点击上方蓝字关注“公众号”以国内普遍采用的A2/O工艺为背景,通过与UCT工艺模拟对比揭示,A2/O在脱氮上略逊UCT,但在除磷方面明显落后于UCT。倒置A2/O虽能避免回流污泥中硝酸氮对厌氧释磷的影响,但却以牺牲生物除磷为代价。进言之,UCT较A2/O可聚集更多反硝化除磷细菌(DPB),这将最大化同步脱氮除磷作用,同时亦可节省曝气量。但是,UCT在生物除磷上的优越性会导致出水SS中高含磷量(5%~6%),所以,较高的出水SS(10mg/L)肯定会产生较高的出水总磷(TP)。降低出水SS(5mg/L)并辅助外加碳源或侧流磷沉淀,UCT不仅可以满足国家一级A标准,甚至还能达到京标A之地方严格标准。厌氧单元上清液侧流磷沉淀与外加碳源具有异曲同工之处,可以将化学除磷宏量效果好、生物除磷微量效果佳之特点发挥至极致,不仅避免了外加碳源,亦可实现磷回收。9月16日-19日,在青岛即将举办的“污水处理厂提标改造技术交流会”上,郝晓地教授将做题为“A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺”的报告,为大家进行详细阐述,敬请关注!原创2017-09-05郝晓地中国给水排水郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第1页共19页2017/10/913:311郝晓地(1960-),男,山西柳林人,教授,从事市政与环境工程专业教学与科研工作,主要研究方向为污水生物脱氮除磷技术、污水处理数学模拟技术、可持续环境生物技术。现为国际水协期刊《WaterResearch》区域主编(Editor)。工艺模型设计实践表明,TUD与ASM联合模型亦适用于我国市政污水处理厂问题诊断、运行优化、工艺设计。因此,利用之前业已建立的TUD联合模型,采用AQUASIM2.0模拟软件,分别对A2/O、UCT、倒置A2/O工艺建立工艺模型进行模拟。1.1工艺设计水质结合北京某小型市政污水处理厂升级改造设计水量(20000m3/d)、水质(见表1),对模型所需COD参数按照污水水质特征化方法,将进水COD区分为如表2所示的S_I、S_A、S_F、X_I、X_S五种组分。表1 设计水质年平均值(mg/L)郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第2页共19页2017/10/913:31项目CODBOD5SSNH4+-NTNTP指标32016018548607.5表2 模型COD参数组分划分(mg/L)项目S_IS_AS_FX_SX_I指标243272137551.2A2/O设计参数与工艺模型参考我国南北方地区部分既有A2/O工艺实际运行参数,确定工艺模拟设计参数为:1)生化反应总水力停留时间HRT=13h,其中,厌氧段HRT=3h,缺氧段HRT=3h,好氧段HRT=7h;2)不设初沉池,二沉池HRT=3.6h;3)内回流比(QA)按进水水量(Qin)200%计,污泥回流比(QR)为进水水量(Qin)100%;4)污泥停留时间SRT=15d,好氧池溶解氧DO=2mg/L。模拟工艺流程如图1所示。图1 A2/O模拟工艺流程实际污水厂曝气池内流态接近推流式,这就需要对AQUASIM2.0中模拟单元以完全混合—推流式建立工艺模型(每个反应池分为串联的5个子反应器)。工艺模型中,二沉池分为清水区(60%)和污泥区(40%)两部分,包括水解、PAOs、异养菌、自养菌代谢活动的21个模型反应在污泥区亦全部开启,即考虑了沉淀池中微生物发生的各种生化反应。1.3UCT设计参数与工艺模型为与A2/O比较,图2显示的UCT模型工艺完全移植了上述A2/O模拟工艺设计参数,只不过增加一个内回流QB。郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第3页共19页2017/10/913:312图2 UCT模拟工艺流程1.4倒置A2/O设计参数与工艺模型倒置A2/O实际上是对A2/O在空间上将厌氧与缺氧位置对换,如图3所示。因此,模拟工艺设计参数也完全与A2/O一致。图3 倒置A2/O模拟工艺流程模拟结果与分析2.1出水模拟结果及分析北方污水处理厂冬季设计温度通常为12℃,夏季为20℃。为详细展示各工艺全年不同季节运行情况,再增加10℃和25℃两个极端温度进行模拟。模拟首先依据出水SS达到一级A标准(即10mg/L)进行,模拟至稳定状态后的各工艺出水水质数据对比见图4。因各工艺出水SS统一设定为10mg/L,所以,根据模拟数据可以直接计算出水SS中COD、N、P之含量(见图5)。郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第4页共19页2017/10/913:31(a)溶解性COD(b) 溶解性NH4+郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第5页共19页2017/10/913:31(c) 溶解性NO3-(d) TN(含SS)郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第6页共19页2017/10/913:31(e) 溶解性PO43-(f) TP(含SS)图4 出水模拟计算结果图4显示,各温度下三种工艺对COD去除几近一致,出水中溶解性SCOD≤25mg/L。NH4+-N硝化能力在20℃以下时UCT明显高于A2/O,比倒置A2/O亦好许多。因各工艺反硝化能力受碳源(COD)限制,20℃以下时UCT硝化产生的较多的NO3--N不能及时反硝化,以至于比其它两个工艺高1~3mg/L。就TN而言,因各工艺SS中所含N成分不尽相同,20℃以下时倒置A2/O要比其它两个工艺低1~2mg/L。无论溶解性PO43-还是TP,倒置A2/O表现均很差,几乎不具有生物除磷能力;而UCT在生物除磷方面要胜于A2/O。郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第7页共19页2017/10/913:31综上所述,倒置A2/O只具有较强的脱氮能力,在生物除磷方面则无所作为。这是因为倒置A2/O完全违背了要将易降解COD(VFAs)首先在厌氧单元用于PAOs/DPB吸收的原则,以至于用反硝化方式几乎耗尽了VFAs,导致PAOs/DPB无COD可以利用,在系统中难以繁殖。显然,在同步脱氮除磷方面,倒置A2/O应禁止应用。否则,P无法生物去除。 UCT因避免了回流污泥中NO3-对厌氧单元PAOs/DPB的影响(竞争VFAs),所以,显示出比A2/O更好的生物除磷能力。此外,因UCT进入缺氧单元实际存在两个循环(QA+QR),使实际回流比为300%,导致NH4+-N硝化机会较A2/O无形增加100%,所以,UCT的硝化能力好于A2/O。尽管UCT300%的缺氧回流比理论上亦有助于增加反硝化的机会,但因碳源(COD)限制而不能将硝化而来的NO3-及时反硝化。(a) 出水SS中COD、N含量郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第8页共19页2017/10/913:31(b) 出水SS中P含量图5 出水SS中COD、N、P含量图5显示,三种工艺出水SS中的COD和N含量基本相同,差别在于P含量。倒置A2/O出水SS中P含量明显很低(约占SS总干重2%),直接反映出SS中并不含PAOs/DPB。相反,UCT和A2/O出水SS中P含量高达5%~6%,且UCT要高于A2/O,这说明两工艺中均存在着相当的PAOs/DPB,这也是两工艺具有生物高除磷能力的一个旁证。2.2反硝化除磷菌(DPB)除磷贡献率反硝化除磷菌(DPB)首先发现于UCT和A2/O工艺之中,这种细菌使用同一碳源即可实现缺氧反硝化吸磷,可以在很大程度上避免以O2作为唯一电子受体的吸磷现象,不仅节省了脱氮除磷的碳源,亦可节省曝气量。表3列出了A2/O和UCT系统聚磷菌(PAOs)吸磷总量以及DPB在生物吸磷方面的贡献率。表3 反硝化除磷贡献率统计表表3显示,A2/O工艺中PAOs在缺氧以及好氧单元吸磷总量较UCT低22%~35%;UCT中PAOs的吸磷作用在20℃以下时作用特别明显(>30%),应主要归功于DPB的反硝化除磷现象,低温时表现尤为突出,20℃以下时比A2/O高12%~14%。换句话说,UCT工艺生物除磷在很大程度上均以反硝化除磷为主。从这个意义上说,UCT在同步脱氮除磷方面的性能绝对优于A2/O。2.3降低出水SS水质效果模拟尽管UCT与A2/O具有较好的同步脱氮除磷能力,但限于出水较高的SS浓度(10mg/L),其出水TP浓度距离一级A标准仍然具有一定距离。因此,整体提高出水水质(进一步降低N、P浓度)的技术措施是降低出水中SS的浓度,这也是MBR工艺运用而生的主要理由。其实,设计和运行良好的传统二沉池完全可以达到与MBR膜分离几近一致的分离SS(≤5mg/L)的效果。即使传统二沉池难以胜任将SS降至≤5mg/L,后接简单砂滤即可奏效,况且目前还出现了高效沉淀设备。在上述模拟基础上,只需设定出水SS=5mg/L,其它任何参数保持不变。进一步模拟结果见图郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第9页共19页2017/10/913:316。(a) 溶解性COD(b)溶解性NH4+郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第10页共19页2017/10/913:31(c) 溶解性NO3-(d) TN(含SS)郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第11页共19页2017/10/913:313(e)溶解性PO43-(f) TP(含SS)图6 不同出水SS下模拟结果图6显示,降低出水SS后水质效果主要体现在出水TP上,效果非常明显,特别针对UCT,使出水TP从>0.5mg/L降至<0.5mg/L,已满足一级A排放标准(A2/O仍难以达标!)。这是因为UCT中PAOs/DPB含量多,SS中的P含量也就相应较高(5%~6%),因此降低出水SS对降低TP也就至关重要。其它出水指标(没有变化或略有变化,主要受出水SS降低后回流污泥浓度有所提高影响(MLSS浓度升高约100mg/L)。UCT工艺优化效果模拟郝晓地|A2/O不宜作为污水处理升级改造工艺第12页共19页2017/10/913:31上述模拟结果显示,UCT较A2/O工艺在脱氮上好一些,并在除磷方面好很多。然而,就特定模拟进水水质而言,即使UCT工艺也仅仅是满足国家一级A排放标准,还不能达到京标B标准(SS=10mg/L,COD=30mg/L,TN=15mg/L,NH4+-N=1.5/2.5mg/L,TP=0.3mg/L)、甚至是京标A标准(SS=5mg/L,COD=20mg/L,TN=10mg/L,NH4+-N=1/1.5mg/L,TP=0.2mg/L)。对此,可从外加碳源(增加C/P比)或侧流磷沉淀(相对提高C/P比)角度解决进水可降解碳源不足的问题。3.1外加碳源在上述模拟的基础上,保持进水总COD不变,对表2所列COD可降解组分(S_A:32mg