工程质量通病控制探讨(201307)演示文稿

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资源描述

工程质量控制探讨——***************工程一、概况:本工程位于广州市白云区。建筑物包括一栋业务楼八层、一栋十四层、一座多功能厅和一座看台,其中两幢各有一层地下室。总建筑面积29096平方米。在施工过程中,出现了一些工程施工质量通病,经过整改修复,得到了质量监督部门、业主和监理单位的认可,并通过了质量验收。现对主要的质量通病处置方法进行总结。二、编制依据:设计施工图纸;《混凝土结构工程施工质量验收规范》;《建筑工程施工质量验收规范》;相关施工技术规范及规程;本工程特点以及实际情况;三、编制目的:反馈不足,总结经验教训,提高处置质量通病的能力。提高建筑工程质量,确保工程结构安全,完善建筑工程使用功能,不断创造精品工程。四、工程质量通病:混凝土施工出现的质量通病有:蜂窝、麻面、露筋、烂根等。墙面批荡施工质量通病有:空鼓、裂缝。砌体施工质量通病:构造柱的侧砖墙没砌成马牙搓。五、产生原因:1、蜂窝产生的原因:主要是混凝土振捣不密实、漏浆造成。蜂窝2、麻面产生的原因:主要是模板在浇筑混凝土前没有充分浇水湿润或湿润不够;模板上的隔离剂涂刷不均匀或漏刷;模板拼缝不严密,混凝土浇筑时缝隙漏浆,构件表面沿模板缝隙出现麻面;混凝土振捣不密实,混凝土中气泡未排出,部分气泡停留在模板表面,拆模后出现麻面。振捣不密实或漏振,钢筋暴露在表面;钢筋间距偏小,混凝土下不去;配制混凝土的砂石级配不好;混凝土流动性差;混凝土自由倾倒高度超过规范规定,造成混凝土石子与水泥浆分离;钢筋绑扎不牢,或保护层垫块安置不规范,在混凝土浇筑过程中钢筋移位,钢筋外侧保护层不够。3、露筋产生的原因:露筋水灰比过大;楼面不平整;侧模跑模;入模高度过高,造成离析;墙根部欠振;墙根部侧面水平筋紧贴模板,造成水泥浆无法到达下面;墙根部积水;模板制作不规范。烂根4、烂根产生的原因:(1)、基层没有清扫干净,或浇水湿润不够;(2)、表面没有压实;(3)、砂浆密度不一致,砂浆在初凝期完成后出现沉降,产生空鼓。(4)、水泥砂浆中水泥的含量偏低,附着力低,导致墙面的空鼓。5、空鼓产生的主要原因:(1)、因建筑物的不均匀沉降引起的裂缝。本工程经观测,不是因为建筑物不均匀沉降引起的。因此整改措施不必考虑此项。(2)、温度应力裂缝。当温差变化大时,由于不同材料的温变膨胀系数不同,混凝土、空心砖、加气砖等从而出现不同的膨胀伸缩变化,导致温度应力裂缝的可能发生。这种现象一般发生在砖混结构接触部位。6、裂缝产生的原因:(3)、干缩裂缝。除粘土砖外的墙体材料如空心砖、加气砖等,由于水泥砌块在28天龄期内收缩量很大,干缩会产生较大的应力,当这种应力比较强大,而水泥沙浆的强度不足、粘结力差或某些区域灰缝不饱满时,墙面就会出现裂缝。(4)、因砌筑施工质量造成裂缝因素:断砖集中砌筑或对非标准砌块随意砍凿砌筑;使用龄期不足的砌块等;砌块上墙时含水量过大或雨期施工淋湿砌块,砌筑方法不合理,未按规范规定砌筑或出现通缝,水平、竖缝厚薄不均且砂浆不饱满;砂浆和易性、保水性能差,日砌筑高度过大;拉结筋留置数量不足或拉结不牢固等。7、没砌成马牙搓的原因:(1)、施工技术交底不清;(2)、砌筑工人质量意识差;(3)、工人的“人性化”砌筑;(4)、过程管理不到位。六、整改措施:1、混凝土蜂窝整改措施(1)、凿除松散的混凝土颗粒,洗刷干净。如修补体积较大时,支模,要求模板支设牢固,并留设浇筑口和清理口,清理后及时封堵清理口,对修补处混凝土涂刷一层水泥浆进行界面处理,以使新旧混凝土能结合良好,用提高一个强度等级的加微膨胀剂的细石混凝土填筑,并用ø12钢筋仔细捣实;如修补体积小时,用1:2水泥砂浆填密实,抹压平整。(2)、为防止出现这类缺陷,施工时加强检查,模板应接缝严密,模板缝隙应用油毡纸、腻子、海棉等堵严。混凝土应分层均匀振捣密实,防止漏振,振捣时间须达到施工规范的要求。2、混凝土麻面整改措施(1)、用毛刷清除麻面部位的粉尘,并用水冲洗干净,使其无松动石子及粉尘后,用1:2水泥砂浆或水泥净浆进行抹面处理。(2)、为防止出现这类缺陷,在浇筑混凝土前充分浇水湿润模板;模板要涂刷隔离剂,涂刷均匀,防止漏刷;模板拼缝严密,防止混凝土浇筑时缝隙漏浆。混凝土振捣密实,排出混凝土中的气泡。3、混凝土露筋整改措施(1)露筋较浅的,首先对露筋周边松散的混凝土进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋,刷洗净后,用1:2或1:2.5水泥砂浆填塞,将露筋部位抹平;露筋较深的,凿去松散混凝,洗刷干净后,支模,旧砼界面涂一层水泥浆,然后用比原来高一级的细石混凝土填塞捣实。水泥砂浆和混凝土应按比例加入微膨胀剂。(2)为防止出现该类缺陷,浇灌混凝土前,应设置保护层垫块,保证钢筋位置和保护层厚度正确,并加强检查,钢筋密集时,应选用适当粒径的石子,保证混凝土配合比准确和良好的和易性;浇灌高度超过2m,应用串筒或溜槽进行下料,以防止离析;模板应充分湿润并认真堵好缝隙;按混凝土施工工艺要求振捣,快插慢拔,控制振捣厚度及半径,上下层混凝土搭接50mm;混凝土振捣严禁撞击钢筋,防止漏振,操作时,避免踩踏钢筋,如有踩弯或脱扣等及时调整直正;保护层混凝土要振捣密实;正确掌握脱模时间,防止过早拆模,碰坏棱角。4、混凝土烂根整改措施(1)、首先对待修补部位的松散混凝土、杂物进行凿除,做到小锤细凿,避免损伤结构钢筋,清除松散部分和内部夹杂物,洗刷干净,缝隙夹层较深时,应用压力水冲洗。冲洗后吸干净积水,涂刷一层水泥净浆,然后再用1:2水泥砂浆填密实,水泥砂浆应按比例加入微膨胀剂。(2)、为防止出现类似问题,封柱模前及浇筑混凝土前,一定要将柱底清理干净。模板应接缝严密,模板间用海绵条封堵;模板与地面缝隙,可用高标号水泥砂浆封堵,杜绝模内混凝土浆液漏出。禁止用杂物堵塞模板缝隙。5、砼质量通病整改修复外观及养护由于本工程混凝土表面还需批荡,为了增加修复整改部位的表面黏结性,并使外观整洁,在修复的混凝土部位表面涂刷一层加建筑胶水的水泥砂浆。混凝土修复后,应及时养护。6、空鼓整改措施(1)、凿除空鼓部位,墙面清理,将表面的灰尘、污垢等清除干净,浇水润湿,砼表面涂刷界面剂,抹灰。抹灰应分层进行,严格控制抹灰总厚度,每层厚度不宜过厚,底层灰抹好后应待其凝固后,再抹罩面灰,一般控制在底层灰六、七成干时进行。抹灰完成后,应及时浇水养护,保持湿润。(2)、为防止出现类似问题,抹灰施工前,应清除干净基面表面灰尘,洒水湿润,加强水泥砂浆拌制质量管理,分层抹灰并压实。7、裂缝整改措施(1)凿除裂缝部位的砂浆,墙面清理,将表面的灰尘、污垢等清除干净,浇水润湿,涂刷界面剂,挂钢丝网,抹灰。抹灰应分层进行,严格控制抹灰总厚度,每层厚度不宜过厚,底层灰抹好后应待其凝固后,再抹罩面灰,一般控制在底层灰六、七成干时进行。抹灰完成后,应及时浇水养护,保持湿润。(2)、为防止出现类似问题,加气混凝土砌块应选用合格生产商,施工时的砌块产品龄期不应小于28天。严格按照操作规程施工,保证砂浆强度,以及灰缝饱满。控制日砌筑高度。砌块不用提前洒水,以免含水量过大。按照图纸设置拉结筋等。8、马牙槎设置整改措施(1)、按设计图纸要求设置马牙槎。(2)、为防止出现类似问题,应加强技术交底,加强过程中检查,加强管理。七、整改效果:1、蜂窝整改效果:初次整改效果不理想凿除松散混凝土蜂窝最终整改后效果2、麻面整改后效果:麻面整改前麻面整改后效果3、露筋整改后效果如下:露筋露筋整改后效果4、烂根整改效果如下:烂根凿除松散砼、压力水冲洗烂根整改后效果5、空鼓、裂缝整改效果如下:空鼓、裂缝凿除后抹灰后效果6、设置马牙槎整改效果如下:整改前整改后八、今后防范措施:除了从上述做好防范措施外,还应从制度和管理方面下手。结合本项目的特点,对防范措施进行探讨。1、项目部管理制度:应实行标准化管理,完善奖罚制度,责任到人。2、管理制度执行力:坚决执行奖罚制度,从严管理。3、思想意识:提高公司派驻现场的管理人员、承包方管理人员、工人等合方质量意识,加强沟通,保证质量安全措施费用的投入。4、加强班组管理,签订质量及安全管理协议。5、出现质量问题处理方式:及时处理,把质量问题处理在萌芽中。6、公司总部支持:从管理制度、进度款审批、奖罚扣款等方面,尽量与项目部一至,公司配合项目部相互配合,使项目部能有效地推行标准化管理。质安部对项目的检查管理,不单单给公司派驻项目的管理人员发整改通知单,还应对承包方有处罚的行动。7、对外协调:对业主、监理、设计、检测等单位,应加强沟通,做好质量安全管控工作。TheEnd谢谢!

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