ICALR工艺处理去油脂泔水实验

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第34卷第2期2014年5月桂林理工大学学报JournalofGuilinUniversityofTechnologyVol34No2May 2014文章编号:1674-9057(2014)02-360-06     doi:103969/j.issn1674-9057201402026IC-ALR工艺处理去油脂泔水实验王 罕1,孔祥成2,刘欢贞1,周洪宇1,马三剑1(1苏州科技学院环保应用技术研究所,江苏苏州 215009;2苏州苏特环境工程有限公司,江苏苏州 215009)摘 要:采用IC-ALR的新型工艺处理含有大量蛋白质、碳水化合物的去油脂泔水。结果表明,在适应期采用快速提升负荷的方式有利于提高污泥的活性,加速污泥颗粒化;稳定运行期,当进水有机浓度达到224g/L时,COD去除率高达917%,出水中92~101mmol/L的VFA含量不会影响IC的稳定运行。利用ALR处理IC厌氧消化液,当进水COD和NH3N浓度分别达到1850和420mg/L时,ALR反应器能够去除进水中75%的COD和91%的氨氮,出水COD和NH3N浓度分别为420和40mg/L。关键词:去油脂泔水;内循环厌氧反应器;气升环流反应器;快速提升负荷;高VFA含量中图分类号:X703               文献标志码:A餐厨垃圾常规的处理方法是将固态餐厨与液态废水相分离,再分别处理[1-2]。液态餐厨废水(又称泔水)通过隔油使油脂与废水相分离,分离出的油脂再进行资源利用,分离后的餐厨废水处理达标后排放。国内外对餐厨垃圾的研究集中于固态餐厨的发酵[3]、油水分离及废弃油脂的资源化[4]等领域,因而,高浓度去油脂泔水的高效处理是最终实现餐厨垃圾无害化的关键所在。由于泔水有机质含量高达几万mg/L,氮磷等营养丰富,易被微生物降解,所以厌氧-好氧的组合工艺为最经济、实用的处理方法。查阅相关资料[5-10],本实验选用内循环厌氧反应器(IC)-气升式环流反应器(ALR)的工艺处理去油脂泔水,以期为餐厨废水的设计和运行提供指导。1 试验材料与方法11 餐厨垃圾废水的水质以苏州市洁净废植物油回收有限公司油水分离车间的去除油脂后的餐厨废水为研究对象,具体水质如表1所示。COD采用重铬酸钾法[11]测定,pH值采用玻璃电极法[11]测定,NH3N和TP采用分光光度法[11]测定,挥发性有机酸(VFA)采用滴定法[12]测定。12 试验装置及方法IC反应器置于恒温水浴箱中,水浴箱内温度通过温度传感器控制在35±2℃,内径90mm,总高107mm,总有效容积为6L。具体结构如图1所示。污水由蠕动泵从反应器底部泵入,处理后从上部溢流出水,产生的沼气通过水封瓶后排入大气。IC反应器每天进水6L,水力停留时间为1d。ALR反应器有效容积为75L,结构见图2,用恒温加热棒控制在29±2℃。曝气头置于导流筒内下部,曝气量大小由置于液体表面下的PB-607型溶解氧仪探头控制,通过阀门调节空压机曝气量,使表层液面的DO保持在15~20mg/L。表1 去油脂泔水水质                   Table1 Waterqualityofdegreasingswillmg/LpHCODCrNH3NTNTPSSSO2-4Cl-396~48466000~1220001200~15002000~4000200~3008000~150002326~45764184~7243 收稿日期:2013-08-26 基金项目:江苏省科技型企业技术创新资金项目(BC2011097) 作者简介:王 罕(1988—),男,硕士研究生,环境工程专业,epat_whan@163com。 通讯作者:马三剑,教授,epat_msj@163com。 引文格式:王罕,孔祥成,刘欢贞,等.IC-ALR工艺处理去油脂泔水实验[J].桂林理工大学学报,2014,34(2):360-365.图1 IC反应器试验装置示意图Fig1 ExperimentprocessofICreactorALR为间歇运行方式,采用间歇运行的蠕动泵(运行240s,间歇1560s)将水样打入ALR的底部,上部溢流出水,污泥随出水一起流入进水出水桶中。生化反应器的处理能力决定于微生物反应的速率,而其主要决定于生物体的数量和活性,传统的水处理生物反应器主要通过生物固定化、回流、膜的截留等方式来提高微生物的量,进而提高其处理的效能。而本试验ALR运行过程中,主要通过生物竞争和筛选作用提高ALR内生物的活性的方式来提高其处理效能,随出水带走的活性较差的污泥不再回流ALR反应器中[13],反应器不持留污泥。通过时间继电器控制为曝气100min,间歇20min。保证蠕动泵进水时,反应器处于曝气阶段,避免在ALR间歇期进水,影响污泥的沉降。13 接种污泥实际工程中,直接投加市售的颗粒污泥启动厌氧反应器,费用很高;而采用纯消化泥启动,启动期较长,且人工费较高。所以,在条件允许时(附近的厌氧反应器可提供部分颗粒污泥),采用在消化污泥中加入部分颗粒污泥的混合污泥启动厌氧反应器,经济性较好,且启动期可以适当缩短。本试验中IC的接种污泥有两种:一是无锡市某柠檬酸企业处理废水的IC反应器内的颗粒污图2 ALR反应器试验装置图Fig2 ExperimentprocessofALRreactor泥,接种量为1L,污泥粒径为08~15mm,含水率为90%,VSS为473g/L,TSS为686g/L;二是苏州新区污水厂浓缩池的厌氧絮状泥,接种量为2L。此外,在IC中加入少许颗粒活性炭,加快污泥的颗粒化。ALR接种污泥取自苏州新区污水处理厂第二段氧化沟内,其MLSS约4000mg/L。接种量为25L。2 试验结果与讨论21 IC处理餐厨垃圾废水211 有机物去除分析 第1天,先用啤酒和自来水配成COD浓度为1000mg/L的水样,用蠕动泵泵入IC的底部以恢复污泥的活性。一般认为,厌氧反应器启动初期的负荷不应过高,且提升幅度不宜过大。但本试验中第2~5天,快速提升IC负荷到5kg/(m3·d),提升幅度为1kg/(m3·d),稳定3d后,维持进水COD不变,逐渐在进水中加入少量去油脂泔水,并减少啤酒的量。第13天停止加入啤酒,待IC的COD去除率超过80%后,采用逐步提高进水COD的方式来提高负荷。具体运行效果见图3。IC采用先快速提升负荷,后稳定在5kg/(m3·d)的方式可以使启动初期IC内微生物获得足够的养料,进而产生大量的沼气,强化传质,缩短启动周期;而且还可迅速洗出活性较差的细163第2期            王 罕等:IC-ALR工艺处理去油脂泔水实验图3 IC反应器有机物去除效果Fig3 OrganicremovalofICreactor小污泥,使活性高的污泥沉淀在底部以便优先摄取进水中的营养物。此外,由于IC中接种了1/2有效容积的污泥,活性差的污泥洗出后,IC内仍有足够的污泥量处理有机物。据研究[12,14],污泥颗粒化一般会在5kg/(m3·d)形成,本试验快速提升到5kg/(m3·d)后稳定19d,有利于污泥在稳定的水力条件下加快颗粒化的形成。可以看出,试验前7d(纯啤酒培养期),IC的COD去除率不高,且波动很大,最高出水COD高达3440mg/L。这主要是由于接种污泥存放时间过长,活性较差及负荷提升过快造成的。第8~12天,由于在进水中加入了泔水,进水有机组成改变,微生物降解有机物速率变慢,出水COD出现了短暂的陡升。随着进水中泔水的比例逐步上升,微生物逐渐适应了泔水的水质,出水COD缓慢下降。第13~23天,出水COD在一定波动后基本稳定在1200mg/L左右,COD去除率也回升到75%以上。其后小幅度提高进水COD至5600和5960mg/L,每一负荷稳定3及5d,出水COD进一步下降到800mg/L以下,COD去除率升高到85%左右,说明经过长期的驯化培养后,IC内的微生物已具有较高的活性,且已经适应了泔水的水质,有机物降解速率逐步加快,出水趋于稳定,启动期顺利完成。第32天,IC进入负荷提升期。第32~49天,尽管进水负荷从65kg/(m3·d)逐步提升到102kg/(m3·d),但出水COD稳定在1400mg/L以下,COD去除率上升到90%左右。这可能是因为进水COD提高后,微生物获得足够的营养,沼气搅拌增强,强化传质,且IC在5kg/(m3·d)下已经运行了19d,微生物具有了较强的抗冲击负荷的能力。而且,IC提升期,负荷提高幅度达到20%,污泥颗粒化加快。颗粒污泥抗冲击负荷能力较强。负荷快速提升后,IC内产气量迅速增加,内循环作用增强,既强化了传质,又在一定程度上稀释了进水中的有毒物质,间接促进了有机物的降解。当有机负荷达到121kg/(m3·d),出水COD迅速增加到1700mg/L。当进水COD达到21166mg/L时,出水COD小幅度上升到1950mg/L左右,COD去除率稳定在91%左右,反应器运行良好。当进水负荷提高到252kg/(m3·d),出水COD陡升到2620mg/L,且此负荷下运行6d,出水COD一直维持在较高的水平。第78天,出水COD达到最大值(3625mg/L),COD去除率也降低到86%左右,此时出水VFA升高到159mmol/L,出水pH也降低到66,出水桶液面上漂浮了大量的颗粒污泥。而且此时气液分离器内时常出现沸腾现象。由此判断IC处理泔水已经到达了极限负荷。所以不再提升负荷,此后进入稳定期。贺延龄[12]认为当厌氧反应器达到极限负荷后进入稳定期时,宜将负荷降至原负荷的75%左右,以缓解负荷的突然升高对厌氧系统造成的冲击。第82天,将IC进水COD降至207g/L左右,运行8d后,出水COD逐步下降到2g/L以下,COD去除率也稳步上升到90%以上。说明负荷降低后,积累在IC内的抑制物质逐步随出水排出,解除了对污泥的抑制,恢复活性的微生物能及时降解有机物,COD去除率也随之升高。为探究IC处理泔水的最大有机负荷,第90天决定提高进水COD至22g/L左右,运行19d。此阶段,出水COD在一段波动后依然稳定在1600~2000mg/L,COD去除率上升到90%~93%。说明泔水中有5%~8%的COD为难降解有机物,此时IC处理泔水已发挥了最大的效能,系统运行稳定。212 进出水pH值与出水VFA浓度 图4为IC进出水pH及出水VFA变化关系。启动初期,由于污泥活性差,泔水中含有大量的有机酸,且负荷提升过快,系统产酸作用明显,出水pH较低,第1~13天,在46~64波动,出水VFA在76~125mmol/L。此后,随着负荷稳定在5kg/(m3·d)左右微生物逐步适应了泔水的263桂 林 理 工 大 学 学 报              2014年图4 IC进出水pH及出水VFA变化关系Fig4 pHandVFAconcentrationofICreactor水质,出水pH及VFA缓慢恢复到正常范围。启动期结束时,出水pH稳定在65左右,出水VFA也下降到63mmol/L。这说明,系统酸碱缓冲能力正逐步恢复,甲烷菌生长良好,能充分地降解进水中及产酸菌产生的有机酸。但总体上,进水pH仍高于出水pH。此后,随着负荷的快速提升,甲烷菌降解有机酸速率加快,第32~49天,出水COD基本保持稳定,此阶段出水pH进一步升高,第41天,出水pH首次超过进水pH。第65天,出水pH上升到83。这主要是因为泔水中含氮有机物较多,负荷提升后,越来越多的有机氮在IC内通过厌氧氨化生成氨氮,这些氨氮除部分用于中和产酸菌产生的有机酸,剩余一部分可增加系统的碱度。当进水负荷达到252kg/(m3·d),出水COD出现了大幅度升高。且随着负荷的提高,泔水中对厌氧微生物有抑制作用的物质(如高浓度悬浮物,氨氮等)也逐渐在IC内

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