催化烟气脱硫装置试运行总结2014.03.13

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资源描述

∕中国石油宁夏石化公司260万吨/年催化烟气脱硫装置试运行总结(2013.12-2014.3.13)炼油厂一联合车间2014年3月13日催化烟气脱硫装置试运行总结260万吨/年催化裂化烟气脱硫装置已于2013年12月9日一次开工成功,各项设计环保指标全部合格。该装置采用ExxonMobil公司的喷射文丘里(JEV)湿气洗涤系统(以下简称WGS)。该装置主要分为脱硫洗涤塔部分与排液处理系统(PTU)两部分,开工以来,运行状况总体较好,先简要总结如下:1.试运行情况:1.1脱硫洗涤塔部分:1.1.1原料性质对比:序号项目单位设计数值2014.1-2月在线监测均值1烟气流量Nm3/h(wet)3914432049192烟气温度℃1951873烟气压力Pa1500-526.54烟气组成vol%N270.86∕CO214.67∕H2O12∕O21.9∕CO0.55∕SO2mg/Nm3dry333402.7NOxmg/Nm3dry325657颗粒物mg/Nm3dry1281691.1.2净化后烟气指标对比:序号项目单位设计数值2014.1-2月在线监测均值1烟气流量Nm3/h(wet)4283572822942烟气温度℃60.430.963烟气湿度v%19.62∕4烟气组成vol%SO2mg/Nm3dry502.31颗粒物mg/Nm3dry5015.021.1.3物耗对比:序号项目单位设计数值2014.1-2月均值1碱液Kg/h563.3277.81.2排液处理系统(PTU):1.2.1外排水指标对比序号项目单位设计数值2014.1-3.13月外排水在线监测均值1排液率t/h29.519.282CODmg/L12045.6(质检分析63.75)3石油类mg/L10∕4氨氮mg/L15∕5硫化物mg/L1.0∕6氯离子mg/L1000405.797悬浮物mg/L7058盐wt%1∕9pH6.5-8.57.921.2.2补充水指标对比:序号项目单位设计数值2014.1-3.13月补充水1补充水t/h58.543.092CODmg/L28.773石油类mg/L∕4氨氮mg/L∕5硫化物mg/L∕6氯离子mg/L131.267悬浮物mg/L38盐wt%∕9pH7.921.3在运行中采取的措施及经验:1.3.1对外排水管理的要求1.3.1.1要求班组人员在采水样时务必要正确准时采样;在采样的同时用pH试纸进行测试比对,作好记录,防止出现由于采样问题引起的pH分析数据异常而误导对装置的操作调整;1.3.1.2应内操控制外排水量FI1222在13—15t/h;应随时对外排水COD在线监测数据进行监控;1.3.2洗涤塔操作要求:1.3.2.1洗涤塔液位的控制:要密切关注洗涤塔液位,LI1101/1102控制在40-45%,根据外排水量FI1222及时调整补水量FI1101;兼顾洗涤塔循环量FI1221及P1001A/B入口过滤器压差;1.3.2.2洗涤塔pH值的控制:洗涤塔循环泵P1001AB入口pH计AI1223A/B控制在7.0-7.2,串级控制,运行情况良好。1.3.3污泥泵P1006目前已投在连续运行状态,岗位巡检时必须检查该泵运行状况,防止澄清器至压滤机排泥管线堵塞;1.3.4滤液回流池LI2358液位控制50±20%,防止因滤液池内壁泄漏渗入地下而对设备基础造成隐患;2.存在问题:2.1脱硫洗涤塔部分:2.1.1洗涤塔液位LI1101/LI1102还需进一步校准确认。在运行期间出现了46%/55%时发现溢流管有少量循环液流出,故洗涤塔液位多控制在≯45%;2.1.2洗涤塔溢流管破虹吸管线因带有粉尘的粘液而发生堵塞。我们已将原来破虹吸管下接口进行了改造,把原管线的90度弯管改造为45度斜向下,并在破虹吸管漏斗处通入了小股补充水进行冲洗,保证了溢流管的畅通;2.2排液处理系统(PTU):2.2.1氧化罐风机出力(16m3/min)感觉不足。在目前入口烟气量20-24万标方/小时的处理量下,外排水量我们控制在12-20吨/小时时,在开双风机运转时,外排水的COD有时还较高,甚至达到120ppm以上;2.2.2压滤机操作费时费力。在我们改为压滤机连续进料时,两天就得进行一次压滤机切换、排泥操作;每月至少得进行一次滤布清洗工作;2.2.3污水缓冲罐(5.6m3)设计偏小。在外排水流程发生改变时,易造成冒罐事件;2.2.4滤液回流池及滤液回流泵(3m3/h)设计偏小。对滤液池液位控制造成困难。

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