阀门节流热工逻辑料泵压头高技术水平有待提高冷却水水质不好冷却器脏污运行压力高阀门节流热工逻辑机料环法培训工作力度不够泵压头高阀门严密性阀门内漏质量问题技术水平有待提高轴承温度高换热不好冷却器脏污运行压力高阀门节流热工逻辑选型偏大人凝结水泵电机耗电率偏高六、原因分析末端因素统计2序号末端因素1培训工作力度不够2凝结水泵选型偏大3凝结水再循环阀门内漏4除氧器上水调门存在节流5凝结水泵电机冷却水水质不好七、要因确认要因确认计划序号末端因素确认方法确认标准负责人计划完成时间1培训工作力度不够调查分析员工是否理解进行优化调整的重要性,以及由此带来的经济产出;高健2011.3.152凝结水泵选型偏大测量分析根据泵组设计参数,并向厂家技术人员进行调研。高健2011.4.13凝结水再循环调门漏流测量分析校验凝结水再循环流量计,再循环调门全关状态再循环流量应为0T/H。赵家雨2011.2.204除氧器上水调门存在节流观察分析远方就地确认除氧器上水调门位置,机组负荷在180MW以上,调门应全开;许峰2011.2.205凝结水泵电机冷却水水质不好统计分析对循环水水质、凝结水电机冷却器清洗情况进行统计,记录、对比清洗周期;高慧2011.6.25制表人:高健时间:2011年4月21日七、要因确认要因确认过程培训工作力度不够确认标准:员工是否理解进行优化调整的重要性,以及由此带来的经济产出.确认方法:调查分析确认人:高健确认时间:2011.3.11确认情况:对汽机运行主控、副控进行了技术讲课,并进行了主观能动性的调查,出台了相关规范、规定。凝结水泵选型偏大凝结水再循环调门漏流除氧器上水调门存在节流凝结水泵电机冷却水水质不好七、要因确认要因确认过程凝结水泵选型偏大培训工作力度不够确认标准:根据泵组设计参数,并向厂家技术人员进行调研。确认方法:调查分析确认人:高健确认时间:2011.3.28确认情况:与凝结水泵厂家技术人员进行了探讨、确认了凝结水泵选型偏大的事实。凝结水再循环调门漏流除氧器上水调门存在节流凝结水泵电机冷却水水质不好七、要因确认要因确认过程凝结水泵选型偏大培训工作力度不够确认标准:校验凝结水再循环流量计,凝结水再循环调门全关状态再循环流量为0T/H。确认方法:调查分析确认人:赵家雨确认时间:2011.2.22确认情况:通过校验表计、对比参数,确认了凝结水再循环调门存在漏流现象,在凝结水运行压力高时尤为明显。凝结水再循环调门漏流除氧器上水调门存在节流凝结水泵电机冷却水水质不好七、要因确认要因确认过程凝结水泵选型偏大培训工作力度不够确认标准:远方就地确认除氧器上水调门位置,机组负荷在180MW以上,调门应全开;确认方法:调查分析确认人:许峰确认时间:2011.2.23确认情况:通过现状调查,并对除氧器上水调门历史曲线的查阅得知除氧器上水调门一直处于未全开状态。凝结水再循环调门漏流除氧器上水调门存在节流凝结水泵电机冷却水水质不好七、要因确认要因确认过程凝结水泵选型偏大培训工作力度不够确认标准:对循环水水质、凝结水电机冷却器清洗情况进行统计,记录、对比清洗周期;确认方法:调查分析确认人:高慧确认时间:2011.5.20确认情况:对比分析凝结水泵电机冷却器清洗周期、清洗情况冷却水质等确认了水质易结垢,影响换热效果。凝结水再循环调门漏流除氧器上水调门存在节流凝结水泵电机冷却水水质不好培训工作力度不够1凝结水泵选型偏大2除氧器上水调门存在节流3七、要因确认要因确认结果八、制定对策对策一:加大员工培训力度1要因对策目标措施其他培训力度不够负责人:高健完成期限:2011年3月31日实施地点:生产现场对员工进行岗位技术培训;出台相关规定,并设立奖励机制让员工从思想上意识到凝结水泵优化运行的重要性;工作中真正的做到负荷变动,积极调整八、对策计划对策二:降低凝结水泵扬程2要因对策目标措施其他凝结水泵选型偏大降低凝结水泵扬程,降低凝结水泵耗电率负责人:高健完成期限:2011年5月10日实施地点:长沙水泵厂与凝结水泵制造厂家技术人员联系,进行凝结水泵叶轮改造八、对策计划要因对策目标措施其他除氧器上水调门存在节流减少除氧器上水调门节流损失负责人:赵家雨完成期限:2011年3月1日实施地点:工程师站、集控室根据机组负荷情况调整除氧器上水调门开度。对策三:调整除氧器上水调门3对策三:调整除氧器上水调门3九、对策实施对策实施二与凝结水泵生产厂家技术人员研讨后,将凝结水泵取掉一级叶轮,由原来的8级叶轮改为7级叶轮。降低凝结水泵扬程对策实施一加大员工培训力度对员工进行岗位技术培训;对凝结水泵优化运行调整成绩突出的人员给予奖励。对策实施三负荷高于180MW时全开除氧器上水调门;负荷低于180MW,保证凝结水运行压力不高于1.1MPa。调整除氧器上水调门十、实施效果项目对策前对策后结果加大员工培训力度不能根据机组负荷变动及时调整除氧器上水调门提高了运行人员主观能动性负荷变动,积极调整,预期效果降低凝结水泵扬程凝结水泵扬程:285mm.流量436T/H凝结水泵扬程:240mm,流量:430T/H同频率下,凝结水泵电机电流下降5A。调整除氧器上水调门机组负荷在150MW—300MW之间时,除氧器上水调门开度在45%—75%机组负荷不高于180MW,凝结水运行压力维持在1.0—1.1MPa,机组负荷在180MW以上时,保持除氧器上水调门开度为100%。凝结水泵变频器利用率显著提高,凝结水泵电机节能效果显著。对策前后主要指标对比制表人:李全明时间:2011年6月11日十、实施效果对策前后凝结水泵电机耗电率分布折线图00.050.10.150.20.250.30.350.40.452007年2008年2009年2010年2011年#1机组#2机组全厂制表人:王科时间:2012年1月3日2011年双机凝结水泵电机平均耗电率为0.21%。目标完成!十、实施效果调整前后凝结水系统运行画面调整前调整后十、实施效果年节约60万元直接经济效益估算十一、巩固措施加强员工培训工作,增强工作责任心定期校验热工表计,防止各定值出现偏移统计实验数据,出台优化运行调整方案,指导运行人员调整与凝结水泵厂家联系,进一步进行凝结水泵叶轮改造工作开展QC活动的积极性提高运用QC方法的能力有所提高优化运行改进意识增强达成目标取得效益十二、总结及今后打算总结选择新的课题继续开展QC活动为企业创造经济效益十一、总结及今后打算今后打算