第6卷 第9期环境工程学报Vol.6,No.92012年9月ChineseJournalofEnvironmentalEngineeringSep.2012MBBRSA工艺处理模拟大豆深加工废水厌氧出水及污泥减量化朱 毅1 李晓霞2 王 俊2 李 春2(1石河子大学化学化工学院,石河子832003;2北京理工大学生命学院,北京100081)摘 要 针对大豆深加工高浓度有机废水厌氧出水的特点,采用移动床生物膜反应器沉淀池厌氧池(MBBRSA)工艺进行处理,重点考察了其COD去除、脱氮以及污泥减量化的性能。处理前厌氧出水水质参数为COD1350~1851mg/L、TN45~73mg/L和TP35~55mg/L。结果表明,经过70d的运行,在最佳水力停留时间(HRT)168d与最佳回流比075条件下,出水平均COD、TN和NH+4N浓度分别为915、124和114mg/L,分别达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》二级标准、二级标准和一级B标准,其平均去除率分别为960%、874%和883%;该工艺未排放剩余污泥,其表观污泥产率为013,比MBBR降低了435%,具有明显的污泥减量化特性。关键词 大豆深加工废水 厌氧出水 MBBRSA 脱氮 污泥减量化中图分类号 X7031 文献标识码 A 文章编号 16739108(2012)09299506TreatmentofanaerobiceffluentfromsyntheticsoybeanfurtherprocessingwastewaterandsludgereductionbyMBBRSAprocessZhuYi1 LiXiaoxia2 WangJun2 LiChun2(1SchoolofChemistryandChemicalEngineering,ShiheziUniversity,Shihezi832003,China;2SchoolofLifeScienceandTechnology,BeijingInstituteofTechnology,Beijing100081,China)Abstract Accordingtopropertiesofanaerobiceffluentfromthesoybeanfurtherprocessingwastewater,MBBRSettlingAnaerobic(MBBRSA)systemwasdesignedandoperatedwiththesyntheticsoybeanwastewaterwhichwithCODof1350~1851mg/L,TNof45~73mg/LandTPof35~55mg/L,theeffectsofCODremovalandnitrogenremovalwereinvestigatedDuring70daysoperation,agoodperformancewasshownintheMBBRSAsystemwhentheoptimalhydraulicretentiontime(HRT)andrefluxratiowere168dand075,respectivelyThetreatedeffluentlevelsofCOD,TN,NH+4Nremainedbelow915mg/L,124mg/L,114mg/L,respectivelyandmetClassIIstandard,ClassIIstandardandClassIBStandardofDischargeStandardofPollutantsforMunicipalWastewaterTreatmentPlant,respectivelyTheaverageremovalefficienciesofCOD,TNandNH+4Nineffluentwere960%,874%and883%,respectivelyundertheoptimaloperationconditionsTheresidualsludgewasnotdischargedandtheobservedsludgeyieldwas013,whichreducedby435%thanMBBRRemarkableonsitesludgereductionwasrealizedbyMBBRSAsystemKeywords soybeanfurtherprocessingwastewater;anaerobiceffluent;MBBRSA;nitrogenremoval;sludgereduction基金项目:国家“水体污染控制与治理”科技重大专项(2008ZX0720700303)收稿日期:2011-01-28;修订日期:2011-03-31作者简介:朱毅(1984~),男,硕士研究生,主要从事水污染控制技术研究工作。Email:zhuyi19840422@163com通讯联系人,Email:lichun@biteducn 近年来,随着大豆深加工行业的迅速发展,大豆分离蛋白生产过程中排放出大量的有机废水,其中COD高达30000mg/L,BOD为15000mg/L左右[1];经过厌氧处理,如厌氧折流板反应器(ABR)、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)和内循环反应器(IC)处理[2,3],其COD降至约1500mg/L,仍需后续处理,并且氮的去除较差,处理后氨氮约为50mg/L[2,4,5]。这些氮排入水中,会引起水体富营养化程度加剧,藻类大量繁殖,溶解氧耗竭,水质恶化。而氮的去除主要由SBR、UCT、A2O等生物脱氮工艺的硝化、反硝化作用进行[6,7]。这类系统均属于活性污泥处理系统,它们的主要缺点是产生大量剩余环境工程学报第6卷污泥[8]。剩余污泥的处理不但增加了污水处理的成本,而且容易对环境造成二次污染。因此,目前对实现脱氮与同步剩余污泥减量化技术的需求越来越紧迫。污泥减量化的途径主要有维持代谢、代谢解偶联、隐性增长和捕食效应[913]。其中,移动床生物膜反应器(movingbedbiofilmreactor)是利用悬浮载体将活性微生物进行固定化,形成生物膜,从而增加微生物的维持代谢作用,减少微生物净生成量。同时由于生物膜内外部环境的差异,在反应器内形成了好氧兼性厌氧微环境,有利于发生同步硝化反硝化,从而实现氮的有效去除[14];而好氧沉淀厌氧(OSA)工艺是通过好氧厌氧交替的环境,促使微生物进行代谢解偶联,从而实现剩余污泥原位减量化[1517]。针对大豆深加工废水厌氧出水的特点,将移动床生物膜反应器和OSA工艺相结合,设计了移动床生物膜反应器沉淀池厌氧池(MBBRSA)工艺。在降低污泥负荷(F/M)、延长污泥停留时间[18]的同时,重点考察了MBBRSA工艺对COD去除、脱氮以及污泥减量化的性能。1 材料和方法11 实验装置及流程MBBRSA工艺如图1所示,由移动床生物膜反应器(MBBR)、沉淀池和厌氧池3部分构成。MBBR有效体积819L,内部填充聚乙烯悬浮载体(直径25mm,厚10~12mm,密度110kg/m3,比表面积≥500m2/m3),如图2所示,载体填充率为30%,空气由底部环形多孔曝气头通入。厌氧池和沉淀池体积均为12L,且沉淀池出水口处设置一层过滤网。图1 MBBRSA装置及流程图Fig1 SchematicdiagramofMBBRsettlinganaerobic(MBBRSA)system图2 MBBR中的聚乙烯悬浮载体Fig2 PolyethylenecarriersinMBBR废水通过MBBR处理后进入沉淀池,上清液作为出水排出,沉淀通过厌氧池处理后,回流至MBBR。12 废水和污泥对黑龙江某大豆深加工企业污水厂厌氧出水进行多次取样分析,各项水质参数分别为COD1350~1851mg/L,BOD5950~1300mg/L,TP35~55mg/L,TN45~73mg/L,NO-2N0~03mg/L,NO-3N03~15mg/L,NH+4N44~70mg/L,pH65~69,其中NH+4N浓度占TN浓度的95%以上。BOD5/COD<025的废水生物降解性较差或难生物降解,而BOD5/COD>025的废水可生物降解,BOD5/COD>045的废水易生物降解[19],该值越高说明废水生物处理可行性越强,用生物法处理废水的效果就越好。选取3批次大豆深加工废水厌氧出水进行测定,结果如表1所示,BOD5/COD平均值为071,远大于025,说明该厌氧出水具有很强的生物降解性。表1 大豆深加工废水厌氧出水BOD5/COD比值Table1 BOD5/CODofanaerobiceffluentfromsoybeanfurtherprocessingwastewater水样BOD5(mg/L)COD(mg/L)BOD5/COD19501350070213001851070310501430073平均11001544071因此,根据大豆深加工废水厌氧出水的水质情况,配置模拟废水,其组成为葡萄糖、(NH4)2SO4、K2HPO4以及一些微量元素(95mg/LMgSO4,091mg/LCaCl2,014mg/LFe2(SO4)3)。6992第9期朱 毅等:MBBRSA工艺处理模拟大豆深加工废水厌氧出水及污泥减量化MBBRSA装置接种的污泥来自实验室长期使用的活性污泥,并用上述模拟废水进行驯化。13 分析方法主要检测指标和分析方法:COD采用快速消解分光光度法测定;BOD5采用德国WTW公司OxiTopIS6型BOD5测定仪测定;氨氮(NH+4N)采用氨气敏电极法测定;硝酸盐氮(NO-3N)采用紫外分光光度法;亚硝酸盐氮(NO-2N)采用分光光度法;总氮(TN)采用碱性过硫酸钾紫外分光光度法测定;总磷(TP)采用钼酸铵分光光度法测定;溶解氧浓度(DO)采用上海精密科学仪器有限公司JPBJ608型DO测定仪测定;pH和氧化还原电位(ORP)采用意大利哈纳公司HI8424型pH计测定;悬浮物固体浓度(MLSS)采用重量法测定[20]。14 装置启动MBBRSA工艺启动初期采用间歇式操作,MBBR采用“快速排泥挂膜法”启动[21],MBBR和厌氧池均接种驯化后的污泥,接种污泥后MBBR的MLSS为1500mg/L。随着该装置的运行,反应器内生物膜逐渐形成,间歇操作15d后开始进行连续化操作。2 结果与讨论通过MBBRSA工艺处理大豆深加工厌氧出水模拟废水,研究其对COD去除和脱氮的影响。该工艺运行平均温度为24℃。21 pH、DO和ORP的变化表2为MBBRSA工艺不同区域的pH、DO和ORP的变化情况。MBBR、沉淀池和厌氧池的pH分别为755、739和718,酸性有所增加。表2 MBBRSA不同区域pH、DO和ORPTable2 pH,DOandORPvaluesofdifferentareasinMBBRSAMBBR沉淀池厌氧池pH755739718DO(mg/L)419002000ORP(mV)130-289-383ORP是指示污泥厌氧/缺氧程度的重要参数,当ORP高于100mV时好氧微生物生长,同时兼性厌氧微生物进行有氧呼吸;当ORP低于100mV时兼性厌氧微生物进行无氧呼吸;当ORP低于-200mV时厌氧微生物生长[22]。在整个工艺中,沉淀池和厌氧池的NO-3N平均浓度分别为188mg/L和068mg/L,均低于MBBR的566mg/L,再由表2中DO和ORP可知,沉淀池在一定程度上提供了厌氧环境,有利于发生反硝化作用,将NO-3N转化成氮气去除。22 COD的去除利用MBBRSA工艺处理大豆深加工厌氧出水模拟废水,不同条件对COD去除率的影响如图3所示。进水C