EGSBAO组合工艺处理抗生素类废水试验研究陈大伟

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2011.NO.1.ISSN1672-9064CN35-1272/TKISSN1672-9064CN35-1272/TK作者简介:陈大伟(1982~),男,硕士,主要从事水处理技术研究及其工程化应用。EGSB+AO组合工艺处理抗生素类废水试验研究陈大伟陈艺阳俞春华(无锡通源环保技术工程有限公司江苏无锡214122)摘要试验采用“EGSB+AO”组合工艺,经过2级EGSB后,出水COD去除率达70%,COD可稳定在1200mg/L左右,再经过AO工艺,其出水COD达300mg/L,满足国家综合排放二级标准,氨氮控制在15mg/L以内,达到一级排放标准要求。关键词EGSB厌氧颗粒污泥高浓度废水沼气回收中图分类号:X703.1文献标识码:B文章编号:1672-9064(2011)01-0076-03高浓度硫酸盐废水尤其是低COD/SO42-废水的生物处理技术一直是国内外研究的热点[1-3]。此类废水的厌氧生物处理工艺可归纳为2大类:①单相处理工艺;②2相处理工艺。单相处理工艺最大的困难在于硫酸盐还原菌(SRB)对产甲烷菌(MPB)的竞争,长期运行的还会造成产甲烷菌受到严重抑制。比较2种处理工艺,2相处理工艺更具有较高的研究价值和潜力[4,5]。山东某大型制药厂主要从事中西药原料及制剂、抗生素、生物制药、基因工程领域的研发与生产,废水主要来源于抗生素类原料药生产。所产生的废水具有高有机污染物、高氨氮及高硫酸根的特点,由于该企业欲扩大产能,原有的污水处理站(主体工艺采用水解酸化→CASS→生物接触氧化工艺)处理能力满足不了要求,为此,决定对整个系统进行必要的改进,以使处理效果满足国家二级排放标准。我公司根据多年工程经验,拟采用2级高效厌氧EGSB反应器+高效好氧AO技术作为该制药废水治理系统改造的核心工艺,通过本试验为工程设计提供准确、可靠的参数。1试验方法1.1进水水质试验水取自该厂的综合调节池出水,其水质指标见表1。1.2水质指标测定方法COD:标准酸性重铬酸钾法[6];SO42-:铬酸钡分光光度法[6];pH:出水采用MetterToledoDetla320pH计,反应器内在线测定采用MetterToledo4052602T2PA2S8/120pH计;氨氮:钠氏试剂分光光度法[6];硫化物:碘量法[6]。1.3试验装置流程试验流程如图1所示。厌氧部分由2个相同EGSB反应器串联而成。单个EGSB反应器的有效体积为4.5L,夹套内循环热水保温。1级EGSB出水进入中间桶,内设曝气装置,再由蠕动泵抽入2级EGSB反应器,2级EGSB反应器出水经预曝气后进入AO反应器装置(有效容积为28L)。1.4试验方法如图1连接反应装置,EGSB反应器中接种专性厌氧颗粒污泥,接种量占反应器有效体积的1/3。反应器的驯化阶段以综合调节池内的水为厌氧进水,先调节进水的pH值,使其在8.0~8.5之间,起初控制COD容积负荷在4kg/m3·d左右,SO42-容积负荷在3kg/m3·d左右。经过10d左右的驯化,1级EGSB反应器的COD去除率达到了50%,硫酸根的去除率也达到了30%。2级EGSB反应器的COD去除率达到了50%,硫酸根的去除率在10%。总的出水COD在1000mg/L左右,硫酸根在2500mg/L左右;逐步提高厌氧系统的进水流量使1级EGSB反应器的进水COD负荷最终达到10kg/m3·d左右,SO42-容积负荷也相应达到了6kg/m3·d左右,厌氧系统进入稳定运行阶段。厌氧出水经预曝气后直接进AO池的O段,经硝化后通过回流泵进入A段进行反硝化,回流比400%。AO反应装置中放有填料,污泥取自该厂原有CASS池,并接种2L含水率书书书表1原水水质COD/(mg/L)SO42-/(mg/L)pHNH41+/(mg/L)硫化物/(mg/L)4000~60003000~40006~9500~70040~70图1试验装置流程示意图环保技术762011.NO.1.ISSN1672-9064CN35-1272/TKISSN1672-9064CN35-1272/TK(下转第82页)99.2%的高效硝化菌种。控制A段污泥浓度在6000mg/L,O段在3000mg/L左右,混合液沉淀后的污泥回流至O段维持反应器中的污泥浓度。2实验结果及讨论2.1运行过程中COD及硫酸根的变化情况运行过程中COD及磷酸根的变化情况见图2、图3。由图2、图3可以看出,2级EGSB对COD的去除率可达到70%,出水稳定在1200mg/L左右,厌氧出水经AO反应器后,其出水COD可降至300mg/L左右。进水中COD/SO42-只有1.2左右,对于3000~4000mg/L的硫酸根,厌氧系统的降解效果稳定下来只有30%,且1级EGSB降解效果显著,2级EGSB对硫酸根的降解甚微,见图3所示。这主要是由于第1级EGSB进水pH控制在8.0~8.5,比较适合MRB和SRB的生长,且1级EGSB的进水中容易被利用的有机物比较多;到了2级EGSB的进水,由于中间桶曝气的作用,硫离子被氧化使得pH值上升至9.0左右,长期的高pH值抑制了MRB和SRB的活性,加上pH的上升使得水体中游离氨含量增加,致使2级EGSB对硫酸根的降解效果甚微,而COD也只能在1级EGSB出水的基础上降解40%~50%左右,这也说明此条件下对SRB的抑制作用强于对MRB的抑制。2级厌氧是1级厌氧的稳定保证工艺,增强整个厌氧系统的抗负荷冲击能力。由图2可以看出,当厌氧进水COD浓度在5000mg/L左右时,其整体厌氧出水在1200mg/L,而当厌氧进水COD浓度在4000mg/L或更低时,其整体厌氧出水浓度依然能够维持在1200mg/L以内,并没有反弹的迹象。对于进水水质不稳定的制药废水来说,厌氧系统的稳定性在整个污水处理系统中起着至关重要的作用,是污水处理达标排放的关键保证。2.2运行过程中氨氮的变化情况运行过程中氨氮的变化情况见图4。由图4可见,进水氨氮浓度变化较大,基本上在400~700mg/L之间,自运行以来,出水氨氮值呈指数型降低的趋势,持续20d后稳定在15mg/L以内(实测平均为10mg/L),没有出现反弹的现象,这是因为实验过程中接种的高效硝化菌种起了至关重要的作用。在氨氮降解的过程中,水体的pH呈不断下降的趋势,通过向AO池中定时补充一定的碱度可以维持pH在7.0~8.5之间,以保证硝化菌的活性。2.3运行过程中pH的变化和硫酸根的去除情况如图5所示,进水pH一直在7.5~8.5之间,1级EGSB的出水一般比同期进水的pH值略低,这主要是因为1级EGSB反应器中发生的反应以水解酸化为主。1级EGSB的出水经过中间桶曝气后使得2级EGSB进水pH的升高至9.0附近,进而使2级EGSB中的SRB活力基本被抑制,如图3所示,硫酸根几乎没有得到降解,出水中的硫化物经多次测定基本维持在40mg/L以内。图2运行过程中COD的变化图3运行过程中硫酸根含量的变化图4运行过程中氨氮的变化图5运行过程中pH的变化环保技术772011.NO.1.ISSN1672-9064CN35-1272/TKISSN1672-9064CN35-1272/TK(上接第77页)3结论(1)采用2级EGSB厌氧技术处理水质变化大且低COD/SO42-的制药废水,出水效果稳定,COD≤1200mg/L。(2)控制反应系统中的pH长期在9.0左右可以抑制硫酸根还原,也减轻了后续好氧处理时硫化物的毒性负荷。(3)采用AO反应器处理高氨氮浓度的厌氧出水,使出水COD达300mg/L,满足国家综合排放二级标准,氨氮控制在15mg/L以内,达到一级排放标准要求。参考文献1HenryJG,PrasadD.Anaerobictreatmentoflandfillleachatebysul-fatereduction.WaterScienceandTechnology,2000,41(3)2ChoiE,RimJM.Competitionandinhibitionofsulfatereducersandmethaneproducersinanaerobictreatment.WaterScienceandTech-nology,1991,23(9)3McartneyDM.Competitionbetweenmethanogensandsulphatere-duce:effectofCOD/SO42-ratioandacclimation.WaterEnvironmentResearch,1993,65(5)4康风先.硫酸盐还原-甲烷化两相厌氧法过程和机理研究.无锡轻工业学院,1994(4)5康宁,伦世仪.硫酸盐还原-甲烷化两相厌氧消化系统运行工艺条件的研究.工业微生物,1996,26(3)6美国公共卫生协会.水和废水标准检验手册.宋仁元,等译.北京:中国建筑工业出版社,1985另含新设的前臭氧系统、结晶软化系统、臭氧系统、快滤池及生物活性炭滤床等高级净水处理单元,提供高雄地区持续且稳定的高质量饮用水[5]。(2)拷潭水厂。高雄市拷潭净水厂创建于1973年,为进一步提升水质并确保大高雄地区充足的水量,台湾省自来水股份有限公司自2001年开始执行“大高雄地区自来水后续改善工程”计划,在水厂原有基础上进行技术改造增设薄膜高级净水设备。技术升级后的水厂于2007年9月正式供水,设计水量25万m3/d,最大供水量为27万m3/d。藉此,拷潭高级净水厂成为了目前世界上最大的双膜法净水厂。高雄市拷潭高级净水厂采用薄膜净水技术即采用超滤膜(UF)单元及低压逆渗透膜(LPRO)单元整合系统处理技术,深度过滤水中重金属离子、悬浮固体、胶体颗粒、藻类、寄生孢子、病毒等危害人体的化学物质,同时节省化学药剂用量并减少污泥产量。运行表明,双膜法水质处理可以有效提升水质、利于自动化且节省空间,取得很好的工程效果。2.5中国大陆我国城市水厂深度处理主要采用臭氧-生物活性炭深度处理技术,并且对改善饮用水水质起到了较好作用,目前在北京、深圳、广州、杭州、嘉兴、昆山、上海、昆明等地区都有应用。于1985年投产的北京田村山水厂是最早应用此技术进行城市供水的水厂,而2004年投产广州南洲水厂处理能力达到100万m3/d。在我国无锡等地也已经开始将薄膜技术应用于深度水处理中。据估计全国深度处理水量总体上达到每天700~800万m3[6]。3工艺评价3.1臭氧-生物活性炭工艺从目前运行的城市深度水厂来看,臭氧-生物活性炭工艺应用最为广泛,最大处理能力近200万m3/d。该工艺具有如下优点:对耗氧量有较好的去除作用;对臭、味物质有较好的去除作用;对生物稳定性指标的控制效果佳。但是该工艺也存在以下缺点:臭氧氧化副产物、生物安全性问题、反应器设计问题。根据目前深度处理的实际工程核算,臭氧-活性炭深度处理单元投资运行成本为0.2~0.3元/m3[6]。3.2薄膜净水技术薄膜净水技术用于城市水厂并不多,但近年发展迅速,其优点:不须加化学药品就可做到固—液分离及消毒、无混凝剂及消毒剂残留、占地较小、设备具扩充弹性。但是薄膜技术也有如下缺点:(1)薄膜反冲洗的效果有限。当薄膜积垢进行清洗后,将无法达到100%的回复率,且每清洗一次,效果就降低一次;若前处理效果不佳,将需常常进行反冲洗,因此若要节省时间,可能必须准备两组薄膜系统替换使用。(2)若处理物质含有毒性,其浓缩水将必须作后续处理。假如处理物质含有毒性,由于薄膜法属于物理作用,因此无法使这些物质消失,不但如此,由于浓缩水浓度大幅提高,相对其毒性也将提升,将增加处理的困难度,所以一般来说,除非要进行物种的回收(如重金属),不然若处理的物质含有毒性,可能较不适合使用此种方法。(3)若只想针对某种特殊物质进行处理,将无法使用此种方法。由于薄膜法不但对有机物有去除的效果,连大部分无机物也都有去除效果,因此若只想针对某种物质进行处理,将不适用。实际运行表明,超

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