双子表面活性剂降压增注技术

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1双子表面活性剂降压增注技术2表活剂降压增注概述1双子的降压增注机理2降压增注技术现场应用3降压增注技术推广前景4报告内容3低渗透油田产量方式:注水开采吸水能力差,且吸水能力不断下降水注井能量扩散慢,注水压力不断上升注水启动压力高,渗流阻力大表活剂降压增注技术概述1近年来开展了解除堵塞为主的配套技术攻关,初步形成了低渗透油藏注水井系列增注技术4注水井增注措施酸化解堵化学解堵地层造缝,效果好效果好,成本低效果好,成本低处理半径小,只能处理近井地带为低渗透油田找到了一种新的增注方法表活剂增注效果好成本低不仅处理近井地带堵塞还能预防地层堵塞并提高洗油效率压裂5Ⅱ降压增注技术原理改善油、水渗流特性,减小渗流阻力,并配套酸化等工艺措施,实现降压增注的目的。1.抑制粘土膨胀2.降低界面张力小油滴降低残余油饱和度降低毛管力提高水相渗透率减小边界层,降低渗流阻力3.解除贾敏效应4.改变润湿性6双子表面活性剂特点优异的润湿改变性能双子优势良好的水溶性耐高温良好的界面性能抗盐耐酸双子表面活性剂:一种性能优异的表面活性剂,能够解决水井注入压力高、欠注严重的问题。7Ⅲ降压增注技术应用现场典型区块、井例营8——DXY12-X244史深100——史更104井夏502——JDXI504-1辛68——DXX68-110面14——M14-6-X10381、区块特点——现河史深100油藏埋深3150-3450m平均孔隙度18.5%平均渗透率13.3毫达西埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏F3F5F4F1F2梁11断层河91断层河10断层F3F5F4F1F2梁11断层河91断层河10断层史深100水井总井(口)水井开井(口)日注(方/日)开分注井(口)欠注井(口)欠注水量(口)层段合格率383579001433660史深100地区水井总井38口,水井开井35口,日配注总量1205m3/d,日实注790m3/d,平均单井日注22.5m3/d,层段合格率60%。欠注井14口,欠注水量336m3/d。史深100地区水井现状表9项目数据项目数据完钻日期完钻井深(m)3400.0油层套管尺寸及深度139.7/3397.5m人工井底(m)3387.0油层部位套管壁厚(mm)9.17/7.72水泥塞深度3387.0射开层位沙三中1-2联顶节方入(m)水泥返高1130.0油补距(m)4.19投(转)注日期2002.6最近一次作业日期2009.9最大井斜/深度方位角特殊套管位置特节:2224.5-2227.04、3164.73-3167.27套管壁厚及深度(m)7.72:308.44-2355.82,其余为9.17史更104井基本数据史更104井油层数据层位射孔井段厚度渗透率孔隙度泥质含量声波时差沙三中13184.0-3190.06.0133.618.4513.783沙三中23204.0-3212.08.0333.218.244.985沙三中23215.1-3220.04.9124.415.494.478沙三中23234.4-3235.81.452.6819.032.385沙三中23237.6-3246.09.5298.6317.785.283典型井例——史更104井降压增注实验10史更104井前期注水情况时间泵压MPa套压MPa油压MPa日注m3/d2011.528.627.628.67措施前注水情况11作业井史分析及欠注原因分析05年7月30日检管增注泵压30MPa油压35MPa日注50m31月后,压力不变,日注17m305年12月27日换井口后开井泵压30MPa油压35MPa日注15m3持续至2006年4月15日检管增注上作史更104井2005年至今3次检管增注作业2次酸化措施效果不明显欠注问题一直没有有效解决2007年5月31日酸化增注泵压30MPa油压4MPa日注39m3,20天内泵压不变,油压上升为30MPa日注33m309年9月30日酸化增注泵压29.5MPa油压29.5MPa日注40m34天后,泵压、油压没降、日注下降到17m3泵压油压微变下、日注一直在10m3左右检管增注作业:降压效果差有效期短、注入量不断下降酸化作业:降压效果明显压力上升快注入量下降快有效期短12对岩石表面进行处理解除近井污染堵塞疏通地层,恢复油井供液能力,实现该井的正常注水。双子表活剂增注对该井最有效的措施13史更104界面张力润湿性耐温、耐盐等双子表活剂配伍性研究配方设计确定最佳体系双子表面活性剂选型14注入流程注液颧上水管线搅拌器过滤器增压泵注入管线2011年6月18日,进行了双子表活性剂降压增注施工Oilfield设备简单、施工方便!15史更104井注入曲线2011-6-1至2011-11-23•作业后效果显著双子表活剂体系注入后注入压力明显下降,注水量显著增加,9个多月持续有效,累计注水量8,442m3。低渗油藏史更104井,施工前日注水量7m3,油压28.6MPa,措施效果:油压:28.6MPa下降为21MPa,继续下降4天后为19.5MPa,前后压力下降了9.1MPa,降压率为31.8%,日注水量:7m3上升为40m3,注水量增加了33m3,提高了5倍注水量!取得显著增注效果。162、区块特点——东辛营8含油层系为沙二段油藏埋深2045-2680m细粒岩屑长石砂岩为主储层为中高渗透率具有油稠、粘土含量高的特点工作区块封闭断块营12-23营12-121营2营6-22井号注水层位泵压油压套压日注水量配注水量日欠注欠注类型DXY12-139沙二8(2)13.313.313.10200200套管错断DXY12X232沙二10(8)13.315.415.20200200后期堵塞DXY12X156沙二7-913.313.312.81.7200198.3后期堵塞DXY12-142沙二7-913.313.312.80100100后期堵塞DXY6-19沙二10-1112.912.912.6458035物性差启动压力高DXY12-86沙二10-1113.913.913.48610014物性差启动压力高DXY12c94沙二10-1114.314.313.8658015物性差启动压力高DXY12X204沙二10-1114.114.113.68810012物性差启动压力高DXY12-132沙二10-1514.114.113.225.910074.1物性差启动压力高DXY12-124沙二10-1114.514.51484.6195.2110.6物性差启动压力高DXY12-196沙二15-W14.414.414.206060物性差启动压力高DXY12-185沙二12-1514.114.113.15813072物性差启动压力高DXY12X170沙二12-1514.114.113.690200110物性差启动压力高合计9口544.21745.21201营8地区水井现状表营8块开39口水井,其中13口欠注,占33.3%,欠注问题突出!单井增注施工:DXY12-X244、DXY12-X254和DXY12-X259,3井组。17Oilfield表1DXY12X244井基本数据完钻井深(m)2321油层套管组合方式一级钻井泥浆密度(g/cm3)1.2斜井造斜点(m×度)1801.5×0.92人工井底(m)2307套管1:尺寸*壁厚*深度(mm*mm*m)139.7*9.17*2321补心高(m)5.25最大井斜(m×度)2233.25×16.13水泥返高(m)套管2:尺寸*壁厚*深度(mm*mm*m)油补距(m)4.74特殊套管(m)1709.55-1711.76;2104.21-2106.40;固井质量合格套管3:尺寸*壁厚*深度(mm*mm*m)基本单元代码DXBA套管钢级N80典型井例——DXY12X244降压增注实验表2DXY12X244井油层数据层位油层井段(m)厚度(m)电测解释实射井段(m)厚度(m)孔隙度(%)渗透率(10-3μm3)泥质含量(%)备注S二10(8)2233.1/2237.84.7/1油层2233.1/2237.84.7/122.9110.417.3已射S二10(9)2240.6/2241.81.2/1油层2240.6/2241.81.2/121.36927已射18该井2011年2月14日酸化转注,初期油压13.1MPa。日注50m3。一周后注水量下降为0m3。后上增压泵18MPa日注30m3左右。3、前期注水情况措施前注水情况19施工目的双子BECDA清洗近井地带污染物提高基质渗透率清除近井地带残余油提高水相渗透率改变油层润湿性20双子表活剂的现场应用营12-X244井注入曲线2011-8-1至2012-3-12•作业后效果显著21•作业后效果显著措施前:油压18MPa,日注30m3措施后:油压:18MPa下降为9MPa,日注量上升为82m3,注水后压力持续下降,11天后降为6MPa,压力下降了12MPa,降压率为66.7%。日注量:30m3上升为87m3,注水量增加了57m3,提高了3倍注水量,取得显著增注效果。目前注水压力11.5MPa,日注水量上升为95m3。13个月持续有效,累计注水量31000m3,双子表活剂体系增注后效果十分显著!22•作业后效果显著措施前措施后配注增注水量(倍数)降压率井号压力(MPa)注水量(m3)压力(MPa)注水量(m3)Dxy12x254140194809492.8%Dxy12x25918251.596803.890%Dxy12x244183069580366.7%三口井的有效期分别为14个月、8个月和13个月,累计注水量分别为40598m3、16000m3和31000m3,效果十分显著!233、区块特点——临盘夏502油藏埋深3400多米平均孔隙度13.7%平均渗透率4.2毫达西埋藏深、高压、低渗、边水不活跃的岩性油藏史深100夏502块为油田典型的低孔、特低渗的欠注区块!该块的注水压力为27MPa,18口注水井只有2口正常注水,特别是新投产的503沙四油层,3口注水井投产即注不进。单井增注施工:JDXI504-1、510-X7和510-x4,3井组。24典型井例——JDXI504-1降压增注试验序号层位油层井段(m)实射井段(m)厚度(m)渗透率(X10-3μm2)孔隙度(%)泥质含量(%)14沙三下3268.6-3291.33273.4-3275.42.025.53213.35510.9623276.0-3278.02.03278.6-3280.41.83281.0-3288.07.03288.6-3291.02.4目前井别完井日期投产日期转注日期完钻井深(m)固井质量注水井2004.6.212004.8.172006.6.303454.0合格原人工井底(m)目前井底(m)联入(m)造斜点(m)最大斜度(o)所在深度(m)3426.313426.315.057.5603260.86套管程序套管外径(mm)套管内径(mm)下入深度(m)壁厚(mm)钢级耐压(MPa)水泥返高(m)1139.7121.36438.389.17N8063.420852139.7124.262947.157.72N8053.33139.7121.363439.959.17N8063.4套损类型套损位置套损描述鱼顶鱼顶描述无无无无无JDXI504-1基本数据JDXI504-1油层数据25措施前注水情况JDXI504-1前期注水情况时间泵压MPa套压MPa油压MPa日注m3/d2011.1126.525.526.51作业井史分析及欠注原因分析此井在2007.9.23和2011.9.10进行了2次酸化增注2011年9月10日酸化增注,开注初期,泵压油压皆为26MPa,日注28m3;10月30日油压26.5MPa,日注量下降到1m3,无法注入。酸化作业:没有降压效果注水量迅速下降有效期短(50天)26•作业后效果显著低渗油藏JDXI504-1,施工前日注水量1m3,油压26.5MPa,措施效果:日注水量:1m3上升为26m3,60天后注水量
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