智能变电站典型案例分析一、误投检修压板检修压板在智能变电站和常规综自站的区别常规变电站检修压板的作用:为了防止在保护装置试验时有关报告向监控系统发送相关信息,干扰调度系统的正常运行,在装置检修时将检修压板投入。误投检修压板,只会导致保护动作软报文不会上传给监控后台,并不影响保护的正确动作。智能变电站,检修压板投入时远方不可投退压板、不可修改定值、不可切换定值区。且装置上送带有Test的品质位报文,是的保护闭锁拒动或者开关拒动等。在IED装置下装程序,检修工作时,需要投入该压板。案例1:建新264线路智能终端检修压板投入,建新264线路发生区内故障。现象:智能终端检修压板投入,则智能操作箱上“检修”灯亮,综自后台也有相应线路智能终端检修压板投入的报文。案例1:建新264线路智能终端检修压板投入,建新264线路发生区内故障。建新264线路发生区内故障,建新264线路保护正确动作,由于智能终端与保护的检修不一致造成264开关无法跳开,母差保护通过GOOSE组网接收到线路保护动作启动失灵的信息,且失灵电流达到动作值,失灵保护动作,跳开该段母线上其它开关。若此时,建新264线路发生区内故障。那么保护的动作行为会是如何了?总结一:智能终端检修压板投入,则智能终端上传的所有信息均带Test的品质位。那么线路故障,保护装置发送动作信息给智能终端,智能终端虽然接收到保护动作信息,但不做处理。相当于传统变电站的开关拒动。思考:1、若保护装置置检修时,又有什么影响?2、若合并单元置检修时,又有什么影响?3、若110kV变电站主变某侧支路智能终端误投检修,有何影响?二、GOOSE断链保护测控GOOSE交换机智能终端监控后台保护合并单元智能终端一次设备MMS网电缆GOOSE组网:直采直跳GOOSE网:案例2:闽清261线路保护直跳GOOSE断链,闽清261线路发生区内故障。现象:综自后台有GOOSE断链报文,GOOSE断链表相应灯亮,保护装置“GOOSE”告警灯亮。案例2:闽清261线路直跳GOOSE断链,闽清261线路发生区内故障。分析:闽清261线路直跳GOOSE断链意味着闽清261保护装置与智能终端的通讯中断。闽清261线路故障,线路保护动作,但由于直跳GOOSE断链,无法通讯,智能终端接收不到保护动作信息,不能动作跳开开关。母差保护通过GOOSE组网接收到线路保护动作启动失灵的信息,且失灵电流达到动作值,失灵保护通过直跳口跟跳261开关,失灵保护返回。若失灵无跟跳功能,将会使得失灵出口切除对应母线上的开关,造成严重的影响。若此时,闽清261线路发生区内故障。那么保护的动作行为会是如何了?总结二:GOOSE链路,有区分组网与直连。在出现链路断链异常时,应注意区别分析。直连口相对较重要些,发生故障时第一时刻造成影响;而组网口,一般在n-1的情况下,产生影响。思考:GOOSE信息量,哪些走组网口,哪些走直连口?三、SV投入软压板电流电压采样值101102100601600602#1变#2变案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出主接线方式110kV并列运行,10kV分列运行。#1、#2主变接102线路运行,101开关处冷备用,100开关运行,10kV侧601、602开关运行,母分600开关热备用,#1、#2主变110kV侧中性点均不投。保护配置101、102间隔各配置两套合并单元和智能终端一体装置,100开关配置两套合并单元和智能终端一体装置。#1、#2主变各配置两套电量保护,主变低压侧各配置两套合并单元和智能终端一体装置。110kV、10kV配置备自投。101102100601600602#1变#2变事故描述某日,101间隔合智单元(Ⅰ)套因处理缺陷要求101开关转冷备用,合智单元(Ⅰ)套置检修。为了不影响主变的正常运行,调度安排#1主变转至102线路运行,运维人员根据二次安措票要求将#1主变第Ⅰ套电量保护中101间隔SV投入软压板退出。14:00,缺陷处理完毕,运维人员根据调度指令逐步恢复送电,当操作至101开关转合环运行时,#1主变第Ⅰ套差动保护动作跳闸。案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出序号告警时间告警信息114:15:00.000101开关分位--分214:15:00.000101合位--合314:15:00.005#1主变保护(Ⅰ)套事故总信号动作414:15:00.005#1主变保护(Ⅰ)套比率差动动作514:15:00.026101开关分位--合614:15:00.026101开关分位--合714:15:00.026601开关分位--合814:15:00.027101开关合位--分914:15:00.027100开关合位--分1014:15:00.027601开关合位--分1114:15:00.031400VⅠ段交流母线欠压1214:15:00.032400V交流系统故障总告警1314:15:00.033#1UPS交流输入异常1414:15:00.034110kVⅠ段母线电压越下限1514:15:00.03610kVⅠ段母线电压越下限1614:15:00.03710kVⅡ段母线电压越下限1714:15:00.521#1电容器919低电压动作1814:15:00.522#2电容器929低电压动作1914:15:00.542#1电容器919开关分位--合2014:15:00.542#1电容器919开关合位--分2114:15:00.543#2电容器929开关分位--合2314:15:00.543#2电容器929开关合位--分2414:15:03.02010kV备自投事故信号总动作2514:15:03.02010kV备自投事故信号总动作2614:15:03.02110kV备自投跳601开关2714:15:03.02210kV备自投合600开关2814:15:03.04210kV母分600开关合位--合2914:15:03.04310kV母分600开关分位--分3014:15:03.064400VⅠ段交流母线欠压复归3114:15:03.065400V交流系统故障总告警复归3214:15:03.066#1UPS交流输入异常复归3314:15:03.06710kVⅠ段母线电压越下限复归3414:15:03.06810kVⅡ段母线电压越下限复归3514:15:09.068#1主变iPACS5941D(Ⅰ)套比率差动动作复归阅读报文后,可以得出事故经过:在合上101开关后,#1主变第Ⅰ套差动保护动作跳开两侧开关后,110kVⅠ母和#1主变失压,10kVⅠ母线失压,400V交流Ⅰ段母线失压,#1、#2电容器欠压动作跳闸。3000ms后10kV备自投动作,合上600开关,10kVⅠ、Ⅱ电压恢复正常,400V交流Ⅰ段母线欠压动作复归,#1UPS充电机输入异常复归。案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出101102100601600602#1变#2变事故分析报文分析判断:#1主变第Ⅰ套差动保护是在101开关合上后动作跳闸,#1主变第Ⅱ套保护在此过程没有保护动作报文,有三种可能性:①#1主变差动保护范围内发生故障,第Ⅰ套差动保护正确动作跳闸,第Ⅱ套差动保护拒动;②#1主变没有故障,第Ⅰ套差动保护存在故障误动作;③第Ⅰ套差动保护投切错误导致主变差动保护误动作。结合当天的工作,在处理101间隔合智单元时将第Ⅰ套电量保护101间隔SV投入压板退出,判断可能是由于101间隔SV投入压板漏投导致差动保护误动作,故第③种可能性最大。案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出101102100601600602#1变#2变事故处理参考步骤(1)立即查看#2主变负荷,若有重载或过载应立即汇报调度;(2)查看监控主机上#1主变第Ⅰ套差动保护101间隔SV投入软压板,发现该软压板在退出状态,立即将该软压板投入;(3)查看#1主变差动范围内一次设备情况,未发现异常;(4)向调度汇报:事故原因是由于#1主变第Ⅰ套差动保护101间隔SV投入软压板未投入造成#1主变第Ⅰ套差动保护误动作,现已将该软压板投入,#1主变差动范围内检查未发现异常,申请#1主变送电,依据调度指令将#1主变由热备用转接101线路运行;(5)依据调度指令,在#1主变恢复送电后,将10kVⅠ段母线转由#1主变供电,恢复10kV母线正常分列运行方式。案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出101102100601600602#1变#2变案例要点分析在智能变电站中,保护装置中的间隔SV投入软压板非常关键,相当于间隔接入保护的“总开关”,当这块软压板投入时,相当于“总开关”是运行的,保护装置接收该间隔的SV采集量,并纳入计算;当这块软压板退出时,相当于“总开关”是退出的,保护装置不接收该间隔的SV采集量,不纳入计算。因此,在间隔运行时,保护装置中的该软压板必须在运行。本案例中,工作时把#1主变第Ⅰ套差动保护101间隔SV投入软压板退出,避免消缺工作影响主变保护的正常运行,但是在工作结束后忘记将该软压板投入,在101开关转运行后,101开关流过负荷电流,但是主变差动保护不计算101开关的电流,使差动保护出现差流,而差动保护动作不经电压闭锁,差流达到动作值即出口跳闸,造成差动保护误动作。案例3:运行主变电量保护SV间隔投入压板误退出101102100601600602#1变#2变某站接线方式如图所示。主变保护采用双套配置方式。运行方式:进线101、102开关运行,主变低压侧601、602开关运行,其余热备用问题一:在601间隔第一套合并单元发生异常故障时,如何处理?问题二:在100间隔第一套合并单元发生异常故障时,如何处理?思考?