成型设备改善成果报告

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成型设备改善成果报告时间:2018.5.9报告人:郑少华背景:1.成型设备系统压力异常,低压保护、切料及背压等功能丧失无法修复。2.操作面板及拨码按键老化,无相关配件更换。3.泵浦内部元器件磨损,设定值与实际不相符,致产品品质不良损失。诉求:1.降低损失,提高设备综合效率:71%→83%。2.功能复原,确保产品品质稳定性。具体做法:1.电气系统改善2.液压系统改善3.油管老化更换一:背景、诉求东芝170T(B2)日精210T(C4)铭机150T(B3)铭机150T(B2)入厂日期:1989入厂日期:1993入厂日期:1992入厂日期:1994入厂日期:1992二:成型5台设备改善展示图铭机200T(D2)问题点:1.电气系统、功能丧失2.泵浦老化磨损问题点:1.泵浦老化磨损2.电气系统、动能丧失问题点:1.泵浦老化磨损2.电气系统、动能丧失问题点:1.油泵控制器异常2.功能缺失问题点:1.M-M参数板程序丢失2.系统压力异常升级改造:1.功能修复2.电气系统+液压系统升级改造:1.功能修复2.电气系统+液压系统改造日期:2015改造日期:2018改造日期:2016改造日期:2017改造日期:2017服役26年服役26年服役23年服役23年服役25年三:改善成果分析(综合效率、维修费用)1.设备综合效率2.年维修费用用现状改善后现状说明1.设备老旧,能力/效率降低;2.故障率高,配件难买,维修技术难度大,维修费用高;3.功能缺失,生产受限;改善说明1.操作简便,画面清晰;2.线路简单,故障率低;3.具备电木机之所需功能,生产不受限;4.设备可维护保养,可传承四:改善方向(电气系统、液压系统)1.电气系统改善:原旧系统拨码按键老化、破损无配件更换改善后操作简便易懂现状改善后现状说明1.泵浦内部元器件老化磨损,压力无法调整,工艺调整受限;2.故障率高,配件难买,维修费用高;3.输出压力油温高,密封件老化快;改善说明1.泵浦输出稳定,压力/流量可调整,工艺不受限;2.故障率低,配件易买,便于后期维护保养;3.油温低,提高泵浦使用寿命;液压部----泵浦压力/流量比例阀2.液压系统改善五:2018年设备油管老化改善计划计划:123456781.泵浦主轴漏油●2.锁模阀台及射出阀台漏油(“O”型圈)●3.锁模主油管、回油管以及老化油管等●1.射出油缸漏油2.锁模主油管、回油管及老化油管等3.锁模阀台及射出阀台漏油1.锁模主油管、射出油管及回油管2.锁模阀台及射出阀台漏油及比例阀台等1.锁模阀台及射出阀台漏油及比例阀台等2.泵浦主轴油封3.锁模主油管、射出油管及回油管1.锁模阀台及射出阀台漏油及比例阀台等●2.泵浦主轴油封●3.锁模主油管、射出油管及回油管●1.锁模阀台及射出阀台漏油及比例阀台等2.泵浦主轴油封3.锁模主油管、射出油管及回油管费用合计:16000元作成:审核:核准:月份编号保养项目2设备铭机(150T)--B2铭机(150T)--B456铭机(200T)--D2铭机(200T)--D3143铭机(200T)--C1铭机(200T)--C33000费用(元)20002000300030003000保养项目保养前保养后备注压力管老化定期更换压力管标识更换“日期”字样压力管老化定期更换,密封件老化液压阀密封件更换油箱表面清洁,毛刺处理定期观察液压阀渗油状况1.压力管及液压阀密封件老化更换谢谢!

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