山西河坡发电有限责任公司1号350MW超临界供热机组试运情况汇报

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山西河坡发电有限责任公司山西河坡发电有限责任公司2×350MW超临界供热机组2350MW超临界供热机组1号机组试运情况汇报资料尊敬的各位领导、各位专家:大家好!很高兴受邀参加本次超临界循环流化床机组技术交流会。现将河坡公司1#机组试运情况进行汇报,请各位专家提出宝贵意见。一、工程概况本工程位于阳泉市郊区荫营镇下烟村规划的白泉工业园区内,北邻307国道、东靠义白路,占地面积477.8亩。建设2×350MW超临界循环流化床间接空冷热电联产建设2×350 MW超临界循环流化床间接空冷热电联产机组,并向阳泉市区、郊区等区域提供1300万平方米供热热源。配置有两台1184T/h中国自主知识产权的超临界循环流化床锅炉(国内首批设计、制造)。除尘脱硫脱硝等环保设施按照超低排放设计与除尘、脱硫、脱硝等环保设施按照超低排放设计,与主体工程同步建设。本工程由山西格盟国际能源有限公司控股,阳泉市经贸资产经营公司参股,共同投资建设。项目计划总投资3269亿元实际控制在28亿以内项目计划总投资32.69亿元,实际控制在28亿以内,千瓦造价达到了4000元是同类机组造价较低水千瓦造价达到了4000元,是同类机组造价较低水平。。项目投产后,年发电量38.5亿千瓦时,年供热量560万吉焦,年销售收入约16亿元。机组设计发电标准煤耗302.2g/kw•h,主要转机组设计发电标准煤耗302.2g/kwh,主要转机采用变频调节,设计厂用电率比国内同类同规模机组降低2%。二、工程进展1.2013年9月15日,工程开工(主厂房浇第一灌砼)。,()2.2015年3月13日,1#锅炉水压试验完成。3.2015年6月10日,1#机组完成扣缸。4.2015年7月7日,厂用电受电。5. 2015年11月01日,#1机组首次并网。62016年130完成168小时满负荷试6.2016年1月30日,完成168小时满负荷试运。主要生产指标完成情况三、主要生产指标完成情况序项单位间序号项目单位168期间5月份1电负荷MW350350电负荷35352厂用电率%%4.884.32上网率%%3上网率%%94.7495.534发电煤耗g/kwh3083104g335供电煤耗g/kwh3243246补水率%6补水率%1.190.547发电水耗Kg/kwh0.20.368飞灰可燃物%10.354.34炉渣可燃物%69炉渣可燃物%2.473.06四、机组性能指标情况项目250MW工况实测250MW工况修正后指标350MW工况实测350MW工况修正后指标况实测指标况实测指标锅炉热效率(%)92.63292.63293.29193.291汽轮机热耗(kJ/kWh)8571827183768098发电煤耗(g/kW∙h)318.9307.7309.4299.2试验结果显示,机组经济性较高。以350MW为例该负荷热效率为93291%高350MW为例,该负荷下热效率为93.291%,高于设计值(9204%)主要体现在排烟热损失于设计值(92.04%),主要体现在排烟热损失和固体不完全燃烧热损失优于设计值和固体不完全燃烧热损失优于设计值。五锅炉环保排放介绍五、锅炉环保排放介绍炉内喷钙设计接入点是锅炉6个回料腿目炉内喷钙设计接入点是锅炉6个回料腿,目前为煤场入炉煤掺烧石灰石粉通过炉后湿法脱前为煤场入炉煤掺烧石灰石粉,通过炉后湿法脱硫达到超低排放。硫,达到超低排放。粉尘控制:布袋除尘+湿式电除尘粉尘浓粉尘控制:布袋除尘+湿式电除尘,粉尘浓度低于3mg/Nm³。g/。脱硝方式SNCR还原剂为尿素脱硝方式:SNCR,还原剂为尿素。在运行过程中通过试验得出不同部位的喷枪在运行过程中,通过试验得出不同部位的喷枪效率,优先选择效率高、氨逃逸少的喷枪。另外通过燃烧配风调整,抑制了NOX生成,在负荷低于250MW时,可以退出SNCR系统运行。目前通过段时间的摸索和调整每万度电目前,通过一段时间的摸索和调整,每万度电消耗尿素量比设计值减少了9.01kg。g。锅炉典型工况参数对比锅炉典型工况参数对比1、主汽参数序号参数单位设计值168期间目前工况序号参数单位设计值168期间目前工况1额定出力MW3503503502主蒸汽温度℃5715675663主蒸汽流量t/h1128102610624再热蒸汽温度℃5695675674再热蒸汽温度℃5695675675过热器减温水总量t/h82.44781346再热器事故喷水t/h05.710从上表看出,减温水用量较设计值偏大。主要是因为锅炉在90%以上工况,过热器烟气挡板开度大于65%时,尾部烟道存在振动,影响到挡板调节汽温,造成减温水用量较设计值偏大,待机组停运检查烟气挡板后确定原因。夏季工况由于背压增大,主汽流量略有增加。2、蒸汽及水压力序号参数单位设计值期间目前工况序号参数单位设计值168期间目前工况1过热器总压降MPa1.431.551.7降435572水冷壁压降MPa0.950.230.313省煤器总压降MPa0.210.050.08次汽侧总压降4一次汽侧总压降MPa2.591.831.995再热器总压降MPa0.210.220.235再热器总压降0.210.220.236再热器进口压力MPa4.5084.014.217再热器出口压力MPa 4.2983.793.98一次汽压降优于设计值0.6 Mpa,二次汽压降与设计值持平。目前机组处于试运期,采用单阀调节,节流损失偏大,再热汽汽压较设计值低。3蒸汽和水温度3、蒸汽和水温度序号参数单位设计值168期间目前工况1给水温度(机侧)℃278279.5278.12省煤器出口℃334323324省煤器出33433343水冷壁出口℃414.74164004低过出口℃4434424504低过出口4434424505中过1出口℃4784694836中过2出口℃5245175126中过2出口℃5245175127高过出口℃5715705668低温再热器进口℃3243213288低温再热器进口℃3243213289低温再热器出口℃46747047410再热器出口℃56856756710再热器出口℃568567567蒸汽和水温度属正常范围4空气流量4、空气流量序号参数单位设计值168期间目前工况1一次风流量万N/h49.442.239.01次风流量万Nm3/h49.442.239.02二次风流量万Nm3/h53.243.540.23高压流化风万Nm3/h2.362.172.114总风量万N/h10588.386.44总风量万Nm3/h0588.386.45引风机电流A466373/363362/3776引风机静压升kPa7.7846.526.44当前实际运行中总风量控制水平远低于当前实际运行中总风量控制水平远低于设计值锅炉各风机运行均有裕量引风设计值。锅炉各风机运行均有裕量,引风机在脱硫喷淋增加为5层后有定的调节机在脱硫喷淋增加为5层后仍有一定的调节余度。5、烟气温度序号参数单位设计值168期间目前工况床温1床温℃9039139452左侧炉膛出口℃8838338523右侧炉膛出口℃8838418623右侧炉膛出口℃8838418624左侧低温再热器进口℃8477998175右侧低温再热器进口℃8478008226左侧中温过热器1进口℃8117337507右侧中温过热器1进口℃8117427248左侧省煤器进口88左侧省煤器进口℃4804444579右侧省煤器进口℃48044445610左侧空预器进口℃30828929210左侧空预器进口℃30828929211右侧空预器进口℃30829329312左侧空预器出口℃13411411513右侧空预器出口℃134116120夏季工况床温升高,整体烟气温度均比冬季工况高,排烟温度低于设计值将近夏季况床温升高,整体烟气温度均比冬季况高,排烟温度低于设计值将近20℃。6、空气温度序号参数单位设计值168期间目前工况1空气预热器进口一次风左℃3534512空气预热器进口一次风右℃3534512空气预热器进口次风右3534513空气预热器出口一次风左℃2752542604空气预热器出口一次风右℃2752492565空气预热器进口二次风左℃3522415预次风3546空气预热器进口二次风右℃352041空气预热出次左7空气预热器出口二次风左℃2752522578空气预热器出口二次风右℃275262265空器端差(空器烟气空预器端差(空预器烟气进温度与热风温度的差值)进口温度与热风温度的差值)接近于设计值当前工况优于接近于设计值,当前工况优于168期间工况空预器清洁程度168期间工况。空预器清洁程度比较好。比较好。7、烟、风压力序号参数单位设计值168期间目前工况1空预器进口一次风压力kPa17.3416.5916.222空预器进口二次风压力kPa12.096.165.5高压流化风压力kP863高压流化风压力kPa48.650.449.14空预器出口烟气压力kPa‐4.34‐3.77‐3.454空预器出口烟气压力a4.343.773.45次实中值低一、二次风压实际运行中均比设计值低。8、烟风阻力序号参数单位设计值168期间目前工况序号参数单位设计值168期间目前工况1空气预热器一次风压降kPa2.452.732.53风道点火器压降kPa10.730.963火降7394风室风帽阻力kPa4.994.13.65床层阻力kPa87.947.956空气预热器二次风压降kPa2.451.882.037炉膛二次风口背压kPa6.53.853.68空预器烟气侧阻力kPa1.120.951.09低过、中过1阻力kPa0.340.420.3210低温再热器阻力kPa0.330.440.411省煤器阻力kPa0.320.280.25烟气侧总阻力812烟气侧总阻力kPa4.383.773.45空预器一次风侧压降接近设计值,其余压降均优于设计值。预器次风侧压降接设计值其余压降均优于设计值七、存在的问题、1锅炉启动过程中受热面壁温超温1、锅炉启动过程中,受热面壁温超温,尤其是中温过热器2尤其是中温过热器2。2锅炉屏再管屏壁温差较大2、锅炉屏再管屏壁温差较大。3在90%及以上负荷工况下过热器挡3、在90%及以上负荷工况下,过热器挡板开度大于65%出现振动现象,需要进一步大%,进检查原因。4因燃用煤种与设计值不同等原因4、因燃用煤种与设计值不同等原因,一次二次热风温度较设计值低一次、二次热风温度较设计值低。5目前机组单阀运行高压进汽节5、目前机组单阀运行,高压进汽节流损失较大,对高压缸效率有较大影响。流损失较大,对高压缸效率有较大影响。八、综合评价1、锅炉主汽参数、再热汽参数均能达到设计值。2锅炉各受热面蒸汽侧阻力烟气侧阻力优2、锅炉各受热面蒸汽侧阻力、烟气侧阻力优于设计值。。3、锅炉床温接近于设计值,排烟温度优于设计值。4机组能耗水平达到了设计值4、机组能耗水平达到了设计值。5、锅炉达到了超低排放要求。九、结束语九、结束语河坡新项目1号机组采用东方锅炉厂首批超临界循环流化床锅炉,在调试及试运期间,得到各参建单位、制造厂家、调试单位的大力帮助,提出大量的燃烧调整建议在此表示衷心感谢。同时感谢大的燃烧调整建议,在此表示衷心感谢。同时感谢大会组织者给予了我们一个非常宝贵的交流机会!今后,我公司将继续深入细致的开展工作,优化运行将能耗水平在现有基础上再上个台阶化运行,将能耗水平在现有基础上再上一个台阶,为循环流化床机组的发展贡献自己的力量。再次感谢各位领导、各位专家各位领导、各位专家

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